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        激光焊機高精度帶鋼對中控制系統(tǒng)設(shè)計

        2013-08-29 09:18:36孫鶴旭馬子涵陳海永
        電焊機 2013年6期
        關(guān)鍵詞:程序段焊機鋼帶

        孫鶴旭,馬子涵,陳海永,董 硯

        (河北工業(yè)大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300130)

        0 前言

        在冷軋、鍍鋅等鋼鐵生產(chǎn)線上,激光焊機負(fù)責(zé)焊接前后帶鋼的端部,從而實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品的連續(xù)生產(chǎn),對于提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。然而鋼帶在運行過程中存在著跑偏、前后鋼帶寬度不一致等情況,極易影響焊縫質(zhì)量甚至導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn),造成重大經(jīng)濟損失。為此必須設(shè)計帶鋼對中控制系統(tǒng),完成鋼帶自動對中,以提高生產(chǎn)效率,保障產(chǎn)品質(zhì)量,保證生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)。所謂對中,就是要實現(xiàn)前帶鋼、尾帶鋼、寬度方向的中心重合,如果前帶鋼和尾帶鋼寬度不一樣,那么寬帶鋼兩邊的多出部分要相等。

        目前,鋼帶對中可以通過多種方式實現(xiàn),王忠等人[1]介紹了一種對中控制系統(tǒng),采用H6600系列電子控制器作為核心控制器件。對中系統(tǒng)是由高頻光源、數(shù)字控制器、轉(zhuǎn)矩馬達、檢測器、補償控制器、電液伺服閥,形成的一個閉環(huán)液壓伺服控制系統(tǒng)。但是此系統(tǒng)采用的電控器件達不到焊機生產(chǎn)線的穩(wěn)定性的要求。張劍峰等人[2]介紹了用單片機控制的雙光頭帶材對中系統(tǒng),利用光信號進行現(xiàn)場信息反饋并利用單片機處理信號進行對中,機座可根據(jù)左右光頭光通量大小一樣原則,通過檢測左右兩光頭通量差值,根據(jù)差值大小,輸出不同強弱信號,控制機座左右移動,糾正帶材偏差。然而,由于單片機的抗干擾性不強,不適合復(fù)雜的中、大型控制系統(tǒng)。此外,鞍鋼冷軋廠連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線引進的德國米巴赫(Miebach)公司的窄搭接電焊機[3],有兩個精對中裝置(SCD),其檢測裝置采取比例閥控制,并由液壓馬達傳動,檢測元件分上部安裝的發(fā)射元件和下部安裝的接受元件。檢測元件的精度直接影響焊機的精度。另外一種型號為HSL21的米巴赫焊機直接采用機械結(jié)構(gòu)對中。在出入口部分分別有兩個對中滑板,配置有對中夾鉗。兩個對中夾鉗同步運動直到接觸到鋼帶邊部,一經(jīng)檢測到壓力,對中動作將停止,鋼帶將被對中到設(shè)備的中心[4]。其僅是機械結(jié)構(gòu)的對中精度也滿足不了要求。

        這些對中系統(tǒng)和對中方式達不到高精度激光焊接的要求,無法實現(xiàn)微細(xì)焊縫的焊接。下面以德國克萊西姆LW21L型激光焊機為例提出一種能滿足高精度、高穩(wěn)定性要求的焊機對中算法。

        1 LW21L型激光焊機的對中系統(tǒng)

        1.1 工藝流程

        焊機對中單元分為出口對中單元和入口對中單元,如圖1所示。入口對中單元包括入口活套輥,入口對中單元unit n°1和入口對中單元unit n°2;出口對中單元又包括出口活套輥,出口對中單元unit n°1和出口對中單元unit n°2。其中,活套輥可以形成活套,使鋼帶能一端抬起,減小對中時移動的阻力;對中單元unit n°1和unit n°2由檢測和執(zhí)行機構(gòu)組成,包括檢測位移用的磁致伸縮線位移傳感器、帶動夾具運動的伺服電機和用作夾緊鋼帶的氣壓缸夾具(1#夾具和2#夾具)等。

        圖1 焊機對中單元工藝流程

        待焊接的鋼帶沿焊機生產(chǎn)線x軸(自左向右)運動,對中過程為:出口活套輥升起→出口對中單元1、2進行對中→關(guān)出口主夾具(固定)→帯尾切割→入口活套輥升起→入口對中單元1、2進行對中→關(guān)入口主夾具(可向出口夾具移動)→帯頭切割→入口側(cè)向出口側(cè)移動,進行間隙調(diào)整后等待焊接。

        對中操作是下一步焊接過程順利進行的前提條件,其精度的高低,直接影響焊縫的質(zhì)量,因此為了得到良好的焊接質(zhì)量,實現(xiàn)鋼帶精密的對中起著至關(guān)重要的作用。

        1.2 控制系統(tǒng)配置

        整個焊機系統(tǒng)用西門子S7-400 PLC作為控制器,并帶有8個ET-200從站。其通過profibus-DP總線與美國MTS磁致伸縮位移傳感器、西門子Simodrive 611U交流伺服控制器、上位機(HMI)等進行信號的采集和傳輸。如圖2所示,對中控制單元主要包括兩個通過Profibus-DP總線與PLC相連的611U伺服控制器(每個伺服控制器控制兩個伺服電機)和8個通過另一根DP總線經(jīng)中繼器與PLC相連的MTS移傳感器。

        其中,上位機與PLC進行通信,可以選擇是否進行對中過程等操作,還可監(jiān)測對中過程。

        PLC作為核心控制器,不僅可以接受上位機的命令,還可以計算鋼板的中心線與生產(chǎn)線中心線的偏差,獲得一個鋼板夾具需要移動的補償量,并能給伺服控制器發(fā)送命令。

        圖2 焊機對中控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)

        美國MTS公司的磁致伸縮位線性位移傳感器,其核心是一條由磁鐵材料制成的檢測敏感元件,稱為波導(dǎo)管,套在波導(dǎo)管上的可移動的非接觸的位置磁鐵與波導(dǎo)管間會產(chǎn)生一個縱向的磁場;另外還會有一個由傳感器頭的電子模塊產(chǎn)生的沿波導(dǎo)管方向傳輸?shù)摹皢栐冃盘枴毙纬梢粋€環(huán)繞波導(dǎo)管的圓形磁場。兩個磁場相交時會得到一個應(yīng)變脈沖信號,這個信號以超聲波的速度從位置測量點返回傳感器并被檢測出來。此過程是連續(xù)不斷的,所以每當(dāng)活動磁鐵被帶動時,新的位置很快就會被感測出來。由于輸出信號是一個真正的絕對位置輸出,而不是比例或需要再放大處理的信號,所以不存在信號飄移或變值的情況,因此這種傳感器的測量精度很好,能將一個準(zhǔn)確的位置值寫入PLC程序中的數(shù)據(jù)塊(DB)。這種線性位移傳感器具有抗震性強、分辨率高(5μm)、耐用等優(yōu)點,行程可在50~7 500 mm間選擇,是一種非接觸式(活動磁性檢測頭)的數(shù)字位移檢測裝置。其基本性能:(1)非線性度小于±0.01%,最小±50μm;(2)重復(fù)性小于±0.001%,最小±2.15μm;(3)滯后小于4μm。本對中系統(tǒng)一共用到8個這樣的傳感器,入口和出口單元各四個,分別分布在鋼帶兩側(cè)的邊緣,用來精確測量和反饋鋼帶當(dāng)前位置給PLC并進行計算。

        Simodrive 611U是西門子公司推出的速度和位置閉環(huán)控制的部件,只需通過調(diào)用包括目標(biāo)位置、速度和加速度等參數(shù)信息的程序段,來控制電機精確的運行。1FK7電機是高度緊湊型的永磁同步電機,功率密度高,轉(zhuǎn)子慣量低,具有極高的動態(tài)響應(yīng)[6]。電機每接收到1個脈沖,就會旋轉(zhuǎn)1個脈沖對應(yīng)的角度,并配帶有32位絕對編碼器,作為伺服電機的位置反饋,與PLC、伺服控制器構(gòu)成高精度的位置和速度閉環(huán)控制系統(tǒng),其控制原理如圖3所示。

        圖3 位置和速度的閉環(huán)控制原理

        每個電機帶動一個氣壓缸夾具(圖1中⑥、⑦),作為控制系統(tǒng)的執(zhí)行器,壓緊鋼板,帶動鋼板在垂直于運行方向上移動,實現(xiàn)良好對中。

        2 對中原理和算法

        對中機構(gòu)主要是利用鋼板兩側(cè)的MTS位置傳感器采集位置信號,并將采集的信號通過Profibus-DP總線傳給核心控制器PLC,計算磁尺中心線到設(shè)備中心線的偏移距離,得出鋼帶需要移動的位移,伺服電機控制器Simodrive 611U給伺服電機發(fā)送命令字,伺服電機驅(qū)動氣壓缸夾具移動,使帶鋼中心與焊機中心對中[7]。

        對中單元的四個磁尺分布在鋼帶兩側(cè),相對的兩個在同一個軸線上,便可測量出鋼帶四個點的位置信號。PLC將得到兩個磁尺檢測頭軸線上傳來的4個點(SA1、SA2、SB1、SB2)測量信號,如圖4所示。

        圖4 入口對中原理

        計算并實現(xiàn)鋼帶對中的具體步驟如下:

        第1步,計算磁尺軸上帶鋼中心線的偏移量

        式中 SM1為磁尺軸線1上鋼帶中心線的偏移量;SM2為磁尺軸線2上鋼帶中心線的偏移量。

        第2步,計算由于磁尺軸線和夾具軸線之間的距離引起的誤差,需將其換算到帶鋼移動方向(x軸)上的補償量d1

        式中 L1(已知)為磁尺軸與鋼帶夾具軸的距離;L2

        (已知)為夾具軸1與夾具軸2的距離。

        第3步,計算夾具軸線上鋼帶中心線偏移的距離

        式中 M1和M2為夾具帶動鋼板需要移動的距離。

        最后,PLC通過寫命令字的方式,將M1和M2傳送給伺服控制器611U,611U的環(huán)控制系統(tǒng)不斷發(fā)送命令給伺服電機來拖動入口1#夾具和2#夾具動作,直到目標(biāo)值與實際值相同時,絕對位置定位過程結(jié)束。

        3 對中算法實現(xiàn)

        在Profibus-DP總線協(xié)議下,611U與PLC是通過控制字和狀態(tài)字進行信息交換,統(tǒng)稱為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)(net data)。這些字有一定的格式,叫做PPO(parameterprocess data-object),共有PPO1、PPO2、…、PPO5五種格式,每種格式的數(shù)據(jù)長度不同。這些數(shù)據(jù)又分為兩大類,即PKW(parameter identification value)和PZD(process data)。控制字的內(nèi)容包括使能信號、啟動信號、程序塊選擇信號、參考點減速開關(guān)信號等。狀態(tài)字的內(nèi)容包括準(zhǔn)備好信號、已回參考信號以及一些驅(qū)動器和電機的報警信號等[8]。

        在這個系統(tǒng)中,采用了PPO5格式,它包括四個字的PKW(參數(shù)ID值,包括PKE,IND,PWE1,PWE2),和十個字的PZD組成[8],這些是在PLC的Hardware中進行組態(tài)的。PLC與611U通過交換這些控制字和狀態(tài)字來實現(xiàn)對電機的控制。連續(xù)功能圖CFC是寫PLC程序時使用的一種直觀易懂的編程語言,其實現(xiàn)PLC讀寫PZD如圖5所示。

        圖5 PLC讀寫伺服控制器的PZD過程

        在圖5中,左邊的程序塊代表PLC,中間代表611U伺服控制器的程序塊寫控制字,611U伺服控制器在Profibus中地址為16#23C;右邊的模塊代表PLC從611U伺服控制器中讀取電機運行的狀態(tài)字,進而構(gòu)成對伺服控制器的閉環(huán)控制。其中,SatzAnm是進行程序段選擇,PosStw是位置控制字,右邊程序塊的AktSatz為前選擇程序段,PosZsw為定位狀態(tài)字。

        SIMODRIVE 611U通過面板上的操作顯示單元或西門子公司開發(fā)的伺服調(diào)試工具SimoCom U設(shè)定參數(shù)。在使用SimocomU進行硬件配置時,其包含若干個對話框,如Configuration(硬件配置),其可以填入611U控制板的型號、操作方式、測量系統(tǒng)類型等信息;Mechanics(機械參數(shù)),其可設(shè)定機械傳動系統(tǒng)的參數(shù);Limitations(速度限制參數(shù)),可規(guī)定最大速度、加速度和減速度。其中在Traversing blocks(程序塊)對話框中最多可以設(shè)定64個程序塊,每個程序塊的No.(編號)必須是大于-1且唯一的整數(shù),PLC通過這些編號調(diào)用程序塊,對話框還包括Position(位置值)、Velocity(速度值)、Accel.(加速倍率)、Decel.(減速倍率)、Command(命令)、parameter(命令參數(shù))和Mode(模式),均可由用戶人為設(shè)定和修改,最終以參數(shù)形式分別存于P80:63-P87:63[9],如圖6所示。

        圖6 SimocomU參數(shù)設(shè)定界面

        生產(chǎn)過程中,鋼板規(guī)格、厚度、長度改變時,運行程序段中的位置值(P81)、速度值(P82)需要相應(yīng)改變。如P0081:18就是修改伺服控制器中第18個程序段的位置值,81代表PKE(參數(shù)ID),18代表IND(子參數(shù)號),修改的內(nèi)容放到PWE(參數(shù)值)中,通過SFC15中指定伺服控制器的Profibus地址,將PKW和待寫內(nèi)容一并寫到伺服控制器;再通過在系統(tǒng)功能塊SFC14中設(shè)定和SFC15相同的伺服控制器Profibus地址進行校驗。由于要讀寫的參數(shù)多于4個字節(jié),所以只能采用打包通信,即調(diào)用系統(tǒng)功能塊SFC14和SFC15來實現(xiàn)對PKW的讀寫操作,見圖7。

        圖7 PLC讀寫伺服控制器的PKW過程

        在本程序中,對中過程中對Y11軸入口2#夾具電機控制時,執(zhí)行步驟和夾具位置不同,圖8中的SLE_PGM塊會選擇STEP1、STEP2或者STEP3,分別對應(yīng)不同的的程序段,若選擇STEP1,則對應(yīng)程序段10,然后將這個WORD型的量轉(zhuǎn)成BOOL型,通過參數(shù)傳遞傳給PZD中的AktSatz,最后寫入611U控制相應(yīng)的電機,使電機按照事先配置好的程序段參數(shù)加速、勻速、減速運行,實現(xiàn)對夾具的控制。

        圖8 PLC選擇611U程序塊

        4 結(jié)論

        克萊西姆LW21L型CO2激光焊機在實際生產(chǎn)過程中,焊縫表面寬度不大于0.5 mm,焊接精度高,焊接質(zhì)量好,達到了工藝對激光焊接的要求,實現(xiàn)了焊接的自動控制。圖9為0.8 mm的鋼板焊接的焊縫實際圖片。

        圖9 鋼板焊接的焊縫

        實際應(yīng)用表明,焊縫焊接質(zhì)量良好,基本沒有毛刺和突起,表面光滑[7],焊縫窄,焊接過程穩(wěn)定,能滿足較高精度的焊接要求,并能實現(xiàn)自動化運行。對焊機的對中系統(tǒng)的分析和研究,為下一步研制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大功率激光焊機自動控制系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。

        [1]王 忠,莊耿劍.對中控制系統(tǒng)電控裝置的分析與改進[J].煤礦機械,2010(02):146-147.

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        [3]項穎欣,陳 穎.Miebach窄搭接電阻滾焊機精對中裝置的故障修復(fù)[J].冶金設(shè)備管理與維修,2006,24(123):18.

        [4]林 海.主流冷軋薄板工廠焊機機械結(jié)構(gòu)研究與分析[J].安徽冶金,2009(04):35-39.

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