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        輪胎式集裝箱龍門起重機墜箱故障處理

        2013-08-25 01:40:28祝鵬輝
        設(shè)備管理與維修 2013年1期
        關(guān)鍵詞:變頻器故障

        祝鵬輝

        作者通聯(lián):武漢國際集裝箱有限公司工程部 武漢市陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)平江路特8號 430415

        E-mail:witzph@163.com

        一、概述

        武漢國際集裝箱有限公司一臺額定起升重量41t、編號RTG02的輪胎式集裝箱龍門起重機(RTG),采用西門子S7-300 PLC和6SE70系列變頻器控制系統(tǒng)。根據(jù)起升機構(gòu)負載既是恒轉(zhuǎn)矩負載又是位能負載的特點,系統(tǒng)采用帶測速編碼器的閉環(huán)矢量變頻控制方式,實現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速和恒功率調(diào)速,具有足夠的調(diào)速硬度和良好的低轉(zhuǎn)矩特性,滿足起升機構(gòu)位能性負載的四象限運行要求。即使在零速時起升電機也能以額定轉(zhuǎn)矩的150%輸出,其輸出轉(zhuǎn)矩的能力可承擔(dān)全部負載轉(zhuǎn)矩。起升機構(gòu)采用電氣能耗制動與機械制動相結(jié)合的制動方式,機械制動滯后于電氣制動,能耗制動是電機減速時由調(diào)速系統(tǒng)自身產(chǎn)生的,電機減速即將停止時,機械制動器再參與制動。

        電機從啟動到全速運轉(zhuǎn),加速時間設(shè)置為4s,當(dāng)操作手柄離開零位時,PLC立即向變頻器發(fā)出運行指令,但電機并不立即運轉(zhuǎn)(速度為零)。變頻器向電機輸出勵磁電流建立磁場,當(dāng)建立電磁轉(zhuǎn)矩后,變頻器發(fā)出運行信號給PLC,PLC再延遲0.2s發(fā)出制動器打開信號,制動器得電打開,電機開始運轉(zhuǎn)。電機從全速運轉(zhuǎn)到停止,減速時間設(shè)置為3s,當(dāng)操作手柄從某擋退到零位時,變頻器輸出頻率逐漸下降,同時能耗制動開始。當(dāng)實際速度下降到額定轉(zhuǎn)速的2.5%時,變頻器輸出繼續(xù)運行,但會給PLC發(fā)出此時變頻器已為零速的控制信號,使PLC給制動器合閘的信號消失,制動器失電抱閘,電機停轉(zhuǎn)。

        2012年4月,RTG02在作業(yè)過程中突然出現(xiàn)墜箱事故。司機描述為在正常作業(yè)中,吊具提升到四層箱高后,起升手柄回零位,操作小車手柄往后倒車向車道運行過程中,吊具突然失控下墜,砸到下方兩個貝位中間的三層箱上。起升鋼絲繩脫出滑輪2~3m,故障報警顯示電機超速,制動器剎車片已燒毀。

        二、故障分析及處理

        1.故障分析

        分析PLC控制程序和變頻器參數(shù)設(shè)定,認為控制制動器的打開、抱閘時間設(shè)置合理,能很好的與電機運行同步。變頻器、PLC的參數(shù)設(shè)置以及它們之間的配合也未出現(xiàn)錯誤。據(jù)此初步判定RTG02墜箱不是系統(tǒng)電氣控制的問題,而是制動器本身電氣或機械發(fā)生故障,導(dǎo)致制動器工作異常。

        RTG02起升機構(gòu)制動器采用電力液壓盤式制動器,通過制動瓦塊(摩擦襯墊)施壓于制動盤,對旋轉(zhuǎn)機械進行停止制動。當(dāng)機構(gòu)斷電,停止工作,制動器的驅(qū)動裝置——推動器也同時斷電,并停止驅(qū)動。這時制動彈簧的彈力通過兩側(cè)制動臂傳遞到制動瓦,使制動覆面產(chǎn)生規(guī)定的壓力并建立規(guī)定的制動力矩,起到制動作用。當(dāng)機構(gòu)通電驅(qū)動時,制動器的推動器也同時通電驅(qū)動并迅速產(chǎn)生足夠的推力推起推桿,使制動彈簧進一步壓縮,制動臂向兩側(cè)外張,使制動瓦覆面脫離制動盤,消除制動覆面的壓力和制動力矩,停止制動作用。

        通電檢查制動器時,發(fā)現(xiàn)推動器在通電后動作緩慢,推桿不停的上下跳動,工作異常。檢查推動器電機及線路均正常,打開推動器發(fā)現(xiàn)液壓油缸密封圈磨損,產(chǎn)生過大間隙,壓力異常造成推桿推力不穩(wěn)定。調(diào)整制動彈簧時,力矩始終達不到要求,彈簧彈力明顯下降。

        通過上述檢查,分析判斷起升機構(gòu)溜鉤墜箱的主要原因是推動器液壓密封圈磨損引起驅(qū)動壓力泄漏,壓力保不住,不時打壓,導(dǎo)致頂桿推力不夠而上下跳動,造成頂桿的補償行程不足,致使制動器打開時間與電機運轉(zhuǎn)不同步,制動器未完全打開,電機運轉(zhuǎn)時制動盤與剎車片磨損,形成大的制動間隙并產(chǎn)生大量摩擦熱;制動器力矩彈簧彈力下降,產(chǎn)生制動力矩不夠,剎不住車。

        2.處理措施

        (1)更換一臺新的同型號電力液壓盤式制動器。

        (2)重新對起升機構(gòu)的西門子變頻器做靜止?fàn)顟B(tài)電機辨識。步驟:①在設(shè)備停機狀態(tài)下,通過西門子DriverMonitor軟件,在線重新設(shè)定變頻器中相應(yīng)控制字參數(shù)設(shè)定值(表1)。②參數(shù)設(shè)定完后,設(shè)備開機。使變頻器由(°008)待機狀態(tài)進入到開機準備(°009)狀態(tài)。③通過變頻器PMU參數(shù)設(shè)置單元,將參數(shù)P115設(shè)定為2,然后按下PMU單元的切換鍵P,當(dāng)PMU單元輸出顯示報警A078“零速測量跟蹤”后立刻按下開機鍵I,變頻器接電進行自動電機辨識程序。在自動電機辨識過程中變頻器報故障,將取消辨識而關(guān)機。④靜止?fàn)顟B(tài)電機辨識完后,將改過的控制字參數(shù)設(shè)定值改回到原設(shè)定值即可。

        表1

        通過靜止?fàn)顟B(tài)下的電機辨識,變頻器會執(zhí)行“自動參數(shù)設(shè)置”,并對電機進行接地故障測試,泄漏測量,執(zhí)行DC測量改善閉環(huán)控制。同時重新測量電機空載電流、磁抗、R(定子+電纜)、總泄漏阻抗、R(轉(zhuǎn)子)等性能參數(shù),進一步優(yōu)化了電機模型,提高了閉環(huán)矢量控制的精度和可靠性。

        (3)增加制動器的釋放限位開關(guān)和行程補償檢測開關(guān),并將開關(guān)量信號接入PLC進行安全控制。

        三、總結(jié)

        RTG02起重機已在公司運行8年,期間發(fā)生過1次類似溜鉤墜箱現(xiàn)象,起升機構(gòu)在起吊重箱加速時,因發(fā)動機功率不足造成發(fā)電機電壓下降,變頻器報F008故障(低壓故障)使緊停保護回路動作,制動器抱閘停止,重箱下墜,下滑距離約0.3m??梢娬麢C的安全保護非??煽?,出現(xiàn)溜鉤現(xiàn)象時緊急制動裝置對整機進行了有效保護,但是此次制動器出現(xiàn)失靈現(xiàn)象之前卻沒有任何異常征兆。后續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該制動器在打開、抱閘過程中,釋放保護限位開關(guān)損壞后既無新開關(guān)更換也無法修復(fù),為此維修人員斷開保護開關(guān)的接線,并且屏蔽程序中的保護信號,使設(shè)備暫時恢復(fù)運行(此后始終未更換保護限位開關(guān))。雖然此次溜鉤主要原因是制動器自身異常,但由于釋放保護限位開關(guān)未接線,使起升控制對制動器失去有效檢測和保護,未能及時發(fā)現(xiàn)制動器推桿異常,以及制動片磨損,最終導(dǎo)致制動器失靈。

        起重機出現(xiàn)溜鉤現(xiàn)象是非常嚴重的安全事故隱患,要嚴格按規(guī)章制度操作,加大設(shè)備巡檢力度,及時處理設(shè)備中的各種問題,加強設(shè)備日常動態(tài)記錄的檢查。杜絕一切可能的安全隱患,決不能為滿足一時生產(chǎn)需要,隨意短接、斷開或取消電氣保護裝置。

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