林光銳,趙萬榮,李康良,陸 政
(1.浙江浙能北侖發(fā)電有限公司,浙江 寧波 315800;2.國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司,浙江寧波 315800;3.浙江省電力公司電力科學研究院,杭州 310014)
北侖發(fā)電廠3號機組已運行15年,DCS(分散控制系統(tǒng))選用ABB公司的INFI-90系統(tǒng);DEH(汽機數(shù)字化電液控制系統(tǒng))由東芝公司制造;MEH(給水泵汽輪機控制系統(tǒng))為WOODWARD 505;BPC(旁路控制系統(tǒng))采用瑞士蘇爾壽的AV6;吹灰器控制系統(tǒng)為美國FORRY公司的SBC2000??刂葡到y(tǒng)種類繁多,集控室內(nèi)監(jiān)控設備凌亂,給運行和檢修帶來了極大的不便。
隨著DCS系統(tǒng)功能的不斷增強、網(wǎng)絡通信速度的提高、數(shù)據(jù)交換能力的增強,控制系統(tǒng)自動化和一體化的程度也越來越高,用一套DCS系統(tǒng)就能夠集中地對鍋爐、汽機、發(fā)電機設備及其相關輔助系統(tǒng)進行控制、保護和監(jiān)控,從而大大減少DCS系統(tǒng)與其他系統(tǒng)和設備間的數(shù)據(jù)交換,減少接口設備,保證數(shù)據(jù)指令的傳遞執(zhí)行速度。如DHE,MEH,BPC和鍋爐吹灰控制系統(tǒng)等以往采用專用控制設備的系統(tǒng),在一些主流的DCS系統(tǒng)中已實現(xiàn)了一體化控制系統(tǒng)結構,使系統(tǒng)網(wǎng)絡結構更簡潔,系統(tǒng)的可靠性也能得到提高。
因此,在2012年機組大修期間對控制系統(tǒng)進行了一體化改造,把原來獨立控制的旁路、吹灰、DEH和MEH等系統(tǒng)納入到DCS中,并在集控室操作臺改造的同時,對電氣后備屏、硬報警系統(tǒng)等進行同步改造,并統(tǒng)一納入DCS控制系統(tǒng),實現(xiàn)了控制系統(tǒng)的一體化。
北侖發(fā)電廠3號機組控制系統(tǒng)選用ABB公司的INFI-90系統(tǒng),控制系統(tǒng)組態(tài)如圖1所示。
子系統(tǒng)都直接掛在冗余的INFI-NET高速通信環(huán)形網(wǎng)上。循環(huán)水泵控制系統(tǒng)的1個遠方I/O柜布置在循泵房,通過冗余的遠方I/O子總線與SCS過程控制單元相連。
DEH系統(tǒng)主要設備包括4個機柜,設在電子室;1個控制盤和1個后備盤作為插入盤放置在控制室后備盤上。現(xiàn)場設備包括電磁閥、位置開關、閥位變送器、電液轉換器、壓力開關、溫度開關和汽機轉速發(fā)送器??刂葡到y(tǒng)由管理控制器、系統(tǒng)控制器、主控制器、閥門控制器、系統(tǒng)總線和輸入/輸出組件組成。
控制盤、備用盤設置在主控室的后備操作盤上,控制人員對汽機運行的監(jiān)視、操作都通過軌跡球在CRT上完成。電子室的機柜門上另設1個監(jiān)視盤,用于監(jiān)視機組的運行狀態(tài)和故障報警,能夠顯示導致汽機跳閘的重大故障。
MEH控制系統(tǒng)由WOODWARD 505調(diào)速系統(tǒng)和給水泵汽輪機保護聯(lián)鎖部分組成,具有啟動、給水控制、跳閘保護、在線試驗等功能。給水泵汽輪機的保護采用硬接線反邏輯結構,即正常工作時各串聯(lián)的保護接點是閉合的,各閉合接點最終驅動2個跳閘電磁閥,跳閘電磁閥正常運行時帶電,任意一個跳閘電磁閥失電時給水泵汽輪機即跳閘。
旁路控制系統(tǒng)采用瑞士蘇爾壽的AV6,由1個控制柜中的29塊模件及安裝在操作臺上的控制面板組成,其中包括信號采集、程序控制、供電及報警等功能模件,共同處理和實現(xiàn)旁路系統(tǒng)的各項控制策略??刂乒裰校溆?路冗余的電源回路,提供機柜中各模件的信號和控制電源。旁路控制系統(tǒng)的操作臺與DCS系統(tǒng)M/A硬手操站一同布置在主控制室的操作臺上,采用桌面插入型配置。
吹灰器控制系統(tǒng)采用美國FORRY公司的SBC2000,主要由1個上位機、1個I/O柜、每個吹灰器的就地操作箱、母管減壓站的電動隔離閥和氣動基地式壓力控制箱等組成,I/O控制柜位于電子室。
PPI(繼電器保護)系統(tǒng)是獨立于DCS系統(tǒng)的全廠保護系統(tǒng),其內(nèi)部邏輯控制回路全部由固態(tài)繼電器搭設而成(俗稱為硬邏輯)。
系統(tǒng)的主要控制邏輯是MFT(主燃料跳閘)邏輯、OFT(低負荷油跳閘)邏輯、IFT(點火油跳閘)邏輯和各臺磨煤機的跳閘邏輯,其中以MFT判斷邏輯最為主要。盡管PPI是獨立的保護系統(tǒng),但由于其純粹由固態(tài)繼電器搭設而成,部份信號的取樣仍然依賴DCS,如總風量低于30%、主蒸汽溫度高于566℃等跳閘信號,均由模擬量信號先送至DCS內(nèi)經(jīng)過邏輯比較判斷后,再輸出至PPI系統(tǒng)。
圖1 北侖發(fā)電廠3號機組INFI-90控制系統(tǒng)
集控室內(nèi)的電氣系統(tǒng)配置:發(fā)電機開關、中壓進線開關和備用進線開關的控制為硬手操,狀態(tài)監(jiān)視為傳統(tǒng)的紅綠燈指示,表計為指針式儀表。發(fā)電機電流、電壓、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、勵磁變壓器功率等采用交流信號直接接入。勵磁系統(tǒng)控制為帶燈按鈕。同期指示為2路100 V交流量直接接入雙電壓表、雙頻率表、同步表及指示燈。電機調(diào)速采用按鈕方式。發(fā)電機出口有一個同期選擇開關,四段中壓母線工作進線、備用進線各有同期選擇開關。啟備變有載調(diào)壓手/自動切換在GCB屏(發(fā)電機控制屏)上為硬手操,手動調(diào)節(jié)采用旋鈕方式,采用1-19檔指示燈指示方式。
在充分調(diào)研的基礎上進行了可行性分析,確定采用艾默生公司的OVATION系統(tǒng)為一體化改造后的控制系統(tǒng),并利用大修實施了3號機組控制系統(tǒng)的一體化改造。
MCS,SCS,DAS系統(tǒng)邏輯與原ABB邏輯完全對應,保證聯(lián)鎖動作正確,模擬量回路調(diào)節(jié)方向正確,調(diào)節(jié)品質(zhì)不低于改造前。原系統(tǒng)流程圖操作畫面有120幅之多,畫面信息含量低,操作員操作量大。改造后,流程圖減少至約70幅,單幅信息含量大,界面友好,更加符合操作員的操作習慣。原有BMS控制為PPI柜+BCS控制,即:PPI柜(保護繼電器柜)實現(xiàn)爐膛安全保護功能,控制器BCS系統(tǒng)實現(xiàn)油槍及磨煤機系統(tǒng)的管理。改造后方案為:MFT繼電器柜+FSS+BCS控制,即:爐膛安全保護功能由MFT繼電器柜及FSS控制器共同實現(xiàn)。軟件與硬件同時動作的方式增強了可靠性,滿足了故障安全型系統(tǒng)的需求。保證保護動作正確、及時的同時,使控制邏輯更具可讀性,維護更簡單。
一體化改造的主要工作內(nèi)容如下:
(1)取消原0 m層過渡柜,就地來的電纜直接進入電子室。新系統(tǒng)的I/O分配盡量按照原位置布置,并對其進行優(yōu)化,如信號冗余、信號分卡、按工藝流程分類等。
(2)控制設備的邏輯基本不變,對現(xiàn)有的控制邏輯進行必要的整理與簡化;對自動控制系統(tǒng)的控制策略進行優(yōu)化,如協(xié)調(diào)控制、主汽溫度控制、RB功能、AGC功能、一次調(diào)頻等。
(3)原有DCS系統(tǒng)畫面是按照控制器的控制對象進行分類的,不符合運行人員的操作習慣,改造后的DCS系統(tǒng)畫面按工藝流程進行分類,更便于操作。
(4)原有DCS系統(tǒng)的凝結水泵、循環(huán)水泵、閉式泵、前置泵、一次風機、送風機、引風機的A/B泵(風機)控制同屬一個控制器,若控制器故障,將對機組安全運行帶來極大的威脅。改造后的DCS系統(tǒng)將上述重要輔機的A/B泵(風機)控制配置在不同的控制器中,以分散風險。
(5)由于硬報警盤取消,DCS系統(tǒng)送至硬報警的數(shù)字量輸出通道也隨之取消,報警信號改為直接送大屏幕顯示。
(6)原TSI信號通過通信方式在DCS系統(tǒng)上顯示。由于通信軟件不夠完善,導致對應的DCS控制器負荷率達到100%,數(shù)據(jù)刷新時間長達5 s。本次改造后將TSI的模擬量信號直接輸入DCS系統(tǒng)輸入通道。
(7)原系統(tǒng)未包含吹灰控制系統(tǒng),其功能由PLC實現(xiàn),操作及監(jiān)控均極為不便,且PLC系統(tǒng)程序為黑箱,維護難度大。改造后,吹灰功能由DCS系統(tǒng)一體實現(xiàn),操作、監(jiān)控、報警功能齊全,控制邏輯透明,故障診斷方便。
改造范圍限于DEH控制部分(上位監(jiān)控系統(tǒng)+啟停順控+調(diào)門控制+閥門定期試驗+超速保護/PLU/IPR等功能+ETS)。原MEH操作只能到電子間控制柜盤面上進行,非常不方便,改造后可以直接在控制室操作員站上直接調(diào)用MEH畫面完成操作。
主要改造工作內(nèi)容如下:
(1)PLU功能的實現(xiàn)。機組原PLU功能通過東芝卡件實現(xiàn),一路來自檢測發(fā)電機電流的TA信號,另一路來自主機首級壓力信號。改造后的系統(tǒng)采用OPC保護,當轉速到達3 090 r/min時,OPC保護動作,快速關閉高、中壓調(diào)門。另外增加2個功率信號和2個首級壓力信號,使該保護構成三重冗余。
(2)發(fā)電機并網(wǎng)、主汽壓力、首級壓力等重要信號配置成三重冗余。
(3)完善主機振動保護,通過“水平振動高高”和“垂直振動高”相與,或“垂直振動高高”和“水平振動高”相與后實現(xiàn)振動保護。
(4)原主機共安裝3個磁阻式探頭供DEH使用。原來進DEH的3個轉速信號,改造后進入DEH基本調(diào)節(jié)柜(以下稱BTC柜)的超速保護卡件(以下稱SDP卡),構成三重冗余,具有硬件和軟件的103%OPC功能和110%超速跳閘功能,以及轉速模擬量調(diào)節(jié)和顯示。保留原電渦流式探頭,用于主機零轉速測量和盤車投停聯(lián)鎖。
(5)原來現(xiàn)場伺服閥接線為2個線圈并接后用1根控制電纜與控制系統(tǒng)連接,使得阻抗減半,當一個線圈短路故障時將影響另一線圈,不利于調(diào)門安全可靠運行。此次改造中為伺服閥各增加1根電纜,將每個伺服閥線圈分別連接到閥位控制卡上。
(6)除了主機車頭機械超速保護外,增加硬跳閘回路,通過2路電磁閥動作來跳閘主機:一路是主跳電磁閥MTSVA和MTSVB失電,泄去安全油后跳閘主機;另一路是機械電磁閥MTS得電,機械傳動連桿與主機車頭手動打閘以及超速飛環(huán)等裝置連接(任一動作跳機),泄去安全油后跳閘主機。
原旁路系統(tǒng)只能在操作盤面上操作,改造后可以在控制室操作員站上直接調(diào)用旁路系統(tǒng)操作畫面操作。將壓力/溫度控制功能及快開/快關保護邏輯移植至DCS系統(tǒng),閥門定位卡改成PVR10-EP,就地部分均保持不變。
電氣部分主要是將原GCB盤上的控制、顯示、報警等功能改由DCS的ECS系統(tǒng)實現(xiàn)。
2.4.1 模擬量信號的改造
原GCB屏上的信號為直接接入,沒有經(jīng)過變送器?,F(xiàn)在接入ECS系統(tǒng),通過變送器轉化成4~20 mA接入。中壓系統(tǒng)模擬量直接為4~20 mA量,原來已經(jīng)送給DAS系統(tǒng),改造時從DAS系統(tǒng)取點即可。同期顯示回路增加變送器,變換為4~20 mA送入ECS。這些同期變送器可以實現(xiàn)發(fā)電機出口開關在同期并網(wǎng)過程中發(fā)電機電壓和系統(tǒng)電壓角差變換的顯示,并無同期功能。勵磁系統(tǒng)方面,將原GCB屏上的按鈕操作全部改為ECS系統(tǒng),實現(xiàn)畫面操作,不改變原任何功能。
2.4.2 開關量信號的改造
開關量信號主要有:中壓系統(tǒng)控制,啟備變有載調(diào)壓,發(fā)電機同期操作、顯示,DEH操作臺裝設的發(fā)變組緊急跳閘按鈕,滅磁開關緊急跳閘按鈕,緊急起動柴油發(fā)電機按鈕,直接在ECS中新增相關I/O點。新增硬報警部分,完全保留原GCB光字牌的報警,將硬報警接入SOE,并由SOE轉發(fā)至ECS系統(tǒng)。
通過對DCS/DEH/MEH等控制系統(tǒng)的一體化改造,達到了以下效果:
(1)解決DCS/DEH控制系統(tǒng)老化及部分備品備件缺乏的問題,提高控制系統(tǒng)的可靠性,減少故障率。
(2)解決原系統(tǒng)存在且無法消除的一些缺陷,如溫度信號漂移、信號不能強制等。
(3)大大提高系統(tǒng)控制的精確性和靈活性,機組的控制水平得到很大提高。
圖2 控制系統(tǒng)一體化改造后系統(tǒng)
(4)新DCS系統(tǒng)由于大量采用新技術和新設備,大大提高了系統(tǒng)的可靠性和可用性。
(5)由于把吹灰系統(tǒng)、電氣后備盤等系統(tǒng)集成到了新的DCS系統(tǒng),同時采用大屏幕等新的監(jiān)視設備,大大方便了運行人員對系統(tǒng)的監(jiān)視和對相應設備的操作。
(6)控制系統(tǒng)一體化改造后,各系統(tǒng)的備品備件統(tǒng)一,明顯減少備品備件的費用。
改造完成后,新的控制系統(tǒng)能保持10年以上的穩(wěn)定運行,將為機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟地連續(xù)運行提供可靠的保障。改造后的DCS系統(tǒng)圖見圖2。
北侖電廠3號機組控制系統(tǒng)改造后,將原INFI-90、旁路、吹灰、DEH和MEH等系統(tǒng)均作為DCS的功能站連接在系統(tǒng)主干通信網(wǎng)上,在盡可能節(jié)約資金和效益最大化的前提下完善系統(tǒng),最大限度地提高機組自動化水平,減少維護工作量,進一步提高了控制系統(tǒng)的響應速度、安全性、穩(wěn)定性、可靠性,保證了設備的安全、穩(wěn)定、長周期運行。
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