汪進雅
(天地科技股份有限公司開采設計事業(yè)部,北京100013)
霍爾辛赫礦井是山煤集團旗下的國有大型礦井,設計生產(chǎn)能力3.0Mt/a。隨著山西省煤炭產(chǎn)能釋放及適應山煤集團的發(fā)展戰(zhàn)略要求,霍爾辛赫煤業(yè)有限公司在現(xiàn)有系統(tǒng)基礎上進行改造,將礦井的煤炭提升能力增大到5.0Mt/a。
礦井主井現(xiàn)有JKMD-4×4(Ⅲ) -(XHZ) 型多繩落地摩擦輪提升機1臺,采用交流變頻調速同步電動機拖動,功率3800kW,轉速57.3r/min,供電電壓3150V?;驹O計參數(shù)見表1所示。
表1 主井提升系統(tǒng)基本設計參數(shù)
原設計考慮礦井的實際情況,主井提煤箕斗選用曲軌卸載,提升采用6段速度圖,提升最大速度Vmax=10.15m/s,一次提升純運行時間為74.95s,休止時間取45s,一次循環(huán)提升持續(xù)時間為119.95s,主井提升系統(tǒng)實際提升能力3.60Mt/a。表示現(xiàn)有提升各段速度、加速度、行程及時間的提升速度圖見圖1。
圖1 現(xiàn)有主井提升速度
對改造性質的主井提升系統(tǒng)而言,為使提升能力滿足5.0 Mt/a要求,應優(yōu)先考慮改動工程量少和投資省的優(yōu)化方式,而盡量避免采用更換大型箕斗、提升機、井上下裝卸載系統(tǒng)等大的改造方式。設計考慮從提高提升系統(tǒng)效率出發(fā),對影響循環(huán)提升時間的提升速度、卸載方式等方面進行優(yōu)化,通過分析、比較和計算,最終確定將主井提升速度圖由原來的6段改為3段,箕斗的卸載方式由曲軌卸載改為液壓驅動的外動力卸載,并對現(xiàn)有系統(tǒng)的提升鋼絲繩、提升機、電動機等進行了校核,實現(xiàn)了簡單的改造方式、低廉的投資成本、提升能力最大化的改造目標。改造后,主井提升系統(tǒng)一次提升純運行時間可縮短16.88s,一個提升循環(huán)持續(xù)時間縮短36.88s,提升能力可達到5.83Mt/a,提升能力富裕系數(shù)1.17,達到了改造的能力要求。
現(xiàn)有主井提升系統(tǒng)裝備1對25t箕斗,箕斗載重Q=25500kg,自重Qz=41000kg;提升系統(tǒng)鋼絲繩圍包角為 182°30',則繩端荷重 Qd=Q+Qz=25500+41000=66500kg,提升鋼絲繩的最小安全系數(shù)m要求如下:
式中,Hc為鋼絲繩懸垂高度,562.5m。
經(jīng)計算,主鋼絲繩所需的每米重量為:
式中,n為首繩數(shù)量,n=4;σb為抗拉強度,1670MPa。
煤礦現(xiàn)有主提升鋼絲繩為44 ZBB 34×7+FC-1770-1594-805型鋼絲繩,其主要規(guī)格為:鋼絲繩直徑d=44mm;鋼絲最大直徑δmax=2.6mm;鋼絲繩單重 p=8.07kg/m;極限抗拉強度 σB=1770MPa;全部鋼絲破斷拉力總和Qs=1594kN;鋼絲繩的實際安全系數(shù)m=7.68>6.92。因此,現(xiàn)有提升鋼絲繩滿足要求。
主井提升系統(tǒng)要求的提升機參數(shù)計算如下:
(1)摩擦輪直徑D
D≥90d=3960(mm),同時 D≥1200δmax=3120(mm)。
(2)重載側鋼絲繩最大靜張力Fj
(3)鋼絲繩最大靜張力差Fc
式中,nk為尾繩數(shù)量,nk=2;qk為尾繩重量,16.456kg/m;Ht為提升高度,504.88m。
現(xiàn)有提升機為JKMD-4×4(Ⅲ)E(XHZ) 型落地式多繩摩擦輪提升機1臺,其主要規(guī)格為:摩擦輪直徑4m,最大靜張力850kN,最大靜張力差270kN,天輪直徑4m。
因此,現(xiàn)有提升機的摩擦輪、最大靜張力和最大靜張力差均滿足要求。
改造后提煤箕斗為外動力卸載,提升采用3段速度圖,提升最大速度Vmax=12m/s,一次提升純運行時間為T0=58.07s,一次提升持續(xù)時間為T=83.07s,提升能力5.83Mt/a,提升能力富裕系數(shù)1.17。表示改造后提升各段速度、加速度、行程及時間的主井提升速度圖詳見圖2。
圖2 改造后主井提升速度
現(xiàn)有電機為交直交變頻供電的同步電動機1臺,其主要規(guī)格為:功率3800kW;電壓3.3kV;轉速57.3r/min;強力通風冷卻,過載倍數(shù)λe=2。
(1)電動機功率驗算 改造后,等效時間Td=83.07s,等效力Fd=254.7kN,電動機的等效功率Nd=3431kW,小于現(xiàn)有電機額定功率3800kW,因此,現(xiàn)有電動機功率滿足要求。
(2)電動機過負荷能力驗算 電動機額定力Fe=310kN,電動機實際過載倍數(shù) λ=1.39<1.7(設計規(guī)范要求),因此,現(xiàn)有電動機的過負荷能力滿足要求。
為實現(xiàn)3段速度提升,將箕斗的卸載方式由曲軌卸載改為液壓驅動的外動力卸載。
箕斗閘門為上開式扇形閘門,對開啟箕斗閘門的滾輪和滾輪軸進行相應改造,增設直軌、導輪、滑道和液壓缸,共設3組開啟閘門液壓缸。外動力裝置見圖3。液壓推桿縮回時扇形閘門開啟、液壓推桿推出時扇形閘門關閉,主井提升機的運行、箕斗的下放與裝載系統(tǒng)維持原有聯(lián)鎖關系。
圖3 外動力裝置
改造后箕斗的休止時間為25s,其中液壓缸動作拉開閘門時間5s,卸載后關閉閘門時間3s,箕斗純卸載時間為17s。
主井提升系統(tǒng)于2012年7月1日至10日改造完畢,迄今已穩(wěn)定運行3個多月,提升機、卸載裝置等各設備運轉正常,各項指標均達到改造要求,取得了良好的經(jīng)濟效益。經(jīng)現(xiàn)場實際測算,改造后平均提升能力達到1200t/h,完全滿足提升能力5.0Mt/a的改造要求。
霍爾辛赫礦井的主井提升系統(tǒng)能力提升改造,在現(xiàn)有提升系統(tǒng)的基礎上,通過提高提升速度、改變卸載方式、調整提升速度圖,進而減少提升循環(huán)時間,成功實現(xiàn)了提高提升能力的改造目標。此種改造方式簡單,投資成本低廉,對生產(chǎn)影響小,改造后運行效果理想,為類似條件的改造項目提供了借鑒作用。