葉翰松
(寧波鐵路樞紐工程建設(shè)指揮部,浙江寧波 315012)
我國應(yīng)用鉆孔灌注樁始于20世紀(jì)60年代初,首先在橋梁和港口建設(shè)中采用[1]。近年來,隨著橋梁向大跨、輕型、高強(qiáng)、整體方向發(fā)展,鉆孔灌注樁基礎(chǔ)施工技術(shù)得到飛速發(fā)展[2]。鉆孔灌注樁屬于非擠土樁,因其經(jīng)濟(jì)性和實用性的特點成為橋梁基礎(chǔ)的主要形式[3]。長期以來,工程技術(shù)人員針對不同的地質(zhì)條件和環(huán)境條件,研制了各種適用機(jī)具和施工工藝,鉆孔灌注樁施工工藝種類多而且日新月異。目前,鉆孔灌注樁基礎(chǔ)正逐漸朝超長、大直徑方向發(fā)展,而鉆孔灌注樁成孔技術(shù)是其關(guān)鍵技術(shù)之一,尤其是在地質(zhì)條件復(fù)雜、土層交替變化地區(qū)對鉆孔灌注樁的施工提出了新的攻關(guān)課題[4-7]。
甬江左線特大橋位于浙江省寧波市,主橋采用(53+50+50+66+468+66+50+50+53)m鋼箱混合梁斜拉橋,索塔采用鉆石形,塔高177.91 m,樁基礎(chǔ)采用24根φ3.0 m鉆孔灌注樁,順橋向4排,橫橋向6排,縱向樁中心間距7.2 m,橫向樁中心間距6.7 m,樁長132 m,孔深139.5 m,單根樁混凝土量達(dá)933 m3。索塔正面及樁基礎(chǔ)平面見圖1。
圖1 索塔正面及樁基礎(chǔ)平面(單位:cm)
橋址處地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,表層為第四系雜填土、第四系全新統(tǒng)海積黏性土和淤泥質(zhì)黏性土,其下為第四系上更新統(tǒng)沖海積黏性土和沖洪積砂類土,下伏基巖為白堊系下統(tǒng)館頭組泥質(zhì)粉砂巖、燕山晚期火山巖玄武玢巖及燕山晚期前火山巖流紋斑巖。
結(jié)合寧波地區(qū)甬江左線特大橋主橋鉆孔灌注樁鉆孔施工情況,對“流塑狀淤泥質(zhì)黏土、斜坡巖面、弱風(fēng)化流紋斑巖層”等復(fù)雜地質(zhì)條件下的長大直徑鉆孔灌注樁成孔施工技術(shù)進(jìn)行總結(jié)。
甬江左線特大橋主橋樁基礎(chǔ)鉆孔灌注樁成孔施工主要技術(shù)難點如下。
(1)地面以下45 m均為流塑狀淤泥質(zhì)黏土,極易產(chǎn)生塌孔、縮徑現(xiàn)象,成孔難度大。
(2)地質(zhì)復(fù)雜,穿過淤泥質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土、粉砂、粉土、細(xì)沙、泥質(zhì)粉砂巖、玄武玢巖、流紋斑巖,各種地層交替變化,部分樁穿過弱風(fēng)化流紋斑巖28 m,鉆進(jìn)進(jìn)尺緩慢,成孔時間長,塌孔風(fēng)險大。
(3)P5主塔1~12號樁基礎(chǔ)基巖為流紋斑巖,13~24號樁基礎(chǔ)基巖為泥質(zhì)粉砂巖,橫向和縱向分布不均勻斜坡巖面,部分樁處于巖層分隔帶上,鉆機(jī)鉆進(jìn)穩(wěn)定性和成孔垂直度控制難度較大。
鋼護(hù)筒采用Q235鋼板卷制,內(nèi)徑φ3.2 m,壁厚22 mm。為了減小鋼護(hù)筒施沉過程中的阻力及防止鋼護(hù)筒底口變形,鋼護(hù)筒底口設(shè)置刃腳,并在底口以上50 cm范圍內(nèi)護(hù)筒外側(cè)加焊22 mm厚鋼板進(jìn)行局部加強(qiáng)。為了減小在振動過程中振動錘夾鉗部位鋼護(hù)筒的變形,在每節(jié)鋼護(hù)筒頂端加焊一圈高50 cm壁厚為22 mm的圓弧加強(qiáng)鋼板。
鋼護(hù)筒的準(zhǔn)確沉放是保證鋼護(hù)筒整體平面位置和垂直度的關(guān)鍵,用全站儀沿相互垂直的兩個方向觀測,確保垂直度符合要求。施沉?xí)r采用100t履帶吊配合APE400B型雙臺聯(lián)動振動錘施沉。在鋼護(hù)筒施沉下放過程中,用全站儀沿相互垂直的兩個方向全過程觀測,隨偏隨糾。為進(jìn)一步保證垂直度,鋼護(hù)筒下沉采用雙層定位導(dǎo)向架定位。導(dǎo)向架見圖2。
針對鉆孔灌注樁直徑大,鉆孔超深,軟弱地層厚度大等工程特點,選擇ZJD4000型全液壓動力頭鉆機(jī)(圖3)、刮刀鉆頭和牙輪鉆頭反循環(huán)鉆進(jìn)成孔。該鉆機(jī)動力強(qiáng)勁,適合大直徑深孔。施工時配備直徑3 m刮刀鉆頭在覆蓋層中鉆進(jìn),以保證鉆孔垂直度;牙輪鉆頭在巖層中鉆進(jìn),提高鉆進(jìn)效率。
圖2 雙層定位導(dǎo)向架
圖3 ZJD4000型全液壓動力頭鉆機(jī)
采用ZX-250型泥漿分離器,將鉆渣從泥漿中強(qiáng)制分離,處理后的泥漿可循環(huán)回入孔內(nèi),不需要大型泥漿池沉淀。終孔時,孔內(nèi)泥漿含砂率可降低至0.2%~0.5%。
由于鉆機(jī)排渣方式為氣舉反循環(huán)。鉆孔深度不同所需風(fēng)量不等,每臺鉆機(jī)配備1臺20 m3/min的電動壓風(fēng)機(jī)。
(1)PHP泥漿
采用PHP泥漿做為鉆孔施工用漿,PHP泥漿又稱聚丙烯酰胺不分散低固相泥漿,是通過在采用膨潤土作為原料的基漿中加入PHP膠體制成。PHP泥漿主要材料為膨潤土、聚丙烯酰胺(PAM)、純堿(Na2CO3)和羥甲基纖維素(CMC)[8-10]。
(2)鉆進(jìn)時泥漿控制
黏土層泥漿控制。淤泥質(zhì)黏土容易坍塌、縮孔,采用人工造漿和自身黏土造漿相結(jié)合的方式,泥漿比重可以達(dá)到1.23,含砂率控制在4%以內(nèi),黏度達(dá)到22~24 s。
砂層泥漿控制。砂層中對泥漿的要求更高,泥漿比重可以達(dá)到1.3,含砂率控制在6%以內(nèi),黏度達(dá)到24~28 s,增加泥漿的懸浮力,有效地提高泥漿的除砂效率。
礫石層泥漿控制。礫石層容易漏漿,導(dǎo)致穿孔,泥漿比重可以達(dá)到1.3,含砂率控制在4%以內(nèi),黏度達(dá)到22~24 s,提高泥漿的護(hù)壁作用。
基巖中泥漿控制?;鶐r鉆進(jìn)采用牙輪鉆,在基巖中鉆進(jìn)泥漿比重不能太大也不能太小,太小會造成縮孔,甚至塌孔;太大會導(dǎo)致進(jìn)尺緩慢、鉆頭刀具磨損嚴(yán)重,泥漿比重控制在1.2~1.25。
在覆蓋層中,鉆機(jī)采用刮刀鉆鉆進(jìn),至巖層時更換牙輪鉆頭鉆進(jìn)至設(shè)計高程。鉆孔時采用減壓鉆進(jìn),鉆壓不得超過鉆具重力之和(扣除浮力)的80%,并保持重錘導(dǎo)向作用,保證成孔垂直度和孔形。
(1)流塑狀淤泥質(zhì)黏土層鉆進(jìn)
在流塑狀淤泥質(zhì)黏土層中,鋼護(hù)筒長25.6 m,沒有穿透淤泥層,鉆進(jìn)施工時極易造成塌孔,應(yīng)采用低檔慢速、大泵量、稠泥漿鉆進(jìn),另外可提高孔內(nèi)泥漿水頭高度,使孔內(nèi)外壓力處于基本平衡狀態(tài),以免發(fā)生先擴(kuò)孔后縮孔現(xiàn)象。
鉆頭采用雙腰帶四翼型刮刀鉆,通水性能好,可防止鉆頭糊鉆、包泥而擴(kuò)大,提高孔徑精度;鉆頭腰帶寬30 cm,腰帶間距離130 cm,使鉆頭不易擠到土層中,起到導(dǎo)正作用,提高鉆孔垂直度。
(2)斜坡巖面鉆進(jìn)
根據(jù)地質(zhì)資料,基巖的巖層在縱向和橫向存在不同傾角的斜坡巖面,鉆進(jìn)時易發(fā)生斜孔現(xiàn)象,必須采取措施進(jìn)行控制[11]。在進(jìn)入基巖界面后,牙輪鉆為平整型設(shè)計,而基巖界面存在不同程度的坡度,此時采用增大配重、增設(shè)扶正器和輕壓慢速鉆進(jìn)等方式,待牙輪鉆全界面進(jìn)入巖層后再正常鉆進(jìn)。
依據(jù)地層阻力施加適當(dāng)?shù)呐渲?,增大鉆壓比。同時,在鉆頭上部安裝1根配重鉆具,在配重鉆具上安裝配重,提高鉆具自重,利用自重使鉆桿成鉛垂?fàn)顟B(tài)。
在孔深45 m和120 m位置設(shè)置扶正器鉆具,減少鉆具的自由變形長度,使鉆具在重力作用下始終垂直向下。
根據(jù)巖層傾角程度,鉆進(jìn)時減壓30%~40%,鉆進(jìn)速度控制在0.15~0.3 m/h。
(3)弱風(fēng)化流紋斑巖層鉆進(jìn)
基巖強(qiáng)度高,采用焊齒牙輪鉆頭。在鉆進(jìn)過程中,牙輪在圍繞鉆頭旋轉(zhuǎn)中心進(jìn)行公轉(zhuǎn)的同時,輪殼還要圍繞自身刀軸自傳,不同的安裝角度布置不同尺寸和錘角的牙輪,使之接近純滾動,減少滑動現(xiàn)象,提高鉆進(jìn)效率。
采用氣舉反循環(huán)換漿進(jìn)行清孔。
(1)一次清孔
鉆孔深度達(dá)到設(shè)計要求時,利用鉆機(jī)自身泥漿循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行清孔。清孔時將鉆具提起約30 cm,鉆頭不停轉(zhuǎn)動,泥漿循環(huán)不斷進(jìn)行,將附著于護(hù)筒壁的泥漿清洗干凈,并將孔底鉆渣及泥砂等沉淀物清除。
(2)二次清孔
由于鋼筋籠的連接時間較長,鉆孔較深,孔內(nèi)沉渣會很厚,采用氣舉反循環(huán)清孔。灌注混凝土前,第二次清孔利用導(dǎo)管內(nèi)安裝風(fēng)管以增大風(fēng)速,通過反循環(huán)高速氣流將孔底沉渣托舉而出完成二次清孔。
一次清孔結(jié)束后,利用JL-IUDS(B)智能超聲成孔質(zhì)量檢測儀器檢測成孔質(zhì)量。JL-IUDS(B)智能超聲成孔質(zhì)量檢測儀是根據(jù)超聲原理檢測成孔質(zhì)量的專用設(shè)備,檢測結(jié)果孔深、孔徑、孔形、垂直度均滿足規(guī)范和設(shè)計要求。
在“流塑狀淤泥質(zhì)黏土、斜坡巖面、弱風(fēng)化流紋斑巖層”等復(fù)雜地質(zhì)條件下易發(fā)生塌孔、鉆具脫落等孔內(nèi)事故[12]。4號孔鉆至樁底高程-129.5 m時發(fā)生塌孔,同時發(fā)現(xiàn)施工平臺下方塌空,為了避免鉆機(jī)隨著施工平臺塌陷,及時移開鉆機(jī)。為了不影響其他孔施工,對4號孔進(jìn)行回填,回填物為粗砂和瓜子片石。牙輪鉆埋置在-129.5 m深處,鉆桿連接鉆頭露至地面。
所處地質(zhì)復(fù)雜,地表為厚度35 m的軟塑或流塑狀土層,鋼護(hù)筒長度設(shè)計為25.6 m。據(jù)調(diào)查,4號孔所處原來為一淤泥池塘,局部地質(zhì)與其他位置不同。另外,根據(jù)鉆進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)有朽木、瓷磚等回填雜物。綜上,4號孔所處地質(zhì)在25~35 m范圍內(nèi)有不穩(wěn)定層,是造成塌孔的主要原因。
該孔鉆至-118 m時進(jìn)入弱風(fēng)化巖層后,進(jìn)尺較為緩慢,每天僅為0.5~1 m,鉆至設(shè)計高程時間為1個月。另外成孔前入弱風(fēng)化巖層地質(zhì)需設(shè)計根據(jù)現(xiàn)場渣樣確認(rèn)(從現(xiàn)場取樣到設(shè)計計算確認(rèn)需要5~7 d)。因此,成孔時間長也是導(dǎo)致塌孔的另一重要原因。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,制定了“穩(wěn)定土體、提高平臺承載力、導(dǎo)管配合氣舉反循環(huán)系統(tǒng)清孔、控制置換泥漿參數(shù)”的處理原則。
(1)穩(wěn)定土體。對4號孔回填后,為了穩(wěn)定周邊土體,調(diào)整施工順序,先完成周邊3號、7號和8號孔的灌注施工。另外,在4號孔周邊采用水泥漿液進(jìn)行注漿加固。
(2)提高平臺承載力。為了提高4號孔施工平臺的承載力,對4號孔周邊坍塌處采用黃黏土填實,并采用水泥攪拌樁提高平臺承載力。頂部換填1 m厚塘渣,上面鋪設(shè)雙層鋼筋網(wǎng)片,同時4號孔鋼護(hù)筒周邊利用型鋼與已成樁的3號、7號和8號連接成整體,最后澆筑50 cm厚混凝土。
(3)導(dǎo)管配合氣舉反循環(huán)系統(tǒng)清孔。利用內(nèi)徑240 mm的導(dǎo)管配合氣舉反循環(huán)系統(tǒng)對4號孔進(jìn)行清孔,期間密切觀察出渣情況。導(dǎo)管在孔內(nèi)沿鉆桿四周進(jìn)行清孔,并用測錘法量測孔深,判斷清孔效率。清孔至鉆具穩(wěn)定器處,換上鉆機(jī)鉆桿通風(fēng),從鉆桿內(nèi)進(jìn)行清渣。待鉆機(jī)能夠帶動鉆具時,將鉆具提出,完成清孔。
(4)控制置換泥漿參數(shù)。由于回填孔自身造漿功能較弱,在泥漿池或者其他孔內(nèi)進(jìn)行配制PHP泥漿,換置入4號孔內(nèi)。針對泥漿的比重、黏度、含砂率和膠體率等重要指標(biāo)實行全過程監(jiān)測。
通過以上有效措施,成功地把埋置在-129.5 m處的牙輪鉆提取出來,并順利完成灌注成樁。
甬江左線特大橋主橋鉆孔樁采用ZJD4000型全液壓鉆機(jī),氣舉反循環(huán)回旋鉆進(jìn)成孔,通過不同的地層采用不同性能的泥漿及鉆進(jìn)控制技術(shù)的應(yīng)用,成功解決了復(fù)雜地質(zhì)條件下長大鉆孔灌注樁成孔及塌孔事故處理等技術(shù)難題。
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