楊永明
(青海明諾膠囊有限公司,青海 西寧 810007)
近幾年,膠囊行業(yè)的競爭異常激烈,為了在激烈的膠囊市場競爭中立于不敗之地,就必須改進生產(chǎn)設(shè)備的裝備水平,提高勞動生產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本,增強企業(yè)及其產(chǎn)品的市場競爭力,進而占領(lǐng)更多的市場份額,從而使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。
硬膠囊生產(chǎn)線的連續(xù)穩(wěn)定運行是生產(chǎn)合格產(chǎn)品的保證,我公司現(xiàn)有國產(chǎn)生產(chǎn)線的控制系統(tǒng),是采用按鈕-接觸器線路,通過按鈕操作從硬件上實現(xiàn)生產(chǎn)線的故障報警、排除、啟動。由于電氣觸點多,控制手段落后,難以達到所期望的控制指標,而參數(shù)的測量手段也極其落后,基本上是采用一些簡單的機械測量機構(gòu),有的數(shù)據(jù)甚至要依靠操作人員憑經(jīng)驗進行估算,生產(chǎn)效率不高。這顯然無法滿足生產(chǎn)線連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的要求,也滿足不了市場對產(chǎn)品質(zhì)量越來越苛刻的要求。原來的控制方式已明顯不能適應(yīng)市場的要求。所以運用PLC技術(shù)控制國產(chǎn)線迫在眉睫。
本機在全自動生產(chǎn)膠囊的過程中,必須具備無級調(diào)速(可不停車)、慢速起動、快速制動、故障顯示、故障報警、溫度自控、粘度自動調(diào)節(jié)、故障自動記錄、各參數(shù)隨工藝的改變能隨時調(diào)整等功能。所以能否生產(chǎn)質(zhì)量合格的產(chǎn)品,不僅取決于設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運行,更取決于膠囊生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝控制,二者缺一不可。
所以,我們經(jīng)過反復(fù)論證后決定采用PLC技術(shù)控制硬膠囊生產(chǎn)線的程序,將生產(chǎn)線的控制技術(shù)提升一個檔次。PLC技術(shù)非常適合硬膠囊生產(chǎn)線的控制。硬膠囊生產(chǎn)線采用三種不同方式實施全機的控制。即主機運行采用PLC(可編程控制器)進行程序控制;采用溫度、粘度專用控制器進行工藝參數(shù)的溫度與粘度的自動控制;采用繼電器、接觸器、交流電源驅(qū)動器等直接進行與程序無關(guān)的非自動控制。通過PLC和觸摸屏的聯(lián)合控制,簡化了生產(chǎn)線的操作,提高了控制程序和人機界面的靈活性,并提供了完善的實時監(jiān)視功能,使生產(chǎn)線的系統(tǒng)性能更加安全可靠。此項目從設(shè)計的完整性、經(jīng)濟性、可靠性、社會性等方面具有明顯的優(yōu)勢,建議盡快實施。
運用PLC技術(shù),控制國產(chǎn)硬膠囊生產(chǎn)線中的蘸膠機、大撥、小撥、擺動推進、升降圓盤、上推進、下推進、后升降平臺、工作平臺、推進桿等單機和系統(tǒng),使它們均按一定嚴格的工作程序協(xié)調(diào)的工作,為生產(chǎn)線的連續(xù)穩(wěn)定運行,提供可靠的程序保證。并且根據(jù)主機房的工藝要求,采用可編程序控制器,一旦生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生變化,只需修改控制程序即可。PLC(可編程控制器)通過裝在主機平臺機周期工作凸輪上的旋轉(zhuǎn)編碼器跟蹤主機的運行位置,按其已寫入的軟件程序進行判斷、計算給出控制指令,由相應(yīng)的模塊按其相應(yīng)地址輸出控制信號,控制其相應(yīng)的元器件按其指令運行。
PLC(可編程控制器)程序的運行是由外部操作器件輸入的操作指令執(zhí)行的。即主機啟動、主機停止、主機點動、小撥點動、體帽推出點動、推爪進退點動、大撥進退點動、尾平臺升降點動、上拖進退點動、圓盤升降點動、下拖進退點動等操作器件進行主機運行的操作(給PLC輸入執(zhí)行命令)。
通過PLC和觸摸屏的聯(lián)合控制,簡化了生產(chǎn)線的操作,提高了控制程序和人機界面的靈活性,并提供了完善的實時監(jiān)視功能,使生產(chǎn)線的系統(tǒng)性能更加安全可靠。此項目從設(shè)計的完整性、經(jīng)濟性、可靠性、社會性等方面具有明顯的優(yōu)勢。通過此項目的實施,生產(chǎn)線的運行速度達到40板/分左右,產(chǎn)量在7萬粒/小時,產(chǎn)品下機合格率在99%以上。
PLC控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)電器控制系統(tǒng)相比,有如下幾點不同:
(1)從控制方法上看,電器控制系統(tǒng)控制邏輯采用硬件接線,利用繼電器機械觸點的串聯(lián)或并聯(lián)等組合成控制邏輯,其連線多且復(fù)雜、體積大、功耗大,系統(tǒng)構(gòu)成后,想再改變或增加功能較為困難。另外,繼電器的觸點數(shù)量有限,所以電器控制系統(tǒng)的靈活性和可擴展性受到很大限制。而PLC采用了計算機技術(shù),其控制邏輯是以程序的方式存放在存儲器中,要改變控制邏輯只需改變程序,因而很容易改變或增加系統(tǒng)功能。系統(tǒng)連線少、體積小、功耗小,而且PLC所謂"軟繼電器"實質(zhì)上是存儲器單元的狀態(tài),所以"軟繼電器"的觸點數(shù)量是無限的,PLC系統(tǒng)的靈活性和可擴展性好。
(2)從工作方式上看,在繼電器控制電路中,當電源接通時,電路中所有繼電器都處于受制約狀態(tài),即該吸合的繼電器都同時吸合,不該吸合的繼電器受某種條件限制而不能吸合,這種工作方式稱為并行工作方式。而PLC的用戶程序是按一定順序循環(huán)執(zhí)行,所以各軟繼電器都處于周期性循環(huán)掃描接通中,受同一條件制約的各個繼電器的動作次序決定于程序掃描順序,這種工作方式稱為串行工作方式。
(3)從控制速度上看,繼電器控制系統(tǒng)依靠機械觸點的動作以實現(xiàn)控制,工作頻率低,機械觸點還會出現(xiàn)抖動問題。而PLC通過程序指令控制半導(dǎo)體電路來實現(xiàn)控制的,速度快,程序指令執(zhí)行時間在微秒級,且不會出現(xiàn)觸點抖動問題。
(4)從定時和計數(shù)控制上看,電器控制系統(tǒng)采用時間繼電器的延時動作進行時間控制,時間繼電器的延時時間易受環(huán)境溫度和溫度變化的影響,定時精度不高。而PLC采用半導(dǎo)體集成電路作定時器,時鐘脈沖由晶體振蕩器產(chǎn)生,精度高,定時范圍寬,用戶可根據(jù)需要在程序中設(shè)定定時值,修改方便,不受環(huán)境的影響,且PLC具有計數(shù)功能,而電器控制系統(tǒng)一般不具備計數(shù)功能。
(5)從可靠性和可維護性上看,由于電器控制系統(tǒng)使用了大量的機械觸點,其存在機械磨損、電弧燒傷等,壽命短,系統(tǒng)的連線多,所以可靠性和可維護性較差。而PLC大量的開關(guān)動作由無觸點的半導(dǎo)體電路來完成,其壽命長、可靠性高,PLC還具有自診斷功能,能查出自身的故障,隨時顯示給操作人員,并能動態(tài)地監(jiān)視控制程序的執(zhí)行情況,為現(xiàn)場調(diào)試和維護提供了方便。
[1]蔡杏山.PLC技術(shù)及應(yīng)用[M].化學(xué)工業(yè)出版社.2012(02).
[2]張運剛,宋小春,郭武強編著.西門子S7-300/400PLC技術(shù)與應(yīng)用.人民郵電出版社 2007(08).