馬巖昕
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
某電廠2臺300 MW供熱機組于2007年建成投產(chǎn)。每臺機有3臺凝結(jié)水泵,型號為7LDTNB-7PJ立式多級凝結(jié)水泵,流量400 t/h,揚程275 m,配用額定功率YKL400-4型電動機,均為定速泵。由于凝汽器真空負壓系統(tǒng)存在泄漏,自2010年冬季供暖期開始,機組低負荷運行時凝汽器溶解氧逐漸增大,溶解氧高達150 μg/L。
根據(jù)電力技術監(jiān)督的規(guī)定,要求發(fā)電機組凝結(jié)水溶解氧含量≤30 μg/L。凝結(jié)水含氧量過大時,將對機組造成以下幾種危害。
為了提高機組的循環(huán)效率,熱力系統(tǒng)采取回熱循環(huán)方式。當含氧量較高的凝結(jié)水通過回熱設備及其附屬管道時,將對設備造成腐蝕。這是因為氧與金屬形成原電池,使金屬產(chǎn)生電化學腐蝕,縮短了輔助設備的使用壽命,降低了機組運行的可靠性。
在汽輪機的回熱系統(tǒng)中,采用表面式換熱器,設備的腐蝕產(chǎn)物附著在換熱面上,形成疏松的附著層。同時,凝結(jié)水含氧過多,致使換熱面上形成一層氣膜,導致?lián)Q熱熱阻變大,降低了循環(huán)熱效率。
凝結(jié)水系統(tǒng)的溶解氧升高時,將加重除氧器的負擔,使得排氣門開度增大,造成熱量與工質(zhì)的損失。凝結(jié)水溶解氧升高較多時,給水溶解氧也會升高,從而影響鍋爐水質(zhì)和蒸汽的品質(zhì),引起結(jié)垢和腐蝕。如果汽輪機通流部分結(jié)垢,會影響汽輪機效率和安全運行,具體表現(xiàn)為:(1)減少通流部位的通流面積,增大軸向推力;(2)在主汽門、調(diào)門處引起氧化腐蝕,造成汽門卡澀,給汽輪機安全帶來較大危險??刂破笜瞬粌H是汽輪機運行的重要任務,也是機組安全穩(wěn)定運行的前提條件。
凝結(jié)水中產(chǎn)生溶解氧的原因是,在凝汽器內(nèi)的凝結(jié)水存在過冷現(xiàn)象,同時伴有空氣混入。在實際運行中,凝結(jié)水溶解氧偏高,一般是由于真空系統(tǒng)漏空氣量大、抽真空系統(tǒng)失常、凝結(jié)水泵入口管路漏氣、凝結(jié)水泵盤根漏氣等原因造成的。此外,凝結(jié)水中氧的質(zhì)量濃度還與凝汽器的水位高低有關。因此,凝汽器保持較低的水位,避免淹沒鈦管造成過冷卻,確保凝結(jié)水的溫度與排汽溫度處于較小差值,可以減少溶解氧的含量。凝汽器冷卻水也會對凝結(jié)水的溶解氧產(chǎn)生影響。在冷卻水過量的情況下,真空度較高、排汽溫度較低時,凝結(jié)水因過冷而溫度更低,會增加溶解氧的含量。此時,可適當減少冷卻水量或使凝汽器保持較高水位,以提高凝結(jié)水溫度、減少溶解氧量。
10月份,機組投入運行帶熱網(wǎng)后,就存在低負荷時凝結(jié)水溶解氧一直不合格的問題。當機組負荷超過180 MW時,凝結(jié)水的溶解氧合格,小于15 μg/L;當機組負荷低于180 MW時,凝結(jié)水的溶解氧不合格,大于60 μg/L,且機組負荷越低超標越多。為此,工作人員進行了以下排查工作。
(1) 進行機組真空嚴密性試驗。倘若嚴密性試驗合格,則說明負壓區(qū)漏入的空氣量少,漏入的氧氣含量少,對凝結(jié)水溶解氧的影響小,表明真空系統(tǒng)無泄漏。啟動2臺真空泵,真空度無明顯升高,凝結(jié)水溶解氧基本無變化,可以排除軸封、低壓缸防爆門等汽側(cè)系統(tǒng)對溶解氧的影響。
(2) 凝汽器的過冷度是指凝汽器凝結(jié)水溫度與汽輪機排汽壓力下所對應飽和溫度的差值。根據(jù)熱力除氧原理的傳熱條件,凝結(jié)水溫度越接近排汽壓力對應的飽和溫度,其溶解氧越少。過冷度越小,機組凝結(jié)水的含氧量就越少。一般來說,過冷度較大的主要原因是由凝汽器嚴重漏空氣、冷卻水量過多或水溫過低引起的。機組低負荷時,對過冷度進行連續(xù)記錄時發(fā)現(xiàn),其溫度穩(wěn)定在1 ℃左右,可以排除凝結(jié)水過冷卻的影響。
(3) 凝汽器的溫升是凝汽器冷卻水出口溫度與進口溫度的差值,一般是由凝汽器銅管臟污引起的。低負荷時,凝汽器的溫升為10 ℃,凝結(jié)水溶解氧雖然超標但無硬度,且每天往凝汽器銅管內(nèi)投入膠球,收球率均在97 %以上,可以排除凝汽器銅管的影響。
(4) 在正常運行中,凝汽器為高度真空,利用凝汽器的真空將凝補水箱的水抽至凝汽器。若凝汽器補水管道存在漏點,在凝汽器補水過程中導致空氣漏入,將影響凝結(jié)水的溶解氧。因此,開展凝結(jié)水輸送泵試驗,使凝汽器的補水管道達到正壓,全面檢查凝汽器補水管道,并未找到漏點,可以排除凝汽器補水管道泄漏的影響。
(5) 低負荷時提高主機、小機軸封壓力,保證各軸封不吸氣、不冒汽,防止油中進水,還可防止漏氣。此時,凝汽器溶解氧無變化,可以排除主機、小機軸封的影響。
(6) 低負荷時解列7、8號低壓加熱器,隔離低壓加熱器負壓系統(tǒng),觀察2 h,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶解氧無變化,可以排除7、8號低加的影響。
(7) 凝結(jié)水溶解氧升高時,化學監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水系統(tǒng)溶解氧升高,溶解氧達到80~160 μg/L,但校對儀表顯示正確。起初,檢查人員懷疑凝汽器泄漏,但化學實驗表明只有凝結(jié)水、給水的溶解氧升高,凝結(jié)水硬度等指標均正常。凝汽器真空嚴密性試驗也表明其指標正常。因此,檢查人員認為有細微的空氣漏入系統(tǒng),遂在真空系統(tǒng)全范圍內(nèi)進行查找,并在可能泄漏的部位涂抹黃油等,但效果不甚明顯。
(8) 在查找過程中,凝結(jié)水中的溶解氧含量曾高達200 μg/L。為此,電廠召集運行、檢修部門到現(xiàn)場進行檢查,將便攜式溶解氧表接至凝結(jié)水泵出口,進行逐步排查,并采取蠟燭查漏的方法,終于發(fā)現(xiàn)1號凝結(jié)水泵的泵側(cè)抽空氣管接口法蘭泄漏。隨后將其切換至2號凝結(jié)水泵,同時停運1號凝結(jié)水泵,進行抽空氣管法蘭的堵漏。用密封劑封堵后,凝結(jié)水溶解氧大幅度下降,但仍未達到正常運行值,即小于30 μg/L的要求。
(9) 明確漏氣部位后,檢查人員將精力集中在凝結(jié)水泵泵體至凝汽器連接管道的范圍,并在這個范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)如下可疑點:
① 凝結(jié)水泵入口母管放水門;
② 1、2號凝結(jié)水泵入口門;
③ 1、2號凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)放水門;
④ 1、2號凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)放空氣門;
⑤ 1、2號凝結(jié)水泵機械密封;
⑥ 1、2號凝結(jié)水泵抽空氣管及其閥門。
工作人員采取了如下措施:在凝結(jié)水泵母管放水門閥體及管道涂抹密封膠,并采取軟塑料袋進行包扎;對入口門各法蘭結(jié)合面進行密封膠封堵;對濾網(wǎng)法蘭結(jié)合面進行密封膠封堵;對濾網(wǎng)放空氣門進行檢查、封堵。
(10) 為了保證治理效果,檢修人員將凝結(jié)水泵入口母管放水門用一水桶罩住,在桶內(nèi)加入易干膠,將閥門及管道全部密封,杜絕空氣漏入,并根據(jù)其他電廠的工作經(jīng)驗,將凝結(jié)水泵的機械密封由閉式水帶改為凝結(jié)水帶。
(11) 根據(jù)電科院的建議,在凝汽器內(nèi)對除鹽水補給水管道進行改造,將原來的管道鉆孔改為噴嘴形式,將其接在凝汽器喉部偏下位置,使除鹽水以霧狀噴出,以利于除鹽水的除氧效果。在熱井上部距凝汽器底部500 mm處,垂直交叉加裝2層角鋼,角鋼間距30 mm,層間距50 mm,每層用角鋼20根。凝結(jié)水擊濺在角鋼上形成細小水流后充分分散,增加了水流的表面積,提高了凝汽器的除氧效果,從而減少了凝結(jié)水的溶解氧。因為凝汽器的除氧能力較強,只要凝汽器真空嚴密性合格,真空系統(tǒng)漏入的空氣絕大多數(shù)均能通過真空泵抽出,保證了凝汽器內(nèi)凝結(jié)水溶解氧小于30 μg/L。
(12) 將機組的熱網(wǎng)停止,低負荷時凝汽器的溶解氧含量也合格。對熱網(wǎng)系統(tǒng)進行重點檢查,發(fā)現(xiàn)在低負荷時,由于供給熱網(wǎng)的五抽壓力低至微負壓,且五抽疏水管關不嚴而使空氣進入凝汽器,造成低負荷凝汽器溶解氧超標。為此,將五抽疏水門重新關嚴,機組的凝汽器溶解氧達到了合格標準。
凝汽器的溶解氧超標是一個綜合性的問題,通過上述分析可以看出:解決凝汽器溶解氧超標的問題應針對具體問題進行分析,才能取得良好效果,同時也給同類型機組在查找凝汽器溶解氧超標的問題開拓了思路。
1 姚曉東.F級燃氣輪機凝結(jié)水中氧的質(zhì)量濃度偏高的原因分析及處理[J].華電技術,2011(07).