史振國
(雞西礦業(yè)集團 城山礦洗煤廠,黑龍江 雞西158100)
選煤廠,是設計年處理能力120 萬噸礦井型、煉焦煤選煤廠。采用塊煤跳汰一末煤重介質旋流器一煤泥直接浮選聯(lián)合工藝。原設計重介分選采用3 組環(huán)形布置500/350 有壓三產(chǎn)品旋流器,環(huán)形旋流器單組處理量40 噸/小時,三組處理量120 噸/小時。 隨著入洗臺時量從120萬噸/年增加到200 萬噸/年以上,原來的500/350 處理量已滿足不了當前生產(chǎn)的需求,且故障頻發(fā),產(chǎn)品質量達不到要求的指標,經(jīng)集團公司批準2008 年9 月20 日我們把原來的500/350 型旋流器換為850/600 旋流器, 并對850/600 旋流器一些工藝參數(shù)進行相應技術更改后,各項指標達到正常分選要求。
隨著入洗臺時量的增加,原設計500/350 型旋流器組各項指標極不正常,由于該旋流器是三臺環(huán)形布置,泵給入各組旋流器壓力不穩(wěn),導致物料在旋流器內分選不正常,在保證精煤灰分前題下,中煤夾矸現(xiàn)象嚴重,二段旋流器密度不易調節(jié),矸石灰分達不到要求灰分時常跑煤;入料粒度上限小,煤質塊量大時,懸浮液密度不好控制,旋流器經(jīng)常堵塞,保障不了生產(chǎn)正常運行,給維修維護帶來負擔;數(shù)量效率低,分選時一段數(shù)量效率只有74.35%,綜合產(chǎn)率低,特別是對細粒物料分選效果差小于0.5mm 不能及時回收,導致浮選入料上限高,加之浮選機處理量低,大量精煤從尾礦中流失。 根據(jù)分選原理定性分析可知,要使顆粒較小的礦粒獲得較大的離心力和沉降速度,可通過采用小直徑旋流器、適當提高入料壓力及改變懸浮液流變性質等措施來實現(xiàn)。 但500/350 旋流器給料粒度上限小,達不到重介質旋流器擴大入選粒度范圍的要求。 只有在采用大直徑旋流器時,適當?shù)卦龃笕肓蠅毫亩a(chǎn)生較大的離心因數(shù),才能達到降低分選下限的要求。 種種原因表明只有把500/350 型旋流器更換成大直徑旋流器才能改變當前生產(chǎn)狀況,才可以為廠創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。
為了保證產(chǎn)品各項指標合格化,提高精煤產(chǎn)率,滿足臺時量增加的要求,多為廠創(chuàng)造效益,經(jīng)集團公司批準我們把3 組500/350 型旋流器更換成2 組850/600 旋流器,該旋流器一段圓筒形,二段圓筒圓錐形。
850/600 型旋流器安裝后調試生產(chǎn)時,由于旋流器本身結構與工藝參數(shù)不適用于我廠當前情況,各項指標達不到預想結果,生產(chǎn)系統(tǒng)極不完善,從面導致畔煤中帶煤量大、矸石夾煤現(xiàn)象嚴重、二段分選密度不易調節(jié)。為了謀求正常分選指標,我們主要從旋流器給料壓力、旋流器結構參數(shù)二方面進行調節(jié)。
由實踐可知,進料壓力升高進料速度變快,旋流器處理量增加,壓力越高離心力越大,因此在一定程度上增大進料壓力可以加速分選過程。但通過我們的試驗可知,隨入料壓力增大,旋流器本身濃縮作用加強。 一方面增大礦粒實際分選密度,另一方面使旋流器密度分布更加不均勻,比重控制不穩(wěn)定,使精煤灰分時高時低,從而降低分選效果,因此壓力增大并不是有利的,隨壓力增大二段中煤帶精現(xiàn)象轉變成中煤夾矸現(xiàn)象,此外還會增加動力消耗、給料泵的磨損,從長遠利益上講增大給料壓力是行不通的,現(xiàn)在普遍發(fā)展趨勢是低壓給料。
為了進一步謀求合理化方案, 在保證入料壓力不變的情況下,能否通過改變旋流器的結構參數(shù),以達到預期效果。 我們首先增大溢流口直徑改變底流口直徑,來增大實際分選密度。 但溢流過大造成圓柱部分溢流速度過快,影響溢流穩(wěn)定,縮小底流口可以使實際分選密度增大,但底流口過小造成礦粒擠壓,使矸石易泥化部分混入中煤,或造成堵塞引起精煤損失。 實踐證明增加溢流口直徑或減小底流口直徑,雖在一定限度上可以改變分選效果,但仍有很多負面影響,調節(jié)不當分選指標極易變差。
在旋流器的直徑和錐角確定后,旋流器的容積和總長度,主要取決于圓柱部分長度。 旋流器圓柱部分長度對分選影響很大,當圓柱長時,物料停留時間長,實際分選密度高,但圓柱部分太長會使低密度產(chǎn)品質量遭到破壞,過短實際分選密度低,使精煤損失到底流中去。當體積同樣時錐角增大,實際分選密度增大,我們試想能否在保證低入料壓力,旋流器一段體積不變的情況下,把一段圓筒形改為圓錐形。經(jīng)過資料的收集與論證, 我們把850/600 旋流器一段由圓筒形改為圓錐形,錐角10°,并加長筒體長度500am。保證入料壓力情況下,強化物料在旋流器內的分選過程,改善空氣柱狀態(tài),從而減少了旋流器內空氣柱對分選的影響,在一段入料低壓情況下,一段分選空間不變的情況下,加速物料的分選過程,尤其是細粒的物料的分選過程;二段密度易于調節(jié),可以保證二段分離因數(shù)正常, 使各產(chǎn)品指標達到正常標準,排出指標合格的中煤和矸石。
表1 改造前試樣各項指標
表2 改造后試樣各項指標
由表1、表2 可知一段旋流器由圓筒形改為圓錐形后,中煤帶精量明顯減少,二段分選過程得到改善,可以分選出較為合格的矸石產(chǎn)品。
我廠入洗原煤灰分在29%-40%這間, 若要求精煤灰分在9.5%-10.5%區(qū)間內,精煤理論回收率為35%-45%之間,6±0.1 含量>40%,屬于極難選煤。
表3 500/350 型旋流器組與改進后850/600 型旋流器組效果對比
4.1 由表3 可知500/350 型旋流器改為850/600 型旋流器后, 精煤產(chǎn)率提高0.52 個百分點,若年入洗240 萬噸,多創(chuàng)收240 萬噸×0.52%×570 元=711.36 萬元。
4.2 通過對比可知,850/600 型旋流器比500/350 型旋流器數(shù)量效率提高10%,山原來74.5%提高到85%,矸石帶煤平均<0.5%,綜合產(chǎn)率提高>1%,中煤增盈240×0.0075×350=630 萬元。
4.3 噸煤介耗山500/350 旋流器時的2.3kg/t 降為2.0kg/t,均降幅0.3kg/t,年入洗原煤240 萬噸,則每年可節(jié)約介質0.3×2400000/1000=720t,若每噸磁鐵礦粉的價格為650 元/噸,則每年可節(jié)約材料費720×650=46.8 萬元。
改造之后每年可多為杏花選煤廠創(chuàng)收效益711.36+630+46.18=1388.16 萬元。
技改后,廠可根據(jù)市場需要,靈活方便的生產(chǎn)灰分為9.3%-10.5%之間的各種商品煤,商品煤質量不僅大幅度提高,不僅滿足市場需求,也使用煤企業(yè)提高能源利用效率,為減少環(huán)境污染創(chuàng)造條件。
各產(chǎn)品指標滿足用戶要求,提高了綜合產(chǎn)率,入料粒度,處理量大有改善, 減少了浮選入料量, 使尾煤產(chǎn)率由原來的8.5%降至現(xiàn)在的6.0%,減少了對周圍環(huán)境的污染。
經(jīng)過這次500/350 型旋疏器改成850/600 型旋流器并對850/600 型旋流器各項參數(shù)調節(jié)的技術改造,杏花選煤廠各項產(chǎn)品指標達到用戶的要求,各項工藝參數(shù)達到標準,適應了臺時量增大等不利因數(shù),并為以后煤質的變壞,入洗難度的加大,提供了先決條件。