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        螺桿壓縮機(jī)在純堿生產(chǎn)中的技術(shù)改進(jìn)

        2013-08-15 00:47:36王燕山
        純堿工業(yè) 2013年3期
        關(guān)鍵詞:軸頸缸體端面

        郭 亮,王燕山

        (1.山東?;瘓F(tuán),山東 壽光 262737;2.實聯(lián)化工(江蘇)有限公司,江蘇 淮安 223112)

        隨著我廠生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,壓縮車間也歷經(jīng)數(shù)次擴(kuò)建,目前我廠新、老生產(chǎn)線共有螺桿壓縮機(jī)20余臺,多數(shù)為上海壓縮機(jī)廠生產(chǎn)的LG63C-430/3.8型壓縮機(jī)。驅(qū)動機(jī)是杭州汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的背壓式工業(yè)汽輪機(jī)。該設(shè)備具有打氣量大、生產(chǎn)效率高等特點,其應(yīng)用范圍越來越廣。隨著使用時間的延長,該設(shè)備在生產(chǎn)中也逐漸暴露出了不少問題,如壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子密封問題、缸體腐蝕、缸體變形等。

        1 機(jī)組的技術(shù)特性、工作原理

        1.1 螺桿壓縮機(jī)

        在純堿生產(chǎn)中該機(jī)用于將石灰窯產(chǎn)生的窯氣(主要成分為N260%、CO238%)和煅燒爐產(chǎn)生的爐氣(主要成分是CO285%)加壓后送至碳化工序以制堿。

        型號:LG63C-430/3.8

        螺桿轉(zhuǎn)速:2 750r/min

        壓縮氣量:430m3/min(標(biāo)況)

        吸入溫度:≤35℃

        吸入壓力:0.09MPa(絕壓)

        排氣溫度:≤150℃(噴水降溫)

        排氣壓力:≤0.38MPa(表壓)

        軸功率:1 800kW

        驅(qū)動方式:汽輪機(jī)—減速器—螺桿壓縮機(jī)

        1.2 汽輪機(jī)

        型號:NG25/20/0

        額定功率:2 300kW

        正常功率:2 000kW

        進(jìn)汽溫度:400~410℃

        進(jìn)汽壓力:33~35kg/cm2(表壓)

        排氣壓力:2.5kg/cm2

        轉(zhuǎn)速范圍:8 772~10 587r/min

        減速機(jī):功率:2 300kW

        速比:3.66

        汽輪機(jī)是反動式,體積小,效率高,能力大,汽耗低,轉(zhuǎn)速可調(diào),噪音小,是目前國內(nèi)先進(jìn)機(jī)型。

        2 使用中的問題和技術(shù)改進(jìn)

        2.1 螺桿轉(zhuǎn)子排氣端軸頸密封問題

        螺桿轉(zhuǎn)子排氣端軸頸有一填料函箱來完成對壓縮氣體的密封,內(nèi)有一個前置密封體,4只石墨填料環(huán),一個螺旋氣封體和一個填料壓蓋共5部分組成。1#壓縮機(jī)曾經(jīng)出現(xiàn)過以下問題:缸體前端蓋漏氣越來越大,潤滑油含水量越來越多,造成推力瓦溫上升。拆缸后發(fā)現(xiàn)螺桿轉(zhuǎn)子φ230的軸頸出現(xiàn)4道寬為4~8mm、深度為0.5~1.5mm的環(huán)形劃痕。

        經(jīng)分析造成劃痕的原因是窯氣中所含灰塵附著在石墨環(huán)上,形成一層硬垢,由于軸的長期高速運轉(zhuǎn),對軸頸造成磨損,致使密封處間隙變大、密封失效所致。同時軸頸材質(zhì)(2Cr13)耐磨性差,也是密封失效的原因之一。為此,我們對陰陽轉(zhuǎn)子兩端磨損的軸進(jìn)行光刀,然后電鍍耐磨性能優(yōu)良的鉻(厚度0.2~0.3mm)來保護(hù)軸頸,同時要求電除塵崗位將窯氣含塵量控制在指標(biāo)范圍(60mg/m3)以內(nèi)。修復(fù)后,該機(jī)運行狀況良好,按照1#壓縮機(jī)改造的成功經(jīng)驗,我們又相繼對2#、4#、5#等機(jī)組的軸頸進(jìn)行處理,徹底解決了因氣封漏氣,從而導(dǎo)致潤滑油被污染的問題。

        2.2 螺桿轉(zhuǎn)子排氣側(cè)端面密封問題

        為保證轉(zhuǎn)子打氣效率和減少軸向推力,原設(shè)計中轉(zhuǎn)子的排氣側(cè)端面加工有一組環(huán)形密封線(共8條,最外側(cè)直徑φ403,最內(nèi)側(cè)直徑φ258,每條密封線高×寬為2×2)。轉(zhuǎn)子安裝時,要保證轉(zhuǎn)子與缸前端面的密封間隙為0.26~0.28mm。運行過程中,各機(jī)組相繼出現(xiàn)了陽轉(zhuǎn)子推力瓦溫上升較快,運行周期縮短,檢修頻次增加,打氣效率降低的現(xiàn)象。后來,在3#螺桿壓縮機(jī)進(jìn)行檢修時,發(fā)現(xiàn)陰陽轉(zhuǎn)子前端面腐蝕嚴(yán)重,密封線全部磨損,且轉(zhuǎn)子端面有大小不一、深度達(dá)1.5mm左右的蝕坑,轉(zhuǎn)子與缸體的端面密封間隙也變?yōu)?mm左右。

        原因是窯氣含塵量高、氣體流速快,對轉(zhuǎn)子密封線沖刷腐蝕嚴(yán)重,當(dāng)密封間隙腐蝕變大時,會在排氣端形成渦流,反過來又加快了轉(zhuǎn)子密封面的沖刷腐蝕,形成惡性循環(huán)。當(dāng)間隙達(dá)到一定程度后,轉(zhuǎn)子承受的軸向推力迅速升高,瓦溫也隨之升高,打氣效率降低。為此我們采用A107焊條對轉(zhuǎn)子端面實施焊補(bǔ),焊前對焊接部位提升溫度,焊后用木炭烘烤保溫1h時,焊完后,按圖紙要求加工好密封線,解決了轉(zhuǎn)子端面密封問題,延長了轉(zhuǎn)子使用周期。

        2.3 螺桿壓縮機(jī)缸體腐蝕變形

        螺桿缸體由兩部分組成:缸體和缸頭。材質(zhì)為ZG1Cr13,缸體內(nèi)部有一層夾套,中間要通過循環(huán)水來冷卻缸體。機(jī)組運行幾年后,缸體表面出現(xiàn)腐蝕,特別是排氣端缸面腐蝕尤為嚴(yán)重,深度可達(dá)1~3 mm。另外,缸體受鑄造內(nèi)應(yīng)力影響,發(fā)生變形,上下缸面蓋合不嚴(yán),漏氣漏水,影響機(jī)組的穩(wěn)定運行。

        為此,我們協(xié)同其它機(jī)械廠對5#螺桿缸體進(jìn)行加工處理。具體措施是:①螺桿缸體工作面腐蝕嚴(yán)重部位用A107焊條補(bǔ)平(邊焊邊敲擊焊接部位,每焊一塊,用木炭堆火保溫1h)。②根據(jù)缸體變形情況,在數(shù)控機(jī)床上,將上下缸體中分面各銑去2~5 mm。③將缸頭與缸體分解(分解前要將缸頭與缸體的定位孔鉸好)。④據(jù)缸體內(nèi)腔加工尺寸,用數(shù)控機(jī)床將缸體加工成形。⑤配裝缸頭,打上定位銷,加工軸承、氣封孔座。

        經(jīng)以上加工后,缸體內(nèi)腔尺寸基本恢復(fù)到出廠時數(shù)值,出力率大幅度提高,運行狀況大為改善。

        2.4 螺桿轉(zhuǎn)子軸頸磨損

        螺桿轉(zhuǎn)子軸頸材質(zhì)為2Cr13,外徑尺寸為φ169.80,軸承采用巴氏合金,潤滑用30#透平油。機(jī)組運行多年后軸頸出現(xiàn)程度不等的磨損和橢圓現(xiàn)象,油膜形成不好,造成機(jī)組振動和軸瓦巴氏合金脫落,反過來又加快了軸頸的磨損,形成惡性循環(huán)。若僅僅因軸頸磨損就更換軸頭,時間長、費用高。

        我們采用了一種花費少,加工時間短,簡便易行的辦法:把磨損的轉(zhuǎn)子放在50機(jī)床上,找好正,上磨頭將軸頸磨削0.2~0.5mm。然后根據(jù)加工好的軸頸,到軸瓦生產(chǎn)廠家定做非標(biāo)軸瓦。較好滿足了生產(chǎn)需要,節(jié)約了費用,延長了轉(zhuǎn)子使用壽命。

        2.5 其他問題的處理

        為提高螺桿壓縮機(jī)的自動化程度,我們將壓縮機(jī)的汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)由齒輪調(diào)節(jié)調(diào)速系統(tǒng),改為新型WOODWARD505型數(shù)字式電液調(diào)速系統(tǒng)。現(xiàn)在除了老線9#壓縮機(jī)已全部改完,此控制系統(tǒng)更為完善,操作也更為方便,保證了機(jī)組的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),減輕了工人的勞動強(qiáng)度;為保證機(jī)組潤滑油的質(zhì)量,新上油回收處理裝置,去除雜質(zhì),蒸發(fā)水分,調(diào)節(jié)酸值,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益;將機(jī)組事故油泵改為輔助油泵,兩臺輔泵互為備用,杜絕了因油泵故障造成的機(jī)組停機(jī),穩(wěn)定了生產(chǎn)。

        3 螺桿機(jī)組仍存在的問題

        1)螺桿止回閥易銹蝕和結(jié)垢,有時動作失靈,突然停機(jī)時,螺桿轉(zhuǎn)子倒轉(zhuǎn),易造成事故。今后應(yīng)選用耐腐蝕和更靈敏可靠的止回閥。

        2)螺桿進(jìn)、出氣端軸封應(yīng)改進(jìn)結(jié)構(gòu),延長使用周期,提高密封性能。

        3)螺桿機(jī)組的降噪問題,仍需研究解決。

        4)汽機(jī)液壓控制系統(tǒng),應(yīng)加裝高壓油過濾器,以保證控制系統(tǒng)動作靈敏可靠。

        5)壓縮機(jī)與汽輪機(jī)的潤滑應(yīng)改為兩套獨立供油系統(tǒng),避免因壓縮機(jī)漏氣、漏水污染油質(zhì),影響汽機(jī)潤滑系統(tǒng),造成軸頸磨損和調(diào)速系統(tǒng)失靈。

        螺桿壓縮機(jī)在我廠使用中經(jīng)過不繼地改進(jìn)和完善,越來越能適應(yīng)我廠的生產(chǎn)工況。

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