劉興暉,任江波,李 剛
(華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)
華能國際電力股份有限公司上安電廠(簡稱“華能上安電廠”)5號機(jī)組于2008年6月投入商業(yè)運行,為國內(nèi)首臺超臨界600MW直接空冷機(jī)組,汽輪機(jī)為 NZK600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)額定功率620.0MW,最大功率677.2MW,額定主蒸汽量1 879.5t/h,最大主蒸汽量2 090.0t/h,額定蒸汽參數(shù)24.2MPa/566℃(主蒸汽門前),再熱蒸汽參數(shù)4.088MPa/566℃(中聯(lián)門前),額定背壓16.0kPa,設(shè)計熱耗7 971kJ/kWh。
該型汽輪機(jī)采用全電調(diào)控制的復(fù)合滑壓配汽方式,調(diào)節(jié)閥采用多閥系統(tǒng),各閥嚴(yán)格按照預(yù)定的程序執(zhí)行啟閉、升程關(guān)系固定。在啟動和較低負(fù)荷時,汽輪機(jī)采用節(jié)流調(diào)節(jié),此時4個調(diào)節(jié)閥同時開啟,帶一定負(fù)荷后,關(guān)小或關(guān)閉部分閥門,轉(zhuǎn)為噴嘴調(diào)節(jié)[1]。此配汽方式在額定負(fù)荷下的效率較高,但在部分負(fù)荷時節(jié)流損失較大。近年隨電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化,600MW等級機(jī)組頻繁參與電網(wǎng)調(diào)峰,常年在60%~80%負(fù)荷區(qū)間運行,汽輪機(jī)節(jié)流損失較大,為進(jìn)一步提高機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性,需要在原配汽方式基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以提高機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性。華能上安電廠利用2012年5號機(jī)組大修機(jī)會對汽輪機(jī)的配汽方式及定滑壓曲線重新進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)正常運行中調(diào)門盡量多的處于全開狀態(tài),減小調(diào)門節(jié)流損失,降低汽機(jī)熱耗,以提高機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性。
華能上安電廠5號機(jī)組原復(fù)合滑壓配汽方式在啟動和較低負(fù)荷時,汽輪機(jī)采用節(jié)流調(diào)節(jié),此時4個調(diào)節(jié)閥同時開啟,帶一定負(fù)荷后,關(guān)小、關(guān)閉部分閥門,轉(zhuǎn)為噴嘴調(diào)節(jié),原復(fù)合滑壓配汽曲線見圖1。圖2為該機(jī)組高調(diào)閥編號以及對應(yīng)的噴嘴組數(shù)目,該機(jī)組調(diào)節(jié)級4個噴嘴組為非均勻布置,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ號閥分別對應(yīng)46、36、46、56只噴嘴。復(fù)合滑壓配汽方式的目的是在啟動和低負(fù)荷階段汽輪機(jī)全周進(jìn)汽,以達(dá)到汽輪機(jī)均勻加熱,減小熱應(yīng)力,在額定負(fù)荷時保持噴嘴調(diào)節(jié)的優(yōu)點,減小閥門節(jié)流損失。從汽輪機(jī)的閥門開啟順序來看,該配汽方式帶基本負(fù)荷的機(jī)組設(shè)計是合理的,如果機(jī)組長期調(diào)峰運行,機(jī)組在較大的部分負(fù)荷區(qū)間內(nèi),4個調(diào)節(jié)閥均有一定開度,節(jié)流損失較大。
圖1 原復(fù)合配汽曲線
圖2 高調(diào)閥編號以及對應(yīng)噴嘴組數(shù)目(沿蒸汽流動方向視圖)
汽輪機(jī)配汽優(yōu)化試驗的思路為:機(jī)組負(fù)荷一定的情況下,切除AGC,協(xié)調(diào)退出,DEH投入功率控制回路,在原復(fù)合配汽方式進(jìn)行一次試驗,再通過熱工人員在工程師站手動緩慢調(diào)整閥位,改變配汽方式(復(fù)合配汽改順序閥配汽)進(jìn)行試驗,運行人員監(jiān)視機(jī)組安全性參數(shù)(振動和瓦溫)變化,預(yù)先設(shè)定的閥序為2/4-1-3、1/4-2-3、1/2-4-3,選擇機(jī)組安全性參數(shù)較為正常的閥序為配汽優(yōu)化的最終閥序。優(yōu)化試驗前機(jī)組控制方式切手動,DEH側(cè)投功率回路,由熱工人員在工程師站緩慢調(diào)整高調(diào)門閥位至目標(biāo)閥位。一方面監(jiān)視新閥序工況下的汽輪機(jī)振動、瓦溫等安全性參數(shù)的變化情況,另一方面分別計算各試驗工況下的汽輪機(jī)熱耗,熱耗最低工況對應(yīng)的閥位為最佳閥位,此時的主蒸汽壓力為最優(yōu)主蒸汽壓力。然后在不同的負(fù)荷下重復(fù)上述過程,即可得到汽輪機(jī)在部分負(fù)荷運行時的最優(yōu)滑壓壓力。2012年5號機(jī)組大修前完成了汽輪機(jī)在360MW、400MW、450MW、500MW、550MW 和 600MW負(fù)荷下的配汽優(yōu)化試驗。下面以360MW負(fù)荷為例進(jìn)行介紹。360MW負(fù)荷共進(jìn)行了5個試驗工況,各試驗工況的主要參數(shù)以及計算結(jié)果如表1所示。
表1 360MW試驗負(fù)荷主要參數(shù)及計算結(jié)果
根據(jù)表1數(shù)據(jù)可得到360MW負(fù)荷時機(jī)組熱耗率隨主蒸汽壓力的變化曲線,如圖3所示。
圖3 360MW負(fù)荷熱耗主蒸汽壓力曲線
由圖3可見,在360MW負(fù)荷,機(jī)組在主蒸汽壓力為17.44MPa時經(jīng)濟(jì)性最好。由表1中修正后的機(jī)組熱耗率可知,配汽優(yōu)化后機(jī)組熱耗率較優(yōu)化前改善42kJ/kWh。
按上述步驟分別得到機(jī)組在400MW、450 MW、500MW、550MW和600MW負(fù)荷下機(jī)組熱耗率隨主蒸汽壓力的變化數(shù)據(jù),如表2所示。
表2 機(jī)組各工況下經(jīng)濟(jì)運行壓力和優(yōu)化后的熱耗改善值
由表2可知,400MW負(fù)荷下機(jī)組在主蒸汽壓力為19.25MPa時機(jī)組經(jīng)濟(jì)性最好,修正后的機(jī)組熱耗率顯示配汽優(yōu)化后機(jī)組熱耗率較優(yōu)化前改善37kJ/kWh。450MW負(fù)荷下機(jī)組在主蒸汽壓力為21.55MPa時經(jīng)濟(jì)性最好,機(jī)組熱耗率改善37 kJ/kWh。500MW 負(fù)荷下機(jī)組在主蒸汽壓力為22.46MPa時經(jīng)濟(jì)性最好,機(jī)組熱耗率改善33 kJ/kWh。550MW負(fù)荷下機(jī)組在主蒸汽壓力為24.18MPa時經(jīng)濟(jì)性最好,機(jī)組熱耗率改善26kJ/kWh。600MW負(fù)荷下機(jī)組宜定壓運行,原配汽方式經(jīng)濟(jì)性與順序閥配汽方式經(jīng)濟(jì)性基本相當(dāng)。
根據(jù)汽輪機(jī)在新閥序下各負(fù)荷的最佳運行點,得到機(jī)組最佳滑壓曲線方案如表3所示,擬合得到優(yōu)化后的鍋爐定滑壓曲線如圖4所示。
表3 各試驗負(fù)荷點對應(yīng)的最佳滑壓壓力值
圖4 優(yōu)化后的鍋爐定滑壓曲線
5號機(jī)組各試驗負(fù)荷點優(yōu)化前后熱耗值對比,見表4。
表4 5號機(jī)組各試驗負(fù)荷點優(yōu)化前后熱耗值對比
由表4可以看出,優(yōu)化后熱耗收益明顯,機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性得到了明顯提升,各負(fù)荷熱耗改善平均值為35.4kJ/kWh。
表5為西安熱工院對5號機(jī)組進(jìn)行發(fā)電煤耗性能試驗提供的試驗結(jié)果。
表5 5號機(jī)組發(fā)電煤耗試驗結(jié)果
由表5可以看出,汽輪機(jī)熱耗每降低27 kJ/kWh,發(fā)電煤耗可降低1g/kWh。即閥序優(yōu)化后平均降低熱耗35.4kJ/kWh,對應(yīng)發(fā)電煤耗可降低1.31g/kWh。以5號機(jī)組年發(fā)電量35億kWh計,年節(jié)約標(biāo)煤4 585t,標(biāo)煤單價856.95元/t,單臺機(jī)組年運行收益392.9萬余元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
4.2.1 機(jī)組軸振對比
汽輪機(jī)在部分進(jìn)汽方式下,蒸汽除了在調(diào)節(jié)級葉輪上產(chǎn)生力偶而推動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)外,還產(chǎn)生一通過轉(zhuǎn)子中心的力。調(diào)節(jié)閥順序開啟時,部分進(jìn)汽作用力將使軸系中各軸承載荷及轉(zhuǎn)子撓度發(fā)生變化,嚴(yán)重時將使轉(zhuǎn)子軸系不穩(wěn)定運行,使轉(zhuǎn)子失穩(wěn)引起較大的振動。汽輪機(jī)配汽方式的改變,對軸系影響較大的部位是前端,各試驗工況下復(fù)合配汽方式和順序閥配汽方式下轉(zhuǎn)子振動的數(shù)據(jù)對比,見表6。
表6 配汽優(yōu)化前后各負(fù)荷點軸振對比 μm
由表6數(shù)據(jù)可知,復(fù)合配汽方式切換到順序閥配汽方式后,1號、2號、3號軸振值均基本不變,由此可知,配汽優(yōu)化對機(jī)組軸振幾乎沒有影響。
4.2.2 支持軸承金屬溫度對比
閥序切換前后1號、2號、3號、4號支持軸承金屬溫度對比,見表7。
表7 配汽優(yōu)化前后各負(fù)荷點軸承溫度值對比 ℃
由表7數(shù)據(jù)可知,在各負(fù)荷階段3號、4號軸承金屬溫度值在2種閥序下基本相同。在低負(fù)荷區(qū)域(360~450MW)改順序閥運行后,1號、2號軸承溫度上升2~4℃,在高負(fù)荷區(qū)域(500~600MW)改順序閥運行后,1號、2號軸承溫度則下降2~4℃,由此可知,改變進(jìn)汽方式后,對機(jī)組軸承溫度幾乎沒有影響。
由于600MW汽輪機(jī)在電網(wǎng)中頻繁參與調(diào)峰,超臨界600MW汽輪機(jī)原復(fù)合配汽方式在經(jīng)濟(jì)運行方面已不能滿足當(dāng)前發(fā)電廠經(jīng)濟(jì)運行的需要,通過對汽輪機(jī)配汽方式及定滑壓曲線的優(yōu)化,在不影響機(jī)組運行安全性的前提下,減小了高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,顯著提高了機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性,有很好的推廣性,可為同類型機(jī)組提高運行經(jīng)濟(jì)性提供參考和借鑒。
[1] 譚 銳,劉曉燕,陳顯輝,等.超臨界600MW汽輪機(jī)運行優(yōu)化研究[J].東方汽輪機(jī),2011(4):11-14.