李子龍
(大唐國際發(fā)電股份有限公司 張家口發(fā)電廠,河北 張家口 075133)
PH測量裝置主要用于脫硫石膏漿液PH的測量,它對脫硫系統(tǒng)的效率、安全具有一定的指導意義。較高的pH值意味著漿液中石灰石的濃度很高,有利于SO2的吸收,可以提高脫硫效率。但PH值過高,會造成H+濃度的降低,Ca的析出越來越困難,漿液容易結(jié)垢,堵塞泵和管道,。此時SO2與脫硫劑的反應(yīng)不徹底,既浪費了石灰石,又降低了石膏的品質(zhì)。PH值過低,影響脫硫效率。一般情況下,控制吸收塔漿液的pH值在5.4~5.5,能使脫硫反應(yīng)的Ca/S(物質(zhì)的量)保持在1.02左右,獲得較為理想的脫硫效率。由此可見,準確的測量PH對脫硫系統(tǒng)的正常、高效運行顯得尤為重要。
張家口電廠(以下簡稱該廠)脫硫采用濕法脫硫,PH測量系統(tǒng)由電極和變送器構(gòu)成,分別使用E+H和ABB公司生產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品用以測量脫硫石膏排出泵出口漿液PH值。PH計電極的工作原理是建立一個對所測量溶液的氫離子活度發(fā)生變化做出反應(yīng)的電位差。把對pH敏感的電極和參比電極放在同一溶液中,就組成一個原電池,該電池的電位是玻璃電極和參比電極電位的代數(shù)和。E電池=E參比+E玻璃,將測量信號放大,使其足以推動標準毫伏表或毫安表。PH計變送器通過計算,得出PH數(shù)值。脫硫每臺機組安裝兩支PH計電極,電極安裝在石膏排出泵出口,可通過PH入口門進行隔離,管道接入工藝水進行PH電極沖洗,沖洗水可通過沖洗水門進行控制。
1-8號機組PH電極自投運以來,缺陷頻繁發(fā)生,針對此問題,熱控專業(yè)對PH電極做出統(tǒng)計:2012年7月17日至2012年10月10日采購及使用情況進行統(tǒng)計,該廠PH計電極在85天內(nèi),共更換21支,每支平均價格6200元,約合13萬元,折合一年需56萬元(以上費用僅為電極,未統(tǒng)計變送器、測量筒)。對1-8號機組PH計電極使用壽命統(tǒng)計,并調(diào)研大唐國際錦州熱電、華潤梧州電廠、沈煤集團阜新電廠PH計使用壽命,三個電廠平均壽命為170天,如果該廠可以達到此標準,每年每臺機更換4.5支,1-8號機組全年消耗36支,費用為22萬元,僅PH計電極即可節(jié)約費用34萬元。如果以錦州熱電為例,改為每臺機一支電極,使用ABB產(chǎn)品(錦州熱電),每臺機消耗2支,全年電極消耗16支,全年消耗費用8.7萬元,節(jié)約費用47.3萬元。
該廠脫硫系統(tǒng)石灰石、石膏漿液含有氯離子,粘度大,且極易結(jié)垢,對PH電極沖刷、腐蝕很厲害,目前該廠每臺機使用兩支PH計電極,安裝在石膏排出泵出口,兩支電極串聯(lián)。每臺機兩臺石膏排出泵,運行時每臺石膏排出泵入口壓力為80KPa,石膏排出泵揚程為60m,因此每臺排出泵出口壓力約為0.7Mpa,而PH計工作的臨界壓力為0.8MPa,PH計電極的長期超壓運行勢必造成壽命的衰減,而且壓力的增大導致流速增加,并且該廠石膏漿液存在含顆粒物雜質(zhì)情況,加劇了對電極的沖刷,縮減了使用壽命,甚至損壞電極。10月10日,8號機組PH1電極泡因漿液內(nèi)含顆粒物雜質(zhì)而被打破。
4.2.1 運行期間未定時沖洗
石灰石漿液粘度大,漿液粘附在電極上影響測量的準確性,且加劇電極的沖刷,因此電極必須進行定期沖洗,該廠脫硫PH測量系統(tǒng)具備定時沖洗功能,程序如下:(1)關(guān)閉PH計入口電動門;(2)打開PH計沖洗水電動門;(3)關(guān)閉PH計沖洗水電動門;(4)打開PH計入口電動門。
DCS畫面中設(shè)置程控投切操作端,我們截取#5、#6機組7月20日至8月20日PH計電極沖洗程控投入曲線,從曲線中可以看出,5、6號機至少半個月未投入程控沖洗,電極一直處于惡劣的工作環(huán)境中,不能得到及時清潔,勢必影響電極的壽命。1-8號機組均存在此類現(xiàn)象。
4.2.2 PH計的定期標定執(zhí)行不到位
工業(yè)在線PH計使用一段時間后,會有電極不對稱現(xiàn)象,造成電位發(fā)生很大改變,影響測量準確性,另外PH計電極屬于插入式安裝,日常巡檢看不到電極磨損情況,定期標定工作也是檢查PH計電極劣化程度的方法之一,因此定期標定校準顯得尤為重要。查閱該廠PH定期工作工作票,無定期標定校驗記錄。因此定期標定工作執(zhí)行不到位也是造成設(shè)備頻繁損壞的因素之一。
4.2.3 脫硫系統(tǒng)停運處理
PH計在系統(tǒng)停運時,要及時將電極取出,至于蒸餾水或藥液中保存,不能長時間暴露于空氣中,防止氧化。8月29日,#7機組兩支電極均失效,失效原因為7號機組停備,電極未使用氯化鉀藥液或蒸餾水浸泡,導致電極氧化失效。
4.2.4 產(chǎn)品可靠性差
如表三列出,#4、#5、#6、#7機組所使用PH電極,壽命不超過40天的電極有9支,不超過30天的有7支,縱觀該廠運行環(huán)境惡劣,但也說明PH電極可靠性差。
基于該廠脫硫運行工況和以上存在的問題,自動化專業(yè)特成立了PH電極攻關(guān)小組,經(jīng)過查閱曲線、調(diào)研、分析,針對該廠現(xiàn)狀共提出以下三套解決方案:
該廠目前PH計電極安裝于石膏排除泵出口管道上,泵出口壓力過高,沖刷電極嚴重,可以借鑒錦州熱電經(jīng)驗,將PH計電極由石膏泵出口安裝改為自流式。
在吸收塔底部一定高度開孔取樣,吸收塔液位高度H1、取樣孔高度H2,H=H1-H2,因此會形成壓差,致使?jié){液流入取樣管,流速將會大大降低,減少漿液對PH計的沖刷。
PH計電極插入保護套管中,電極前端的玻璃管穿過保護套管,長時間沖刷容易造成磨損,甚至導致玻璃泡打破。改為使電極略短于保護套管,避開漿液的正面沖擊,可延長使用壽命。且不影響測量的實時性。
目前PH電極安裝在石膏排出泵出口管道的測量筒上,我們將測量筒結(jié)構(gòu)進行改進,改進結(jié)構(gòu),在測量筒內(nèi)部增加引流板,引流板由兩塊不銹鋼板焊接而出,石膏漿液流入測量筒后,漿液沖刷引流板后流向發(fā)生變化,漿液中較大的顆粒和雜質(zhì)因重力大,撞擊到引流板后產(chǎn)生較大的向下的力,使其沉入測量筒底部,最終隨漿液流出測量筒,即可保護電極免受顆粒物的撞擊而毀壞。引流板與測量筒底部間隙較小,起到節(jié)流作用,使?jié){液的流速增加,壓力降低,最終會在引流板的出口處形成旋轉(zhuǎn)流,旋轉(zhuǎn)流沖刷電極,電極即可測量當前的PH值,可以防止?jié){液及其中顆粒直接沖刷PH電極,具有保護PH電極作用,大顆粒噴射到擋板上,經(jīng)過反作用力沉入漿液底部,擋板與管道底部逐漸收縮,起到節(jié)流作用,漿液在出口形成旋流進入測量筒上半部份,進入測量筒上半部分的漿液基本不含大顆粒雜質(zhì),流速低且不影響測量的實時性,沖洗水管正對電極,保證電極沖洗的效果。進而提高PH測量裝置的可靠性。
方案比較:
優(yōu)點 缺點方案一通過改為自流式可從根本上降低漿液流速,避免電極的沖刷并且已有錦州熱電、陡河成功案例需在吸收塔上開孔,并且改變沖洗水管道和PH電極入口電動門安裝位置。工程量較大方案二只需延長保護套管或增高孔板即可,可以減少漿液直接沖刷屬于被動防護,不能從根本上解決流速快的問題,長時間的運行,保護套管容易被磨損,且影響測量的實時性與準確性方案三無需開孔,只需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加工測量筒即可,屬該廠首創(chuàng)需經(jīng)過流體力學的理論計算和試驗
綜合以上三種方案比較,我們選擇了方案三,并在設(shè)備管理上做了以下工作:
(1)完善運行維護制度
a、沖洗在一定程度上決定PH計的使用壽命,該廠PH入口門及沖洗門均為智能電動門,程控邏輯正確,設(shè)備及沖洗策略優(yōu)于其他廠(宣熱需手動沖洗),因此要求運行時必須投入程控,當程控步序異常時,立即檢查處理,并根據(jù)處理時間對電極采取保護措施,避免失效。
b、嚴格執(zhí)行脫硫設(shè)備維護保養(yǎng)制度,每周對PH計進行標定校驗。加強日常巡檢力度,建立PH計運行、維護、缺陷臺賬,將PH計運行情況數(shù)據(jù)化。
c、加強管理力度,避免出現(xiàn)7號機組停備,PH電極未按規(guī)定浸泡現(xiàn)象。
(2)建立PH物資臺賬,購買產(chǎn)品均需進入臺賬,點檢員負責驗收設(shè)備,核對產(chǎn)品出處,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
該廠將改進后的測量筒安裝在8號機組PH1上試用,自2012年12月3日試用至今(4月6日),測量值與PH2進行比對,并無差異,且投運至今無損壞,壽命已超過120天,既保證了測量的實時性、準確性,又提高了設(shè)備的使用壽命和可靠性,節(jié)約了資金,攻克技術(shù)難關(guān),經(jīng)論證,值得在1-8號機組進行推廣。