李娜 (中原油田采油一廠采油八區(qū) 河南濮陽457000)
采油一廠在用計(jì)量裝置89 臺(tái)套, 計(jì)量井?dāng)?shù)近800 余口,其中分離器計(jì)量約占78.7%。 由于采油一廠所轄區(qū)塊地層膠結(jié)疏松,油井日常生產(chǎn)過程中,會(huì)產(chǎn)出大量的粉細(xì)砂,計(jì)量時(shí)隨井液進(jìn)入分離器內(nèi),并堆積在分離器底部,嚴(yán)重影響了油井的日常計(jì)量。因此,采油工就需要經(jīng)常對(duì)分離器進(jìn)行清砂,一般每隔15-20天左右,就必須對(duì)分離器清砂一次。 但因分離器設(shè)計(jì)原因,清砂時(shí),分離器底部沉砂不能夠完全清理干凈,很多沉砂積聚在分離器底部,久而久之就形成了砂橋,導(dǎo)致計(jì)量時(shí)的誤差遠(yuǎn)大于分離器最大允許誤差(±10%內(nèi))的規(guī)定要求;有的甚至無法計(jì)量。
立式分離器的工作原理, 油井產(chǎn)出液進(jìn)入分離器后先噴到擋油帽上,實(shí)現(xiàn)氣液兩相的分離,氣上升,井液由擋油帽的擴(kuò)散作用,而沿分離器壁落到分離器下部,實(shí)現(xiàn)氣液進(jìn)一步的分離。而分離器底部水包的進(jìn)口也在分離器壁的邊部, 也就造成了井液中產(chǎn)出的泥砂等,在計(jì)量時(shí)很容易進(jìn)入到水包中,然而水包的底部是半球型, 沉砂包在水包底部的一側(cè), 而不是在底部的中間,從而造成了分離器水包內(nèi)存積了大量的砂,進(jìn)不了沉砂包,而不能清出, 分離器的日常清砂工作, 只能清理沉砂包內(nèi)的積砂, 而對(duì)水包內(nèi)大量的砂起不到清理作用。 水包內(nèi)沉砂越積越多,導(dǎo)致水包的有效容積越來越小,水包內(nèi)的水量在縮小,水包的緩沖作用逐漸減小, 井液中的油和砂就可直接通過水包和沉砂包,進(jìn)入液位計(jì),部分堵塞或堵塞液位計(jì)連通通道,由于分離器使用年代較長(zhǎng),這樣就更加影響油井計(jì)量的準(zhǔn)確性。
目前,分離器清砂方式主要有以下兩種:
第一種方法:將某一高含水井倒進(jìn)分離器,使液面上升到一定的高度后憋壓,打開排污管沖砂,這種清砂方法簡(jiǎn)單易操作,可沖出沉砂包內(nèi)的部分沉砂, 對(duì)于液位計(jì)內(nèi)的死油及沉砂沖洗不到,清砂不夠徹底,同時(shí),膠皮管的進(jìn)、出容易造成計(jì)量房?jī)?nèi)的污染。 對(duì)液位計(jì)的清洗只能將其從分離器上御下后,對(duì)浮子、浮子內(nèi)腔及沉砂包與液位計(jì)的連通通道進(jìn)行清洗, 缺點(diǎn)是磁翻轉(zhuǎn)液位計(jì)的卸、裝費(fèi)時(shí)費(fèi)力,會(huì)造成計(jì)量房大片污染,沖砂耗時(shí)過長(zhǎng)。
第二種方法:利用人工輔助工具反沖砂。 采用分離器清砂專用工具,水源可使用就近摻水間或配水間來水。 該裝置可以進(jìn)入到分離器水包內(nèi),將水包內(nèi)的沉砂沖散,然后使沖散的砂隨沖洗液一起流出分離器, 實(shí)現(xiàn)對(duì)分離器徹底清砂, 保證量油的準(zhǔn)確性。 但是該方法只能沖出沉砂包內(nèi)的部分沉砂,對(duì)于底部大量積沙仍是沖洗不到,清砂不夠徹底,無摻水間或配水間的計(jì)量站實(shí)行較困難。
分離器清砂頻數(shù)主要與管理的區(qū)塊、單井出砂量有關(guān)。 由于西區(qū)注水、南區(qū)單元油井出砂較嚴(yán)重,所以造成分離器清砂周期較短,這也是個(gè)普遍問題。 因此,清砂周期短、影響計(jì)量精準(zhǔn)度是油田開發(fā)必須解決的重要問題。
我們根據(jù)調(diào)查的情況,對(duì)所選課題進(jìn)行了深入分析,導(dǎo)致分離器清砂周期較短的末端因素有五個(gè):(1)操作環(huán)境差;(2)職工操作水平差異;(3)無專用沉砂裝置;(4)原油物性復(fù)雜;(5)分離器設(shè)計(jì)自身缺陷。
其中我們通過對(duì)分離器解剖,通過分離器解剖,我們發(fā)現(xiàn)分離器沉砂包內(nèi)豎隔板與砂包底面距離非常小,約1-2cm,極易砂堵; 分離器隔板與筒體內(nèi)部之間的連通孔為一些寬度約1-2cm的細(xì)縫,極易砂堵。 由于計(jì)量流程缺少專用沉砂裝置,不能減少原油中含砂量,含雜質(zhì)流體直接進(jìn)入分離器內(nèi)部,日積月累,造成分離器沉砂過多, 不僅影響計(jì)量準(zhǔn)確度, 而且縮短了清砂周期。 故確認(rèn)無專用沉砂裝置為主要原因。
沉砂裝置主要由濾砂器本體(用∮159 管制作)、隔板(垂直、水平各一塊)、連接管、閥門等組成。
所謂沉砂裝置就是在計(jì)量站分離器流程前端進(jìn)行改進(jìn),安裝濾砂器,使井液攜砂在進(jìn)入分離器之前就被過濾掉,減少分離器的進(jìn)砂量,延長(zhǎng)分離器清砂周期,達(dá)到提高計(jì)量精準(zhǔn)度、減少清砂次數(shù)的目的。 計(jì)量油井產(chǎn)量時(shí),當(dāng)井液進(jìn)入濾砂器后,流速瞬間降低;在垂直隔板和水平隔板的作用下,井液流速、流向、流態(tài)發(fā)生變化。 由于原油、地下水、天然氣、地層砂等的重度差別,天然氣從垂直隔板頂部通道直接進(jìn)入分離器,油、水、砂在切向進(jìn)口和垂直隔板的作用下,成“∪”型流進(jìn)分離器,此間井液所攜泥沙在自身重力和水平隔板產(chǎn)生的渦流的作用下,沉于底部。 計(jì)量完成后,打開濾砂器下部閥門,關(guān)閉分離器進(jìn)出口閥門,井液進(jìn)干線,沖刷濾砂器數(shù)分鐘后,倒入正常流程即可。
我們將設(shè)計(jì)完成的分離器濾砂器加工了5 套在采油四區(qū)5個(gè)計(jì)量站進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試用,并對(duì)試用效果進(jìn)行了跟蹤檢查,統(tǒng)計(jì)表明,該實(shí)施改造實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃目標(biāo),安裝10 個(gè)月后,我們對(duì)分離器進(jìn)行了一次清砂檢驗(yàn),只發(fā)現(xiàn)有微量細(xì)粉砂,由此確認(rèn)為清砂周期由20 天/次延長(zhǎng)到300 天/次。 在安裝后10 個(gè)月內(nèi),單井量油正常,取得了良好的效果。