戴洪森 (中石油大慶油田有限責任公司第三采油廠,黑龍江 大慶163256)
目前,油田使用的常規(guī)游梁抽油機屬于帶負荷啟動設備,穩(wěn)定運轉(zhuǎn)時所需的轉(zhuǎn)矩較小,而在啟動時所需轉(zhuǎn)矩很大,因而在實際生產(chǎn)時必須使用比穩(wěn)定時的運轉(zhuǎn)功率大得多的電機和大容量變壓器,這樣雖然解決了啟動問題,但由于電機正常運行在輕載狀態(tài),降低了電網(wǎng)的功率因數(shù)和電機的效率,增加了無功消耗,從而嚴重影響了油田的經(jīng)濟效益。為了改變上述狀況,大慶油田在常規(guī)游梁抽油機上使用了節(jié)能電機。下面,筆者以大慶油田第三采油廠為例,針對不同節(jié)能電機的應用情況進行了分析與探討。
1)主要技術特點 超高轉(zhuǎn)差率電機主要依靠降低轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速來增加扭矩,從而降低裝機功率,最終達到系統(tǒng)節(jié)能的目的,具體內(nèi)容如下:①超高轉(zhuǎn)差率電機的軟特性改變了光桿運行速度的規(guī)律,當遇到換向沖擊載荷和重載荷時,轉(zhuǎn)速下降。②超高轉(zhuǎn)差率電機啟動扭矩大、啟動電流小,降低裝機功率,使電機的固定損耗 (鐵損、機械損)降低 (見圖1)。但該電機也存在以下不足:①超高轉(zhuǎn)差率電機一般適用于振動載荷較大的井,而采油工藝要求大沖程、低沖次,這種工藝需要最大限度地減少慣性負荷和振動負荷,因而該電機的應用范圍被大大縮小。②由于該電機轉(zhuǎn)差率高,會導致載荷變化大的抽油機在運行過程中易出現(xiàn)丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。③只能在固定功率下運行,無法實現(xiàn)機采井運行負載與電機輸出負載間的合理匹配,最終影響電機運行效率。
圖1 電機功圖對比 (北2-4-467井)
2)應用效果 大慶油田第三采油廠有超高轉(zhuǎn)差率電機142臺投入運行 (其中低壓超高轉(zhuǎn)差率電機38臺,高壓超高轉(zhuǎn)差率電機104臺 (帶有660V節(jié)能防竊一體化拖動裝置)),裝機功率降低了20.4%,有功功率下降1.477kW,平均單井日節(jié)電35.4kW·h,平均有功節(jié)電率11.3%,功率因數(shù)上升了0.514。特別是高壓節(jié)能防竊一體化拖動裝置,不僅保證了油井正常生產(chǎn),減少了生產(chǎn)成本開支,還有效遏制了私拉亂接現(xiàn)象,杜絕了油井竊電現(xiàn)象。
1)主要技術特點 雙繞組電機在設計上是在單槽內(nèi)下入雙線,即形成了2套繞組 (稱之為啟動繞組和工作繞組),由此確保該電機具有2種功率,即啟動功率和運行功率。在控制系統(tǒng)中應用了Y-Δ轉(zhuǎn)換,使實際運行功率可以依據(jù)負載的需求多了一級功率的變換,最終達到節(jié)能的目的,具體內(nèi)容如下:①電機啟動時,啟動繞組在額定功率下 (啟動功率)啟動電機,以滿足抽油機啟動時需高扭矩的要求,啟動后轉(zhuǎn)入正常運行。②正常運行時,負載下降,通過控制箱自動轉(zhuǎn)換到工作繞組上運行,電機的功率下降至運行功率。工作繞組將2個繞組串聯(lián),運行功率的值是根據(jù)抽油機運行時的負載大小來決定的。③電機運行負載與輸出負載間匹配合理,確保了電機能夠高效運行。但該電機存在的缺點是無論進行大功率運行還是小功率運行,電機的機械特性都比較硬,不能很好地解決系統(tǒng)配合的問題。
2)應用情況 大慶油田第三采油廠第一油礦共安裝了143臺雙速雙功率節(jié)能電機,其中新井投產(chǎn)安裝75臺,節(jié)能電機改造安裝68臺,對68臺節(jié)能改造的電機安裝前后進行了電參測試,結(jié)果表明,有功功率下降1.16kW,平均單井日節(jié)電27.8kW·h,有功節(jié)電率10.6%,功率因數(shù)上升了0.383。
1)主要技術特點 該電機在結(jié)構上與Y系列電機相似,所不同的是在電機轉(zhuǎn)子內(nèi)鑲?cè)胗来盆F,使轉(zhuǎn)子自身具有高強度磁場,可以用來取代電動機轉(zhuǎn)子的電勵磁,顯著提高功率因數(shù),減小了定子電流和定子電阻損耗 (見圖2),具體內(nèi)容如下:①永磁同步電機為同步工作方式,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與定子旋轉(zhuǎn)磁場完全同步,與異步電機相比,無轉(zhuǎn)差損耗。②解決了電容補償問題,可以省去無功補償電容器。③啟動轉(zhuǎn)矩大過載能力強,啟動轉(zhuǎn)矩為額定轉(zhuǎn)矩的3.0~4.0倍,能替換比其大1~2個功率等級的Y系列異步電機。但該電機存在以下不足:無法實現(xiàn)抽油機運行負載與電機輸出負載間的合理匹配;電機在額定功率運行時的機械特性比普通電機還硬,運行中無轉(zhuǎn)差;在重載井上啟動時電機易出現(xiàn)振動現(xiàn)象。
圖2 電機功圖對比 (北2-321-59井)
2)應用情況 大慶油田第三采油廠第一油礦共安裝永磁同步電機29臺,在抽油機上推廣應用永磁同步電機平均節(jié)電率15%~30%。據(jù)測試結(jié)果計算,平均每臺電機年節(jié)電23652kW·h,經(jīng)濟效益12945元 (電費按0.5473元/(kW·h)計算)。
1)主要技術特點 該電機具有如下技術特點:①采用電壓諧波啟動控制方式,當電機啟動時,控制器將以最低的電壓啟動電機,按設置的軟啟動時間 (2~8s),平緩地提高電機電壓至全壓,減少電機啟動時的電流沖擊。②電機鼠籠轉(zhuǎn)子繞組的2個鑄鋁端環(huán)的圓周上有多個徑向通風冷卻的孔,能使轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)矩特性適當變軟的同時而轉(zhuǎn)動不過熱。③該電機轉(zhuǎn)子軸上安裝了一個飛輪,能夠隔離各種沖擊轉(zhuǎn)矩和脈動轉(zhuǎn)矩。該電機存在以下不足:①軟啟動控制模板易損壞,對抽油機的正常運行造成很大影響。②由于采用電壓諧波啟動,在啟停過程中會產(chǎn)生諧波,這樣會污染電網(wǎng)。
2)現(xiàn)場應用情況 在20口抽油機載荷變化較大的井上安裝了智能軟啟動自動變速電機,該電機安裝前后電參測試結(jié)果表明,平均電機功率下降了6.9kW,平均有功功率降低了1.501kW,平均單井日節(jié)電36kW·h,有功節(jié)電率為19.7%,平均功率因數(shù)提高了0.522。
(1)利用電子轉(zhuǎn)向器取代機械電刷和機械轉(zhuǎn)向器,使電機運行平滑穩(wěn)定、電壓利用率高,節(jié)電效果好。
(2)電壓范圍寬,能適應電網(wǎng)電壓波動大的油井。
(3)載特性較軟。與有刷直流電機相比,無論高速運行還是低速運行,其負載特性都比較軟,適用于載荷變化的抽油機。
(4)調(diào)速范圍廣。有刷電機在需要低速大電流時,炭刷壓降較大,不宜長期運行,而電機在高速時又容易產(chǎn)生換向火花,高速上限較低。而無刷直流電機的調(diào)速范圍較寬,特別適用于變頻器調(diào)速范圍大的變頻器。
(5)電機運行效率高。有刷直流電機需要從電網(wǎng)能量建立電機主磁場,再加上炭刷的損耗,導致電機運行效率低;無刷直流電機通過轉(zhuǎn)子上永久磁鐵建立電機主磁場,節(jié)省了能量,因而電機運行效率較高。
安裝無刷直流電機后,進行了現(xiàn)場電參測試,從電參測試結(jié)果看,使用該電機具有如下效果:①工作電流大幅度下降,平均工作電流由37.9A下降到25.4A,下降了12.5A。②功率因數(shù)提高 (由0.372提高到0.76),有功功率降低 (降低了4.03kW),日節(jié)電96.7kW·h,有功節(jié)電率為55.4%。③降低了交變載荷。北3-J4-60井安裝無刷直流電機前后功圖如圖3所示。由圖3可知,平均最大載荷由37.82kN降到33.62kN,下降了4.2kN,而交變載荷減少了10.84kN。
圖3 電機功圖對比 (北3-J4-60井)
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