萬俊松,廖江龍,游勇華,方 吉吉
(1.江西電力科學研究院,江西 南昌 330096 2.江西景德鎮(zhèn)發(fā)電廠,江西 景德鎮(zhèn) 333000)
超超臨界直流機組RB功能對機組的整體性能及自動化水平的提高具有重大意義,而且從客觀上來說具有相當大的技術(shù)難度。隨著超超臨界機組的日益增多及在電網(wǎng)中地位的日益重要,RB功能的正常投運直接關(guān)系著電網(wǎng)的安全。
目前國內(nèi)RB的研究主要集中在兩個方面:一方面是對原設(shè)計熱力系統(tǒng)的改進和優(yōu)化,缺點是系統(tǒng)改造復雜,投入成本高,實施難度大。另一方面是對控制系統(tǒng)及相關(guān)邏輯的改進和優(yōu)化。其缺點是軟件的移植性較差,必須根據(jù)不同的控制對象來具體實施,同時需要大量的試驗來驗證。本文側(cè)重于從控制系統(tǒng)優(yōu)化的角度進行相關(guān)分析。
景德鎮(zhèn)發(fā)電廠2號660 MW超超臨界機組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責任公司生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運行直流鍋爐,汽機為東方汽輪機有限公司制造的超超臨界壓力汽輪機,超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機。發(fā)電機為東方電機股份有限公司生產(chǎn)的發(fā)電機。機組的監(jiān)視與控制部分主要由北京日立控制系統(tǒng)有限公司提供的HIACS-5000M集散控制系統(tǒng)(DCS)來實現(xiàn)。
其RB功能設(shè)計6種異常工況,即單臺磨煤機跳閘、兩臺磨煤機跳閘、單臺送風機/引風機跳閘、單臺一次風機跳閘、單臺空預器跳閘、單臺汽動給水泵跳閘。當多臺輔機跳閘時,以鍋爐出力下降最大的RB工況為機組RB實施工況。RB發(fā)生時,機組從AGC或CCS控制方式切換到機跟爐(TF)方式運行,進行機調(diào)壓控制,依次跳閘F、E、D磨煤機,最低維持三臺磨運行,快速投運油槍為緊急投油,直接發(fā)指令開油閥。RB發(fā)生時,機前壓力定值回路根據(jù)不同RB工況,確定主汽壓力控制的目標值,在到達目標值之前主汽壓力控制采用純滑壓運行,即汽機調(diào)門調(diào)節(jié)壓力,且調(diào)門禁止增。鍋爐煤量調(diào)節(jié)器指令以不同RB工況降至機組最大限制負荷所對應(yīng)的目標預計煤量。同時自動減少送風量及給水流量,改變汽機調(diào)門開度,最終使機組實際負荷迅速下降至相應(yīng)負荷,并維持該負荷運行,RB目標參數(shù)見表1。
表1 RB目標參數(shù)
2號機組爐膛壓力保護定值為+2.5kPa和-2.5kPa,在機組RB過程中,由于磨煤機連續(xù)跳閘,燃料量迅速減少,爐膛內(nèi)煙氣溫度降低,造成爐膛內(nèi)壓力急劇下降[1];尤其是單臺一次風機跳閘RB時,由于一次風母管壓力下降較多,使得爐膛內(nèi)給粉量嚴重不足,爐膛負壓下降幅度較大。圖1為單臺一次風機跳閘RB試驗主要參數(shù)曲線。
圖1 單臺一次風機跳閘RB試驗主要參數(shù)曲線
RB試驗的主要數(shù)據(jù)見表2。
表2 2號機組RB主要參數(shù)變化情況
從圖1和表2可看出,機組RB過程中爐膛內(nèi)壓力急劇下降,尤其是一次風機RB時,由于一次風母管壓力下降較多,使得爐膛內(nèi)給粉量嚴重不足,爐膛負壓下降幅度較大。
送、引風機RB試驗中,爐膛壓力最高至478.53 Pa。為減小爐膛壓力調(diào)節(jié)的正向偏差,除了進一步加強引風機前饋控制的作用之外,還在送、引風機RB發(fā)生后,加強了風煤比的變化速率,讓送風量能更加快速地響應(yīng)煤量變化,以保證爐內(nèi)燃燒良好和爐內(nèi)壓力穩(wěn)定。
圖2 送、引風機RB風煤比變化速率邏輯
此外,為了避免送、引風機發(fā)生過電流和喘振等現(xiàn)象,以及為了改善送、引風機RB中爐膛壓力的調(diào)節(jié)品質(zhì),通過觀察試驗過程和結(jié)果,對RB后運行且投入自動的風機的開度進行限幅,將送風機動葉調(diào)節(jié)輸出上限由68%降低為64%,引風機靜葉調(diào)節(jié)輸出上限由92%增加為94%。
2號機組采用的是燃料控制煤水比策略。由于汽溫對給水的動態(tài)響應(yīng)快于汽溫對燃料量的動態(tài)響應(yīng),故針對不同負荷狀況,增加了響應(yīng)燃料量變化的給水指令的給水時間常數(shù),使給水遲于燃料量變化,進而有效改進超超臨界機組煤水比控制,從而減少主汽溫度的動態(tài)變化,補償燃料量對負荷的遲延。
RB時,水煤比容易失調(diào)使得鍋爐局部受熱面溫度超溫致鍋爐MFT,為了解決超超臨界機組在煤水比合理有效匹配方面難控制的特點,增加了給水流量指令接收RB模式下的設(shè)定回路,在多次試驗后獲取了適合RB模式下的給水流量設(shè)定值回路(汽動給水泵跳閘RB除外)。給水流量設(shè)定值回路中,不同負荷變化時對應(yīng)給水慣性延遲時間常數(shù)曲線如圖3所示。
圖3 負荷變化時給水慣性延遲時間常數(shù)
此外,在汽動給水泵RB試驗中,發(fā)現(xiàn)輔汽聯(lián)箱蓄能比較小,在RB動作后剩余運行的一臺小機波動比較大,再沖轉(zhuǎn)另一臺小機時,給水流量波動比較大,對機組運行安全造成較大影響。建議正常運行時2臺汽機給水泵均用四抽用汽,在RB動作后,可采用輔汽沖轉(zhuǎn)一臺小機,穩(wěn)定后再切換到四抽用汽。
RB后,如果壓力設(shè)定下降速率過快,機組將維持相對高負荷狀態(tài),汽輪機調(diào)節(jié)閥開度較大,透支鍋爐蓄熱,降低主蒸汽溫度。如果壓力設(shè)定下降速率過慢,機組將維持相對低負荷狀態(tài),汽輪機調(diào)節(jié)閥開度較小,冷再蒸汽流量會顯著減少,并影響中、低壓缸的抽汽量,從而影響汽泵的運行[2]。
為了通過控制汽輪機調(diào)節(jié)閥開度控制鍋爐與汽輪機之間的能量平衡,對主蒸汽壓力設(shè)定回路進行了以下調(diào)整:
1)正常運行時,與滑壓曲線對應(yīng)的主汽壓力目標值通過3個LAG(慣性環(huán)節(jié))形成主汽壓力設(shè)定值去汽機主控回路,對汽輪機調(diào)節(jié)閥開度進行調(diào)節(jié)。RB發(fā)生后,將切換為經(jīng)過2個LAG(慣性環(huán)節(jié)),以增強主汽壓力設(shè)定值變化速率。圖4為主汽壓力設(shè)定值慣性環(huán)節(jié)回路邏輯圖。
圖4 主汽壓力設(shè)定值慣性環(huán)節(jié)回路邏輯圖
2)RB發(fā)生后,將機組滑壓速率由初始設(shè)計的0.4 Mpa/min切換為3 Mpa/min。
單臺一次風機跳閘后由于沒有對應(yīng)的能起抵消作用的設(shè)備進行聯(lián)跳動作,因此在RB初期必然會引起爐膛負壓的急劇下降,隨后又有因RB發(fā)生而引發(fā)的磨煤機的連鎖跳閘動作,將進一步加劇負壓的下降,故在爐膛壓力主控中采取一次風機RB前饋作用提前減少引風機開度,維持爐內(nèi)壓力穩(wěn)定。
此外,通過判斷是否為一次風機RB,相應(yīng)對磨煤機入口關(guān)斷門來進行不同延時操作,可解決直吹式制粉系統(tǒng)一次風機RB時,一次風壓瞬間下降容易跳磨煤機的問題。同時,為了避免一次風機發(fā)生過電流和喘振等現(xiàn)象,將一次風機動葉調(diào)節(jié)輸出上限調(diào)整為94%。
一次風機RB控制策略優(yōu)化之后,2號機組RB期間一次風母管壓力變化與之前1號機組比較結(jié)果如表3所示。
表3 1、2號機組RB期間一次風母管壓力變化比較
經(jīng)上述優(yōu)化后,2號機組RB試驗曲線如圖5,圖6所示,從圖中可見RB后機組主要參數(shù)正常,機組在自動控制系統(tǒng)及連鎖動作控制下,能快速將負荷降到實際所能達到的相應(yīng)出力,并能較快維持機組相對穩(wěn)定,能滿足機組安全運行要求。
圖6 單臺一次風機跳閘RB試驗曲線
通過對景德鎮(zhèn)2號660 MW超超臨界機組的RB試驗,完善了機組的RB功能,提高了機組RB的控制品質(zhì),有效地抵抗了單臺輔機跳閘對機組穩(wěn)定運行所帶來的隱患和顯著的提高了輔機故障后機組恢復性能。RB功能的完善,減少了機組的非停次數(shù)和有利于機組節(jié)能降耗,保證了電網(wǎng)的穩(wěn)定性,同時也為同類660 MW超超臨界機組RB投入提供了實際數(shù)據(jù)和理論參考。
[1]陳小強,羅志浩,尹峰.超超臨界1 000 MW機組RB控制策略分析及優(yōu)化[J].熱力發(fā)電.2010,39(7):72-74.
[2]陳小強,羅志浩,尹峰.國華寧海電廠6號1 000 MW機組RB試驗分析[J].熱力發(fā)電.2012,41(1):56-64.