浙江錢江摩托股份有限公司 (溫嶺 317500) 劉仁明
隨著我國摩托車排放達(dá)到國三要求的全面推廣,消聲器觸媒焊接結(jié)構(gòu)設(shè)計顯得越來越重要,觸媒的選用、焊接均勻?qū)φ嚺欧艑a(chǎn)生直接影響,焊接不當(dāng)將嚴(yán)重影響排放效果;另外如果觸媒貴金屬配方含量選得太高,必然增加產(chǎn)品成本。下面介紹我公司一款125系列踏板車消聲器,采用雙觸媒中間補(bǔ)氣結(jié)構(gòu),其觸媒連接部分結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1
觸媒與襯管Ⅰ、襯管Ⅱ、襯口組焊后,再與殼體內(nèi)腔隔板、二次進(jìn)氣管裝配焊接,殼體內(nèi)腔裝配如圖2所示。
圖2
工藝設(shè)計時發(fā)現(xiàn),以我廠的實(shí)際工藝裝備及員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),會產(chǎn)生以下兩個難以解決的問題。
(1)觸媒焊接時,因觸媒總長度100mm,其中蜂窩狀載體有效長度90mm,端口兩邊空隙各5mm,外殼壁厚一般只有1.0~1.2mm,襯管、襯口伸入觸媒端面僅3mm,兩端面間隙1~2mm。 但實(shí)際生產(chǎn)過程中,保證此間隙難度很大,往往直接碰到載體端面,如果用力過猛,甚至碰傷載體。觸媒外殼是壁厚1.0mm的不銹鋼材料,焊接時極易造成焊穿、焊瘤,且其內(nèi)部缺陷也不易看到。不管是工件碰到載體端面,還是焊瘤等焊接缺陷,均使觸媒的有效流通截面積減少,對消聲器的排放達(dá)標(biāo)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。為了使尺寸達(dá)到圖樣要求,排放達(dá)到國標(biāo),必須減慢裝配和焊接速度,控制焊接電流,焊工的技能必須熟練且水平高。但這樣做既費(fèi)時又費(fèi)力,在目前用工如此緊張的情況下,有點(diǎn)行不通。
(2)觸媒與襯管Ⅰ、襯管Ⅱ、襯口以及隔板均采用焊接,且離載體較近,經(jīng)高溫焊接對觸媒的鉑、鈀、銠等貴金屬涂層產(chǎn)生或多或少的燒損,甚至?xí)褂|媒失效。以往的做法是在消聲器樣件匹配試驗(yàn)時,把觸媒的配方往上調(diào)高,才能確保達(dá)到整車排放要求,但會導(dǎo)致成本增大。
考慮到上述兩個技術(shù)問題,我們通過裝配工藝、焊接工藝的質(zhì)量攻關(guān),對觸媒連接結(jié)構(gòu)、焊接參數(shù)等多方面確認(rèn)驗(yàn)證,決定采取如下方案確保產(chǎn)品的質(zhì)量和成本。
(1)設(shè)計優(yōu)化 通過對觸媒總長度加長,由100mm改為110mm, 載體有效長度不變,滿足了端面間隙5mm以上,緩解了焊接熱影響區(qū)對觸媒貴金屬的影響,圖3為觸媒優(yōu)化前后比較。在襯管Ⅰ、襯管Ⅱ兩端分別增加2mm定位凸臺,襯口端部增加3個對稱分布的2mm的定位凸臺,觸媒裝配時,非常方便且端面裝配間隙容易保證,圖4為襯管優(yōu)化前后比較。
圖3 觸媒優(yōu)化前后比較
圖4 襯管優(yōu)化前后比較
(2)工藝改進(jìn) 兩觸媒組焊后,與隔板的連接由原來的焊接改為小過盈緊配壓裝,隔板內(nèi)孔公差選-0.15~0mm, 制作定位工裝,放在簡易的氣缸裝置上就可加工,改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)如圖5所示。同時二次進(jìn)氣管加工必須嚴(yán)格按照圖樣,注意切割角度,焊接工裝上做好定位,裝配要到位,確保插入襯管長度符合要求,否則影響補(bǔ)氣效果,導(dǎo)致排放不達(dá)標(biāo)。
圖5 改進(jìn)后結(jié)構(gòu)
根據(jù)改進(jìn)前、優(yōu)化后,觸媒采用活動式連接不焊接三種方案分別制作1#、2#、3#樣件,在相同的工況下進(jìn)行性能比對。經(jīng)檢測,改進(jìn)前樣件因存在焊接缺陷和活動式聯(lián)接樣件在排放上有很大差異,優(yōu)化后比改進(jìn)前樣件CO排放值降低了0.5g/km。結(jié)果如附表所示。
測試結(jié)果
通過采用以上設(shè)計及工藝改進(jìn),解決了組焊過程中定位難和焊接產(chǎn)生的熱量對觸媒貴金屬燒損的諸多問題。
經(jīng)過實(shí)踐證明,此結(jié)構(gòu)相對合理,符合我廠的加工能力,滿足了設(shè)計要求,使產(chǎn)品設(shè)計更加完善,工藝性更好。