楊秋菊
( 安徽華塑股份有限公司,安徽 滁州 233290)
某公司除鹽水站處理能力是450T/h,混床單臺處理能力為250T/h。主要工藝流程如下圖1。其中,多介質(zhì)過濾器反洗、超濾裝置反洗、混床再生混脂都需要不同壓力的工藝壓縮空氣。
圖1
除鹽水站設計中工藝空氣管路只有一條,同調(diào)試人員及廠家協(xié)調(diào),為了保證生產(chǎn),將工藝空氣壓力調(diào)整為0.1MPa。經(jīng)過運行一段時間發(fā)現(xiàn)如下問題:
(1)多介質(zhì)過濾器反洗時,在空氣壓力為0.1MPa 時,濾料層松動緩慢,濾料不能被充分松動,反洗不徹底,導致運行壓差上升很快,大大縮短了設備的運行周期。
(2)設計超濾反洗壓力為0.07~0.08MPa,在反洗過程中發(fā)現(xiàn),超濾在氣洗時由于壓力過大,振動嚴重。
(3)混床經(jīng)過一段時間運行發(fā)現(xiàn),混床制水周期偏短,每臺混床制水量大概只有2 萬m3左右,與在臨時系統(tǒng)運行時的周期制水量相比,周期制水量減少了一倍多。
(1)經(jīng)過反復試驗,發(fā)現(xiàn)當把氣洗壓力調(diào)整到0.12MPa~0.15MPa 時,運行壓差增長速度減小很多,運行周期增大1 倍。分析其原因是多介質(zhì)過濾器設計氣洗壓力為0.12~0.15MPa,反洗空氣壓力太小,濾料層松動不充分,導致多介質(zhì)過濾器反洗不徹底,運行過程中截留的雜質(zhì)不能被沖洗徹底,造成多介質(zhì)過濾器運行差上升過快,運行周期大大縮短,反洗效果最好。
(2)將超濾反洗用氣壓力降低到0.07MPa 時,超濾氣洗時振動減小很多。
(3)在混床再生混脂時,我們將空氣壓力調(diào)整到0.15MPa,樹脂混合均勻,樹脂混勻之后正洗時間由原來的40 分鐘,降至20 分鐘,有時甚至10 分鐘就正洗合格。周期制水量也上升到6 萬m3左右。
經(jīng)反復試驗得出結(jié)論:多介質(zhì)過濾器反洗、超濾裝置反洗及混床混脂所需壓力不同,超濾反洗所需空氣壓力為0.07MPa~0.08MPa 時,效果最好,過大會造成膜絲損壞,影響出水水質(zhì);多介質(zhì)過濾器反洗壓力需要0.12~0.15MPa,氣壓過小,,縮短設備使用周期,過大則會破壞濾料層,或者會沖出濾料;混床混脂用氣壓力為0.12~0.15MPa,氣壓過小,樹脂層不能充分混勻,再生完畢后,正洗需要正常水量的4~5 倍,并且運行周期也會縮短1~2 倍左右,這樣不但增加了再生用酸堿成本,也造成水資源浪費和環(huán)境污染。為了滿足每個設備的用氣壓力要求,需要頻繁操作減壓閥,這樣無形中增加了職工的勞動強度,也增加的減壓閥的磨損程度。
經(jīng)過與技術(shù)部門反復試驗、討論,根據(jù)現(xiàn)場運行狀況,我們決定對除鹽水站工藝空氣系統(tǒng)做如下改造:將進車間工藝壓縮空氣管道分成兩路,分別在兩條管道上加裝減壓閥,一路專供超濾裝置,調(diào)整壓力在0.07MPa~0.08MPa;另一路供多介質(zhì)過濾器和混床,壓力調(diào)整在0.12MPa~0.15MPa,以保證各個設備用氣壓力。具體改造方案見下圖2。
圖2
(1)這樣可以除鹽水站自動化運行,減少一名操作人員,操作人員工資按每月2500 元計算,僅人工工資一項,就可以節(jié)省2500 元/月×12月=30000 元/年。
(2)按24 小時連續(xù)運行計算,混床正常運行周期為15 天~20 天,一年按360 天計算,每年需再生24 次~18 次;非正常狀態(tài)下,運行周期為7 天~8 天,每年需再生51 次~45 次,每次再生需用酸、堿各1 噸,酸按500 元/噸、堿按900 元/噸計算,每年按非正常狀態(tài)下的最佳再生效果可節(jié)省:(45-24)×(500 +900)元/次=29400 元/年;每次再生用除鹽水90m3,每年可節(jié)省(45-24)×90 =1890m3;每噸除鹽水以8 元計算,每年可節(jié)省15120 元;除去再生正洗用水及再生用電,每年可直接節(jié)省30000 +29400 +15120 =59400 元。