應光耀,吳 斌,董益華,馬思聰
(1.浙江省電力公司電力科學研究院,杭州 310014;2.浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責任公司,浙江 寧波 315208)
發(fā)電廠風機出現故障或事故時,會引起發(fā)電機組出力降低或停運。而風機運行中出現最多、影響最大的故障就是振動,因此,當出現振動故障時,尤其是在故障預兆期內,迅速做出正確的診斷,對保障機組安全運行具有重要意義。
目前,大型發(fā)電廠主要采用軸流式風機,爐側的一次風機、送風機和引風機是振動測試的重點。風機振動一般以振動烈度為監(jiān)測和考核指標,發(fā)電廠可以根據制造廠家的建議設定保護定值,如某廠送風機(型號:ASN-2875/1250)、一次風機(型號:AST-1812/1250)報警定值為5.6 mm/s,跳機定值為6.3 mm/s;引風機(型號:AN35e6)報警定值為4.6 mm/s,跳機定值為7.1 mm/s。
在現場發(fā)生的風機軸承振動中,屬于轉子質量不平衡的振動占多數。造成轉子質量不平衡的原因主要有:葉輪(主要是葉片)磨損不均勻或腐蝕;主軸局部高溫使軸彎曲;葉輪檢修后未找平衡;葉輪強度不足造成葉輪開裂或局部變形;葉輪上零件松動或連接件不緊固。
轉子質量不平衡引起的振動有以下特征:
(1)質量不平衡引發(fā)的振動在典型頻譜上出現與旋轉頻率相同的一倍頻分量(基頻分量)。在對質量不平衡的診斷中,不要過多地關注含有哪些頻率成分,而要注意基頻分量是否占主導地位。若基頻分量占通頻的70%以上,就可以診斷為強迫振動。
(2)軸流式風機的水平方向剛度最弱,因此振動值以水平方向為最大,而軸向很小。
(3)在轉速一定時,振幅和相位是穩(wěn)定的。當不平衡一定時,離心力只跟轉速有關,因此振動只是轉速的單值函數。即當轉速一定時,振動也是穩(wěn)定的,對負荷變化也不敏感。由于振動的影響因素很多,絕對的穩(wěn)定是不存在的,如果振幅的變化范圍在其平均值的±10%之內,相位變化在其平均值的±10°之內,就可認為是穩(wěn)定的。
(4)多次啟動振動有再現性。對于質量不平衡量而言,多次啟動后測量到的振動數據應該很接近。質量不平衡量與有些故障的區(qū)別僅僅依靠一次啟動是難以分清的。
(5)可以排除松動、剛度等因素,不平衡振動的大小不僅與不平衡量有關,還與自身的特性(剛度、阻尼、固有頻率)有關。如果系統(tǒng)的剛度過低(螺栓有松動),或者機組在共振區(qū)工作,將會使不平衡的靈敏度提高[1]。
檢修和運行過程中經常遇到的是基礎灌漿不良、機械松動等,非轉動部分配合松動(機械松動)是剛度下降常見故障之一。機械外部松動起因于固定螺栓松動、機座或軸承架有裂紋、風道擴散段法蘭螺栓松動。內部松動起因于軸瓦松動、軸套或滾動軸承的間隙過大,以及葉輪在軸上的松動。內部松動會在頻譜上產生較多的高次諧波分量。松動的特征之一是振動的非線性,典型頻譜上出現旋轉頻率的一倍頻、二倍頻并時常伴有高諧波分量;另一特征是振動的方向性,松動方向上的振動大多表現為垂直或軸向振動較大。
如果軸頸或軸肩臺加工不良,軸頸彎曲,軸承安裝傾斜,軸承內圈裝配后造成與軸心線不重合,使軸承每轉一圈產生一次交變的軸向力作用,滾動軸承的固定圓螺母松動等都會造成局部振動。其振動特征為:振動值以軸向為最大、振動頻率與旋轉頻率相等。滾動軸承表面損壞造成的振動是指由于制造質量差、潤滑不良、異物進入、與軸承箱的間隙不合標準等,因而出現磨損、銹蝕、脫皮剝落、碎裂,滾珠相互撞擊而產生高頻沖擊振動并傳給軸承座。將加速度傳感器放在軸承座上,即可監(jiān)測到高頻沖擊振動信號。這種振動穩(wěn)定性很差,與負荷無關,振動的振幅在水平、垂直、軸向3個方向均有可能最大,可以運用頻譜分析準確判斷軸承損壞的位置和損壞程度。
不對中通常是指轉子的軸心線與軸承中心線傾斜或偏移。造成不對中的原因主要是軸承座的標高和左右位置不一致,以及聯(lián)軸器安裝偏心。不對中分為平行不對中和角度不對中,診斷平行不對中的主要依據是:聯(lián)軸器兩側振動為同相分量,振動跟負荷關聯(lián)性很大,軸向振動也偏大。角度不對中故障的主要振動特征為:以基頻振動為主,聯(lián)軸器兩側的振動相位接近,晃度明顯增大。軸承安裝不正包括推力軸承不正,也會引起不對中[2]。
發(fā)電廠的引風機處在鍋爐排灰出口,容易積累浮灰,長期運行會導致灰越積越多。葉片表面的不均勻積灰或附著物(如鐵銹),一方面會產生附加的質量不平衡,另一方面影響葉片鼓風散熱,使葉片表面溫度有所上升,兩者效應的疊加使風機振動波動和爬升,嚴重時會導致風機振動持續(xù)爬升而不得不進行熱態(tài)動平衡處理,如某廠1A引風機就因為積灰引起振動,每隔9個月需做1次動平衡,直到下次大修清灰后恢復正常。積灰首先反映在質量不平衡重新分布,其振動特征跟質量不平衡的特征雖有相同,但也有其它特點:
(1)隨著機組運行時間的延長,積灰越來越多,振動會持續(xù)慢慢爬升。
(2)振動以基頻為主,基頻相位在一段時間內穩(wěn)定(如某一天或者一周內),但長期來看,相位始終在變化。
(3)積灰嚴重情況下,振動會隨環(huán)境溫度變化而變化。
(4)多次啟動時的振動沒有重復性,因為風機停下來時,不均勻浮灰的積聚位置隨時都在變化,有可能導致風機再開機時的振動特別大。對有這類故障的風機,要在大小修期間進行清灰,如無機會清灰而振動特別大時,也可以先進行熱態(tài)動平衡處理。
某送風機為ASN-2875/1250動葉可調軸流式風機,轉速為990 r/min,其振動測點布置在風機前后軸承的垂直及水平方向,共4個,風機側水平方向與電機側水平方向的振動探頭安裝位置相差180°。基建調試期間首次啟動風機時,風機側軸承水平振動就達到14 mm/s以上,已超過跳機保護值,需立即處理,詳細數據見表1。振動 以基頻為主,相位比較穩(wěn)定,但水平方向振動特別大??紤]到風機出廠已做過動平衡,首先檢查風機的機械松動情況,再排除振動探頭安裝問題,檢查軸承的間隙和螺栓都無異常,檢查風道擴散段時發(fā)現連接法蘭的螺栓有松動,對該法蘭面的全部螺栓用力矩扳手緊固到位,再未發(fā)現其他有松動的地方后,重新啟動風機,風機側水平方向振動明顯下降,前后2次啟動過程中振動的相位重復度較好,符合質量不平衡振動特征,且不平衡質量比較大,因此第一次試加重0.76 kg。加重2 kg后風機最大振幅降至2.6 mm/s,風機可以正常運行,動平衡結果見表1。這臺風機的診斷和處理表明,風機有松動的部件且存在較大的質量不平衡時,可能跟出廠動平衡精度過低有關。
表1 某送風機振動測試及處理結果(通頻/1倍頻/1倍頻相位角) mm·s-1/mm·s-1∠°
某臺一次風機的型號為AST-1812/1250,轉速1 490 r/min,振動測點布置跟前文的送風機相同。大修后風機啟動時,風機側水平方向的振動最大達3.3 mm/s,但振動幅值變化不大,基頻相位也較穩(wěn)定。為了保證風機振動在優(yōu)秀值,先對其嘗試動平衡處理,但發(fā)現動平衡根本無法降低其振動,前后2次加重的影響系數差異較大,其后在不采取任何措施情況下再數次啟動風機,發(fā)現風機振動的重復性很差。分析其振動不穩(wěn)定的原因可能是軸承座剛度降低或軸承異常,因為還存在啟動后振動較大然后慢慢變小,且振動沒有持續(xù)爬升的情況,所以軸承異常的可能性較大。因此,當轉速低于200 r/min后,進入風機擴散段對風道進行檢查,聽到風機有異聲,馬上對風機軸承進行解體檢查,發(fā)現有滾動軸承銅套脫落,更換軸承后重啟風機,風機振動數據見表2,可見風機仍然存在不平衡量,對其一次加重0.32 kg后,振動降至優(yōu)良值。
表2 某一次風機振動測試及處理結果(通頻/1倍頻/1倍頻相位角) mm·s-1/mm·s-1∠°
發(fā)電廠風機的振動基本以質量不平衡故障為主,其他故障有機械松動、軸承異常、軸承安裝問題等,這些振動在頻譜圖上的表現基本以基頻為主,因而在頻譜分析時很難區(qū)分故障類型,還要根據各測點的相位、振動的方向性、振動的趨勢、振動的穩(wěn)定性和重復性等因素,維修情況也要綜合考慮在內,從而對風機的異常振動做出比較正確的診斷。在故障類型不非常明確的情況下,可以先嘗試動平衡試驗,根據動平衡試驗的影響系數來判斷是否耦合了其他故障,再結合其他振動特征排除一些故障,制定相應的維修方案,采取正確的處理措施,保證風機盡快投入生產運行。
[1]錢小文.一次風機振動故障診斷與處理[J].風機技術,2002(6):44-47.
[2]司濤,徐興科.引風機振動故障的診斷及分析[J].設備管理及維修,2004(2):35-37.