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        云南綠水河二級電站4號水輪機(jī)增容技術(shù)改造效果分析

        2013-08-29 13:57:52長金全蘭舟
        中國水能及電氣化 2013年5期
        關(guān)鍵詞:汽蝕軸套頂蓋

        長金全 蘭舟

        (1.四川國眾發(fā)電設(shè)備有限公司,四川德陽 618100;2.四川大學(xué)工程設(shè)計研究院,四川成都 610041)

        1 電站概述及改造歷程

        華電云南發(fā)電有限公司綠水河發(fā)電廠地處距離云南省個舊市100km的蔓耗鎮(zhèn)。綠水河二級電站裝機(jī)4臺,1號水輪機(jī)型號為2CJ-W-146/2×15,額定水頭305m,額定流量5.33m3/s,額定轉(zhuǎn)速500r/min,額定出力13MW,發(fā)電機(jī)型號為TSW-286/115-12;2~4號水輪機(jī)型號為HL683-LJ-140,額定水頭305m,額定流量6.02m3/s,額定轉(zhuǎn)速750r/min,額定出力15.63 MW,發(fā)電機(jī)型號為TSW-286/115-12。

        綠水河電廠二級站是一座引水式高水頭電站,電站最大水頭331m,最小水頭295m,設(shè)計水頭305m,引用流量23.39m3/s,設(shè)計保證出力16.5MW,裝機(jī)容量 (13+3×15)MW。由于2~4號水輪機(jī)過流部件磨蝕嚴(yán)重,電站進(jìn)行了兩次較大的技術(shù)改造。第一次改造時間為1997年,改造對象為3號機(jī)組,由原來的HL683-LJ-140改為HLD261-LJ-140,發(fā)電機(jī)出力仍為15MW,轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)葉及導(dǎo)水機(jī)構(gòu)更換,改造基本實現(xiàn)了預(yù)期效果,特別是導(dǎo)葉磨蝕問題得到有效控制,實現(xiàn)了3年大修的目的。但限于當(dāng)時的技術(shù)水平,水輪機(jī)效率偏低。后來對2號、4號機(jī)進(jìn)行了改造,2號機(jī)改造沿用3號機(jī)組改造方案。4號機(jī)組由原來的HL683-LJ-140改造為HL125-LJ-140,轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)葉及導(dǎo)水機(jī)構(gòu)更換,改造基本實現(xiàn)了預(yù)期效果,實現(xiàn)了5年大修的目的。但降低了導(dǎo)葉高度,對蝸殼進(jìn)行了改動,水輪機(jī)出力受到較大限制,發(fā)電機(jī)最大出力為15MW,對電站效益有一定影響,特別是豐水期棄水較多,不能超發(fā)。

        本次改造對象為綠水河二級電站4號水輪機(jī),目的是機(jī)組出力由15MW提高到18MW。首先恢復(fù)原流道,將蝸殼內(nèi)填補(bǔ)物去除,恢復(fù)導(dǎo)葉高度為140mm。更換水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)葉、頂蓋、底環(huán)、副頂蓋、副底環(huán)、控制環(huán)及其他相關(guān)部件,其他埋入通流部件不變,機(jī)組轉(zhuǎn)速750r/min不變,水輪機(jī)額定點效率不低于91%,同時,保證穩(wěn)定性和抗汽蝕能力不低于改造前水平。

        2 改造轉(zhuǎn)輪水力設(shè)計介紹

        2.1 背景分析

        HL683轉(zhuǎn)輪是當(dāng)時最高水頭段可以使用的唯一轉(zhuǎn)輪。

        (1)HL683轉(zhuǎn)輪主要參數(shù)如下:

        曾用名:HL133;

        導(dǎo)葉相對高度 (B0):0.1;

        最優(yōu)單位轉(zhuǎn)速 (n10):61r/min;

        限制工況點單位流量:228L/s;

        汽蝕系數(shù)σ:0.035(限制工況點);

        使用水頭:250~400m;

        (2)電站主要參數(shù)如下:

        設(shè)計水頭 (Hp):305m;

        額定轉(zhuǎn)速 (n):750r/min;

        水輪機(jī)額定出力 (N水):15630kW;

        吸出高度 (Hs):-1m;

        汽蝕安全系數(shù)(K):1.024。從上述數(shù)據(jù)可以看出3號機(jī)組水輪機(jī)選型基本不合理,單位轉(zhuǎn)速略偏低,汽蝕安全余量嚴(yán)重不足,按現(xiàn)在技術(shù)要求,汽蝕安全系數(shù)應(yīng)大于1.5,故綠水河電站4號水輪機(jī)汽蝕嚴(yán)重在預(yù)料之中。

        電站2號、3號機(jī)組改造時采用D261轉(zhuǎn)輪,汽蝕系數(shù)為0.025,汽蝕安全系數(shù)為1.98,完全滿足電站安裝高程。

        本次改造任務(wù)技術(shù)要求出力由15MW增容到18MW,在電站水頭不變情況下,流量增加20%,流速基本增加20%,同時,需滿足汽蝕性能不下降和流道基本不變的要求。由于導(dǎo)葉高度和轉(zhuǎn)輪出口尺寸不能改變,能量指標(biāo)、汽蝕性能和穩(wěn)定性同時滿足要求的現(xiàn)有轉(zhuǎn)輪基本不存在,只能在各項指標(biāo)接近的轉(zhuǎn)輪基礎(chǔ)上設(shè)計新轉(zhuǎn)輪。高水頭機(jī)組水力損失有50%左右由導(dǎo)水機(jī)構(gòu)產(chǎn)生,為此,本次設(shè)計充分考慮了導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪的匹配問題,對改造后的水輪機(jī)進(jìn)行了CFD仿真計算。

        2.2 葉片設(shè)計

        2.2.1 參數(shù)確定

        設(shè)計水頭:Hp=305m;

        額定轉(zhuǎn)速:n=750r/min;

        水輪機(jī)出力:N水=18000kW/η發(fā)=18000/0.95=18947kW;

        最優(yōu)點流量:Q優(yōu)=QP/1.15=6.96/1.15=6.05m3/s;

        尾水管進(jìn)口直徑:D=951mm;

        轉(zhuǎn)輪出口直徑確定:D2=945mm;

        為設(shè)計方便,將轉(zhuǎn)輪直徑D1調(diào)整為1420mm。

        導(dǎo)葉高度:B0=140mm;

        轉(zhuǎn)輪直徑:D1=1420mm;

        根據(jù)歐拉公式:

        假設(shè)轉(zhuǎn)輪最優(yōu)效率為96%,且cu2=0,則

        轉(zhuǎn)輪進(jìn)口處旋轉(zhuǎn)速度:U1=nD1π/60=750×1.42×3.1415926/60=55.76m/s;

        圓周方向無量綱速度分量:cu1=0.48/u1=0.66591;

        汽蝕性能初步校核:

        上述參數(shù)基本滿足汽蝕要求。

        2.2.2 CFD仿真計算

        在確定了轉(zhuǎn)輪上述參數(shù)后,進(jìn)行轉(zhuǎn)輪CFD仿真優(yōu)化設(shè)計,圖1為最終計算成果。

        為使設(shè)計樣機(jī)盡可能與真機(jī)工況接近,在進(jìn)行CFD仿真計算時將導(dǎo)葉與轉(zhuǎn)輪進(jìn)行了聯(lián)合仿真計算,分別計算了導(dǎo)葉開度在8°、10°、13°、15°、20°的5種工況,導(dǎo)葉在小開度8°、10°時,葉片進(jìn)水邊低壓產(chǎn)生,同時,從圖2中可以清晰看出不同開度下水流出流狀況,在個工況下葉片壓力分布合理,機(jī)組的出力和額定點效率完全可以保證。

        3 改造部件結(jié)構(gòu)設(shè)計

        綠水河電站為高水頭電站,水輪機(jī)為兩段軸型式中拆結(jié)構(gòu),在檢修水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪時,不用拆發(fā)電機(jī),在水機(jī)層,拆除中段軸、副頂蓋、軸承、控制環(huán)等后就可以直接取出水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪。

        本次改造轉(zhuǎn)輪與原轉(zhuǎn)輪在結(jié)構(gòu)尺寸中略有變化,主要體現(xiàn)在轉(zhuǎn)輪最大外徑和轉(zhuǎn)輪出口到底環(huán)平面距離增加。為在結(jié)構(gòu)設(shè)計中盡量按原結(jié)構(gòu)設(shè)計,將局部尺寸進(jìn)行了修改,保證在不拆除頂蓋的情況下可以取出水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪。將原下密封梳齒結(jié)構(gòu)改為臺階密封結(jié)構(gòu),這樣可以防止發(fā)生密封處自激現(xiàn)象,原尾水管未改動。

        在解決頂蓋變形方面電站積累了豐富經(jīng)驗,將最初的鑄件頂蓋改為實心鑄件頂蓋,將套筒結(jié)構(gòu)改為無套筒結(jié)構(gòu),將頂蓋法蘭由原來85mm加厚為135mm。經(jīng)過改造,頂蓋變形量由2mm左右減小到接近0mm,克服了導(dǎo)葉運行中發(fā)卡現(xiàn)象,頂蓋變形問題得到解決,保證了軸承和密封的安全可靠運行。本次改造沿用該方案。

        導(dǎo)葉采用表面相對流速較低的帶有偏心的負(fù)曲率導(dǎo)葉,提高導(dǎo)葉本體的抗磨蝕性能。活動導(dǎo)葉選用16只,采用ZG0Cr13Ni4Mo不銹鋼整體鑄造而成?;顒訉?dǎo)葉翼型與一般水輪機(jī)導(dǎo)葉不同,有較大偏心,使負(fù)壓面平順光滑,上、下軸徑的過渡凸肩偏置于正壓面,從而避免凸肩在背壓面誘發(fā)磨蝕。

        圖2 計算工況

        4 改造部件加工工藝

        4.1 轉(zhuǎn)輪加工

        轉(zhuǎn)輪采用19個葉片,轉(zhuǎn)輪全不銹鋼材料(ZG06Cr13Ni4Mo)。為保證型線要求,葉片正背面采用數(shù)控設(shè)備加工,上冠、下環(huán)過流面采用數(shù)控車床加工,轉(zhuǎn)輪葉片型線及焊接剖口為三維造型數(shù)控加工,保證了葉片型線與設(shè)計型線完全相符,同時也保證了裝焊轉(zhuǎn)輪時葉片進(jìn)口角度,以及葉片間開口誤差遠(yuǎn)小于設(shè)計手冊要求值。

        4.2 導(dǎo)葉加工

        導(dǎo)葉數(shù)為16個,材料 ZG06Cr13Ni4Mo,導(dǎo)葉板體型面在數(shù)控加工中心完成,導(dǎo)葉板體型線、軸頸尺寸、密封面完全達(dá)到設(shè)計要求,在導(dǎo)水機(jī)構(gòu)裝配時一次檢查合格。

        4.3 頂蓋加工

        本次改造由于頂蓋沒有套筒,軸套為銅基石墨自潤滑,頂蓋導(dǎo)葉孔的加工非常重要。首先,在頂蓋半精加工時需采用數(shù)控設(shè)備,分度圓精度達(dá)到0.03mm/m以內(nèi),把16個導(dǎo)葉孔加工好,軸套位置的尺寸全部進(jìn)入公差,再將軸套冷凍后放入,保證軸套與軸套孔有一定緊量,防止軸套滑動。

        頂蓋抗磨板在軸套裝入后才能裝焊。為防止高壓水進(jìn)入抗磨板和頂蓋的間隙,將每一塊抗磨板和頂蓋焊實,保證高壓水不能進(jìn)入。將每個靠近軸套的抗磨板作為一個環(huán)形部件與頂蓋和抗磨板焊牢。最后將軸套內(nèi)孔在車序完成后,重新找正加工。軸套與導(dǎo)葉軸頸間隙0.06mm左右,以改善導(dǎo)葉受力狀況,銅基石墨自潤滑軸套具有摩擦系數(shù)低、承載能力高等特點,可以減少導(dǎo)葉與軸套配合面的磨損,軸套按十年使用壽命設(shè)計。

        4.4 其他改造

        頂蓋上原有控制環(huán)導(dǎo)向環(huán)為鑄鐵材料,本次改造更換為銅基石墨自潤滑環(huán),能減少摩擦阻力,提升產(chǎn)品品質(zhì)。

        導(dǎo)葉軸套本次改造更換為銅基石墨自潤滑軸套,為內(nèi)藏式結(jié)構(gòu),大修時不用更換。

        5 實際運行效果

        本次更換設(shè)備制造質(zhì)量較好,安裝順利。

        機(jī)組在空轉(zhuǎn)24h后,帶負(fù)荷運行,對各個開度進(jìn)行了試驗,沒有發(fā)現(xiàn)振動區(qū)域,機(jī)組出力達(dá)到設(shè)計要求,業(yè)主非常滿意。2012年3月,4號水輪機(jī)改造后投入運行,至今效果良好。

        6 總結(jié)

        高水頭機(jī)組的選型、水力設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工工藝及安裝要求都非常高,本次改造轉(zhuǎn)輪幾乎是混流式轉(zhuǎn)輪小流量的極限,設(shè)計難度和加工難度比常規(guī)機(jī)組大。通過此次改造,筆者從實際運行維護(hù)中取得了寶貴經(jīng)驗,對高水頭、高轉(zhuǎn)速及中拆結(jié)構(gòu)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識。本次改造經(jīng)驗可為同類型電站水輪機(jī)改造所借鑒。

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