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        副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐的選用及點火控制程序

        2013-08-15 00:46:51王菊花盛世奎蔡海彥
        中國氯堿 2013年10期
        關(guān)鍵詞:點火裝置燈亮氯化氫

        王菊花,盛世奎,楊 展,蔡海彥

        (中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司,河南 開封 475003)

        中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司于2007年10月新建5臺普通氯化氫石墨合成爐,裝置生產(chǎn)能力為30 t氯化氫/d。為了有效利用合成反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,提高氯化氫合成爐自動化控制水平,2010年,引進二合一副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐系統(tǒng)(120 t氯化氫/d)1套,替代原有的4號普通氯化氫合成爐,該裝置于2010年7月一次試車成功。

        1 氯化氫合成爐副產(chǎn)蒸汽的基本原理及選用

        氯氣與氫氣反應(yīng)生成氯化氫時釋放出大量反應(yīng)熱,合成1 kg氣態(tài)氯化氫放2 502 kJ熱量,這些熱量相當(dāng)可觀,完全可以用來副產(chǎn)蒸汽。

        對于氯化氫合成中的熱能利用,國內(nèi)主要有2種方法:一種是鋼制水夾套氯化氫合成爐副產(chǎn)熱水,這種合成爐在爐頂部和底部容易受腐蝕,因此,使用壽命較短;另一種是石墨制氯化氫合成爐,由于石墨是非金屬脆性材料,受強度和使用溫度的限制,只能副產(chǎn)熱水或0.2~0.3 MPa壓力的蒸汽,在副產(chǎn)蒸汽時,石墨爐筒作為產(chǎn)汽的受壓部件,安全上存在一定隱患,熱能利用率只能達到30%~40%。采用以上2種方法副產(chǎn)的熱水或低壓蒸汽應(yīng)用范圍較小,工業(yè)價值不高。

        該公司引進的副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐在熱能利用方面克服了以上缺點,在合成爐的高溫段,使用鋼制水冷壁爐筒,以提高強度;在合成段頂部和底部采用石墨材料制作,以提高其耐腐蝕性。該設(shè)備的熱能利用率可達70%,副產(chǎn)蒸汽壓力可在0.2~1.4 MPa間任意調(diào)節(jié),工業(yè)價值較高。

        2 副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐系統(tǒng)工藝流程簡介

        來自氯氣緩沖罐的氯氣或氯氣液化尾氣和來自氫氣緩沖罐的氫氣,分別經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥控制一定比例的流量經(jīng)過阻火器進入氯化氫合成爐底部燃燒器。在燃燒器中,氯氣和氫氣進行混合燃燒生成氯化氫氣體,氣體向上流經(jīng)副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐上部冷卻器冷卻后,輸送到分配臺,分別再送至5臺氯化氫吸收裝置。

        軟水貯罐的軟水經(jīng)軟水泵加壓至1.2 MPa以上后,送至蒸汽發(fā)生汽包,出來的軟水下降進入預(yù)熱器后,再進入副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐蒸汽發(fā)生段與氯化氫氣體熱交換,回收氯化氫氣體的燃燒反應(yīng)熱量,降低氯化氫氣體的溫度,產(chǎn)生蒸汽壓力為0.8 MPa以上蒸汽并入公司蒸汽管網(wǎng)中。

        排污罐為運行輔助設(shè)備。汽包內(nèi)的軟水經(jīng)過不斷蒸發(fā)后,水中夾帶的少量鹽分不斷濃縮,達到一定濃度時,會使水冷壁爐鋼管內(nèi)壁產(chǎn)生結(jié)垢影響設(shè)備運行,需要通過排污罐排除部分含高濃度鹽的軟水,使汽包內(nèi)水中含鹽量維持在較低的水平。

        預(yù)熱器是一臺列管換熱器,設(shè)置在汽包回水與爐筒進水管之間,開車時,用來預(yù)熱系統(tǒng)內(nèi)軟水,停車期間,用來保持鋼制爐筒溫度維持在90℃,防止產(chǎn)生冷凝酸腐蝕。

        3 副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐的效益

        (1)熱能利用率高。120 t氯化氫/d的副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐滿負荷運行時,每小時可產(chǎn)生約三噸蒸汽,每噸蒸汽價以190元,年生產(chǎn)時間按8 000 h,該合成爐每年生產(chǎn)蒸汽產(chǎn)生的效益為456萬元。

        (2)節(jié)約用電。該合成爐滿負荷運行時,每小時產(chǎn)出的熱量為12.51×106kJ,這部分熱量的68%左右被副產(chǎn)蒸汽帶走,若以循環(huán)冷卻水的方式換熱,則需消耗340 t/h的循環(huán)水量 (循環(huán)冷卻水溫升按6℃計),則循環(huán)水裝置約需配置60 kW的動力電,電價按0.5元/kW·h計,每年可節(jié)約電費約24萬元。

        (3)實現(xiàn)了自動化控制,使氯化氫生產(chǎn)的安全性、可靠性大幅提高。副產(chǎn)蒸汽合成爐實現(xiàn)了可靠的遠程自動點火、完善的過程自動控制及安全的連鎖保護系統(tǒng)。實現(xiàn)了從點火開車、過程控制到停車的全過程的DCS操作,大大提高了裝置的自動化控制水平及本質(zhì)安全。

        4 副產(chǎn)蒸汽合成爐點火控制程序

        (1)DCS系統(tǒng)給合成爐可以點火信號,此時,合成爐允許點火燈亮。

        (2)手動按下點火控制柜點火啟動按鈕。

        (3)合成爐充氮開關(guān)閥打開(充氮指示燈亮)合成爐進行充氮。

        (4)合成爐充氮2.5 min時,高壓點火裝置上的點火空氣開關(guān)閥打開(點火空氣指示燈亮)合成爐進入空氣。

        (5)充氮完成后,合成爐充氮開關(guān)閥關(guān)閉(充氮指示燈亮滅)。

        (6)此時,進行高壓點火(高壓電火指示燈亮)。

        (7)高壓點火裝置上的點火氫氣開關(guān)閥打開(點火氫氣指示燈亮),合成爐進入氫氣。

        (8)高壓點火斷(高壓點火指示燈滅)。

        (9)點火氫氣開關(guān)閥打開,點火氫氣指示燈亮;點火空氣開關(guān)閥打開,點火空氣指示燈亮;高壓點火,高壓電火指示燈亮,三燈同亮。

        (10)高壓點火裝置上的點火氫氣開關(guān)閥打開(點火氫氣指示燈亮)后,高壓點火斷(高壓電火指示燈滅),進爐主路氫氣(開關(guān)閥)打開+旁路(開關(guān)閥)打開(進爐主路氫氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮),約2 s后,進爐氯氣開關(guān)閥打開+旁路開關(guān)閥打開(進爐氯氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮)。

        (11)四者同亮約2 s。當(dāng)火焰監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視到火焰信號,進合成爐氫氣調(diào)節(jié)閥+氯氣調(diào)節(jié)閥上的電磁閥打開(進合成爐氫氣調(diào)節(jié)閥+氯氣調(diào)節(jié)閥燈亮)。

        (12)完成以上步驟后,爐運行成功,火焰監(jiān)視系統(tǒng)上可以看到小火焰。

        (13)爐運行成功后,方可進行爐的運行量的人工調(diào)整。

        (14)如火焰監(jiān)視系統(tǒng)未監(jiān)視到火焰信號(合成爐的引火及高壓點火火焰),合成爐程序不再往下運行,合成爐點火失?。ê铣蔂t點火失敗燈亮),同時,合成爐充氮保護指示燈亮,合成爐充氮開關(guān)閥打開,對合成爐進行充氮,保護合成爐的安全。

        5 副產(chǎn)蒸汽合成爐點火柜點爐程序關(guān)鍵點

        (1)高壓點火與進爐氫氣重合時間在合成爐安全點火范圍內(nèi)盡量延長,高壓點火燈亮?xí)r,點火氫氣燈亮,點火氫氣燈、點火空氣燈、高壓點火燈三者同步應(yīng)維持 2.0~3.0 s。

        (2)進爐主路氫氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮 1.0~2.0 s,進爐氯氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮。在進爐主路氫氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮?xí)r,高壓點火燈熄滅。

        (3)進爐主路氫氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮、進爐氯氣(開關(guān)閥)+旁路(開關(guān)閥)燈亮、點火空氣燈亮、點火氫氣燈亮,四者同亮應(yīng)維持1.0~2.0 s。

        (4)完成上述程序后,進爐氫氣調(diào)節(jié)閥、氯氣調(diào)節(jié)閥開。進爐氫氣調(diào)節(jié)閥、氯氣調(diào)節(jié)閥燈亮,此時,合成爐才可進行加量調(diào)整。

        6 造成合成爐點火失敗的原因及解決措施

        (1)點火柜點火程序死機PLC程序起來運行。一般情況下,關(guān)閉點火柜控制電源10 min后,再送電即可恢復(fù)。

        (2)未滿足以下工藝條件:

        a.氮氣壓力<0.35 MPa;

        b.壓縮空氣壓力<0.55 MPa;

        c.儀表氣壓力<0.55 MPa;

        d.壓縮空氣含氧量<18.5%;

        e.工藝要求的氫氣、氯氣、爐中氫、氯中氫等其他指標(biāo)不合格。

        需檢查各控制點滿足規(guī)定的工藝要求。

        (3)檢查并保持自控系統(tǒng)的閥門控制靈活性,主要為:a.點火空氣開關(guān)閥;b.點火氫氣開關(guān)閥;c.充氮開關(guān)閥;d.進爐氫氣主路開關(guān)閥+旁路開關(guān)閥;e.進爐氯氣主路開關(guān)閥+旁路開關(guān)閥。

        要求開車前要手動檢查一遍。進爐氯氣主路開關(guān)閥+旁路開關(guān)閥要活動多次,方可投入使用。

        (4)進爐氫氣調(diào)節(jié)閥+氯氣調(diào)節(jié)閥要手動檢查其開度及靈活性,可進行零、50%、100%來回2個行程實驗。

        (5)利用合成爐抽負壓情況、往合成爐內(nèi)充氮氣、空壓氣等形式,檢查其工藝管線的通透情況,保證管路暢通。

        (6)限流孔板裝置堵塞。在開車前拆下以下裝置并檢查,清理干凈后裝上備用。a.點火空氣限流孔板裝置;b.點火氫氣限流孔板裝置;c.進爐氫氣旁路限流孔板裝置;d.進爐氯氣旁路限流孔板裝置;e.進爐氮氣限流孔板裝置。

        (7)檢查進爐氫氣阻火器,點火氫氣阻火器是否阻塞。

        (8)火焰監(jiān)視裝置是否靈敏、監(jiān)視棒是否污染。

        a.檢查監(jiān)視棒是否有銹蝕性的物質(zhì),清理掉。

        b.用外部火焰(如打火機火焰)檢查火焰?zhèn)鞲衅鞯撵`敏度。

        (9)高壓點火裝置

        a.高壓點火裝置內(nèi)是否有酸性物(液體或固體);

        b.高壓點火裝置上高壓點火電極處絕緣中阻是大于10 MΩ;

        c.高壓點火裝置上高壓點火變壓器是否損壞,有點火信號時,高壓點火處是否有電弧發(fā)生、在接線處用電筆測試電筆氖泡發(fā)光;

        d.高壓點火裝置上高壓點火處(電子撤弧處)是否在電極頂部,不可在根部處打火;

        e.高壓點火裝置上打火電極頂部石墨頭電極是否損壞;

        f.高壓點火裝置上的石英玻璃管是否損壞。

        (10)石墨合成爐下的燈頭是否開裂。燈頭開裂導(dǎo)致氫氣、氯氣上不去,可使點不著火。

        (11)點火時,爐內(nèi)正壓偏大可致電火不成功。點火時,一般為微負壓或微正壓。

        (12)二合一點火柜內(nèi)各狀態(tài)繼電器(指示燈)無輸出(繼電器塤壞)。

        (13)點火柜內(nèi)PLC程序、火焰?zhèn)鞲蟹糯笃鳎ò腰c火信號及火焰監(jiān)視器放大轉(zhuǎn)換成電信號4~20 mA一路輸出給點火柜內(nèi)的PLC系統(tǒng),另一路給主控室DCS系統(tǒng))、24V穩(wěn)壓電源損壞可致合成爐點火失敗。

        (14)DCS系統(tǒng)上工藝指標(biāo)連鎖未解除,特別是,火焰檢測連鎖不可提前投入,否則DCS系統(tǒng)點火信號送不出,點火柜無法啟動點火按鈕。

        (15)點火空氣(工藝壓縮空氣)和儀表氣路管路因腐蝕而造成管路不暢。

        7 針對合成爐維護的幾點建議

        (1)工藝管線及設(shè)備上的排污閥,定期進行排污,特別是汽包和循環(huán)水的排污。

        (2)凈化儀表氣源、工藝氣源。

        (3)定期對各監(jiān)控系統(tǒng)進行維護,包括儀表設(shè)備工藝管線上的調(diào)節(jié)閥門。

        (4)不在點火柜近處使用對講機,避免對PLC、高壓點火放大器造成電磁干擾或至PLC死機。

        (5)在DCS柜內(nèi)增加1個正壓氣源,保證DCS柜內(nèi)模塊不被腐蝕。

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