李赟恒,陳恒,張莉娜
(西安煤礦機(jī)械有限公司,西安 710032)
在煤礦生產(chǎn)中,因煤層中夾雜矸石或煤質(zhì)過硬,采煤機(jī)在運行過程中機(jī)身振動劇烈,導(dǎo)致電器元件在電控箱內(nèi)晃動,移位、接線線頭松動,頻繁發(fā)生故障,使得電氣件的可靠性降低。因此,提高采煤機(jī)電氣件的可靠性,降低電氣件的故障率,對采煤機(jī)整機(jī)正常運行顯得極其重要。
電氣產(chǎn)品的可靠性一直是采煤機(jī)制造行業(yè)追求的目標(biāo),為增強(qiáng)可靠性,通過Y50250/ZF 型振動試驗臺模擬采煤機(jī)在生產(chǎn)中過程中產(chǎn)生的振動頻率,對電氣件的抗震性能進(jìn)行測試,尋找電氣件固定方式上的薄弱點并對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以提高采煤機(jī)電氣件的可靠性。
振動試驗臺由振動臺臺體、液壓控制箱和電氣控制箱等組成。振動臺采用無強(qiáng)迫異向慣性激振系統(tǒng),振動器置于四個連通的空氣彈簧上,組成一典型的單自由度振動系統(tǒng)。該系統(tǒng)的固有頻率低于工作頻率,故振動臺工作時處于超共振狀態(tài)。
機(jī)械傳動示意圖見圖1,交流電機(jī)由一對皮帶輪升速后,經(jīng)變速箱和柔性聯(lián)軸器分別帶動四組不平衡器按規(guī)定方向轉(zhuǎn)動。不平衡器中的偏心質(zhì)量旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的慣性離心力在振動方向上合成按正弦規(guī)律變化的激振力,而垂直于振動方向的分力則相互抵消。通過調(diào)整調(diào)節(jié)手輪的位置,可以使工作臺按規(guī)定的垂直或水平方向振動。
圖1 振動試驗臺機(jī)械傳動示意圖
將試驗部件放置在工作臺上,用工裝固定水平后,采用響應(yīng)檢查、定頻、掃頻等各類振動試驗方法,通過傳感器采集振動信號,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)焦た貦C(jī),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
在振動試驗中,模擬采煤過程中實際工作條件,選擇合適的頻率范圍對電氣件進(jìn)行掃頻、定頻試驗至關(guān)重要。
在采煤過程中,采煤機(jī)由老塘側(cè)的兩個導(dǎo)向滑靴和煤壁側(cè)的兩個平滑靴分別支承在工作面刮板運輸機(jī)銷軌和鏟煤板上。當(dāng)行走機(jī)構(gòu)的驅(qū)動輪轉(zhuǎn)動時,驅(qū)動齒軌輪轉(zhuǎn)動,齒軌輪與銷軌嚙合,采煤機(jī)便沿運輸機(jī)正向或反向牽引移動,滾筒旋轉(zhuǎn)進(jìn)行落煤和裝煤,沿工作面長截割一刀即進(jìn)尺一個截深。搖臂采用彎臂、直臂結(jié)構(gòu)兩種結(jié)構(gòu)形式,搖臂輸出端采用方形出軸與滾筒聯(lián)結(jié)。滾筒直徑規(guī)格根據(jù)機(jī)型裝機(jī)功率、煤層厚度選取,滾筒葉片和端盤上裝有截齒,滾筒旋轉(zhuǎn)時靠截齒落煤,再通過螺旋葉片將煤輸送到工作面刮板運輸機(jī)上[1]?;诓擅簷C(jī)的工作原理,采煤機(jī)行走過程中各部件振動主要來源于滾筒旋轉(zhuǎn)截割煤壁。
將滾筒上的截齒作為振動源進(jìn)行分析,假設(shè)采煤機(jī)配置滾筒直徑為D,滾筒端盤齒數(shù)、端面齒數(shù)、葉片齒數(shù)分別為n1、n2、n3,滾筒在采煤過程中的轉(zhuǎn)速為r,那么滾筒葉片全部進(jìn)刀時,齒數(shù)總數(shù)為:n=n1+n2+n3。
采煤機(jī)運行過程中的最大頻率為:f=r×n/60。
通過對采煤機(jī)常見機(jī)型所配滾筒參數(shù)和轉(zhuǎn)速[2]進(jìn)行統(tǒng)計和計算,得出幾個機(jī)型采煤機(jī)的最大工作頻率(見表1),作為振動試驗頻率選擇的參考數(shù)據(jù)。
表1 各機(jī)型采煤機(jī)的工作頻率
MG300/730-WD 系列采煤機(jī)用GA12 系列采煤機(jī)變頻器,采用分層式結(jié)構(gòu),電抗器是固定在變頻器外殼下罩體的頂部。由于采煤機(jī)工作時振動劇烈,上方電抗器較重,電抗體在下罩體上隨機(jī)身晃動,電抗器輸出鋁排、下罩體受到剪切力較大,使用一段時間后,出現(xiàn)下罩體斷裂、電抗器輸出鋁排折斷等現(xiàn)象,導(dǎo)致變頻器不能正常工作,采煤機(jī)無法運轉(zhuǎn)。
為加強(qiáng)變頻器殼體的強(qiáng)度,在現(xiàn)有的下罩體內(nèi)部橫向、豎向各增加3條加強(qiáng)筋,改造原理圖見圖2。同時在電抗器上增加壓塊,通過壓條將電抗器壓緊,與下罩體通過斜鐵、螺栓緊固到位,改造原理圖見圖3。將改造前后的變頻器同時放到實驗臺上,參考采煤機(jī)振動最大頻率f=21Hz 進(jìn)行5~21Hz 循環(huán)掃描,從中找出振幅最大的頻率而進(jìn)行定頻掃描。在頻率為12Hz 時變頻器振動幅度最大,然后振動試驗臺設(shè)定為F=12Hz 作為定頻掃描振動試驗,在同等振動頻率中,可以看到加筋的變頻器外殼上固定的電抗器,它的振動幅度要小于沒有加筋的,振動曲線見圖5、6。
圖2 GA12 系列變頻器外形圖
圖3 下罩體加筋改造示意圖
圖4 變頻器電抗體改造示意圖
圖5 改造前變頻器振動曲線圖
圖6 改造后變頻器振動曲線圖
在試驗振動1h 后,舊變頻器外殼沒有加加強(qiáng)筋的振動時將接線柱的固定螺絲三條全部振掉,見現(xiàn)場試驗結(jié)果圖7,有加強(qiáng)筋的外殼固定紅色接線柱的螺絲完好無損,見現(xiàn)場試驗結(jié)果圖8。沒有加強(qiáng)筋、沒有壓塊的電抗器地腳固定的彎板局部已經(jīng)翹起,振動時翹起部分與變頻器外殼有振動摩擦,停機(jī)時此固定腳彎板都很熱,振動時間再長時此腳在固定螺栓處會折斷,見現(xiàn)場試驗結(jié)果圖9。
通過振動曲線圖和現(xiàn)場振動情況,可以明顯看出,改造后變頻器抗震性能明顯優(yōu)于改造前變頻器。我公司將變頻器優(yōu)化設(shè)計方案采用于采煤機(jī)機(jī)組上,在市場上使用半年過程中,通過跟蹤統(tǒng)計分析使用情況,變頻器故障率減少65%,得到了客戶的認(rèn)可和好評。
圖7 改造前變頻器試驗結(jié)果圖
圖8 改造后變頻器試驗結(jié)果圖
圖9 改造前變頻器振動試驗后電抗器地角翹起
通過變頻器改造的實例,在振動試驗臺模擬工況過程采煤機(jī)的運行頻率,檢測電氣件的可靠性這一方法是可行的。基于這種檢測途徑,可以發(fā)現(xiàn)電氣件固定方式上的薄弱點,進(jìn)行緊固方式可靠性的優(yōu)化設(shè)計,使得采煤機(jī)電控系統(tǒng)可靠性提高,提高了產(chǎn)品的競爭力,滿足了煤礦生產(chǎn)高產(chǎn)高效的要求。
[1]謝錫純.礦山機(jī)械與設(shè)備[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版,1999.
[2]采掘設(shè)備選型手冊[Z].西安煤礦機(jī)械有限公司,2012.