王純賢,朱威風(fēng),尹建賀,胡勝來(lái),鄭勝華
(1.合肥工業(yè)大學(xué)宣城工程技術(shù)研究院,安徽宣城 242000;2.宣城市建林機(jī)械有限公司,安徽宣城 242057)
汽車液壓制動(dòng)泵主缸是車輛液壓制動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,在車輛制動(dòng)安全性方面具有非常重要的作用。由于液壓制動(dòng)系統(tǒng)工作時(shí),每次制動(dòng)過(guò)程中密封皮碗都要經(jīng)過(guò)主缸上的補(bǔ)償孔往復(fù)運(yùn)動(dòng),因此補(bǔ)償孔口處的銳邊和加工中存在的毛刺就會(huì)損傷該皮碗,造成制動(dòng)液壓系統(tǒng)液壓油內(nèi)泄和生成物污染,直接影響到車輛制動(dòng)的工作性能、穩(wěn)定性、平順性和使用壽命,降低了車輛行駛的安全性。國(guó)內(nèi)制動(dòng)主缸大部分使用壽命達(dá)不到要求,主要原因之一就是補(bǔ)償孔的加工工藝無(wú)法消除補(bǔ)償孔口處的銳邊和加工中存在的毛刺。為解決這個(gè)問(wèn)題,研發(fā)人員采用了很多方法和手段,但或者效率不高,或者精度不夠,或者成本過(guò)高,都難以獲得理想的效果[1]。雖然國(guó)外已經(jīng)開發(fā)了一些先進(jìn)的補(bǔ)償孔去毛刺設(shè)備,如德國(guó)的熱能去毛刺設(shè)備和美國(guó)的磨粒流、電解去毛刺設(shè)備等,但這些設(shè)備不但價(jià)格昂貴,而且實(shí)際效果不夠理想。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,本文提出一種制動(dòng)泵主缸補(bǔ)償孔反沖法加工工藝,開發(fā)了相應(yīng)的專用數(shù)控設(shè)備和刀具,實(shí)驗(yàn)和實(shí)際應(yīng)用結(jié)果表明,該方法能夠有效解決傳統(tǒng)加工工藝所存在的問(wèn)題,同時(shí)提高了生產(chǎn)效率和制動(dòng)泵的工作性能與使用壽命,降低了汽車使用和維護(hù)成本。
汽車制動(dòng)泵主缸分為單腔式和雙腔式兩種,分別用于單回路和雙回路系統(tǒng),由于安全原因,目前廣泛使用雙腔式制動(dòng)主缸[2]。為了調(diào)節(jié)和補(bǔ)償制動(dòng)腔的制動(dòng)液,保證系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定地工作,在制動(dòng)泵主缸的每個(gè)主皮碗的前端處通常需要加工一個(gè)補(bǔ)償孔,其直徑一般為0.5~0.8mm。補(bǔ)償孔在汽車液壓制動(dòng)主缸中的作用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是起卸荷作用,可稱回流孔,二是起補(bǔ)償作用,可稱進(jìn)油孔[3]。雙腔式制動(dòng)泵主缸有兩個(gè)制動(dòng)腔,因此需要加工出兩個(gè)補(bǔ)償孔,其典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 制動(dòng)泵主缸剖面圖
制動(dòng)時(shí),活塞在制動(dòng)泵主缸內(nèi)反復(fù)往返運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)主密封皮碗在補(bǔ)償孔區(qū)域往返運(yùn)動(dòng)。皮碗與制動(dòng)主缸內(nèi)孔之間有一定的過(guò)盈量,在經(jīng)過(guò)補(bǔ)償孔時(shí)唇邊會(huì)在液壓壓力作用下被擠入補(bǔ)償孔內(nèi)。如果補(bǔ)償孔缸內(nèi)孔口處銳邊較鋒利或有毛刺,就會(huì)對(duì)皮碗產(chǎn)生切割作用,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的工作循環(huán),使皮碗破損失效,主要表現(xiàn)在補(bǔ)償孔一側(cè)的唇口刮破,唇邊有被補(bǔ)償孔銳邊和毛刺刮出的溝槽[4]。皮碗失效會(huì)造成制動(dòng)泵工作性能降低,嚴(yán)重影響到汽車行駛的安全性,因此,在制動(dòng)泵主缸加工過(guò)程中,避免缸內(nèi)補(bǔ)償孔孔口產(chǎn)生銳邊和毛刺是極為重要的。
圖2為傳統(tǒng)的制動(dòng)泵主缸補(bǔ)償孔結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)加工工藝通常有兩種方法,一是先高速鉆削好補(bǔ)償孔,再加工出缸體孔,這樣雖然可以基本避免補(bǔ)償孔口內(nèi)翻的毛刺,但補(bǔ)償孔會(huì)在缸體孔加工過(guò)程中尺寸變小或被切屑堵塞,需要進(jìn)行后續(xù)處理;另外一種方法是在缸體孔加工后,用小臺(tái)鉆鉆出補(bǔ)償孔,然后使用硬度適當(dāng)?shù)拿?nèi)翻的毛刺刷鈍,最后用金剛砂紙拋光。實(shí)際檢測(cè)結(jié)果表明,這兩種工藝都不理想,難以從根本上消除補(bǔ)償孔孔口毛刺,同時(shí),這兩種加工工藝都無(wú)法改變補(bǔ)償孔與缸體主孔貫穿處的直角結(jié)構(gòu),并且存在著加工效率低、成本高、勞動(dòng)強(qiáng)度大的問(wèn)題[5]。
針對(duì)傳統(tǒng)工藝存在的問(wèn)題,本文提出一種主缸補(bǔ)償孔反沖法加工工藝,通過(guò)帶有圓弧角的沖頭由缸體內(nèi)向外頂壓出補(bǔ)償孔,從而避免了孔口銳邊和毛刺。圖3為利用反沖法工藝加工的補(bǔ)償孔,具體方法是,利用制動(dòng)泵缸體孔加工好后的缸體頭部外圓進(jìn)行主定位,再利用缸體尾部中心孔輔助定位及夾緊,然后從所要加工補(bǔ)償孔位置上方進(jìn)油凸臺(tái)孔中鉆出一個(gè)工藝孔,工藝孔的鉆孔深度決定了沖頭的沖穿厚度,沖頭裝夾在沖桿上,再在缸體孔中借助沖桿向前快速移動(dòng)產(chǎn)生的推力使沖頭升高,由內(nèi)向外沖穿缸體預(yù)留的壁厚,形成補(bǔ)償孔,并在補(bǔ)償孔孔口形成一個(gè)圓角,從而達(dá)到去除孔口銳邊和毛刺的目的,徹底消除了傳統(tǒng)方法使密封皮碗往復(fù)工作時(shí)與補(bǔ)償孔孔口銳邊的摩擦,從而大大減小了皮碗的磨損,有效地提高了制動(dòng)泵的使用壽命和安全性[6]。
圖2 傳統(tǒng)工藝加工補(bǔ)償孔
圖3 反沖工藝成型的補(bǔ)償孔
根據(jù)制動(dòng)泵主缸補(bǔ)償孔反沖法工藝要求,所設(shè)計(jì)的專用數(shù)控設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖4所示,主要由鉆孔動(dòng)力頭、沖桿外套及沖桿、夾具體、導(dǎo)軌和滑板組成。各部分主要功能為:
(1)鉆孔動(dòng)力頭:鉆削加工補(bǔ)償孔位置正上方的工藝孔;
(2)沖桿外套及沖桿:沖桿外套用于安裝沖頭,并對(duì)沖桿起導(dǎo)向作用。沖桿在沖桿外套內(nèi)滑動(dòng),推動(dòng)沖頭上下運(yùn)動(dòng),完成反沖孔動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)對(duì)補(bǔ)償孔的反沖法沖壓加工;
(3)夾具體:固定于滑板上,實(shí)現(xiàn)待加工主缸工件的定位和夾緊;
(4)導(dǎo)軌和滑板:導(dǎo)軌固定于左、右支撐板中,滑板在導(dǎo)軌上帶動(dòng)夾具體左右往復(fù)運(yùn)動(dòng)。
系統(tǒng)加工工藝實(shí)現(xiàn)依賴于各氣缸和電機(jī)的動(dòng)作。將各氣缸閥門和電機(jī)的狀態(tài)視為被控變量,利用程序通過(guò)中間繼電器與交流接觸器進(jìn)行變量控制。通過(guò)對(duì)變量進(jìn)行分類,確定輸入點(diǎn)數(shù)16,輸出點(diǎn)數(shù)10,選擇了結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、兼容性好、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比高的某小型PLC,其輸入點(diǎn)數(shù)18,輸出點(diǎn)數(shù)12,多出的輸入/輸出點(diǎn)數(shù)提供了系統(tǒng)今后功能擴(kuò)展的空間。利用該P(yáng)LC實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的手動(dòng)控制和自動(dòng)控制兩種功能,其中手動(dòng)控制用于設(shè)備的檢修和調(diào)試,正常工作時(shí)采用自動(dòng)控制功能。圖5是自動(dòng)控制流程圖,其中動(dòng)力頭運(yùn)動(dòng)位置采用限位開關(guān)檢測(cè)控制,氣缸行程位置采用電磁感應(yīng)開關(guān)檢測(cè)控制。
反沖法加工中,為實(shí)現(xiàn)缸體內(nèi)補(bǔ)償孔孔口處能被專用頂?shù)俄攭撼龉饣瑘A弧角和無(wú)毛刺的目的,需要解決缸體定位、頂?shù)督Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、頂?shù)对谘a(bǔ)償孔加工位置處向上頂壓后沖頭下降的動(dòng)作實(shí)現(xiàn)問(wèn)題,因此所設(shè)計(jì)的專用頂?shù)督Y(jié)構(gòu)如圖6所示[7]。它主要有沖頭、沖頭座、沖桿和沖桿外套組成,沖頭嵌在沖桿端頭的斜面滑槽上,其根部為圓角。該結(jié)構(gòu)使制動(dòng)泵主缸實(shí)現(xiàn)一次裝夾同時(shí)完成補(bǔ)償孔加工和倒圓角兩道工序,而且避免了由于切削加工而產(chǎn)生的毛刺,有效地提高了加工效率和質(zhì)量。
圖5 設(shè)備自動(dòng)控制流程圖
圖6 反沖法專用頂?shù)?/p>
采用該專用刀具在設(shè)備上加工補(bǔ)償孔時(shí),如果制動(dòng)主缸有兩個(gè)補(bǔ)償孔,只需通過(guò)對(duì)專用設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)工位的調(diào)整,利用自動(dòng)控制,就可以實(shí)現(xiàn)工件一次裝夾,加工出兩個(gè)補(bǔ)償孔。在設(shè)計(jì)和制造中,沖桿外套直徑與缸體孔直徑基本尺寸一致,通過(guò)控制兩者的裝配間隙,保證裝卸工件時(shí)主缸孔內(nèi)表面不會(huì)受到損壞。另外,需要改變補(bǔ)償孔的加工直徑時(shí),只需更換相應(yīng)尺寸的沖頭就能滿足加工要求。
把用傳統(tǒng)和反沖法兩種工藝加工出的制動(dòng)泵主缸分成兩組進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),結(jié)果如表1所示。利用制動(dòng)泵主缸補(bǔ)償孔檢測(cè)儀分別進(jìn)行檢測(cè),觀察到反沖工藝成型的制動(dòng)主缸補(bǔ)償孔處無(wú)銳邊和毛刺[8]。常溫下耐久性試驗(yàn)中,傳統(tǒng)工藝加工的制動(dòng)泵工作次數(shù)平均在25.2萬(wàn)次就失效了,而反沖工藝成型的制動(dòng)泵工作次數(shù)經(jīng)過(guò)25萬(wàn)次時(shí),仍能正常工作,無(wú)泄漏、損壞等異常現(xiàn)象發(fā)生,工作次數(shù)平均在78.6萬(wàn)次才失效,壽命比傳統(tǒng)工藝提高了三倍多。
表1 新老工藝加工出的制動(dòng)泵主缸實(shí)驗(yàn)比較
常溫實(shí)驗(yàn)下經(jīng)過(guò)25萬(wàn)次運(yùn)轉(zhuǎn)后對(duì)制動(dòng)泵進(jìn)行拆檢,對(duì)比皮碗磨損情況,可以肉眼觀察到傳統(tǒng)工藝加工出主缸中的皮碗出現(xiàn)明顯裂口,唇口磨損嚴(yán)重,而使用反沖工藝成型主缸中的皮碗則無(wú)裂口,唇口也無(wú)明顯磨損。肉眼觀察制動(dòng)液發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)工藝加工出主缸中的制動(dòng)液顏色發(fā)黑,表明已經(jīng)發(fā)生液壓油生成物污染,而反沖工藝成型主缸中的制動(dòng)液顏色正常,未發(fā)生液壓油生成物污染??梢?,采用缸孔由內(nèi)向外反沖工藝成型后補(bǔ)償孔處不會(huì)產(chǎn)生毛刺,圓角結(jié)構(gòu)保證了皮碗和補(bǔ)償孔處的摩擦光滑性,大大提高了密封皮碗的工作壽命,從而提高了制動(dòng)泵的工作壽命和車輛的整車性能,有效地降低了汽車維護(hù)成本。
在實(shí)際生產(chǎn)中,反沖法加工專用數(shù)控設(shè)備采用高速鉆孔和利用PLC控制氣缸實(shí)現(xiàn)工作臺(tái)快進(jìn)、快退,加工一件單腔主缸的引孔和補(bǔ)償孔只需8秒,加工一件雙腔主缸引孔和補(bǔ)償孔只需15秒。從表2對(duì)比可以看出,在同一班產(chǎn)2100件的情況下,傳統(tǒng)工藝需要31臺(tái)設(shè)備,31個(gè)操作人員,而新工藝只需8臺(tái)設(shè)備,8個(gè)操作人員。顯然,新工藝大大減少了設(shè)備和操作人員數(shù)量,提高了工作效率,這在當(dāng)今勞動(dòng)力成本越來(lái)越高的情況下,具有重要的意義。
表2 新老加工工藝生產(chǎn)效率比較
汽車液壓制動(dòng)泵主缸補(bǔ)償孔的加工質(zhì)量直接影響到車輛制動(dòng)的效能、穩(wěn)定性、平順性、使用壽命和維護(hù)成本,在國(guó)內(nèi)外都是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。本文提出的新型反沖法加工工藝,開發(fā)出補(bǔ)償孔反沖法加工專用數(shù)控設(shè)備和刀具,有效地解決了傳統(tǒng)加工方法存在補(bǔ)償孔孔口銳邊和毛刺的問(wèn)題。該方法及設(shè)備已獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),實(shí)際應(yīng)用效果顯著,具有良好的推廣價(jià)值,對(duì)提高我國(guó)汽車制動(dòng)系統(tǒng)的性能和使用壽命具有重要的意義,對(duì)類似小孔加工問(wèn)題也具有良好的借鑒意義。
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