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        GE1.5sle機組SSB變槳系統(tǒng)典型故障分析和處理

        2013-08-25 01:40:28宋中波
        設(shè)備管理與維修 2013年1期
        關(guān)鍵詞:滑環(huán)變槳斷點

        宋中波 夏 暉

        作者通聯(lián):龍源(北京)風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 北京市西城區(qū)阜成門北大街6號-9國際投資大廈1721 100034

        E-mail:songzhongbo@clypg.com.cn

        1.概述

        某風(fēng)場GE1.5sle雙饋型風(fēng)力發(fā)電機組(以下簡稱機組),采用SSB設(shè)計的七柜式直流電動變槳系統(tǒng)(圖1)。GEL 8230接收主控PLC發(fā)出的變槳命令,通過軸柜和電機控制3個葉片的角度,同時GEL 8230將實時監(jiān)測的輪轂內(nèi)設(shè)備情況和葉片角度參數(shù)信息傳輸給主控PLC,構(gòu)成變槳系統(tǒng)的閉環(huán)控制。當變槳系統(tǒng)外部供電缺失或其他原因引起緊急停機時,變槳系統(tǒng)迅速將電機供電由DGNR 030Z切換為電池供電,使葉片迅速順槳到90°,保證機組受力最小,避免發(fā)生飛車事故。

        主軸電纜連接變槳系統(tǒng)與機艙內(nèi)控制柜(機艙柜),其在機艙的一端連接在滑環(huán)轉(zhuǎn)子上,滑環(huán)定子通過電纜連接到機艙柜,滑環(huán)定子和轉(zhuǎn)子之間采用碳刷連接,確保主軸電纜在隨主軸旋轉(zhuǎn)過程中與機艙內(nèi)電纜始終保持良好接觸(圖2)。主軸電纜包含:①400V 供電采用 5 根 1×10mm2的單芯電纜(L1、L2、L3、N、PE);②230V控制供電采用4根1×2.5mm2電纜;③輪轂內(nèi)電話線采用2根2×0.35mm2電纜;④輪轂內(nèi)變槳系統(tǒng)和機艙內(nèi)控制柜之間RS422通信采用2根2×0.5mm2的帶屏蔽層電纜;⑤多根1×2.5mm2和1×1.5mm2的DC 24V信號線。主軸電纜中心有通氣管,通氣管為硬質(zhì)電纜管,作用是固定主軸電纜內(nèi)部的細電纜,改善電纜散熱效果。

        圖1 SSB變槳系統(tǒng)

        圖2 主軸電纜安裝位置

        2.故障現(xiàn)象

        2009年7月—2010年3月,機組故障多發(fā),故障代碼及說明如下,其中晶閘管指DGNR 030Z。

        (1)274(1#葉片晶閘管故障)、275(2#葉片晶閘管故障)、276(3#葉片晶閘管故障)。DGNR 030Z內(nèi)部測量電路實時監(jiān)測三相400V輸入的電壓、電流及電樞電壓。正常運行時,DGNR 030Z的輸出繼電器閉合,將BTB信號(DGNR準備就緒的DC 24V反饋信號)輸入到GEL 8230的DI口。若DGNR 030Z出現(xiàn)400V供電電壓低于360V(欠壓)、三相400V缺相或相序錯誤、輸出電流過大及晶閘管觸發(fā)錯誤,則輸出繼電器斷開,BTB信號消失。

        (2)344(2或3個葉片晶閘管故障)。至少有2個BTB信號消失。

        (3)125(葉片變槳超過90°)。至少有1個葉片的90°限位開關(guān)觸發(fā)。根據(jù)機組故障記錄,一般報344故障之后約9s,報出125故障,這是3個葉片緊急順槳的時間。

        (4)122(變槳控制器集合故障)。變槳控制器受到擾動超過250ms。

        3.故障處理

        (1)第一階段。因故障不明確,無法準確定位故障點,故障處理以校線和更換備件為主。先后更換滑環(huán)、GEL 8230、3個軸柜內(nèi)DGNR及編碼器、變槳主控柜內(nèi)230V控制供電的正弦濾波器、3個軸柜內(nèi)的400V熔斷器,故障依舊。更換備件同時,反復(fù)校驗輪轂內(nèi)的電纜和主軸電纜,未校出故障點。

        (2)第二階段。排除元器件損壞原因,重點檢查電纜接觸,人為斷開相關(guān)電纜,查找機組故障由哪根電纜引起。試驗結(jié)果顯示,多根AC 400V、AC 230V、DC 24V線路斷開都會引起相同故障,仍無法準確定位故障點,對涉及線路進行校線,也未發(fā)現(xiàn)故障點。

        (3)第三階段。將機組故障鎖定在24V、230V、400V供電回路,判斷故障原因是電壓或電流波動,諧波引起控制回路干擾。使用電能質(zhì)量分析儀和示波器測量機組相關(guān)回路波形并進行諧波分析,發(fā)現(xiàn)故障機組與臨近機組比較,230V控制供電回路諧波含量高出許多。拆掉塔底柜內(nèi)UPS的濾波板,雖然故障機組諧波含量有所減少,與臨近機組的諧波含量相當,但機組仍然重復(fù)報同樣故障,據(jù)此排除諧波是機組故障原因。

        (4)第四階段。將故障查找重點放在電纜上,采取的基本原則是:從塔底400V/230V/24V供電,沿塔底柜→塔筒→機艙→頂部柜→機艙→滑環(huán)→主軸孔→輪轂的順序,排查所有電纜段和接頭。發(fā)現(xiàn)塔筒內(nèi)電纜、扭攬?zhí)庪娎|、主軸電纜的絕緣層均有磨損但不嚴重,沒有漏皮現(xiàn)象。重新包扎、固定相關(guān)電纜后,機組仍然重復(fù)報同樣故障。抽出主軸電纜放在進艙內(nèi),使用萬用表對其兩端校線,校線時人為不斷擺動扭曲電纜,測得所有電纜的電阻均為0.1~0.2Ω,處于正常導(dǎo)通狀態(tài)。由于主軸電纜在主軸孔內(nèi),不易固定,雖校線無異常,該電纜出問題的可能性仍然最大,決定更換主軸電纜。在更換主軸電纜過程中,將抽出的舊電纜外側(cè)絕緣層剝開,逐一檢查每根電纜,發(fā)現(xiàn)三相400V的供電電纜L1相有斷點,斷點位置在距離滑環(huán)1m處,位于主軸孔伸入齒輪箱的部分。更換主軸孔內(nèi)的400V供電電纜之后,機組故障徹底消除,運行正常。

        4.故障總結(jié)

        斷點在L1電纜形成附加電阻Rd(斷點電阻),由熱電阻Rt和接觸電阻Rc組成,其中Rt是斷點處銅芯溫度升高而引起的附加電阻,Rc是斷點處存在壓力而在兩個接觸面形成的電阻。

        (1)據(jù)統(tǒng)計,若故障后立即復(fù)位,并不是每次都能清除故障,而是隔幾分鐘到十幾分鐘再復(fù)位方可清除故障。而且故障不能復(fù)位時,維護人員到現(xiàn)場進行校線,都沒有校出故障點。

        分析 機組因故障緊急停機后,葉片會迅速順槳至90°,然后變槳電機停止工作,這將明顯降低輪轂內(nèi)400V供電電纜的電流,齒輪箱油溫也會隨之降低,導(dǎo)致斷點處的溫度降低較快,軟化的絕緣層會重新變硬,斷點處壓力也將增大。因此斷點處Rt和Rc均會變小,此時Rd<Rf,復(fù)位即可消除故障。若機組故障后立即復(fù)位,斷點溫度及其絕緣層溫度未來得及降低,Rd仍>Rf,造成故障復(fù)位不能。機組故障停機后,維護人員最快也要40min~1h才能到達故障機組機艙和輪轂內(nèi)進行校線,此時斷點處已經(jīng)降溫,Rd減小,因此無法校出故障點??梢娙魰r間較短,斷點處溫度對機組故障的觸發(fā)起決定性作用。

        (2)每次停機處理故障后,雖然未查到故障點,但是復(fù)位重啟后,機組都會運行較長一段時間,然后才再次報故障。

        分析 機組停機后,斷點處溫度會降低,維護完畢后重啟機組,斷點溫度有一個積累過程,Rd也需要一個逐漸增大的過程。要使Rd>Rf,需要一定時間,而且停機時間越長,Rd下降越多,重啟后機組可運行時間也越長。修理機組時需要停機、打開輪轂蓋進入輪轂,有時需要拆滑環(huán),這些工作都使得電纜斷點處散熱環(huán)境得到改善,因此再積累到機組報故障時所需溫度,需要一個較長時間。如在維修過程中,有一次拆下主軸電纜進行校線后,又將電纜裝回主軸孔,盡管未找到故障點,機組卻運行將近1周。

        (3) 雖然機組故障代碼全部包含 274、275、276、344、125、122,但每次所報故障順序和代碼組合不盡相同。據(jù)統(tǒng)計,83%以上都是3個葉片同時報故障,偶有兩個葉片或1個葉片報故障。

        分析 由于DGNR 030Z采用模擬控制方式,較之數(shù)字控制系統(tǒng)精度低,其參數(shù)容易受溫度、濕度等天氣因素影響而引起參數(shù)漂移。因此雖然3個電機驅(qū)動器DGNR都設(shè)置供電電壓低于360V時報故障,但是其實際動作閾值存在小的差異,如有時電壓為359.9V報故障,有時電壓在360.1V報故障。當Rd變化較快,3個葉片的故障會同時觸發(fā),反之會有1個或兩個葉片先觸發(fā)故障,剩余葉片未觸發(fā)已停機。

        該機組故障比較特殊,故障位置比較隱蔽,屬于由接觸電阻引起的重復(fù)性故障。機組在剛啟動運行時,Rd較小,不會觸發(fā)故障,隨著機組運行,斷點處溫度不斷累積升高,同時溫度升高導(dǎo)致Rd增大,當Rd≥Rf時,機組便會報故障。機組故障停機后,斷點處溫度又會較快降低,Rd也隨之降低,故障隨之消失。

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