摘要:文章分析了一起由線路遭受雷擊引發(fā)變電站內(nèi)母線失壓的事故,結(jié)合故障線路開關(guān)氣體成分分析、本體檢查及試驗、故障錄波圖分析及雷電定位等數(shù)據(jù),分析了母線失壓的原因及影響因素,并給出了事故發(fā)生后的處理方法及反事故措施的建議。
關(guān)鍵詞:雷擊;線路故障;母線失壓;避雷器
中圖分類號:TM862 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)23-0044-03
1 事故前運行方式及概況
220kV某變電站220kV1M、2M并列運行,福澎甲線4730開關(guān)故障間隔掛1M在熱備用,福澎乙線4731掛2M熱備用。某日16時26分07秒,220kV1M母差保護動作,跳開220kV1M所掛所有開關(guān)。事故發(fā)生時,該站所處地理位置為雷雨天氣,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)220kV福澎甲線4730開關(guān)A相瓷瓶有擊穿及明顯放電痕跡,B相有輕微放電痕跡。
2 事故后氣體成分分析
事故后,對福澎甲線4730開關(guān)進行了氣體成分分析,結(jié)果如表1所示。
通過氣體成分分析,福澎甲線4730開關(guān)三相均未見氣體成分異常。
3 現(xiàn)場檢查及試驗
為進一步分析事故發(fā)生原因,對福澎甲線4730開關(guān)進行現(xiàn)場本體檢查及相關(guān)試驗。
3.1 福澎甲線4730開關(guān)A相檢查
通過對福澎甲線4730開關(guān)A相進行檢查,具體見圖1所示。從圖1中可以看出,A相上端和下端接線板位置均有明顯的放電痕跡,瓷套表面損傷嚴重,瓷套上端存在較為明顯的缺損。
3.2 福澎甲線4730開關(guān)B相檢查
通過對福澎甲線4730開關(guān)B相進行檢查,發(fā)現(xiàn)其上端接線板位置有明顯的放電痕跡,如圖2所示,瓷套表面有零星的燒蝕痕跡。
3.3 福澎甲線4730開關(guān)C相檢查
福澎甲線4730開關(guān)C相外觀結(jié)構(gòu)完好,無明顯放電
痕跡。
3.4 導(dǎo)電回路電阻測量
對福澎甲線4730開關(guān)進行了斷路器導(dǎo)電回路電阻測量,結(jié)果如表2所示:
經(jīng)查閱廠家資料,4730開關(guān)廠家規(guī)定值為30±4цΩ,可以判定開關(guān)導(dǎo)電回路電阻合格。
3.5 斷路器斷口絕緣電阻測量
對福澎甲線4730開關(guān)進行了斷路器斷口絕緣電阻測量,結(jié)果如表3所示:
合格。
3.6 斷路器合閘絕緣電阻測量
對福澎甲線4730開關(guān)進行了斷路器合閘絕緣電阻測量,結(jié)果如表4所示:
3.7 耐壓試驗
考慮到斷路器外絕緣已明顯損壞,整體需進行更換處理,故未進行耐壓試驗。
4 故障錄波圖
由故障錄波圖可見,當日16時26分07秒,福澎甲線4730開關(guān)發(fā)生了對地短路,導(dǎo)致1M失壓。通過故障錄波圖的分析,在220kV福澎甲線線路A相發(fā)生故障時,線路兩側(cè)保護動作跳閘,保護動作正確。在該站側(cè)福澎甲線A相開關(guān)外絕緣擊穿后,由于A相開關(guān)沒有接地故障,所以對該站母差保護來說,故障在區(qū)外,故不動作,失靈保護啟動。在失靈保護啟動延時過程中,A相電弧引起對B相放電,形成AB短路故障,該故障點處在開關(guān)與CT之間,屬于母差保護范圍內(nèi),故母差保護動作,跳開220kV1M上所有開關(guān),同時遠跳對側(cè)開關(guān)。經(jīng)分析可知保護動作行為正確,動作時序見圖3,故障發(fā)生示意圖見圖4。
5 雷電定位
根據(jù)運行記錄,當日16時該站所處地理位置為雷雨天氣,核查雷電定位系統(tǒng)與錄波圖,并安排巡視人員進行了桿塔巡視。巡視發(fā)現(xiàn)在220kV福澎甲線N60塔A相合成絕緣子下均壓環(huán)有擊穿現(xiàn)象。查線人員于當日21時30分開始對N59-N63塔登塔檢查,發(fā)現(xiàn)220kV福澎甲線N60塔A相絕緣子、均壓環(huán)有明顯放電燒灼痕跡。220kV福澎甲線N60直線塔距離該站7.7km。
N60塔型(SZ631-21/24),防雷保護角:6.1°,接地電阻型號:T25,設(shè)計電阻值:25Ω,實測值:19Ω。防雷保護角過大,導(dǎo)致避雷線對A、B相保護較弱。220kV福澎甲線N60直線塔如圖5所示,雷擊痕跡見圖6所示。
6 故障原因分析
6.1 線路出線側(cè)未裝設(shè)避雷器
福澎甲線4730開關(guān)間隔未安裝線路側(cè)避雷器是導(dǎo)致故障的主要原因。根據(jù)南方電網(wǎng)公司反措要求:熱備用狀態(tài)的線路側(cè)需裝設(shè)避雷器。因該線路在2011年時正常狀態(tài)由運行轉(zhuǎn)為線路充電熱備用狀態(tài),站內(nèi)線路側(cè)及線路終端塔均未及時安裝避雷器,僅在福澎甲乙線的N76、N77桿塔(距離東澎變電站1.1km)裝設(shè)了線路避雷器。線路處于熱備用的運行方式導(dǎo)致在線路落雷后,雷電流直接傳導(dǎo)進入變電站,在故障線路福澎甲線4730開關(guān)斷口位置形成電流全反射,瓷瓶外絕緣在雷電過電壓的沖擊下,A、B相之間發(fā)生閃絡(luò)放電,母線母差保護動作跳閘。
6.2 雷電波入侵
事故發(fā)生時,該站所處地理位置為雷雨天氣,雷電波入侵是導(dǎo)致故障的直接原因。線路落雷后,雷電波經(jīng)線路傳入變電站,產(chǎn)生過電壓,直接導(dǎo)致了故障發(fā)生。
6.3 雨滴導(dǎo)致絕緣性能下降
雨滴是導(dǎo)致故障發(fā)生的間接原因。雷電波入侵后,導(dǎo)致斷路器動靜觸頭間和上下接線板間的電壓差增大。雨滴使得斷路器上下接線板之間的絕緣性能下降,在高電壓的作用下,形成放電。從B相瓷瓶表面存在零星燒傷痕跡可以證明雨滴是導(dǎo)致放電的間接原因,如圖7示意圖所示。
7 故障處理及建議
7.1 更換受損開關(guān)
通過現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)福澎甲線4730間隔A、B相開關(guān)瓷瓶均存在明顯的放電灼傷痕跡,表面瓷釉損壞,說明瓷瓶本身機械特性及耐受氣體壓力特性已受到損傷??紤]到開關(guān)需要依靠0.6MPa氣壓的SF6氣體來保證內(nèi)絕緣,高壓氣體在斷路器拉弧過程產(chǎn)生體積膨脹,導(dǎo)致瓷瓶內(nèi)部氣壓升高,在瓷瓶表面受損的情況,很容易產(chǎn)生爆炸,對運行人員和設(shè)備造成損失,建議對受損開關(guān)進行更換處理。
7.2 加裝線路避雷器
對福澎甲線、福澎乙線加裝了避雷器,防止因雷擊造成斷路器斷口擊穿,并舉一反三,核查所有110kV及以上電壓等級架空線路出線側(cè)避雷器的安裝情況,預(yù)防類似事件再次發(fā)生。
7.3 定期反措核查
根據(jù)反措要求“110kV及以上電壓等級架空線路應(yīng)在開環(huán)點的出線側(cè)加裝避雷器”,該線路2011年正常方式由運行轉(zhuǎn)為熱備用狀態(tài)時未及時安裝線路側(cè)避雷器。因此,需建立反措落實情況核查管理常態(tài)機制,對歷年來頒布的反措執(zhí)行情況進行核查,每年組織對上年的反措執(zhí)行情況進行核查。由亍電網(wǎng)運行方式變化較快,應(yīng)該及時根據(jù)方式的變動核查并落實各項反措要求。
7.4 建立源頭保障
加強項目設(shè)計的管理,加強新建(技改)線路的驗收管理,明確規(guī)定沒有安裝線路終端避雷器的非GIS出線間隔不允許驗收投產(chǎn),從源頭上保證反措的落實。
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作者簡介:黃國良(1981—),男,廣東惠州人,惠州供電局高級技師,工程師,研究方向:變電運行生產(chǎn)。