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        660MW超超臨界機(jī)組RB試驗(yàn)分析

        2013-10-11 08:55:58萬俊松廖江龍游勇華吉吉
        江西電力 2013年2期
        關(guān)鍵詞:主汽單臺(tái)磨煤機(jī)

        萬俊松,廖江龍,游勇華,方 吉吉

        (1.江西電力科學(xué)研究院,江西 南昌 330096 2.江西景德鎮(zhèn)發(fā)電廠,江西 景德鎮(zhèn) 333000)

        0 引言

        超超臨界直流機(jī)組RB功能對機(jī)組的整體性能及自動(dòng)化水平的提高具有重大意義,而且從客觀上來說具有相當(dāng)大的技術(shù)難度。隨著超超臨界機(jī)組的日益增多及在電網(wǎng)中地位的日益重要,RB功能的正常投運(yùn)直接關(guān)系著電網(wǎng)的安全。

        目前國內(nèi)RB的研究主要集中在兩個(gè)方面:一方面是對原設(shè)計(jì)熱力系統(tǒng)的改進(jìn)和優(yōu)化,缺點(diǎn)是系統(tǒng)改造復(fù)雜,投入成本高,實(shí)施難度大。另一方面是對控制系統(tǒng)及相關(guān)邏輯的改進(jìn)和優(yōu)化。其缺點(diǎn)是軟件的移植性較差,必須根據(jù)不同的控制對象來具體實(shí)施,同時(shí)需要大量的試驗(yàn)來驗(yàn)證。本文側(cè)重于從控制系統(tǒng)優(yōu)化的角度進(jìn)行相關(guān)分析。

        1 RB功能設(shè)計(jì)

        景德鎮(zhèn)發(fā)電廠2號660 MW超超臨界機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,汽機(jī)為東方汽輪機(jī)有限公司制造的超超臨界壓力汽輪機(jī),超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)。發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)。機(jī)組的監(jiān)視與控制部分主要由北京日立控制系統(tǒng)有限公司提供的HIACS-5000M集散控制系統(tǒng)(DCS)來實(shí)現(xiàn)。

        其RB功能設(shè)計(jì)6種異常工況,即單臺(tái)磨煤機(jī)跳閘、兩臺(tái)磨煤機(jī)跳閘、單臺(tái)送風(fēng)機(jī)/引風(fēng)機(jī)跳閘、單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘、單臺(tái)空預(yù)器跳閘、單臺(tái)汽動(dòng)給水泵跳閘。當(dāng)多臺(tái)輔機(jī)跳閘時(shí),以鍋爐出力下降最大的RB工況為機(jī)組RB實(shí)施工況。RB發(fā)生時(shí),機(jī)組從AGC或CCS控制方式切換到機(jī)跟爐(TF)方式運(yùn)行,進(jìn)行機(jī)調(diào)壓控制,依次跳閘F、E、D磨煤機(jī),最低維持三臺(tái)磨運(yùn)行,快速投運(yùn)油槍為緊急投油,直接發(fā)指令開油閥。RB發(fā)生時(shí),機(jī)前壓力定值回路根據(jù)不同RB工況,確定主汽壓力控制的目標(biāo)值,在到達(dá)目標(biāo)值之前主汽壓力控制采用純滑壓運(yùn)行,即汽機(jī)調(diào)門調(diào)節(jié)壓力,且調(diào)門禁止增。鍋爐煤量調(diào)節(jié)器指令以不同RB工況降至機(jī)組最大限制負(fù)荷所對應(yīng)的目標(biāo)預(yù)計(jì)煤量。同時(shí)自動(dòng)減少送風(fēng)量及給水流量,改變汽機(jī)調(diào)門開度,最終使機(jī)組實(shí)際負(fù)荷迅速下降至相應(yīng)負(fù)荷,并維持該負(fù)荷運(yùn)行,RB目標(biāo)參數(shù)見表1。

        表1 RB目標(biāo)參數(shù)

        2 RB試驗(yàn)情況及分析

        2號機(jī)組爐膛壓力保護(hù)定值為+2.5kPa和-2.5kPa,在機(jī)組RB過程中,由于磨煤機(jī)連續(xù)跳閘,燃料量迅速減少,爐膛內(nèi)煙氣溫度降低,造成爐膛內(nèi)壓力急劇下降[1];尤其是單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘RB時(shí),由于一次風(fēng)母管壓力下降較多,使得爐膛內(nèi)給粉量嚴(yán)重不足,爐膛負(fù)壓下降幅度較大。圖1為單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘RB試驗(yàn)主要參數(shù)曲線。

        圖1 單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘RB試驗(yàn)主要參數(shù)曲線

        RB試驗(yàn)的主要數(shù)據(jù)見表2。

        表2 2號機(jī)組RB主要參數(shù)變化情況

        從圖1和表2可看出,機(jī)組RB過程中爐膛內(nèi)壓力急劇下降,尤其是一次風(fēng)機(jī)RB時(shí),由于一次風(fēng)母管壓力下降較多,使得爐膛內(nèi)給粉量嚴(yán)重不足,爐膛負(fù)壓下降幅度較大。

        3 RB控制策略優(yōu)化

        3.1 爐膛壓力控制

        送、引風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)中,爐膛壓力最高至478.53 Pa。為減小爐膛壓力調(diào)節(jié)的正向偏差,除了進(jìn)一步加強(qiáng)引風(fēng)機(jī)前饋控制的作用之外,還在送、引風(fēng)機(jī)RB發(fā)生后,加強(qiáng)了風(fēng)煤比的變化速率,讓送風(fēng)量能更加快速地響應(yīng)煤量變化,以保證爐內(nèi)燃燒良好和爐內(nèi)壓力穩(wěn)定。

        圖2 送、引風(fēng)機(jī)RB風(fēng)煤比變化速率邏輯

        此外,為了避免送、引風(fēng)機(jī)發(fā)生過電流和喘振等現(xiàn)象,以及為了改善送、引風(fēng)機(jī)RB中爐膛壓力的調(diào)節(jié)品質(zhì),通過觀察試驗(yàn)過程和結(jié)果,對RB后運(yùn)行且投入自動(dòng)的風(fēng)機(jī)的開度進(jìn)行限幅,將送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)輸出上限由68%降低為64%,引風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)節(jié)輸出上限由92%增加為94%。

        3.2 水煤比控制

        2號機(jī)組采用的是燃料控制煤水比策略。由于汽溫對給水的動(dòng)態(tài)響應(yīng)快于汽溫對燃料量的動(dòng)態(tài)響應(yīng),故針對不同負(fù)荷狀況,增加了響應(yīng)燃料量變化的給水指令的給水時(shí)間常數(shù),使給水遲于燃料量變化,進(jìn)而有效改進(jìn)超超臨界機(jī)組煤水比控制,從而減少主汽溫度的動(dòng)態(tài)變化,補(bǔ)償燃料量對負(fù)荷的遲延。

        RB時(shí),水煤比容易失調(diào)使得鍋爐局部受熱面溫度超溫致鍋爐MFT,為了解決超超臨界機(jī)組在煤水比合理有效匹配方面難控制的特點(diǎn),增加了給水流量指令接收RB模式下的設(shè)定回路,在多次試驗(yàn)后獲取了適合RB模式下的給水流量設(shè)定值回路(汽動(dòng)給水泵跳閘RB除外)。給水流量設(shè)定值回路中,不同負(fù)荷變化時(shí)對應(yīng)給水慣性延遲時(shí)間常數(shù)曲線如圖3所示。

        圖3 負(fù)荷變化時(shí)給水慣性延遲時(shí)間常數(shù)

        此外,在汽動(dòng)給水泵RB試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)輔汽聯(lián)箱蓄能比較小,在RB動(dòng)作后剩余運(yùn)行的一臺(tái)小機(jī)波動(dòng)比較大,再?zèng)_轉(zhuǎn)另一臺(tái)小機(jī)時(shí),給水流量波動(dòng)比較大,對機(jī)組運(yùn)行安全造成較大影響。建議正常運(yùn)行時(shí)2臺(tái)汽機(jī)給水泵均用四抽用汽,在RB動(dòng)作后,可采用輔汽沖轉(zhuǎn)一臺(tái)小機(jī),穩(wěn)定后再切換到四抽用汽。

        3.3 主汽壓力控制

        RB后,如果壓力設(shè)定下降速率過快,機(jī)組將維持相對高負(fù)荷狀態(tài),汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥開度較大,透支鍋爐蓄熱,降低主蒸汽溫度。如果壓力設(shè)定下降速率過慢,機(jī)組將維持相對低負(fù)荷狀態(tài),汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥開度較小,冷再蒸汽流量會(huì)顯著減少,并影響中、低壓缸的抽汽量,從而影響汽泵的運(yùn)行[2]。

        為了通過控制汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥開度控制鍋爐與汽輪機(jī)之間的能量平衡,對主蒸汽壓力設(shè)定回路進(jìn)行了以下調(diào)整:

        1)正常運(yùn)行時(shí),與滑壓曲線對應(yīng)的主汽壓力目標(biāo)值通過3個(gè)LAG(慣性環(huán)節(jié))形成主汽壓力設(shè)定值去汽機(jī)主控回路,對汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥開度進(jìn)行調(diào)節(jié)。RB發(fā)生后,將切換為經(jīng)過2個(gè)LAG(慣性環(huán)節(jié)),以增強(qiáng)主汽壓力設(shè)定值變化速率。圖4為主汽壓力設(shè)定值慣性環(huán)節(jié)回路邏輯圖。

        圖4 主汽壓力設(shè)定值慣性環(huán)節(jié)回路邏輯圖

        2)RB發(fā)生后,將機(jī)組滑壓速率由初始設(shè)計(jì)的0.4 Mpa/min切換為3 Mpa/min。

        3.4 一次風(fēng)控制

        單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘后由于沒有對應(yīng)的能起抵消作用的設(shè)備進(jìn)行聯(lián)跳動(dòng)作,因此在RB初期必然會(huì)引起爐膛負(fù)壓的急劇下降,隨后又有因RB發(fā)生而引發(fā)的磨煤機(jī)的連鎖跳閘動(dòng)作,將進(jìn)一步加劇負(fù)壓的下降,故在爐膛壓力主控中采取一次風(fēng)機(jī)RB前饋?zhàn)饔锰崆皽p少引風(fēng)機(jī)開度,維持爐內(nèi)壓力穩(wěn)定。

        此外,通過判斷是否為一次風(fēng)機(jī)RB,相應(yīng)對磨煤機(jī)入口關(guān)斷門來進(jìn)行不同延時(shí)操作,可解決直吹式制粉系統(tǒng)一次風(fēng)機(jī)RB時(shí),一次風(fēng)壓瞬間下降容易跳磨煤機(jī)的問題。同時(shí),為了避免一次風(fēng)機(jī)發(fā)生過電流和喘振等現(xiàn)象,將一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)輸出上限調(diào)整為94%。

        一次風(fēng)機(jī)RB控制策略優(yōu)化之后,2號機(jī)組RB期間一次風(fēng)母管壓力變化與之前1號機(jī)組比較結(jié)果如表3所示。

        表3 1、2號機(jī)組RB期間一次風(fēng)母管壓力變化比較

        經(jīng)上述優(yōu)化后,2號機(jī)組RB試驗(yàn)曲線如圖5,圖6所示,從圖中可見RB后機(jī)組主要參數(shù)正常,機(jī)組在自動(dòng)控制系統(tǒng)及連鎖動(dòng)作控制下,能快速將負(fù)荷降到實(shí)際所能達(dá)到的相應(yīng)出力,并能較快維持機(jī)組相對穩(wěn)定,能滿足機(jī)組安全運(yùn)行要求。

        圖6 單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘RB試驗(yàn)曲線

        4 結(jié)論

        通過對景德鎮(zhèn)2號660 MW超超臨界機(jī)組的RB試驗(yàn),完善了機(jī)組的RB功能,提高了機(jī)組RB的控制品質(zhì),有效地抵抗了單臺(tái)輔機(jī)跳閘對機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行所帶來的隱患和顯著的提高了輔機(jī)故障后機(jī)組恢復(fù)性能。RB功能的完善,減少了機(jī)組的非停次數(shù)和有利于機(jī)組節(jié)能降耗,保證了電網(wǎng)的穩(wěn)定性,同時(shí)也為同類660 MW超超臨界機(jī)組RB投入提供了實(shí)際數(shù)據(jù)和理論參考。

        [1]陳小強(qiáng),羅志浩,尹峰.超超臨界1 000 MW機(jī)組RB控制策略分析及優(yōu)化[J].熱力發(fā)電.2010,39(7):72-74.

        [2]陳小強(qiáng),羅志浩,尹峰.國華寧海電廠6號1 000 MW機(jī)組RB試驗(yàn)分析[J].熱力發(fā)電.2012,41(1):56-64.

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