王志剛
(廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 江門529228)
受雷雨天氣影響,某電廠220 k V某線路發(fā)生A、B兩相接地故障,線路三相跳閘未重合。保護(hù)的故障測距顯示故障點(diǎn)靠近電廠側(cè)2.6 k m附近。線路跳閘同時,1號主變差動保護(hù)動作導(dǎo)致1號發(fā)變組跳閘。對于主變差動保護(hù)范圍而言,本次線路兩相接地故障屬于區(qū)外故障,主變差動不應(yīng)該動作,那是什么原因?qū)е铝酥髯儾顒颖Wo(hù)的動作呢?
此電廠1號發(fā)電機(jī)—變壓器組采用單元制接線方式接入220 k V母線,220 k V母線為雙母線接線,1號主變中性點(diǎn)直接接地運(yùn)行。事件發(fā)生后,檢查相關(guān)一次設(shè)備無異常,1號主變保護(hù)裝置M-3311“主變差動保護(hù)87 T”動作,動作信息及故障錄波文件完整,經(jīng)校驗(yàn),保護(hù)裝置定值整定正確,保護(hù)裝置采樣準(zhǔn)確,邏輯功能良好。
考慮到主變差動保護(hù)使用的為5P級CT,此類型CT剩磁系數(shù)相對較高,易飽和,且事件發(fā)生時為強(qiáng)雷雨天氣,線路故障點(diǎn)附近多個鐵塔上有多處不規(guī)則的雷電擊傷痕跡。結(jié)合故障錄波數(shù)據(jù),從CT的工作性能方面進(jìn)行原因分析。
如圖1所示,線路故障發(fā)生后,58 ms故障切除(與線路錄波一致),第71 ms保護(hù)動作出口;在此期間,第27 ms開始出現(xiàn)發(fā)電機(jī)機(jī)端L相電流,并且持續(xù)增長至第58 ms,然后L相電流開始衰減。
圖1 發(fā)電機(jī)端電流波形圖
發(fā)變組故障錄波數(shù)據(jù)計算:以下為按差動保護(hù)的計算方法,根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù)計算的差動保護(hù)各側(cè)電流和各相差流(折算到發(fā)電機(jī)側(cè)的二次電流)。圖2中:
高壓側(cè)電流IHa=高壓側(cè)平衡系數(shù)×(高壓側(cè)IA-高壓側(cè)IB)/
低壓側(cè)電流ILa=發(fā)電機(jī)IA-高廠變高壓側(cè)IA
差流Ida=IHa-ILa
圖2 主變差動電流波形圖
從圖2中可以看出,故障發(fā)生第28 ms時,低壓側(cè)A相電流開始畸變,A相出現(xiàn)差流。低壓側(cè)A相電流呈負(fù)偏移,在負(fù)半波到達(dá)峰值前開始畸變,在正半波過程恢復(fù)正常,這種現(xiàn)象符合CT飽和的特征。由于高廠變高壓側(cè)的電流非常小,可以認(rèn)為低壓側(cè)A相電流飽和畸變所反映的就是發(fā)電機(jī)側(cè)A相電流飽和畸變。
查看主變保護(hù)裝置M-3311錄波數(shù)據(jù),故障發(fā)生后61 ms主變差動保護(hù)動作。在此期間,故障發(fā)生后約30 ms,發(fā)電機(jī)側(cè)二次電流中3I0開始增長,此現(xiàn)象與故障錄波裝置反映的一致。鑒于故障過程中主變各側(cè)電流的直流分量都非常明顯,且發(fā)電機(jī)側(cè)出現(xiàn)了理論上不應(yīng)有的零序電流,同時發(fā)電機(jī)側(cè)A相二次電流出現(xiàn)了明顯的飽和畸變特征,因此可以初步判定,本次主變差動保護(hù)誤動作是由于在較強(qiáng)的直流分量作用下,發(fā)電機(jī)側(cè)CT飽和引起傳變誤差所致。
2.2.1 進(jìn)行CT特性試驗(yàn)
CT銘牌參數(shù):25 000/5,5P20,200 VA,相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。伏安特性曲線如圖3所示。
表1 CT特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表
二次負(fù)載:CT的二次負(fù)載沒有實(shí)測數(shù)據(jù),根據(jù)二次電纜的線徑及長度,按0.8Ω估算。
2.2.2 區(qū)外短路故障時的機(jī)端CT暫態(tài)分析計算
設(shè)外部三相短路時,一次電流為:
圖3 CT伏安特性曲線圖
CT的基本關(guān)系式:
2.2.3 簡化計算分析
2.2.3.1 系統(tǒng)參數(shù)
發(fā)電機(jī)直阻:相電阻R=0.001 23Ω,換算至以發(fā)電機(jī)阻抗為基準(zhǔn)的標(biāo)幺值:
式中,667為發(fā)電機(jī)額定視在功率(MVA);20為發(fā)電機(jī)額定電壓(k V)。
發(fā)電機(jī)的暫態(tài)電抗:
主變等值電阻:短路損耗1 157 k W(1.157 MW),換算至以發(fā)電機(jī)阻抗為基準(zhǔn)的標(biāo)幺值:
主變等值電抗:短路電壓15.05%,換算至以發(fā)電機(jī)阻抗為基準(zhǔn)的標(biāo)幺值:
式中,720為主變額定視在功率(MVA)。
按主變高壓側(cè)三相短路計算一次時間常數(shù):
式中,f為頻率(Hz)。
2.2.3.2 C—100 ms—O循環(huán)
一次C—100 ms—O循環(huán)所需暫態(tài)面積系數(shù):
高壓側(cè)短路流過發(fā)電機(jī)機(jī)端的電流為54.9 k A,約為2.2倍CT額定電流。
要求所選CT的準(zhǔn)確限值系數(shù)Kalf>2.20 Ktd=61。
按本次實(shí)測結(jié)果:在二次負(fù)載估算為0.8Ω的情況下,機(jī)端側(cè)CT的Kalf約為56,即實(shí)際Ktd=25.5,經(jīng)估算如不考慮剩磁則約在90 ms時CT可能開始飽和。
飽和時間的簡化計算公式為:
2.2.3.3 C—100 ms—O—800 ms—C—100 ms—O循環(huán)
所需暫態(tài)面積系數(shù):
與一次C—100 ms—O循環(huán)相比,CT在C—100 ms—O—800 ms—C—100 ms—O循環(huán)中的飽和情況會更嚴(yán)重,暫態(tài)性能不理想。
2.2.4 數(shù)值計算分析
由數(shù)值分析計算得出:主變高壓側(cè)故障時,在不考慮CT剩磁的情況下,機(jī)端側(cè)CT約120 ms開始飽和;如考慮故障前CT剩磁為60%,則46 ms開始飽和。B-t趨勢線如圖4所示。
圖4 CT B-t趨勢線
按照上述分析,發(fā)電機(jī)機(jī)端CT在不考慮剩磁的前提下,按主變高壓側(cè)短路且電流全偏移計算,開始飽和的時間約為90~120 ms,基本滿足一次C—100 ms—O循環(huán)的暫態(tài)性能要求。在本次事件中,如果機(jī)端CT的飽和起始時間在100 ms后,則差動保護(hù)不會誤動作。但是,由于5P級CT的剩磁系數(shù)較高,根據(jù)實(shí)測結(jié)果,機(jī)端CT的剩磁系數(shù)在80%以上。發(fā)生若干次區(qū)外故障后,在剩磁的積累作用下,CT的飽和時間會大大提前。本次區(qū)外故障時機(jī)端CT飽和應(yīng)該就是由剩磁過大引起的。
按上述分析,此發(fā)變組的一次時間常數(shù)非常大,外部故障時一次電流中直流分量衰減非常緩慢,機(jī)端CT的剩磁系數(shù)較高,在多次區(qū)外故障電流的剩磁積累作用下,CT的飽和時間會大大提前,不能保證良好的暫態(tài)性能,因此,本次區(qū)外故障時主變差動保護(hù)動作是由于機(jī)端CT剩磁過大、同時在故障電流作用下鐵芯迅速飽和引起的??赏ㄟ^以下方法解決:(1)為防止剩磁過大引起CT飽和,可結(jié)合機(jī)組的大、小修試驗(yàn),定期對差動保護(hù)的CT作消磁處理。(2)CT的暫態(tài)性能不夠理想,可以從減小CT二次負(fù)載方面采取措施。(3)由于大型發(fā)電機(jī)—變壓器組的一次時間常數(shù)較大,暫態(tài)飽和問題普遍嚴(yán)重,可考慮選用TP級CT。
[1]王維儉.電力主設(shè)備繼電保護(hù)原理及應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,1996
[2]國家能源局.大型發(fā)電機(jī)變壓器繼電保護(hù)整定計算導(dǎo)則[M].北京:中國電力出版社,2012