牛繼凱 王永康
(安陽鋼鐵集團有限責任公司 計控處,河南 安陽 455000)
安鋼2800m3高爐熱風爐系統(tǒng)由三座內燃式熱風爐組成,采用二燒一送的工作制度,燃料為高爐煤氣,助燃空氣由兩臺助燃風機集中提供。熱風爐系統(tǒng)的主要工藝閥門采用液壓驅動。
單座熱風爐的閥門有:冷風閥、熱風閥、充壓閥、排壓閥、煙道閥、空氣閥、煤氣閥、煤氣燃燒閥(與煤氣放散閥機械聯(lián)動)。
三座熱風爐采用二燒一送的運行方式,每座熱風爐都存在燃燒、悶爐、送風三個狀態(tài),單座熱風爐在這三個狀態(tài)之間的轉化分為全自動控制和半自動控制,換爐過程分為燃燒到悶爐、悶爐到送風、送風到悶爐、悶爐到燃燒四個過程。
單座熱風爐處于悶爐狀態(tài)時,冷風閥等所有閥門都處于關閉狀態(tài),當悶爐到送風的換爐過程開始以后,充壓閥開始間歇性開啟,當冷風閥前后差壓小于9.8Kp以后,自動開啟熱風閥,當熱風閥的開到位之后,自動開啟冷風閥。當冷風閥開到位以后,自動關閉充壓閥,悶爐到送風的換爐過程結束。
2012年12月16 日安鋼2800m3高爐熱風爐系統(tǒng)的2#熱風爐在進行悶爐到送風的換爐過程中,當2#熱風閥只開啟了大約百分之十的時候,接近開關出現(xiàn)了故障,產生了開到位信號,隨即熱風閥停止了開啟,然后冷風閥自動打開了,程序判斷2#熱風爐已經(jīng)處于了送風狀態(tài),1#熱風爐開始由送風轉化為悶爐。這樣一來,高爐的鼓風量就開始急劇下降,與此同時,鼓風機站檢測的冷風壓力急劇升高,放風閥自動開啟了,高爐迅速進行了休風。
熱風爐系統(tǒng)中最重要的兩個閥門就是熱風閥和冷風閥,如果這兩個閥門的接近開關出現(xiàn)了問題,那么就很容易造成事故。單座熱風爐的燃燒、悶爐、送風狀態(tài)的判斷產生條件是閥門的開關到位狀態(tài),如果某個閥門的開關信號出現(xiàn)了故障,就勢必影響熱風爐的狀態(tài)判斷。至少有一座熱風爐處于送風狀態(tài)是其它熱風爐由送風轉為燃燒的必要條件,這種設計理念是正確的,但在某種特定的條件下仍然會出現(xiàn)問題,就像以上描述的放風事故一樣,事故原因主要在于2#熱風爐在由燃燒轉為送風的過程中,熱風閥的開到位接近開關出現(xiàn)了故障。
為了解決這個問題,我們經(jīng)過多次分析和討論,拿出了一套解決方案,就是引入開閥時間這個概念來完善程序。當閥門開啟信號輸出后啟動定時器,記錄閥門的開啟時間,利用這個開閥時間進行判斷,經(jīng)過測量,熱風閥的開閥時間為43秒,那么就把開閥時間大于40秒作為一個條件,將實際開到位信號作為另外一個條件,這兩個條件的“與運算”結果輸出為“程序判斷熱風閥開到位”,用這個信號去替換送風狀態(tài)和自動換爐程序中使用的實際開到位信號。冷風閥類似于熱風閥,只是開閥時間的判斷條件稍有差別,經(jīng)過測量后,冷風閥的開閥時間為40秒,所以冷風閥在判斷滿足開閥時間條件時只需大于38秒即可,其它程序修改原則同熱風閥。
程序如下:
當冷風閥和熱風閥都產生了判斷產生的中間點后,就該替換原程序中的開關到位信號了。程序如下:
以上是針對安鋼2800m3高爐放風事故,從控制系統(tǒng)方面采取措施消除隱患的總結,在程序設計中一直貫徹安全第一的思想,控制方案的安全性始終是熱風爐程序設計的首要目標,也是困擾設計人員的技術難題,同時也要求我們這些工程技術人員在今后的工作中更加刻苦鉆研,為提高熱風爐控制系統(tǒng)的安全性作出貢獻。