王興(中國(guó)石油化工集團(tuán)齊魯分公司)
齊魯石化公司氯堿廠環(huán)氧裝置是齊魯乙烯引進(jìn)的配套裝置,年設(shè)計(jì)能力3.2 萬(wàn)噸,1988 年剛開(kāi)車投產(chǎn)時(shí),系統(tǒng)結(jié)炭嚴(yán)重,水分超標(biāo), 設(shè)備腐蝕泄漏, 環(huán)化塔能耗高、 收率低, 外排廢水COD、溫度高等諸多因素嚴(yán)重制約裝置的運(yùn)行和發(fā)展,成本高、效益差,幾乎瀕于虧損的地步。 而近幾年,環(huán)氧裝置有了明顯進(jìn)步,成本逐年下降,這些是對(duì)工藝流程、參數(shù)指標(biāo)的合理性進(jìn)行研究、不斷優(yōu)化裝置運(yùn)行的結(jié)果。
丙烯高溫氯化法通過(guò)將丙烯和汽化氯按4∶1 摩爾配比,控制在470℃進(jìn)行反應(yīng)生成氯丙烯,反應(yīng)過(guò)程放熱,伴有聚合和分解反應(yīng)等副反應(yīng)的發(fā)生,并產(chǎn)生大量碳粉。 裂化分解產(chǎn)生的過(guò)多氯化氫及一氯化物氣體嚴(yán)重腐蝕設(shè)備,導(dǎo)致?lián)Q熱器泄漏;生成的碳粉堵塞設(shè)備,致使反應(yīng)收率低,運(yùn)行周期短。
經(jīng)過(guò)我們認(rèn)真總結(jié)分析,制定了相應(yīng)措施。 1、丙烯、汽化氯反應(yīng)結(jié)炭主要是氯氣量過(guò)大,發(fā)生了一次反應(yīng)和二次深度反應(yīng),因而必須嚴(yán)格控制不同負(fù)荷下的摩爾比,特別是開(kāi)停車、負(fù)荷調(diào)整過(guò)程中。通過(guò)制定《標(biāo)準(zhǔn)程序作業(yè)法》,提高職工的操作平穩(wěn)度,避免生產(chǎn)波動(dòng)。 2、丙烯、汽化氯反應(yīng)結(jié)炭的另一個(gè)原因是丙烯、汽化氯的噴射速度不匹配, 汽化氯的噴射速度應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于丙烯的噴射速度。 尤其是在特別是變動(dòng)負(fù)荷、開(kāi)停車流量變化大時(shí),更要嚴(yán)禁丙烯噴射速度快于汽化氯的噴射速度, 防止打亂汽化氯的噴射流。 3、我們還分析了丙烯、汽化氯原料純度對(duì)反應(yīng)結(jié)炭的影響。 丙烯含丙烷、水分超標(biāo)的話,副反應(yīng)就增多、結(jié)炭多;氯氣含氧量超標(biāo)則反應(yīng)劇烈,加速結(jié)炭且生成大量水分子,促使系統(tǒng)腐蝕加重,堵塞加快。 因而我們加強(qiáng)了外原料丙烯、汽化氯純度指標(biāo)的控制,效果明顯。 4、我們還總結(jié)出反應(yīng)開(kāi)始時(shí),大量反應(yīng)熱移出、導(dǎo)熱油投用吸熱的最佳溫度和時(shí)間,避免了反應(yīng)熱移出過(guò)慢,加劇反應(yīng)結(jié)炭。 5、2009 年我們給裝置更新了DCS 控制系統(tǒng),這使得丙烯和汽化氯的摩爾配比更為精確,控制更加平穩(wěn),生產(chǎn)更加穩(wěn)定。
我們進(jìn)行研究總結(jié)的另一個(gè)技術(shù)難點(diǎn), 就是丙烯高溫氯化反應(yīng)設(shè)備腐蝕泄漏,裝置無(wú)法長(zhǎng)期運(yùn)行,究其原因主要是換熱設(shè)備的泄漏造成的。 我們?cè)诖蜷_(kāi)泄漏的設(shè)備時(shí),往往發(fā)現(xiàn)有兩種情況:一種是無(wú)明顯腐蝕泄漏,一種是明顯腐蝕泄漏的痕跡。 針對(duì)這兩種情況,我們進(jìn)行技術(shù)分析認(rèn)為:1、無(wú)腐蝕泄漏與原料丙烯物性有關(guān),丙烯在預(yù)熱過(guò)程中溫差大,閃蒸易造成-40℃的低溫,設(shè)備膨脹系數(shù)不夠,采用這種列管換熱器不合理,易凍裂,因此我們改用了“U”型換熱器,解決了這個(gè)問(wèn)題。 2、確因腐蝕引起泄漏的設(shè)備,主要是反應(yīng)生成氯化氫、氯化物過(guò)多,而冷卻溫度卻不夠,致使系統(tǒng)水份超標(biāo),加劇了反應(yīng)腐蝕。
為了從源頭進(jìn)行控制,我們采取相應(yīng)的對(duì)策:1、加強(qiáng)反應(yīng)系統(tǒng)摩爾配比和溫度的控制,減少裂化氯化氫、氯化物的生成量,同時(shí)嚴(yán)控生成物冷卻溫度在-10℃以下,減緩腐蝕速度。 2、從原料丙烯開(kāi)始控制水份,提高吸附活性氧化鋁的性能,提高回收丙烯脫水的效果及脫水塔的再生效果。 3、協(xié)調(diào)提高原料丙烯汽化氯的指標(biāo), 避免水份及含氧量超標(biāo)并在反應(yīng)過(guò)程中二次生成水份。 4、及時(shí)用鋁劑將冷卻后的反應(yīng)流出物水份吸走,減少累積。5、加強(qiáng)氯化氫吸收效果,避免回收的丙烯含酸。 6、我們還對(duì)其中易腐蝕的重要設(shè)備進(jìn)行材質(zhì)升級(jí), 將原先采用SUS316L 的材質(zhì)改為鈦質(zhì)。
我們進(jìn)行技術(shù)研究總結(jié)的第三個(gè)難題: 環(huán)氧氯丙烷環(huán)化塔蒸汽能耗高、收率低,塔盤易堵塞,運(yùn)行周期短,生成廢水COD高、溫度高。 環(huán)化塔是由4%左右的二氯丙醇溶液與20%的石灰乳進(jìn)行環(huán)化反應(yīng)生成粗環(huán)氧,塔釜產(chǎn)生大量高溫廢水,原設(shè)計(jì)正壓操作采用大孔徑雙溢流,水蒸氣蒸餾的板式塔,還有鮑爾環(huán)填料霧沫分離段。
運(yùn)行過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題:1、該塔為正壓塔,此壓力下環(huán)氧氯丙烷沸點(diǎn)為116℃,但塔反應(yīng)溫度為110℃,反應(yīng)物料未經(jīng)預(yù)熱達(dá)到反應(yīng)溫度,消耗了大量蒸汽,而且反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),副反應(yīng)、二次反應(yīng)及聚合裂化反應(yīng)均相繼發(fā)生,致使收率下降,COD上升。 2、石灰乳質(zhì)量不好,高溫下的廢水易堵塞塔盤,運(yùn)行周期短。 3、環(huán)化塔頂、塔釜流出物溫度較高,消耗大量冷量,造成能源浪費(fèi),且溫度較高的廢水又不利于生成處理。
基于上述存在問(wèn)題,我們反復(fù)進(jìn)行技術(shù)實(shí)驗(yàn)、總結(jié),查閱大量資料并與青島科技大學(xué)共同實(shí)施了對(duì)環(huán)化塔的技術(shù)革新改造:1、將環(huán)化塔正壓操作改為負(fù)壓操作,降低環(huán)氧氯丙烷沸點(diǎn),溫度可以從原本的110℃控制至95℃-100℃,節(jié)約蒸汽,同時(shí)縮短反應(yīng)時(shí)間,效率上升。 2、塔頂增設(shè)鈦質(zhì)換熱器,回收流出物余熱以預(yù)熱反應(yīng)進(jìn)料二氯丙醇溶液。 3、塔釜增設(shè)螺旋板換熱器以增強(qiáng)傳熱效果,回收廢水的余熱以預(yù)熱反應(yīng)進(jìn)料二氯丙醇溶液。4、對(duì)環(huán)化塔各種大流量泵增設(shè)變頻器。 通過(guò)上述技術(shù)改造,我們測(cè)試出各種負(fù)荷下環(huán)化塔的最佳控制運(yùn)行方案, 最終使其長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行, 同比節(jié)約蒸汽3-4 噸/噸環(huán)氧, 提高反應(yīng)效率1-2%,每小時(shí)多產(chǎn)0.5 噸環(huán)氧,電力消耗同比減少20 度/噸環(huán)氧,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀, 半年即回收改造投用費(fèi)用, 而且外排廢水COD 大幅下降,溫度也下降10℃,這也會(huì)產(chǎn)生較大的環(huán)境效益。
通過(guò)對(duì)丙烯高溫氯化反應(yīng)結(jié)炭堵塞設(shè)備, 設(shè)備腐蝕泄漏問(wèn)題以及環(huán)化塔運(yùn)行效率低問(wèn)題研究,找出了相應(yīng)的解決方法,通過(guò)實(shí)驗(yàn),可證實(shí)這些措施是有效的,從而確保了環(huán)氧氯丙烷裝置長(zhǎng)周期的運(yùn)行。