劉雁宇
(上海交通大學(xué) 電子信息與電氣工程學(xué)院 自動(dòng)化系,上海 200240)
交流電弧爐是冶金工業(yè)中的重點(diǎn)耗能設(shè)備,其耗電量約占鋼廠總耗電量的一半以上。我國(guó)是電力緊張的國(guó)家,許多鋼廠皆因電費(fèi)在產(chǎn)品成本中所占比例過高而失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。電極調(diào)節(jié)器是電弧爐的核心控制系統(tǒng),它通過控制電極高度來控制電弧長(zhǎng)度,從而起到調(diào)節(jié)輸入功率之目的,其性能的優(yōu)劣直接影響鋼水產(chǎn)量、質(zhì)量和電能的消耗。因此,對(duì)電弧爐電極控制系統(tǒng)進(jìn)行研究具有重要的經(jīng)濟(jì)意義。
對(duì)于電弧爐這樣的大電流電弧,其弧壓Ua與弧長(zhǎng)La之間的關(guān)系可用著名的佛羅里赫氏公式表達(dá)[1-2]:
式中α為電弧陽極區(qū)與陰極區(qū)電壓降,當(dāng)電極材料、氣體介質(zhì)和大氣壓力固定時(shí),α為常數(shù),單位V,對(duì)于不同電極材料的α值列于表1中為弧柱梯度,它是溫度T的函數(shù),單位V/mm,β值在電弧爐不同的冶煉期是不相同的,而且差別很大,表2列出了不同冶煉期的β值。
式(1)經(jīng)變換后可寫為:
表1 α值
表2 β值
現(xiàn)以100T電弧爐為例計(jì)算不同冶煉期的弧長(zhǎng)。①熔化期:二次側(cè)相電壓365 V,考慮到線路壓降及電抗器上的壓降,弧壓Ua=0.9 ×365=328.5(V),則弧長(zhǎng) La=(328.5 -22)/10=30.65(mm)。②還原期:二次側(cè)相電壓339 V,考慮到線路壓降及電抗器上的壓降,弧壓 Ua=0.9×339=305.1(V),則弧長(zhǎng) La=(305.1 -22)/1.1=257.36(mm)。
由上述分析可得出如下結(jié)論:電弧爐在熔化期,電弧弧長(zhǎng)短、變化快,由于受到塌料、電弧漂移等因素的影響,電極容易發(fā)生竄動(dòng)、短路和斷弧等情況,此階段對(duì)電極控制器的快速性要求較高;而在還原期,電弧弧長(zhǎng)長(zhǎng)、變化慢,為保證鋼水溫度及成分的穩(wěn)定性,此階段可適當(dāng)降低電極控制器的靈敏度,但對(duì)控制精度的要求較高。
目前主流的電極控制方法包括恒電流、恒功率和恒阻抗三種[3-5]。本系統(tǒng)采用恒阻抗控制方法進(jìn)行設(shè)計(jì),圖1為所設(shè)計(jì)的100T電弧爐電極控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。
圖1 電弧爐電極控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
控制系統(tǒng)由A相、B相和C相三個(gè)電極控制器所組成,每個(gè)電極控制器只負(fù)責(zé)完成對(duì)本相電極升降的控制。該恒阻抗控制器的基本工作原理是:首先通過電流、電壓變送器采集短網(wǎng)上的弧壓Ua、弧流Ia信號(hào),由公式Za=Ua/Ia實(shí)時(shí)計(jì)算運(yùn)行中的阻抗值Za,其次與控制系統(tǒng)所設(shè)定的阻抗值Za*進(jìn)行比較,得出阻抗偏差△Za=Za*-Za,最后由PLC根據(jù)阻抗偏差△Za的大小及變化速率選取合適的控制策略,經(jīng)PLC運(yùn)算后產(chǎn)生控制輸出信號(hào),再經(jīng)功率放大后驅(qū)動(dòng)比例控制電磁閥動(dòng)作,從而推動(dòng)電極液壓缸升降,調(diào)節(jié)弧長(zhǎng),達(dá)到控制之目的。
多模態(tài)控制策略構(gòu)建的基本思想是:在電弧爐的熔化期,系統(tǒng)擾動(dòng)大,弧長(zhǎng)的變化及偏差大,可采用傳統(tǒng)的比例控制,以求系統(tǒng)能快速地減小誤差,對(duì)控制精度的要求相對(duì)較低;在氧化期,擾動(dòng)相對(duì)較小,弧長(zhǎng)變化較穩(wěn)定,可采用模糊控制,可兼顧系統(tǒng)快速性和控制精度;而在還原期,為了消除偏差,提高控制精度,可采用PID控制,這就構(gòu)成了多模態(tài)控制系統(tǒng)。多模態(tài)電極控制系統(tǒng)原理圖如圖2所示。
圖2 多模態(tài)電極控制系統(tǒng)原理圖
在電弧爐的熔化期,電極控制器采用恒阻抗比例控制。電極控制器的調(diào)節(jié)輸出特性如圖3所示。
圖3中橫坐標(biāo)表示電弧導(dǎo)納值Ya,縱坐標(biāo)表示控制器的輸出電壓值Uc,Yae為電弧導(dǎo)納設(shè)定值,Ucg為電極比例控制電磁閥功率放大板的輸入門檻電壓。
當(dāng)Ya≤0時(shí),控制器的輸出電壓值為-Ucmax,電極以最大的設(shè)定速度下降。當(dāng)0<Ya<0.9Yae時(shí),控制器的輸出電壓值與Ya的大小成線性關(guān)系,Ya越小,控制器的輸出電壓值越小,電極下降速度越快。當(dāng)0.9Yae≤Ya≤1.1Yae時(shí),控制器的輸出電壓值為零,電極保持靜止不動(dòng),此區(qū)域稱為電極調(diào)節(jié)死區(qū)。當(dāng)1.1Yae<Ya<2Yae時(shí),控制器的輸出電壓值與Ya的大小成線性關(guān)系,Ya 2Yae時(shí),控制器的輸出電壓值為+Ucmax,電極以最大的設(shè)定速度上升。
圖3 恒阻抗比例控制電極控制器的調(diào)節(jié)輸出特性
在西門子S7-400PLC編程軟件STEP7的SIMATIC Manager中,通過建立FC功能塊,在該功能塊中調(diào)用比較、轉(zhuǎn)換、浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算等指令,該控制功能不難實(shí)現(xiàn)。
在電弧爐的氧化期,電極控制器采用模糊控制。該模糊控制器以電弧導(dǎo)納偏差E和電弧導(dǎo)納偏差變化率EC作為輸入變量,以電極控制器的輸出電壓Uc作為輸出變量,輸入輸出變量的模糊語言值集合均為{NL,NM,NS,ZO,PS,PM,PL},論域均為{-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6},輸入輸出變量各模糊子集的隸屬函數(shù)取三角形隸屬函數(shù)。根據(jù)電弧爐電極調(diào)節(jié)特性,并結(jié)合煉鋼工藝與專家經(jīng)驗(yàn),制定模糊控制規(guī)則表。然后再根據(jù)模糊控制規(guī)則表,選用Mamdani的max-min推理方法進(jìn)行模糊推理合成,選用面積重心法(centroid)進(jìn)行解模糊,可得到電極控制器輸出電壓Uc的值,如表3所示。
表3 模糊控制查詢表
模糊控制器的實(shí)現(xiàn)可以采用以下兩種方式。第一種方式,在SIMATIC Manager中,通過建立FC邏輯塊,將輸入模擬量進(jìn)行模糊化處理,通過建立DB數(shù)據(jù)塊,將表3計(jì)算出的輸出值存于DB數(shù)據(jù)塊中,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),以查表尋址的方式得到電極控制器的輸出值。第二種方式,使用西門子模糊控制組態(tài)軟件FuzzyControl++創(chuàng)建Fuzzy功能塊(FB30),并在SIMATIC Manager中建立程
在電弧爐的還原期,電極控制器采用PID控制。PID控制采用如下經(jīng)典方程:
其中,KP為比例系數(shù),TI為積分時(shí)間,TD為微分時(shí)間,TS為采樣周期,e(k)為電弧導(dǎo)納偏差,Uo為電極控制器的輸出電壓初始值,U(k)為電極控制器的輸出電壓。
在西門子S7-400PLC中PID控制的實(shí)現(xiàn),除使用專用的閉環(huán)控制模塊(如FM455)外,還可以調(diào)用FB41功能塊來實(shí)現(xiàn)。在SFB41“CONT_C”(連續(xù)控制器)中,輸入?yún)?shù) GAIN、TI、TD、CYCLE和積分初值I_ITLVAL分別對(duì)應(yīng)于式(4)中的 KP、TI、TD、TS和Uo,遵照一定的方法對(duì)上述參數(shù)進(jìn)行整定后方可實(shí)現(xiàn)PID控制。
各模態(tài)間切換時(shí)機(jī)和頻次的把握是控制系統(tǒng)能否穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,切換不好極容易產(chǎn)生系統(tǒng)沖擊和振蕩。該控制系統(tǒng)模態(tài)切換的步驟如下:
在一個(gè)采樣周期內(nèi)積算導(dǎo)納偏差的平均值△Ya。當(dāng)采樣周期結(jié)束時(shí),系統(tǒng)首先根據(jù)△Ya的大小選擇滿足條件的模態(tài):當(dāng)△Ya≥0.1Ya時(shí),系統(tǒng)選擇比例控制方式;當(dāng)0.1Ya<△Ya<0.05 Ya時(shí),系統(tǒng)選擇模糊控制方式;當(dāng)△Ya≤0.05Ya時(shí),系統(tǒng)選擇PID控制方式。其次,判斷當(dāng)前控制系統(tǒng)輸出值是否為零,僅當(dāng)控制系統(tǒng)輸出值第一次過零時(shí),切換至下一模態(tài),然后重復(fù)執(zhí)行下一周期的采樣積算。
運(yùn)用MATLAB/Simulink軟件對(duì)多模態(tài)電極控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真,系統(tǒng)仿真結(jié)構(gòu)框圖如圖4所示。在幅值50 000 A的單位階躍輸入下,傳統(tǒng)恒阻抗比例控制和多模態(tài)控制的輸出響應(yīng)曲線如圖5所示。
圖4 多模態(tài)電極控制系統(tǒng)仿真結(jié)構(gòu)框圖
為驗(yàn)證多模態(tài)控制策略的實(shí)際應(yīng)用效果,本文選取了100T電弧爐冶煉氧化期進(jìn)行了對(duì)比測(cè)試,其結(jié)果如圖6所示。其中,圖6(a)為切除模糊控制及PID控制,僅保留傳統(tǒng)恒阻抗控制策略時(shí)弧流的波動(dòng)情況,圖6(b)為采用多模態(tài)控制策略時(shí)弧流的波動(dòng)情況。由此可見,多模態(tài)控制系統(tǒng)在電弧爐引弧階段,能保證在較大擾動(dòng)作用下的穩(wěn)定性,并在冶煉的平穩(wěn)階段保持較高的控制精度,實(shí)際應(yīng)用效果顯著。
圖5 系統(tǒng)階躍響應(yīng)曲線
圖6 控制效果
本文將多模態(tài)控制策略引入電弧爐電極控制系統(tǒng),解決了單一控制策略的不足,顯著地改善了控制系統(tǒng)的控制精度和穩(wěn)態(tài)性能,使冶煉過程得到整體優(yōu)化,縮短了冶煉時(shí)間,降低了噸鋼電耗,減少了系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊。該系統(tǒng)控制方法簡(jiǎn)單,易于工業(yè)實(shí)現(xiàn),具有廣闊的應(yīng)用前景。
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