張圓明,谷偉偉,張黎明
(1.廣州市能源檢測研究院,廣東 廣州 510170;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032;3.海裝廣州部,廣東 廣州 510236)
當前,火力發(fā)電廠耗煤量占我國煤炭消耗總量的一半以上[1],因此降低火電廠能耗是我國節(jié)能工作的重點。凝汽器是火電廠汽輪機的一個重要輔機,是使汽輪機排汽冷卻凝結(jié)成水,并在其中形成真空的熱交換器。凝汽器壓力對汽輪機的熱效率有很大的影響,通常升高1 kPa,汽輪機熱耗率約增加0.7% ~0.9%[2]。為了改善汽輪機的熱力性能,提高經(jīng)濟性,很多電廠對凝汽器進行了改造工作[3-7],其中一種經(jīng)濟、技術(shù)可行的改造方式是采用新材料高效換熱管。
某熱電廠60 MW汽輪機組自上世紀90年代投產(chǎn)運行至今,因凝汽器循環(huán)水從入??诮谐槿?,凝汽器銅管腐蝕嚴重,直接影響到機組運行的經(jīng)濟性和安全性,亟需對銅管進行改造。本節(jié)能技改項目采用高效不銹鋼波螺管代替銅管,解決了銅管泄漏和換熱效果差的問題,提高了機組運行的經(jīng)濟性和可靠性。
汽輪機組型號為 FC60 -8.83/(1.73),凝汽器設計冷卻面積為3 500 m2、冷卻水進口溫度為20℃、冷卻水量為9 300 t/h。在不改變凝汽器外殼、管板、隔板、熱水井的前提下,把全部6 222根換熱銅管更換成TP317L高效不銹鋼波螺管,改造前后管子性能參數(shù)如表1所示。
表1 改造前后管子性能參數(shù)
凝汽器換熱管由銅管改造成不銹鋼波螺管后,具有換熱高效、耐腐蝕、抗結(jié)垢性好、抗振性好、易維護等優(yōu)點。
凝汽器的傳熱過程為:管外側(cè)蒸汽通過凝結(jié)換熱把熱量傳遞給管壁,然后熱流通過金屬管和污垢的導熱到達管內(nèi)側(cè),最后冷卻水與管壁對流換熱把熱量帶走,如圖1所示。
凝汽器傳熱熱阻主要由4部分構(gòu)成:管內(nèi)冷卻水對流換熱熱阻、污垢導熱熱阻、管壁導熱熱阻以及管外蒸汽凝結(jié)換熱熱阻[8],其計算如式(1)
式中 R——凝汽器傳熱總熱阻/℃·W-1;
A1——蒸汽凝結(jié)換熱面積/m2;
圖1 凝汽器換熱示意圖
A2——管內(nèi)側(cè)冷卻水對流換熱面積/m2;
h1——蒸汽凝結(jié)表面換熱系數(shù)/W·m-2·℃-1;
h2——冷卻水對流換熱系數(shù)/W·m-2·℃-1;
d1——管子外徑/mm;
d2——管子內(nèi)徑/mm;
d3——污垢圓環(huán)的內(nèi)徑/mm;
l——管長/mm;
λ1——管子導熱系數(shù)/W·m-1·℃-1;
λ2——污垢導熱系數(shù)/W·m-1·℃-1。
管壁導熱熱阻僅占總熱阻的5%左右,對傳熱起決定性作用的是管內(nèi)對流換熱熱阻和管外凝結(jié)熱阻。下面從傳熱熱阻構(gòu)成及實際換熱效果測試等方面闡述凝汽器技改后的換熱高效性。
2.1.1 管壁導熱傳熱分析
雖然不銹鋼管的導熱系數(shù)要低于銅管,但傳熱效果主要由總熱阻來決定,而管壁導熱熱阻僅占總熱阻值的5%左右。使用不銹鋼波螺管后,凝汽器傳熱過程中占主導作用的管內(nèi)對流換熱熱阻和管外凝結(jié)熱阻顯著降低,所以導熱系數(shù)降低造成的影響忽略不計。
2.1.2 管外凝結(jié)換熱分析
凝結(jié)換熱有膜狀凝結(jié)和珠狀凝結(jié)兩種形式[8]。珠狀凝結(jié)時蒸汽與冷卻管壁之間沒有液膜阻隔,熱阻大為減小,換熱系數(shù)可達膜狀凝結(jié)時的5~10倍。
項目改造后,不銹鋼波螺管螺旋根部凝結(jié)液體的表面張力可使管外壁形成的凝結(jié)液膜變薄或形成珠狀凝結(jié),減小熱阻;同時螺旋槽道加強了液膜擾動,增大了換熱面積。另外,由于螺旋槽道的作用,管壁上的凝結(jié)水會迅速沿著螺旋槽脫離冷卻壁面,有利于凝結(jié)換熱。
2.1.3 管內(nèi)對流換熱分析
不銹鋼波螺管強化管內(nèi)冷卻水(單相介質(zhì))對流換熱的主要原因在于管子內(nèi)壁產(chǎn)生的螺旋流和邊界層分離流。螺旋流使冷卻水與管壁的相對速度增加,同時引起流體旋轉(zhuǎn),使邊界層厚度減薄并在邊界層內(nèi)產(chǎn)生擾動,層狀流的現(xiàn)象不易發(fā)生,從而增強對流換熱。分離流的主要作用是擾動邊界層的流體,使該處流體徑向混合較均勻,從而增強換熱。
2.1.4 換熱效果測試分析
對凝汽器改造前、后的換熱效果分別進行測試分析,得到改造前后的傳熱系數(shù),如表2所示:
表2 凝汽器技改前后的換熱效果
不銹鋼波螺管總傳熱系數(shù)比銅管高21.8%,技改后換熱效果得到顯著提高。
兩種材質(zhì)的冷卻管耐腐蝕性能如表3所示。
表3 兩種材質(zhì)的冷卻管耐腐蝕性能(耐蝕性:1最低,6最高)
從表3可知,不銹鋼管的耐蝕性優(yōu)于銅管。由于不銹鋼的強度和表面硬度都高于銅管,不論是汽側(cè)的高速蒸汽及水滴,還是水側(cè)的泥沙污垢及入口端流,對不銹鋼管的沖蝕都很小,適合于本項目江河含砂、污垢水質(zhì)條件。
實際運行中,不銹鋼螺紋管凝汽器沒有或者很少結(jié)垢。其原因有3個,一是不銹鋼管的清潔系數(shù)(0.85)比銅管高,即管壁比銅管光滑,污垢難以產(chǎn)生;二是由于螺旋槽的作用,冷卻水在管內(nèi)的流動產(chǎn)生了邊界層分離流,不存在沿管壁低流速層,污垢難以附著在管內(nèi)壁面;三是螺旋波紋結(jié)構(gòu)對污垢有自清理作用,因為在凝汽器運行時管子會隨溫度變化膨脹和收縮,而污垢與金屬的熱膨脹系數(shù)相差較大,同時流體的脈動性會阻止污垢生成,實現(xiàn)自動清理。
汽輪機的高速蒸汽和水滴是導致凝汽管振動的主要原因,TP317L不銹鋼管的彈性模量為24 400 kgf/mm2,而 HAl77-2銅管的彈性模量為11 200 kgf/mm2,不銹鋼管的彈性模量較大,允許有較大跨距而不振動。在相同條件下,不銹鋼管的抗振性相對銅管要好。
由于不銹鋼波螺管管壁能始終保持極高的光潔度,機械清洗很容易將污垢除掉。高壓水、塑膠彈、酸洗等清洗方式對銅管具有很大破壞性,但是對于不銹鋼管來說基本上沒有傷害,因此免去了銅管需要鍍膜的麻煩。本項目換熱管內(nèi)壁的污垢主要由泥垢組成,對不銹鋼管而言可通過簡單熱風清洗進行清除,使管內(nèi)壁保持長期高清潔系數(shù)運行,清洗維護比銅管方便得多。
綜上得出不銹鋼波螺管與銅管的技術(shù)性能對比,如表4所示。
表4 不銹鋼波螺管與銅管的技術(shù)性能對比
可以看出,不銹鋼波螺管比銅管性能優(yōu)越,本技改項目在技術(shù)上是可行的。
項目改造投資情況如表5所示。
表5 項目改造投資情況表
改造前,在機組負荷為61.5 MW、冷卻水進水溫度為19.6℃時,排汽溫度為35.1℃;改造后,在機組負荷為61.4 MW、冷卻水進水溫度為19.9℃時,排汽溫度為 33.3℃。改造后排汽溫度降低了1.8℃,機組凝汽器真空度提高1%,使得機組發(fā)電標準煤耗下降3.52 g/kW·h。按60 MW機組年可利用時數(shù)6 500 h計算,每年可節(jié)約標準煤量約為1 372.8 tce,按 1 099.5 元/t(標煤)計算,年可節(jié)約耗煤成本約150.9萬元。可以看出,項目的投資回報期為0.28年,項目經(jīng)濟可行。
該熱電廠凝汽器的換熱銅管改造成TP317L高效不銹鋼波螺管在技術(shù)上是可行的,改造后凝汽器具有換熱高效、耐腐蝕、抗結(jié)垢、抗振、易維護、壽命長等優(yōu)點。項目改造后總傳熱系數(shù)比改造前提高21.8%,排汽溫度降低1.8℃,凝汽器真空度提高1%,機組發(fā)電標準煤耗下降3.52 g/kW·h,年節(jié)約標準煤1 372.8 t,投資回報期不到1年,項目經(jīng)濟可行。項目有效節(jié)約了能源消費量,減少了 SO2和CO2等的排放,具有積極的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益。
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