曹曉東,溫黎明,張勇
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼二廠,太原 030003)
修磨機(jī)是對(duì)連鑄坯表面進(jìn)行修磨的設(shè)備,主要由主機(jī)、臺(tái)車(chē)、上下料區(qū)、翻鋼機(jī)等組成,為了物流順暢、提高生產(chǎn)率,煉鋼二廠的修磨機(jī)成對(duì)布置,組成修磨機(jī)組。在兩臺(tái)修磨機(jī)中間安裝翻鋼機(jī),用于翻轉(zhuǎn)連鑄坯,該區(qū)域的移送車(chē)帶著介質(zhì)拖鏈一起運(yùn)行,兩臺(tái)修磨機(jī)各修磨一個(gè)表面。連鑄坯的流轉(zhuǎn)情況如下:移送車(chē)在上料區(qū)載著連鑄坯進(jìn)入臺(tái)車(chē),空移送車(chē)退出臺(tái)車(chē),臺(tái)車(chē)載著連鑄坯沿臺(tái)車(chē)導(dǎo)軌往復(fù)運(yùn)行,磨頭對(duì)連鑄坯表面進(jìn)行修磨,修磨完成后臺(tái)車(chē)開(kāi)至翻鋼區(qū),該區(qū)的移送車(chē)將連鑄坯從臺(tái)車(chē)上移到翻鋼機(jī)的入口臂,經(jīng)翻鋼機(jī)翻轉(zhuǎn)后,移送車(chē)再將連鑄坯從翻鋼機(jī)出口臂送到另一個(gè)臺(tái)車(chē)上,對(duì)另一個(gè)面進(jìn)行修磨,修磨完成后由下料區(qū)的移送車(chē)下料,連鑄坯的修磨程序結(jié)束。
在這一系列過(guò)程中,臺(tái)車(chē)上下料是由移送車(chē)完成的,為了確保移送車(chē)能夠進(jìn)出臺(tái)車(chē),在臺(tái)車(chē)內(nèi)部也設(shè)有移送車(chē)導(dǎo)軌,當(dāng)兩處移送車(chē)導(dǎo)軌對(duì)齊時(shí)臺(tái)車(chē)停下,即可實(shí)現(xiàn)移送車(chē)進(jìn)出臺(tái)車(chē),進(jìn)行上下料操作。臺(tái)車(chē)的停車(chē)位置是由光電檢測(cè)、電氣控制的,由于臺(tái)車(chē)車(chē)輪的不均勻磨損,會(huì)使臺(tái)車(chē)的停車(chē)位置產(chǎn)生一定的溜車(chē)量,實(shí)際停車(chē)位置往往是隨機(jī)的,給移送車(chē)進(jìn)出臺(tái)車(chē)造成一定的困難。
移送車(chē)在臺(tái)車(chē)內(nèi)外的行走導(dǎo)軌均為凸形,其上表面的標(biāo)高一致,臺(tái)車(chē)實(shí)際停車(chē)位置與正確位置的偏差量是決定能否順利上下料的關(guān)鍵。由于臺(tái)車(chē)車(chē)輪的不均勻磨損,會(huì)造成臺(tái)車(chē)溜車(chē),隨著磨損量的加劇,溜車(chē)量也逐漸加大。在臺(tái)車(chē)車(chē)輪壽命周期內(nèi),最大溜車(chē)量可達(dá)60mm。
針對(duì)臺(tái)車(chē)溜車(chē),增設(shè)了用于控制實(shí)際停車(chē)位置的專(zhuān)用對(duì)中裝置:裝有定位油缸的支架安裝在移送車(chē)固定框架上,在臺(tái)車(chē)的對(duì)應(yīng)位置焊接一個(gè)V 型定位塊,油缸缸桿作為定位桿,其頭部形狀也呈V 型,與定位塊相匹配,在一定范圍內(nèi)有自動(dòng)復(fù)位功能。定位塊外口部寬度值即為可控制的臺(tái)車(chē)溜車(chē)量,隨著定位塊寬度尺寸加大,其厚度值也相應(yīng)加大,受臺(tái)車(chē)與移送車(chē)固定框架之間的空間所限,定位塊外口寬度設(shè)計(jì)為90mm,即:可控制的臺(tái)車(chē)溜車(chē)范圍為45mm。
上料過(guò)程為:臺(tái)車(chē)開(kāi)至上料位置→操作對(duì)中裝置進(jìn)行對(duì)中→載著連鑄坯的移送車(chē)進(jìn)入臺(tái)車(chē)→移送車(chē)頂部下降,將連鑄坯落放在臺(tái)車(chē)上→空載移送車(chē)開(kāi)出臺(tái)車(chē)。
下料過(guò)程為:臺(tái)車(chē)開(kāi)至下料位置→操作對(duì)中裝置進(jìn)行對(duì)中→空載移送車(chē)進(jìn)入臺(tái)車(chē)→移送車(chē)頂部上升,頂起臺(tái)車(chē)上的連鑄坯→載著連鑄坯的移送車(chē)開(kāi)出臺(tái)車(chē)。
圖1 顯示了原來(lái)臺(tái)車(chē)上下料的情況。
圖1 原來(lái)臺(tái)車(chē)上下料情況
(1)上下料所需時(shí)間長(zhǎng)。臺(tái)車(chē)上下料均需對(duì)中步驟,每塊連鑄坯的每一次上料或下料平均需要時(shí)間112s。
(2)對(duì)中裝置復(fù)雜。該裝置包括機(jī)械、液壓、電氣部分,由設(shè)定的程序進(jìn)行控制,聯(lián)鎖很多,該系統(tǒng)中的任何異常都能導(dǎo)致故障發(fā)生,常出現(xiàn)對(duì)中缸不動(dòng)作或動(dòng)作不到位而引起缸桿頭部位置異常現(xiàn)象,影響臺(tái)車(chē)上下料。
(3)電信號(hào)易受磨屑的影響。
修磨現(xiàn)場(chǎng)的磨屑非常多,受其影響,會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的電信號(hào),如:對(duì)中缸的杠桿還處在伸出狀態(tài)時(shí),臺(tái)車(chē)就開(kāi)動(dòng),造成別彎杠桿、損壞對(duì)中缸及安裝支架等設(shè)備故障,需要進(jìn)行停產(chǎn)檢修。
(4)臺(tái)車(chē)不能正確對(duì)中時(shí),上下料將發(fā)生事故。
圖2 臺(tái)車(chē)定位產(chǎn)生偏差
當(dāng)臺(tái)車(chē)溜車(chē)距離超過(guò)45mm 時(shí),對(duì)中裝置的定位桿會(huì)頂住定位塊的邊緣,使臺(tái)車(chē)在不正確的位置定位,如圖2 所示。對(duì)于這種狀況,系統(tǒng)不會(huì)報(bào)警,操作人員又看不到,這種情況下移送車(chē)進(jìn)出臺(tái)車(chē)極易發(fā)生掉道事故,若掉道發(fā)生在翻鋼區(qū),往往還會(huì)砸壞移送車(chē)拖鏈,造成更大的損失。
在上下料過(guò)程中,原來(lái)移送車(chē)車(chē)輪的工作面始終是踏面,這就必須確保臺(tái)車(chē)停車(chē)位置準(zhǔn)確,以保證凸導(dǎo)軌對(duì)齊,而輪緣只起導(dǎo)向作用;將臺(tái)車(chē)內(nèi)部的導(dǎo)軌高度降低,設(shè)計(jì)成平面型,使其與移送車(chē)車(chē)輪輪緣最低位處于同一標(biāo)高,見(jiàn)圖3中所示標(biāo)高“h”。移送車(chē)進(jìn)入臺(tái)車(chē)后,車(chē)輪輪緣直接與平面導(dǎo)軌上表面接觸,使輪緣作為工作面。由于輪緣直徑大于踏面直徑,只要車(chē)輪輪緣能處于平面導(dǎo)軌的寬度范圍內(nèi),就能確保移送車(chē)平穩(wěn)地進(jìn)出臺(tái)車(chē),這樣就允許臺(tái)車(chē)有一定的溜車(chē)量。
圖3 改進(jìn)前后兩種導(dǎo)軌的比較
改進(jìn)前后的對(duì)比如圖3 所示:(1)顯示了原來(lái)臺(tái)車(chē)內(nèi)凸導(dǎo)軌的情形。臺(tái)車(chē)內(nèi)外的移送車(chē)導(dǎo)軌對(duì)中后允許偏差范圍是±X1,該值是由移送車(chē)導(dǎo)軌端面的倒角值決定的,X1最大取10mm;(2)顯示了改進(jìn)后臺(tái)車(chē)內(nèi)平面導(dǎo)軌的情形。A 與B、C 與D 分別是移送車(chē)兩個(gè)位置的車(chē)輪輪緣外側(cè),A 與B 是移送車(chē)相對(duì)臺(tái)車(chē)允許的左極限位置,C 與D是右極限位置,圖中顯示的允許偏差范圍是±X2,該值是由平面導(dǎo)軌的寬度決定的,X2最大值取80mm,即只要移送車(chē)車(chē)輪輪緣能夠位于該范圍內(nèi),移送車(chē)就能順利地進(jìn)行上下料。
(1)臺(tái)車(chē)內(nèi)部的移送車(chē)導(dǎo)軌。將原來(lái)的凸導(dǎo)軌改為平面導(dǎo)軌,通過(guò)設(shè)計(jì)厚度尺寸,保證上表面的標(biāo)高為“h”;為了不影響車(chē)輪輪緣在導(dǎo)軌上運(yùn)行,平面導(dǎo)軌的安裝螺栓只使用靠近內(nèi)側(cè)的一組;為了耐用,選用45 鋼進(jìn)行整體調(diào)質(zhì)處理,達(dá)到180~220HB。
(2)移送車(chē)車(chē)輪。為了避免車(chē)輪運(yùn)行中不同工作面轉(zhuǎn)換時(shí)產(chǎn)生跳動(dòng),要求車(chē)輪輪緣與踏面同心度為0.05mm;整體調(diào)質(zhì)以保證輪緣與踏面這兩個(gè)工作面的耐磨性,達(dá)到240~280HB,該硬度值高于導(dǎo)軌的原因是車(chē)輪成本高、更換難度大,確保車(chē)輪比導(dǎo)軌更耐磨。
臺(tái)車(chē)在電氣控制下停穩(wěn)后,直接操作移送車(chē)進(jìn)行上下料,步驟如下。
(1)上料過(guò)程:臺(tái)車(chē)開(kāi)至上料位置→載著連鑄坯的移送車(chē)進(jìn)入臺(tái)車(chē)→移送車(chē)頂部下降,使連鑄坯落在臺(tái)車(chē)上→空載移送車(chē)開(kāi)出臺(tái)車(chē)。
(2)下料過(guò)程:臺(tái)車(chē)開(kāi)至下料位置→空載移送車(chē)進(jìn)入臺(tái)車(chē)→移送車(chē)頂部上升,頂起臺(tái)車(chē)上的連鑄坯→載著連鑄坯的移送車(chē)開(kāi)出臺(tái)車(chē)。
圖4 顯示了移送車(chē)在不同運(yùn)行區(qū)域的不同工作面。
圖4 移送車(chē)不同運(yùn)行區(qū)域的工作面
見(jiàn)表1。
表1 改進(jìn)前后情況對(duì)比表
共改造了4 臺(tái)修磨機(jī),每年有效工作天數(shù)按330 天計(jì)算。
(1)增加了有效生產(chǎn)時(shí)間
減少了輔助時(shí)間:平均每次上料、下料所需時(shí)間均減少11s,每修磨1 塊連鑄坯需要上料、下料各2 次,平均每臺(tái)修磨機(jī)每班修磨21 塊連鑄坯,實(shí)行兩班工作制,每年減少輔助時(shí)間=11×(2+2)×21×2×4×330/60/60=677.6h;
減少了設(shè)備檢修時(shí)間:原來(lái)平均每5 天發(fā)生一次較嚴(yán)重的移送車(chē)掉道事故,平均每次處理事故需要2h,改進(jìn)后1 年內(nèi)發(fā)生過(guò)2 次操作失誤引發(fā)的掉道事故,檢修時(shí)間累計(jì)8.5h,每年減少的設(shè)備檢修時(shí)間=2×330/5-8.5=123.5h;
以上2 項(xiàng)合計(jì):每年可以增加有效生產(chǎn)時(shí)間=677.6+123.5=801.1h。
(2)減少了備件消耗:原來(lái)平均每月由于移送車(chē)掉道而損壞一條拖鏈,需要進(jìn)行更換,改進(jìn)后沒(méi)有再損壞過(guò)拖鏈,每年可以節(jié)約12 條拖鏈。
設(shè)備改進(jìn)后減少了操作步驟,但是操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,避免誤操作損壞設(shè)備;設(shè)備維護(hù)人員要每周實(shí)測(cè)臺(tái)車(chē)溜車(chē)量,當(dāng)接近60mm 時(shí)要更換磨損嚴(yán)重的臺(tái)車(chē)車(chē)輪;點(diǎn)檢員要加強(qiáng)對(duì)移送車(chē)車(chē)輪、臺(tái)車(chē)內(nèi)部的移送車(chē)平面導(dǎo)軌等關(guān)鍵部位的點(diǎn)檢,詳細(xì)記錄檢修、更換情況,確定合理的備件庫(kù)存量;技術(shù)員要根據(jù)實(shí)際使用效果,調(diào)整改進(jìn)移送車(chē)車(chē)輪和平面導(dǎo)軌的材質(zhì)、熱處理工藝等,進(jìn)一步改善綜合性能,延長(zhǎng)相關(guān)備件的使用壽命。
[1]機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)編委會(huì).機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(第1 卷)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.