胡勁松
(上海城建市政工程(集團)有限公司,上海市 200065)
黃浦江上游航道是上海市“一環(huán)十射”內河干線航道規(guī)劃網中十分重要的航段,已被列入長江黃金水道建設系列工程項目之一。它與市內主要航道相通,從而成為上海市水網連接江蘇、浙江的咽喉要道,是上海市航道內船流密度最高的航段之一。為提高航運標準,該段航道需進行整治,但橫潦涇大橋現狀橋下凈空尺度不滿足整治后的III級航道要求,故需要抬高橋面標高,從而對老橋進行改造。根據整治工程研究結果,橫潦涇大橋需提升1.58 m。
橫潦涇大橋為同三國道(A30)跨越黃浦江上游的一座大橋(見圖1)。全橋總長779 m,橋梁按上、下行獨立分幅布置,橋梁總寬27.5 m,主橋為3跨變截面預應力混凝土連續(xù)箱梁,跨徑組合85 m+125 m+85 m,主橋全長295m。引橋為簡支板梁,兩側各11孔,跨徑 22 m,引橋全長 2×242 m=484(m)。
圖1 橫潦涇大橋主橋
為了最大限度地避免影響交通,上、下行橋梁分開頂升,頂升完成一幅后,進行另一幅的頂升。對單幅橋梁進行頂升時,另一幅的橋梁雙向通車。主橋、引橋分開頂升。對單幅橋梁分成3段進行頂升:先頂北側引橋(242 m),然后頂南側引橋(242 m),最后頂主橋(295 m)(見圖 2)。
圖2 橋梁頂升分段圖
橫潦涇大橋頂升的難點在主橋3跨連續(xù)箱梁的頂升。本文主要針對主橋的大跨徑連續(xù)箱梁進行闡述。
該工程對主橋中墩邊墩采用直接頂升法,以墩柱為反力基礎,在墩柱與箱梁底之間安裝頂升千斤頂,通過PLC電腦同步控制下整體頂升箱梁的方法實現抬高主橋橋面標高的目的。此方法的優(yōu)點是頂升時基本不改變原有橋梁的受力體系,受力較明確。考慮受力需要,頂升前,對主墩進行加粗,對邊墩加抱箍;對連續(xù)梁頂升位置處進行局部加固;設置必要的鋼結構限位裝置,預警頂升過程中產生橫向、縱向偏移。
對主橋進行整體頂升,可利用原有的主墩和邊墩作為千斤頂的支撐基礎。考慮千斤頂布置離原柱邊較近,防止柱劈裂,對主墩進行加粗(見圖3)。
圖3 主墩加粗
受墩柱位置所限,頂升液壓千斤頂放在支座的前后位置,此位置處箱梁位空心,按照受力需要,需對此部位進行加固(見圖4)。
圖4 主橋箱梁加固示意圖
具體處理措施:
(1)在主墩上部箱梁的肋兩側新澆筑鋼筋混凝土;
(2)新加的鋼筋部分(新加部分箱梁斷面下部部位需植筋,斷面上部預應力孔洞較多,所以斷面上部不植筋)需與原有箱梁植筋連接;植筋植入箱梁內15 d深度,植筋時需采用鋼筋探測儀探測,避開箱梁內的鋼筋及預應力管孔;
(3)新加的部位混凝土需與原混凝土鑿毛連接,并作好界面處理;
(4)新加部位采用C50的灌漿料,以上材料均需加微膨脹劑。
頂升千斤頂:采用200 t雙作用液壓千斤頂,液壓千斤頂選用參數:200 t、63 MPa、高366 mm、底徑244 mm、行程最大140 mm。
使用油壓頂升缸(液壓千斤頂)頂升重物是工程中常見的施工方法,尤其是幾百噸以上的重載工件施工,油壓頂升是唯一可行的選擇。如果液壓千斤頂在頂升時發(fā)生意外內泄,那么重載頂升的安全性受到影響。跟隨千斤頂的目的就是為了預防現有技術中存在的不足,提供一種在油缸的油壓突然失效時仍能有效支撐重載工件,避免工件滑落的機械式隨動支撐機構。跟隨千斤頂選用參數:400 t、行程 140 mm、高 390 mm、底徑 368 mm(見圖5)。
圖5 頂升千斤頂與跟隨頂在頂升時
千斤頂布置:在主墩位置共布置40臺200 t的頂升千斤頂,16臺400 t的跟隨頂;在邊墩布置16臺200 t的頂升千斤頂,4臺400 t的跟隨頂(見圖 6、圖 7)。
圖6 主墩千斤頂布置圖一
圖7 主墩千斤頂布置圖二
頂升支撐體系一般采用混凝土或鋼結構工具式墊塊。但由于主橋自重過大,該工程中主橋墊塊采用了鋼箱混凝土,外形為長方體鋼箱,鋼箱內澆筑鋼筋混凝土(見圖8)。
圖8 鋼箱混凝土墊塊
由于千斤頂的行程有限,所以每次頂升行程在10 cm,而對于整體頂升158 cm來說,需整體頂升16個行程。墊塊根據頂升高度做成工具式墊塊,根據頂升高度設置墊塊高為10 cm。單個墊塊高度誤差小于±0.3 mm,同一支點1 580 mm高的墊塊累計誤差不超過6 mm。為控制頂升墊塊的誤差最小化,墊塊采用鋼板焊接成型,并上車床銑刨,內灌高強(C50)混凝土。通過控制墊塊誤差,防止頂升時由于墊塊疊加引起誤差積累,造成頂升的誤差以及結構不均勻受力。
由于千斤頂安裝的垂直誤差及頂升過程中其它不利因素的影響,在頂升過程中可能會出現微小的水平位移,為避免出現此類情況,需在主橋、引橋設置平面限位裝置,限制縱橫向可能發(fā)生的位移。
在兩個主墩左右及前后側均設置限位裝置(4個方向)。在兩個邊墩左右側及引橋側向位置(3個方向)設置限位裝置。在主墩上設置抱柱箍,在抱柱箍上設置限位柱,抱柱箍與限位柱之間焊接連接成一整體,頂升時利用限位柱、抱柱箍、柱的整體剛度來對橋梁上部進行限位;在邊墩上設置抱柱箍,在抱柱箍上設置限位柱,抱柱箍與限位柱之間焊接連接成一整體,頂升時利用限位柱、抱柱箍、柱的整體剛度來對橋梁上部進行限位。
該工程主引橋均采用PLC控制液壓同步頂升技術。本處采用位移控制,力監(jiān)控的方法。同步控制精度為±1.0 mm,這樣就可以很好地保證頂升過程的同步性,確保頂升時上部結構的安全。頂升行程監(jiān)測:采用精度為0.1 mm的位移傳感器;對主橋采用12點同步控制系統(tǒng)進行頂升,每個控制點對應于千斤頂分組點。
西幅主橋于2011年4月18日順利頂升到位,東幅主橋于2011年9月28日順利頂升到位。頂升到位后橋梁上部的縱橫向位置偏差在8 mm以內,頂升高度誤差在正負5 mm以內;結構未發(fā)現新的裂縫,結構整體安全。圖9為西幅主橋頂升中。
圖9 西幅主橋頂升時
橫潦涇大橋頂升工程,無論從跨度、長度、重量還是設計、施工的復雜程度,在國內甚至世界上都是史無前例的。該橋頂升改造的順利進行,在不中斷交通的情況下節(jié)省了大量的資金,縮短了施工周期,最大程度地減小了對環(huán)境的影響。
橫潦涇大橋頂升開創(chuàng)了大型橋梁頂升的先河,為長江大橋等大跨徑橋梁頂升的可行性提供了有力的參考,為內河航運開發(fā)提供了新的思路。