王國(guó)強(qiáng)
(大慶油田化工有限公司輕烴分餾分公司)
大慶油田化工有限公司輕烴分餾分公司現(xiàn)有一套8×104t/a液化氣脫硫裝置,是在原有的干法固定床脫硫醇工藝上新建的以N-甲基二乙醇胺(MDEA)作溶劑的醇胺法脫除H2S工藝。裝置設(shè)計(jì)原料液化氣中ρ(總硫)360~370mg/m3,其中ρ(H2S)300~310mg/m3,ρ(硫醇硫)30.6mg/m3;脫硫后產(chǎn)品總硫合格,ρ(H2S)不大于10mg/m3,銅片腐蝕合格,副產(chǎn)酸性氣由于排放量小,進(jìn)入火炬焚燒高空排放。裝置主要工藝單元有液化氣脫硫、溶劑再生、溶劑供應(yīng)。工藝流程見(jiàn)圖1所示。
該裝置自2007年投運(yùn)以來(lái),液化氣中H2S含量能夠達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),但銅腐經(jīng)常不達(dá)標(biāo),胺液常出現(xiàn)發(fā)泡現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硫裝置無(wú)法長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)分析,引起該裝置胺液發(fā)泡的原因主要有:脫硫系統(tǒng)臟、液化氣含甲醇、胺液降解導(dǎo)致熱穩(wěn)定性鹽積聚、操作波動(dòng)。
(1)由于原料輕烴中攜帶一定量的雜質(zhì)和炭黑,通過(guò)分餾塔分離液化氣時(shí),多數(shù)的雜質(zhì)和炭黑夾帶進(jìn)入到液化氣而帶入脫硫溶劑中;
(2)由于裝置長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,整套系統(tǒng)因自身設(shè)備、管線腐蝕而生成一定量的銹蝕物,使大量的銹蝕物進(jìn)入到脫硫溶劑中。這些雜質(zhì)、炭黑和銹蝕物進(jìn)入胺液,將延遲胺液的消泡時(shí)間。隨著脫硫裝置運(yùn)行時(shí)間的增加,導(dǎo)致泡沫不斷積聚。針對(duì)該問(wèn)題,公司在2012年7月將脫硫裝置打開(kāi)清洗并更新溶劑,發(fā)現(xiàn)貧富液換熱器有嚴(yán)重的腐蝕和一定量的炭黑附著,同時(shí)貧液儲(chǔ)罐底部有大量的雜質(zhì)和炭黑沉積。因此,對(duì)脫硫裝置進(jìn)行物理清洗和化學(xué)清洗可以緩解固體雜質(zhì)進(jìn)入胺液中,另外定期徹底更換溶劑可緩解胺液發(fā)泡。
冬季北方油田輕烴中需加3%(φ)甲醇作為防凍劑,在液化氣分餾過(guò)程中,甲醇主要被蒸餾到液化氣中并隨液化氣進(jìn)入脫硫裝置。甲醇不斷溶于溶劑中,將不斷降低脫硫溶劑的濃度,造成液化氣脫硫效率降低。
表1 2011年脫硫裝置甲醇分析數(shù)據(jù)Table 1 Methanol analysis data of desulfurization unit in 2011
通過(guò)表1可以看出,脫硫裝置冬季運(yùn)行時(shí),胺液中甲醇含量約有10%(φ),隨運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),胺液的濃度有變小的趨勢(shì)。
同時(shí),MDEA溶液與甲醇長(zhǎng)時(shí)間互溶,在有氧存在下將發(fā)生反應(yīng),生成降解產(chǎn)物N-甲胺基乙酸和2-二甲胺基乙酸甲酯。這些降解產(chǎn)物不斷積聚,使溶劑pH值下降,粘度改變,表面張力降低,引起溶劑發(fā)泡,并且降低了有效胺的濃度,導(dǎo)致脫硫效果變差,脫硫裝置無(wú)法長(zhǎng)周期運(yùn)行[1]。另外,當(dāng)甲醇處于泡沫雙分子層液膜內(nèi)時(shí),甲醇分子與水分子之間通過(guò)氫鍵相互結(jié)合,相對(duì)降低了雙分子層內(nèi)溶液的流動(dòng)性,將會(huì)使雙分子層內(nèi)的排液難度增大,從而使形成的泡沫更加趨于穩(wěn)定。因此,要解決此問(wèn)題,需要找到脫除原料中甲醇的有效方法。經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn),從理論上講,甲醇與水完全互溶,但水洗塔需要不斷補(bǔ)充新鮮水對(duì)甲醇進(jìn)行吸收,同時(shí)水洗塔進(jìn)行排污,形成水循環(huán),否則,水洗塔僅能脫除40%(φ)左右的甲醇。因此,需要嚴(yán)格水洗塔的操作工藝,確保水洗效果[2]。此外,由于在胺液再生過(guò)程中,有部分甲醇隨著酸性氣一同進(jìn)入到酸性水回流罐內(nèi),這部分甲醇水溶液可通過(guò)酸性水回流罐定期脫水,進(jìn)一步減少進(jìn)入胺液中的甲醇量。
隨著胺液的長(zhǎng)時(shí)間使用,熱穩(wěn)定鹽(HSS)不斷產(chǎn)生。由于胺液再生只能將H2S從溶劑中解析出來(lái),對(duì)熱穩(wěn)定鹽不產(chǎn)生脫除效果。因此,隨時(shí)間的增長(zhǎng)胺液中的熱穩(wěn)定鹽不斷積聚,致使溶劑發(fā)泡情況越發(fā)明顯,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致裝置無(wú)法運(yùn)行。通過(guò)胺液凈化技術(shù)的應(yīng)用,一定程度上解決了溶劑發(fā)泡問(wèn)題[3]。
由于原料輕烴組分變化頻繁,致使輕烴分餾裝置液化氣產(chǎn)量和壓力變化很大,而裝置回流罐是以液位控制流量,因而進(jìn)入脫硫裝置的液化氣流量波動(dòng)很大,在與溶劑接觸時(shí)因擾動(dòng)過(guò)大,促進(jìn)了溶劑的進(jìn)一步發(fā)泡。因此,2010年將一臺(tái)液化氣球罐設(shè)為液化氣脫硫進(jìn)料緩沖罐,通過(guò)流量直接控制,保證液化氣穩(wěn)定進(jìn)入脫硫裝置。同時(shí)增設(shè)緩沖罐還可以起到一定的沉降作用,大大降低液化氣中雜質(zhì)帶入量。
液化氣脫硫裝置自2007年投運(yùn)以來(lái),無(wú)法保證液化氣銅片腐蝕長(zhǎng)期合格,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 2011年8月液化氣脫硫的檢測(cè)結(jié)果Table 2 Test results of LPG desulfurization in August,2011
通過(guò)表2可以看出,脫硫后的液化氣ρ(總硫)在4.8~6.8mg/m3、ρ(H2S)為3mg/m3,完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,可以排除H2S含量過(guò)高引起脫硫后液化氣銅片腐蝕不達(dá)標(biāo)的可能性。
但是,溶劑發(fā)泡現(xiàn)象長(zhǎng)期存在,并且經(jīng)常需要補(bǔ)充溶劑。由此,可斷定胺液夾帶現(xiàn)象較為嚴(yán)重,富液被帶入液化氣中是造成銅片腐蝕不合格的一個(gè)重要原因。另外,液化氣產(chǎn)品中存在一定量的有機(jī)硫和單質(zhì)硫。而通過(guò)現(xiàn)有胺液脫硫裝置無(wú)法大量脫除,也是造成銅腐不合格的一個(gè)重要原因。
通過(guò)對(duì)以上問(wèn)題的分析可以看出,要使液化氣銅腐合格,必須解決有機(jī)硫和單質(zhì)硫脫除以及胺液夾帶兩個(gè)問(wèn)題。據(jù)對(duì)分公司現(xiàn)有裝置分析,可將原有固定床脫硫裝置利用起來(lái),選擇合適脫硫劑作為液化氣精脫硫裝置,不但可以將有機(jī)硫脫除而且也可以進(jìn)一步脫除H2S。同時(shí),在固定床脫硫裝置后增設(shè)過(guò)濾設(shè)備,選擇硬度較高的椰殼吸附劑,能夠去除部分單質(zhì)硫。對(duì)于胺液夾帶問(wèn)題,無(wú)論溶劑是否發(fā)泡都會(huì)或多或少存在。因此,需要在進(jìn)入固定床精脫硫裝置前增設(shè)胺液沉降罐,這將在一定程度上減少胺液進(jìn)入到最終產(chǎn)品,同時(shí),也延長(zhǎng)精脫裝置中脫硫劑的壽命。
(1)解決胺液發(fā)泡問(wèn)題,必須保證:脫硫系統(tǒng)整體清潔,要求定期進(jìn)行系統(tǒng)清洗;平穩(wěn)操作,增設(shè)緩沖罐確保進(jìn)料穩(wěn)定;通過(guò)水洗將液化氣中甲醇脫除干凈;采用胺液在線凈化技術(shù)去除HSS。
(2)導(dǎo)致脫硫后液化氣銅片腐蝕不達(dá)標(biāo)的主要原因是有機(jī)硫和單質(zhì)硫未脫除以及胺液夾帶。因此,利用原有固定床裝置選擇合適脫硫劑作為液化氣精脫硫裝置,脫除液化氣中有機(jī)硫,增設(shè)以椰殼為吸附劑的過(guò)濾設(shè)備,去除部分單質(zhì)硫。在精脫硫裝置前增設(shè)胺液沉降罐減少胺液進(jìn)入到最終產(chǎn)品,可以有效地控制液化氣銅片腐蝕。
通過(guò)這一系列的方法,將會(huì)在一定程度上很好地解決液化氣脫硫裝置無(wú)法長(zhǎng)周期運(yùn)行的問(wèn)題。
(3)液化氣胺法脫硫工藝已經(jīng)非常成熟且應(yīng)用廣泛,但隨著原油硫含量的增加和形態(tài)的變化,單靠采用胺法脫硫工藝已不能滿足脫硫需要。因此,建議在胺法脫除大部分無(wú)機(jī)硫后,采用精脫硫工藝進(jìn)一步脫除有機(jī)硫,確保產(chǎn)品脫硫合格。
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