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        基于SINUMERIK 840D系統(tǒng)蝸桿砂輪磨齒機(jī)自動(dòng)對(duì)刀技術(shù)研究

        2013-09-17 12:11:04劉海寧李小寧李光華于瑞榮
        機(jī)床與液壓 2013年15期
        關(guān)鍵詞:電控箱砂輪數(shù)控系統(tǒng)

        劉海寧,李小寧,李光華,于瑞榮

        (1.南京理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,江蘇南京210094;2.南京二機(jī)齒輪機(jī)床有限公司,江蘇南京211103)

        磨齒是現(xiàn)有齒輪加工精度最高的一種方法。數(shù)控蝸桿砂輪磨齒機(jī)的加工原理跟滾齒加工相同,相當(dāng)于一對(duì)圓柱螺旋齒輪嚙合。加工過程中,砂輪每轉(zhuǎn)過一周,齒輪轉(zhuǎn)過一齒[1]。

        磨削齒輪過程的對(duì)刀相對(duì)于其他加工方法 (車削,銑削,平面磨削)較為復(fù)雜,對(duì)刀過程是齒輪與砂輪的嚙合過程,要避免砂輪的頂牙與齒輪的輪齒發(fā)生碰撞,同時(shí)為了提高加工精度,砂輪與齒槽的兩側(cè)齒面要實(shí)現(xiàn)平衡接觸,避免產(chǎn)生對(duì)齒槽兩側(cè)齒面磨削的不平衡。傳統(tǒng)采用人工對(duì)刀的方法進(jìn)行對(duì)刀調(diào)整,工人通過觀察磨削過程中齒槽兩側(cè)產(chǎn)生火花的情況,判斷是否完成了對(duì)刀,或者采用簡(jiǎn)單的嚙合方法進(jìn)行人工判斷[2]。人工對(duì)刀的方法效率低下,對(duì)刀過程需要4~5次的調(diào)整,每次更換工件后都需要重新對(duì)刀;加工工件的一致性不好,過于依賴工人的經(jīng)驗(yàn),最重要的是對(duì)刀精度不高,使加工齒輪的精度不高,一般只有7級(jí)精度。針對(duì)上述的問題,作者提出了相應(yīng)的解決方案。產(chǎn)生塑性和彈性變形,而塑性變形產(chǎn)生的塑性功的釋放使磨削過程中能產(chǎn)生聲發(fā)射信號(hào)。因此,可以采取檢測(cè)AE聲發(fā)射信號(hào)的方法判斷砂輪與工件是否磨削接觸[2-5]。

        自動(dòng)精對(duì)刀的整體思路是:數(shù)控系統(tǒng)自動(dòng)尋找工件某個(gè)齒槽兩側(cè)的邊界并記錄位置,最后計(jì)算得出精確中點(diǎn)位置,即進(jìn)給加工起始點(diǎn)。該自動(dòng)精確對(duì)刀方法采用檢測(cè)磨削過程中產(chǎn)生的AE聲發(fā)射信號(hào)作為反饋信號(hào)。當(dāng)砂輪距工件1.5 μm左右時(shí),可以觀察到聲發(fā)射信號(hào),當(dāng)砂輪繼續(xù)接近工件時(shí),聲發(fā)射信號(hào)幅度不斷增加,直到砂輪與工件接觸,AE信號(hào)幅度增加最大[2,6-8]。磨削加工過程中可以根據(jù) AE 信號(hào)電壓值VAE判斷砂輪與齒輪是否產(chǎn)生接觸。精確對(duì)刀系統(tǒng)的組成如圖1所示。

        1 自動(dòng)對(duì)刀系統(tǒng)組成

        在砂輪磨削工件的過程中,既有摩擦又有磨損,還存在砂輪的磨料顆粒受力后崩落和擠壓現(xiàn)象,金屬

        圖1 自動(dòng)對(duì)刀系統(tǒng)組成

        自動(dòng)對(duì)刀系統(tǒng)由5個(gè)部分組成:AE信號(hào)傳感器、電控箱、SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)、輸入輸出及顯示界面和主軸伺服電機(jī)。

        AE信號(hào)的檢測(cè)采用AE聲發(fā)射傳感器。AE聲發(fā)射傳感器是一種采用壓電晶體作為換能原件進(jìn)行信號(hào)檢測(cè)的傳感器,壓電晶體通過與聲波的振動(dòng)耦合將聲波的機(jī)械振動(dòng)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。

        AE聲發(fā)射聲信號(hào)傳感器和電控箱共同組成自動(dòng)對(duì)刀的自平衡調(diào)整模塊,AE聲信號(hào)傳感器負(fù)責(zé)信號(hào)的采集,電控箱對(duì)AE信號(hào)進(jìn)行濾波和信號(hào)放大后對(duì)信號(hào)做出相應(yīng)的判斷和比較,并將分析結(jié)果輸出給數(shù)控系統(tǒng),由數(shù)控系統(tǒng)控制主軸伺服電機(jī)的運(yùn)動(dòng)與停止,使刀具移動(dòng)到正確的位置,最終達(dá)到平衡調(diào)整的目的。AE聲發(fā)射傳感器和電控箱均采用德國MPM公司的產(chǎn)品。

        2 自動(dòng)對(duì)刀原理

        磨削過程是一個(gè)瞬態(tài)變化的過程,瞬態(tài)摩擦功率表達(dá)式為:

        式中:F(t)為摩擦表面間摩擦力瞬時(shí)值;v(t)為摩擦表面相對(duì)運(yùn)動(dòng)的速度瞬時(shí)值。

        信號(hào)的均方根值A(chǔ)rms可以表示為單位時(shí)間內(nèi)聲發(fā)射信號(hào)能量的大小,即:

        式中:η(t)為轉(zhuǎn)換系數(shù)。Arms(t)可以反映出砂輪與工件表面之間的接觸程度,其值越大,表明接觸越深,因此可以根據(jù)AE聲發(fā)射信號(hào)電壓值的變化判斷接觸以及接觸程度,從而進(jìn)行相應(yīng)的程序執(zhí)行和操作[9]。

        該精對(duì)刀方法是在SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)自動(dòng)記錄坐標(biāo)功能上實(shí)現(xiàn)的。由自動(dòng)對(duì)刀模塊實(shí)現(xiàn)信號(hào)的處理與判斷,并輸出信號(hào)給數(shù)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電機(jī)主軸的控制和坐標(biāo)的記錄。信號(hào)的傳遞過程如圖1所示。

        判斷砂輪與齒輪是否接觸是由電控箱完成的,可以通過數(shù)控系統(tǒng)和輸入設(shè)備給電控箱設(shè)置一個(gè)閾值VLimit,作為比較閾值。當(dāng)砂輪與工件接觸產(chǎn)生的磨削信號(hào)電壓值超過了設(shè)定的閾值VLimit,則認(rèn)為砂輪與齒輪已經(jīng)接觸,此時(shí)電控箱的輸出信號(hào)由高電平變成低電平,數(shù)控系統(tǒng)接收到低電平時(shí),執(zhí)行程序,砂輪主軸停止并記錄坐標(biāo)值。信號(hào)處理時(shí)序圖如圖2所示。

        圖2 電控箱信號(hào)處理時(shí)序圖

        當(dāng)Vout=1時(shí),主軸保持原來設(shè)定的轉(zhuǎn)速和方向轉(zhuǎn)動(dòng);當(dāng)Vout=0時(shí),主軸停止轉(zhuǎn)動(dòng)并記錄主軸所處位置的坐標(biāo)值。從反饋信號(hào)的角度來說,要實(shí)現(xiàn)對(duì)齒槽兩側(cè)齒面的磨削平衡,在接觸檢測(cè)的過程中,要滿足同樣的接觸檢測(cè)條件,使兩個(gè)齒面磨削產(chǎn)生相同的電壓,即:

        所以在VLimit的設(shè)定過程中,只需要同一個(gè)閾值VLimit便可。

        精確對(duì)刀的原理如圖3所示,裝夾工件后,刀架主軸開始轉(zhuǎn)動(dòng),工件主軸跟隨刀架主軸轉(zhuǎn)動(dòng),由編程控制刀架主軸沿y軸負(fù)方向移動(dòng)。未產(chǎn)生AE信號(hào)的時(shí)候,數(shù)控系統(tǒng)接收高電平,當(dāng)磨削接觸產(chǎn)生AE信號(hào)VAE>VLimit時(shí),電控箱輸出信號(hào)由高電平變?yōu)榈碗娖剑瑪?shù)控系統(tǒng)接收到24 V低電平的時(shí)候,主軸刪除剩余行程,并記錄此時(shí)刀架主軸的坐標(biāo) (x0,y1),然后刀架主軸沿y軸正方向移動(dòng);同樣當(dāng)VAE>VLimit時(shí),數(shù)控系統(tǒng)重復(fù)上述步驟記錄坐標(biāo) (x0,y2),此時(shí)數(shù)控系統(tǒng)記錄齒槽的兩側(cè)邊界,由此可以確定中點(diǎn)位置[10]。數(shù)控系統(tǒng)計(jì)算出砂輪進(jìn)給起始點(diǎn)的坐標(biāo)(X0,Y0):

        圖3 自動(dòng)對(duì)刀原理圖

        3 西門子840D高級(jí)編程實(shí)現(xiàn)

        用于信號(hào)處理和分析的電控箱與數(shù)控系統(tǒng)連接,反饋給數(shù)控系統(tǒng)高低電平信號(hào),最終完成精對(duì)刀過程的是數(shù)控系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)二次開發(fā)編寫的程序,結(jié)合接收到的高低電平信號(hào)進(jìn)行程序的執(zhí)行。根據(jù)精對(duì)刀方法所編寫的程序部分如下:

        4 實(shí)驗(yàn)及檢測(cè)結(jié)果

        實(shí)驗(yàn)以加工斜齒圓柱齒輪為例,數(shù)控磨齒機(jī)采用德國MPM公司的Series 300電控箱進(jìn)行信號(hào)的處理和判別,并將分析結(jié)果送入數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)機(jī)床主軸運(yùn)動(dòng)和停止的間接控制。磨削斜齒圓柱齒輪的的齒數(shù)Z=34,模數(shù)m=2.5 mm,壓力角 α=20°00'00″,齒輪螺旋角β=20°00'00″,電控箱中電壓閾值VLimit=8 V,即當(dāng)磨削試接觸產(chǎn)生的電壓信號(hào)超過8 V時(shí),電控箱輸出高電平給數(shù)控系統(tǒng)。磨削試接觸產(chǎn)生的信號(hào)如圖4所示。

        圖4 磨削試接觸信號(hào)

        加工結(jié)束后,需對(duì)工件進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),所用的檢測(cè)工具為KLINGELNBERG P65高自動(dòng)化齒輪檢驗(yàn)測(cè)量中心。所加工斜齒輪的檢測(cè)結(jié)果如表1,2所示。

        表1 斜齒輪齒形誤差檢測(cè)參數(shù)及基準(zhǔn)值

        表2 斜齒輪齒形誤差檢測(cè)實(shí)際誤差值E及精度等級(jí)Q

        由表2可知,加工的斜齒輪的綜合精度等級(jí)達(dá)到4級(jí)。

        5 結(jié)束語

        采用檢測(cè)磨削接觸AE聲發(fā)射信號(hào)的方法進(jìn)行數(shù)控蝸桿砂輪磨齒機(jī)的自動(dòng)精對(duì)刀,該精確對(duì)刀調(diào)整方法已經(jīng)在西門子SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),并且適合蝶形砂輪磨齒和單片錐面砂輪磨齒等加工方法。由于AE信號(hào)對(duì)工件與砂輪是否接觸反應(yīng)敏感,該檢測(cè)方法靈敏度高、反應(yīng)速度快,采用自動(dòng)對(duì)中精確對(duì)刀方法加工的工件精度高,工作效率高,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的精確對(duì)刀過程,解決了磨削齒面不平衡的問題,使磨床加工精度由過去的7級(jí)提高到4級(jí),個(gè)別工件甚至達(dá)到3級(jí)精度,對(duì)刀時(shí)間由過去的3~4 min減少到1 min,顯著提高了加工精度和效率。

        【1】鄭文緯,吳克監(jiān).機(jī)械原理[M].北京:高等教育出版社,1997.

        【2】穆玉海,張國雄,袁哲俊.高精度磨削加工用聲發(fā)射對(duì)刀儀的研制[J].天津大學(xué)學(xué)報(bào),1996,29(6):981 -986.

        【3】徐春廣,王信義,楊大勇,等.磨削過程聲發(fā)射信號(hào)傳播特性研究[J].北京理工大學(xué)學(xué)報(bào),1998,18(4):415-419.

        【4】穆玉海,張國雄,袁哲俊.砂輪與工件接觸的聲發(fā)射檢測(cè)及高精度對(duì)刀儀的開發(fā)[J].天津大學(xué)學(xué)報(bào),1996,29(6):981-986.

        【5】袁振明.聲發(fā)射技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1985.

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        【10】張國輝,彭寧.AE(聲發(fā)射)技術(shù)在成型砂輪磨齒機(jī)上的應(yīng)用[J].機(jī)械工程師,2011(10):145-146.

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