岳大偉
中國(guó)石油遼河油田分公司 沈陽(yáng)采油廠 (遼寧 新民 110316)
沈陽(yáng)油田是全國(guó)最大的高凝油生產(chǎn)基地,在集輸過(guò)程中廣泛使用加熱爐作為加熱設(shè)備,而影響加熱爐熱效率的最大因素就是結(jié)垢,盡管采取了如化學(xué)加藥等防垢措施,但還不能完全阻止垢的生成。垢是熱的不良導(dǎo)體,導(dǎo)熱系數(shù)比鋼鐵低幾十倍,因此,管線結(jié)垢厚度每增加1mm,綜合能耗提高4%,同時(shí)還增加了管道壓降和泵的耗功,導(dǎo)致大量能源浪費(fèi),提高了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。結(jié)垢存在的另一個(gè)危害因素是加劇腐蝕,縮短加熱爐的使用壽命,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響正常生產(chǎn),以致造成安全事故,造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。為保證油田加熱爐安全、高效地長(zhǎng)期運(yùn)行,實(shí)施科學(xué)有效的除垢工作就顯得尤為重要[1]。
首先,由于需要加熱的軟化水礦化度達(dá)到1600 mg/L以上,加熱過(guò)程中結(jié)垢速度較快,嚴(yán)重影響了加熱爐的熱效率。全廠有加熱爐163臺(tái),加熱爐盤管每年平均結(jié)垢12mm,每臺(tái)爐效下降35%左右,每天多消耗天然氣400m3,因壓差增大多耗電10kW·h左右,因此,2年就要清洗一次,每臺(tái)次清洗費(fèi)用3萬(wàn)元,每年需要清洗費(fèi)用總計(jì)260萬(wàn)元。
其次,化學(xué)清洗因?yàn)闆]有具體的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行,施工隊(duì)伍采用的酸洗方案也無(wú)具體規(guī)定,基本是技術(shù)人員憑經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)出來(lái)的,有時(shí)酸液濃度大了易造成加熱爐盤管漏失,甚至造成摻水管線和回油管線漏失,帶來(lái)的間接損失非常嚴(yán)重。每年因化學(xué)清洗造成盤管漏導(dǎo)致加熱爐報(bào)廢的有3~4臺(tái),油井管線漏失報(bào)廢的有15條左右,嚴(yán)重影響了油井生產(chǎn)時(shí)率,年總經(jīng)濟(jì)損失在400萬(wàn)元以上。
另外,施工隊(duì)伍在操作過(guò)程中執(zhí)行制度尺度不一,在清洗操作過(guò)程中操作規(guī)程和HSE方案執(zhí)行上也各不相同,因此,急需制定一項(xiàng)油田用加熱爐化學(xué)清洗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在清洗液配方、化學(xué)清洗除垢操作、鈍化過(guò)程操作、效果檢驗(yàn)、安全環(huán)保要求上統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范。
2009年,為了圓滿完成這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定,使其能更好地為油田生產(chǎn)服務(wù),沈陽(yáng)采油廠科技人員開展了廣泛細(xì)致的加熱爐結(jié)垢機(jī)理研究。首先對(duì)加熱爐盤管的水樣、垢樣進(jìn)行水質(zhì)理化性質(zhì)測(cè)試,結(jié)果顯示主要成分為51%的鈣鎂、6.4%的石油類、42.6%的機(jī)雜,垢樣表觀特征為呈層狀、垢層疏松、多數(shù)呈灰黑色、白色,無(wú)磁性;其次對(duì)加熱爐的盤管結(jié)垢成因進(jìn)行了分析,水質(zhì)分析結(jié)果表明,水樣為碳酸氫鈉型,pH值達(dá)到8.5左右,呈偏堿性,易產(chǎn)生結(jié)垢,造成結(jié)垢另一原因是在高溫下碳酸鈣濃度達(dá)到過(guò)飽和,水質(zhì)的總?cè)芙夤腆w和總殘?jiān)窟_(dá)到3700 mg/L,因此,形成以鈣垢和污垢為主的垢層。
為了提高加熱爐化學(xué)清洗除垢的效果,以及避免盤管和管線在化學(xué)清洗后腐蝕穿孔,科技人員與化工公司技術(shù)員進(jìn)行了室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn),確定了以聚丙烯酸和水解聚馬來(lái)酸等多種分散劑作為化學(xué)清洗配方的主要成分,其單劑和復(fù)配藥劑的鈣容忍度最低,確定了以鋅鹽為主要成分的緩蝕劑,在陰極部位,由于OH-的聚積使局部pH值升高,Zn2+能迅速形成Zn(OH)2沉積于陰極表面,抑制陰極反應(yīng)起到緩蝕作用,另外還對(duì)鈍化液的主要成分進(jìn)行了優(yōu)化[2]。
在上述工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工藝條件,制定出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《油田用加熱爐化學(xué)清洗技術(shù)要求》,于2010年3月30日發(fā)布,5月1日正式實(shí)施,在作業(yè)程序上對(duì)加熱爐化學(xué)清洗進(jìn)行了嚴(yán)格、全面的規(guī)定,操作人員從前期施工準(zhǔn)備開始,到清洗系統(tǒng)安裝、操作程序、資料錄取以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容部分都一一進(jìn)行了規(guī)范;在質(zhì)量控制上對(duì)清洗液配方設(shè)計(jì)、清洗系統(tǒng)安裝、化學(xué)清洗前沖洗流速、清洗液溫度、化學(xué)清洗時(shí)清洗泵流速、化學(xué)清洗時(shí)間、鈍化液循環(huán)時(shí)間、資料錄取間隔時(shí)間及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等參數(shù)都進(jìn)行了量化;在安全環(huán)保要求上對(duì)施工隊(duì)伍資質(zhì)、人員培訓(xùn)、勞保用品使用、專用設(shè)備配備、現(xiàn)場(chǎng)硫化氫最大含量、廢液處理等方面都做了全面、系統(tǒng)的規(guī)定。
不同區(qū)塊的水質(zhì)不同,結(jié)出的水垢成分也有較大區(qū)別,不同批次的加熱爐盤管的材質(zhì)也不盡相同。在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前,所有加熱爐都是在使用一個(gè)清洗配方,很難保證清洗效果。因此,該廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)每臺(tái)爐的水垢和管材成分進(jìn)行化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果設(shè)計(jì)本爐的詳細(xì)清洗配方和制定鈍化方案,真正做到了“一爐一方”,這種對(duì)癥下藥的措施,使化學(xué)清洗質(zhì)量從源頭上就得到了保證。
現(xiàn)在臨時(shí)管道的傾斜度都>1/200,降低了對(duì)化學(xué)清洗泵的阻力;鑒于化學(xué)清洗液對(duì)清洗系統(tǒng)管道本身造成的腐蝕,焊接部位應(yīng)位于易觀察之處,以便第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)泄露現(xiàn)象,并且焊口盡量遠(yuǎn)離重要設(shè)備;為保證閥門的承壓能力,在系統(tǒng)安裝前進(jìn)行水壓試驗(yàn),閥門壓力等級(jí)高于清洗時(shí)相應(yīng)的壓力等級(jí),認(rèn)真檢查清洗系統(tǒng)內(nèi)閥門的靈活、嚴(yán)密、耐腐蝕情況,有銅部件的閥門、計(jì)量?jī)x表等部件,在清洗前都拆除、封堵或更換成防腐的管道附件,不參加化學(xué)清洗的設(shè)備、系統(tǒng)與清洗系統(tǒng)進(jìn)行切斷隔離;安裝進(jìn)出管道時(shí)充分考慮熱膨脹補(bǔ)償措施,有效防止管道可能因受熱膨脹造成崩斷。
清洗液溫度升高可提高除垢效率,但也會(huì)加劇對(duì)金屬的腐蝕,因此,清洗溫度控制在60~70℃之間;用輸酸泵把清洗液緩慢加入爐內(nèi),清洗初期清洗泵流速應(yīng)控制在(0.05~0.2)m/s,加藥速度太快會(huì)因爐內(nèi)化學(xué)反應(yīng)劇烈,造成清洗液氣沫飛濺,清洗后期清洗泵流速提高到(0.3~0.5)m/s;清洗液進(jìn)口選在加熱爐盤管的出口,分次加酸,既可以除凈加熱爐出口部位的厚垢,又減小了對(duì)加熱爐進(jìn)口結(jié)垢薄部位的腐蝕;在清洗過(guò)程中每隔30min在取樣點(diǎn)取酸化驗(yàn)一次酸液濃度,直至兩次化驗(yàn)的酸液濃度差<0.2% 為止,如果酸液濃度下降低于配方要求時(shí),適量地補(bǔ)充緩蝕酸液。通過(guò)2年的化學(xué)清洗除垢實(shí)踐,最后總結(jié)出:“長(zhǎng)時(shí)間、低濃度、分次加酸、分部位清洗”的化學(xué)清洗除垢方法,先后清洗加熱爐47臺(tái),既沒有出現(xiàn)加熱爐盤管堵塞,也沒有發(fā)生加熱爐盤管穿孔。
為了檢查加熱爐的化學(xué)清洗效果,每次清洗結(jié)束后在加熱爐進(jìn)出口管線較高部位割管取樣,每個(gè)取樣長(zhǎng)度不小于20cm;在計(jì)算除垢率時(shí),對(duì)于清洗非常干凈的金屬表面,可用視覺清潔法進(jìn)行檢驗(yàn),如果要用數(shù)點(diǎn)法確定洗凈率時(shí),除垢率不小于90%,洗凈率不小于 95%才算合格;清洗結(jié)束后,清洗表面形成良好的鈍化膜,鈍化表面應(yīng)是均勻的銀白色,不得有明顯的腐蝕痕跡,焊縫表面不得有氧化色,不得有顏色不均勻的斑痕,對(duì)于清洗后碳鋼材質(zhì)的鈍化膜質(zhì)量,用酸性硫酸銅點(diǎn)滴液檢驗(yàn),點(diǎn)滴液由藍(lán)色變?yōu)榧t色的時(shí)間不小于5s為合格;為防止未溶解的沉渣堆積在清洗系統(tǒng)或設(shè)備死角,清洗泵最大排量水沖洗,管道壓力小于0.1MPa結(jié)束沖洗;在加熱爐投運(yùn)前,采取逐步加壓的方法對(duì)加熱爐盤管進(jìn)行試壓,觀察30min無(wú)異常后方可正式恢復(fù)使用。
在質(zhì)量監(jiān)督部門的統(tǒng)一管理下,各部門積極進(jìn)行配合,建立了完善的廠級(jí)、作業(yè)區(qū)級(jí)、采油隊(duì)級(jí)質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),配備了兼職質(zhì)量監(jiān)督員。在充分調(diào)研和征求各方意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求重新制定或修訂了《加熱爐清洗施工質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》、《質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)》等管理規(guī)定。這些監(jiān)督管理制度對(duì)施工質(zhì)量監(jiān)督的管理范圍、各級(jí)監(jiān)督員職責(zé)、質(zhì)量事故處理、隊(duì)伍管理均有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用,有力促進(jìn)了加熱爐清洗施工質(zhì)量監(jiān)督的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化以及科學(xué)化進(jìn)程。
2010年實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)以來(lái),共按照標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)清洗加熱爐47臺(tái),根據(jù)清洗前后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看:除垢率由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前的82.1%提高到實(shí)施后的91.6%,洗凈率由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前的86.9%提高到實(shí)施后的95.4%;洗后爐效由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前的67.4%提高到實(shí)施后的84.7%,排煙溫度由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前的56℃下降到實(shí)施后的47℃,清洗周期原來(lái)每年一次到現(xiàn)在的兩年一次,平均每天多節(jié)氣150m3,平均每天多節(jié)電4kW·h;平均腐蝕率最大值為2.91g/(m2·h),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定的6g/(m2·h)標(biāo)準(zhǔn),盤管化學(xué)清洗漏失報(bào)廢臺(tái)次由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前的每年3~4臺(tái)下降到實(shí)施后的1臺(tái),摻水管線因殘酸腐蝕漏報(bào)廢數(shù)量由標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前的每年15條下降到實(shí)施后的6條。
標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以來(lái),共按照標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)清洗加熱爐47臺(tái),平均每天多節(jié)氣150m3,累計(jì)節(jié)氣352.5萬(wàn)m3,平均每天多節(jié)電4kW·h,累計(jì)節(jié)電9.4萬(wàn)kW·h,加熱爐盤管清洗漏報(bào)廢減少6臺(tái),摻水管線因殘酸腐蝕報(bào)廢減少18條,合計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益801.08萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)《油田用加熱爐化學(xué)清洗技術(shù)要求》標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了加熱爐化學(xué)清洗施工標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)各種違章行為形成有效遏制,為安全施工奠定了基礎(chǔ);化學(xué)清洗加熱爐較好地解決了盤管結(jié)垢問(wèn)題,不僅除垢率提高了11.5%,爐子熱效率提高了17.3%,節(jié)電、節(jié)氣效果非常明顯,而且腐蝕率降低了60%多,附加損失明顯減少。它的應(yīng)用既為企業(yè)解決了生產(chǎn)問(wèn)題,又降低了能耗、創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,具有較為廣闊的應(yīng)用前景。
[1]任建新.化學(xué)清洗[M].蘭州:甘肅科學(xué)技術(shù)出版社,1993.
[2]焦慶祝,何榮桓,王建華.工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1995.
[3]張延軍、胡三木.大型鍋爐清洗質(zhì)量控制[J].中國(guó)鍋爐壓力容器安全,2002,19(1):57-59.
[4]HG/T 2387-2007工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].