李衍平
(華電國際萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)
在燃煤電廠排放的大氣污染物中,氮氧化物(NOx)因為對生態(tài)環(huán)境和人體健康的危害極大,且難以處理,所以成為重點控制排放的污染物之一?!痘痣姀S大氣污染物排放標準》從2012年開始實施,其中,從2012年1月1日開始,所有新建火電機組NOx排放濃度標準要求達到 100 mg/m3[1]。因此,為了減少氮氧化物(NOx)對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成的危害,本文介紹了華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠對300 MW機組3號爐燃燒系統的低氮改造過程。
華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠300 MW機組3鍋爐采用SG-1025/17.44-M844型亞臨界、中間一次再熱、控制循環(huán)汽包爐,引進美國CE燃燒工程公司的技術。該鍋爐為單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、四角切圓燃燒方式,設計燃煤為高揮發(fā)分煙煤,點火、助燃用油為0號柴油[2]。制粉系統配置3臺BBD4062型雙進雙出直吹式磨煤機,燃燒方式為四角順時針切圓,每角共有6個一次風口、6個燃料二次風口、11個輔助二次風口,頂層為兩層消旋風,燃燒器擺角上下擺動30°,鍋爐主要設計參數如表1所示。
表1 鍋爐主要設計參數
首先在沿爐膛高度的垂直方向采取三次空氣分級,即在主燃燒器區(qū)域送入部分煤粉完全燃燒所需要的一次風和二次風,在緊鄰主燃燒區(qū)的上方OFA噴嘴送入部分燃盡風(即一次垂直空氣分級);從OFA上方距主燃燒器一定距離的低位SOFA燃燒器送入剩余的部分燃盡風(即二次垂直空氣分級);將剩余的燃盡風從除OFA和低位SOFA燃燒器外的高位SOFA燃燒器送入(即三次垂直空氣分級[3])。其次,主燃燒器一次風燃燒裝置上采取水平濃淡分離技術,從而在爐膛水平方向形成濃淡兩股煤粉氣流,實現爐膛水平方向的空氣分級燃燒(一次水平空氣分級)。另外,主燃燒器的部分二次風噴嘴采取正向偏置布置,形成部分貼壁風[4],推遲了該部分二次風與煤粉氣流的混合,在爐膛水平方向形成了一定程度的空氣分級燃燒(即二次水平空氣分級)。這樣就在揮發(fā)氮析出后非常關鍵的早期燃燒階段,將主燃燒器區(qū)域的過量空氣系數降低,在整個爐膛內沿垂直方向和水平方向實現多次空氣分級燃燒,在初始的富燃料欠氧條件下促使揮發(fā)氮轉化成N2,從而減少總的NOx生成量。同時,因富燃料欠氧,爐膛的燃燒溫度也會相對降低,在一定程度上會降低熱力型NOx的生成量。
在主燃燒器上部設置OFA,主燃燒器上方標高32 850 mm處布置低位SOFA,標高35 950 mm處布置高位SOFA,沿爐膛高度方向形成垂直三次空氣分級;一次風采用水平濃淡[5],使?jié)饷悍壑饕性诨鹧鏈囟雀叩臓t膛中心,空氣含量高的淡煤粉則分布在爐膛四周,使一次風氣流在水平方向形成空氣分級;主燃燒器區(qū)域布置了4層貼壁風,使該部分二次風與主氣流在水平方向推遲混合,即在水平方向也形成了空氣分級。上述多空氣分級措施可大大減少NOx的生成。SOFA燃燒器分低位和高位布置,相對單一SOFA布置更容易有利于分級燃燒,爐膛氧量和燃燒溫度分布均勻,SOFA燃燒器規(guī)范如表2所示。
表2 SOFA燃燒器規(guī)范
SOFA燃燒器噴嘴可以垂直方向上下擺動±30°(DCS控制),同時可以水平方向擺動±15°(手動);每個噴嘴均有調節(jié)風門擋板,對噴嘴的風量根據運行要求進行自動調節(jié)(DCS控制),燃燒器改造設計參數如表3所示。
表3 燃燒器改造設計參數
燃燒器改造過程如下:
1)燃燒器噴嘴出口端四角設計成圓弧形,有利于保持出口射流剛性,減少燃燒器掉粉;噴嘴尾部也設計成圓弧形,使噴嘴上下擺動時間隙風漏風不會增加,可維持二次風的剛性,提高鍋爐燃燒效率。
2)對燃燒器密封和保溫進行優(yōu)化設計,可以降低燃燒器的漏風和散熱,降低燃燒器周圍的溫度,有利于燃燒和提高效率,改善擺動氣缸和執(zhí)行器的工作環(huán)境,確保上述設備的可靠性。
3)維持原燃燒器的射流角度和切圓大小不變,對原燃燒器設計參數進行微調,這樣可最大程度地維持原燃燒器的特點。
4)主燃燒器整體不需改動(主燃燒器殼體以及對應水冷壁都不改動),所有一次風、二次風的標高均不改變。煤粉管道、煤粉彎頭的標高、走向以及結構形式不做改動。油槍、火檢等設備安裝位置均不改變。
一次風采用彎頭式水平濃淡,在形成濃淡燃燒的條件下形成“風包粉”,有利于防止或減輕爐膛結渣和高溫腐蝕。濃、淡煤粉間設有垂直鈍體,使?jié)獾淮物L之間形成6°的夾角,起到卷吸高溫煙氣的作用,可推遲濃淡一次風的混合,利于著火穩(wěn)燃,確保水平濃淡燃燒,減少NOx的生成。相對于百葉窗水平濃淡來說,彎頭式水平濃淡適合于煙煤,而且阻力小,磨損小。在低氮燃燒情況下,主燃燒器區(qū)域處于還原性氣氛,爐膛結渣和高溫腐蝕容易發(fā)生,而相對于垂直上下濃淡而言,水平濃淡對防止爐膛結渣和高溫腐蝕有利。一次風水平濃淡如圖1所示。
圖1 一次風水平濃淡示意圖
另外,一次風噴嘴出口上下加裝擴壓器,可增強對高溫煙氣的卷吸,推遲了二次風的混入,有利于著火與穩(wěn)燃,可降低NOx生成。一次風噴嘴采用均等的周界風,起到冷卻噴嘴的作用,同時有利于保持一次風氣流的剛性。
主燃燒器中布置2層(AB2、BC2層)水平偏置(貼壁)輔助二次風,將2層(B層、C層)油風室對應的輔助二次風噴口中的部分風設計為水平偏置(貼壁)輔助二次風,可提高爐膛高溫燃燒區(qū)域水冷壁附近的氧量,防止爐膛的結焦和高溫腐蝕,在爐膛水平方向形成分級送粉,可減少NOx的生成;鍋爐有結焦傾向時,應開大AB2、BC2、B、C層貼壁風運行,并加強鍋爐水冷壁吹灰。
1)在2臺空預器A級檢修后,更換蓄熱元件冷端原有吹灰器,并增加高壓水槍管、熱端吹灰器,介質仍為原有蒸汽汽源;完成密封改造,更換蓄熱元件、熱端及冷端扇形板、軸向密封板、徑向軸向旁路密封片,提高空預器的換熱效率。
2)每臺空預器增加1只熱段吹灰器??疹A器吹灰維持壓力1.3 MPa,最大不得超過1.37 MPa。
3)空預器吹灰器有常速方式和慢速方式。在常速方式下,吹灰過程在35 min內完成;慢速方式下,吹灰過程在74 min內完成。吹灰器吹灰正常選常速方式運行。
4)空預器吹灰流程,先運行下部吹灰器(冷端吹灰器,吹灰過程約在35 min完成),再運行上部吹灰器(熱端吹灰器,吹灰過程約在35 min完成)。
1)燃燒器經改造后,飛灰可燃物含量達到了設計值,沒有出現大幅升高的現象;最低穩(wěn)燃負荷達到設計要求;過熱器、再熱器超溫情況較改造前大幅減少。
2)機組在額定負荷運行時,NOx的排放濃度由600 mg/m3降到了240 mg/m3,達到了減排的目的,取得了良好的效果。
3)鍋爐熱效率增加了約1%,節(jié)約了燃料成本,增加了機組的經濟性。
[1]國家環(huán)境保護局.GB13223-2011火電廠大氣污染物排放標準[S].北京:中國環(huán)境科學出版社,2012:2.
[2]容鑾恩.300 MW火力發(fā)電機組叢書—燃煤鍋爐機組[M].北京:中國電力出版社,2004:33-35.
[3]鄭海紅,王冉陽,任建興.空氣分級燃燒降低燃煤電鉆鍋爐生成的技術分析[J].上海電力學院學報,2006.22(1):22-29.
[4]李剛,李錫孝,魏銅生,等.1 025 t/h鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因分析及解決措施[J].熱力發(fā)電,2012(2):53-54.
[5]童家麟,唐曉飛,禹慶明,等.彎頭對水平濃淡分離燃燒器性能影響的數值模擬[J].電站系統工程,2012(3):8-10.