韓金菲,鄭 杰,陳 紅,熊雙喜
(臺(tái)州學(xué)院醫(yī)藥化工學(xué)院,浙江 臨海 317000)
甲醇是無色有酒精氣味易揮發(fā)的液體,能溶于水和許多有機(jī)溶劑。主要用于合成纖維、甲醛、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、合成蛋白質(zhì)等工業(yè)生產(chǎn),是一種基本的有機(jī)化工原料[1]。
工業(yè)生產(chǎn)的廢液中含有大量的甲醇和醋酸甲酯的混合物,由于醋酸甲酯的低毒性,近年來常用作萃取溶劑。隨著綠色化學(xué)的提出和發(fā)展,醋酸甲酯的合成工藝不斷得以改善。所以甲醇和醋酸甲酯的分離和回收再利用的研究與開發(fā)十分活躍。
本實(shí)驗(yàn)中我們探研了全回流操作下不同塔釜加熱溫度與釜液濃度;部分回流中不同回流比、釜液濃度或添加萃取劑、鹽等情況,獲得有價(jià)值的可靠實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并依靠計(jì)算機(jī)繪圖技術(shù)繪出最佳的實(shí)驗(yàn)參數(shù)曲線圖,為工業(yè)生產(chǎn)提供了回收甲醇和醋酸甲酯混合液的實(shí)驗(yàn)參數(shù)、為生產(chǎn)部門提供有實(shí)際意義的數(shù)據(jù)。
本實(shí)驗(yàn)塔器是南京工業(yè)大學(xué)制造的萃取精餾塔,配套的有分餾頭、電保溫套、回流比控制器、各種控制儀表等(如圖1)。內(nèi)裝填φ3θ網(wǎng)環(huán)(填料層高1.10 m)。
圖 1 萃取精餾裝置Fig.1 Extractive distillation column
甲醇,醋酸甲酯,無水氯化鈣,環(huán)己烷均為化學(xué)純。
實(shí)驗(yàn)采用溫嶺市福立分析儀器公司 GC9790 型氣相色譜,載氣為氫氣,柱為φ3 mm、壁厚0.5 mm、高2 000 mm 不銹鋼填充柱。固定相為GDX-101 白色擔(dān)體,老化溫度200 ℃,最高使用溫度230 ℃。熱導(dǎo)檢測,汽化室溫度178 ℃,柱溫125 ℃,檢測室溫度205 ℃,柱前壓0.11 MPa,進(jìn)樣量0.5μL,應(yīng)用軟件為浙大 N2000 色譜工作站。
實(shí)驗(yàn)步驟如下:(1)全回流下操作,建立塔釜加熱溫度與塔釜濃度梯度,用色譜儀對塔頂餾分濃度分析確定。(2)全回流下操作,加熱溫度不變的情況下由不同塔釜濃度,用色譜儀對塔頂餾分濃度分析確定。(3)部分回流下操作,控制加熱溫度與塔釜濃度不變,在回流比不同肘;用色譜儀對塔頂餾分濃度分析確定。(4)部分回流下操作,測定塔頂餾分濃度與不同的塔釜液關(guān)系。(5)采用萃取精餾進(jìn)行分離而鹽析效應(yīng)對萃取過程具有較大的影響,故在試驗(yàn)中通過添加鹽來比較分析鹽對試驗(yàn)的影響[2]。
把配制不同的(10%,20%,40%,60%,80%)甲醇——醋酸甲酯混合溶液(用醋酸甲酯體積百分比配置)加入釜中,在以下加熱溫度范圍(依次140,160,180,200,220 ℃)完成全回流操作,每次穩(wěn)定五十分鐘左右,取樣進(jìn)行色譜分析并測定回流液量。結(jié)果繪制塔頂醋酸甲酯的濃度與塔釜加熱溫度的曲線圖(如圖2)。
圖2 塔釜液為20%時(shí)不同加熱溫度對精餾的影響Fig.2 Tap cauldron of change for the 20% return steam distillation of the impact of
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:塔釜加熱搭制溫度的增大,為140~220 ℃之間時(shí),醋酸甲酯的濃度增大,大于160℃以后,分離效果變化不+分明顯??赡苁菧囟忍咚?nèi)醋酸甲酯分離量出現(xiàn)飽和等原因,再增加會(huì)出濃度下降的現(xiàn)象。所以確定為160 ℃最適合釜的加熱溫度。
固定釜加熱溫度為 160℃,對釜液濃度為(10%,20% ,40%,60% ,80%)在全回流下操作,待穩(wěn)定后分別取樣進(jìn)行色譜分析,判斷塔釜濃度對分離的影響(圖3)。
圖3 塔釜液濃度和塔頂濃度的關(guān)系Fig.3 Tap cauldron of change for the return steam distillation of the impact of
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:釜液濃度的增加,頂液濃度的增加,綜合考慮,確定選取塔釜濃度在20%至30%較適宣。
把25%甲醇——醋酸甲酯混合溶液(以醋酸甲酯的體積比配置)加入塔釜。待全回流穩(wěn)定后,設(shè)定回流比 R(1.5︰1,2︰1,2.5︰1,3︰1,3.5︰1),首先回流比在1.5︰1 操作,回流穩(wěn)定1 h,取樣對塔頂產(chǎn)品分析,并用計(jì)算機(jī)作出塔頂醋酸甲酯濃度與回流比曲線(圖4)。
結(jié)果可知:回流比不斷增加回流效率也增加,但醋酸甲酯的產(chǎn)量降低了,同時(shí)能耗也會(huì)增加,故可以確定選擇3.5︰1 作為較適宜的回流比,工業(yè)生產(chǎn)還需要考慮重多因素來選擇較理想的回流比。
圖4 回流比改變對精餾的影響Fig.4 Tap The change of bottom’s liquid and tip’s density
控制釜加熱溫度為160 ℃,回流比3.5︰1 的條件下,以甲醇—醋酸甲酯混合液中的醋酸甲酯體積比 20%的溶液為原料,以甲醇—醋酸甲酯體積比20%為進(jìn)料液,萃取劑為水,在回流穩(wěn)定有回流液時(shí)開始滴加水,在45 min 時(shí)進(jìn)行取樣分析,并做出萃取劑用量對分離效果的影響曲線(圖5)。
圖5 萃取劑(水)的量的改變對精餾的影響Fig.5 Extractant (water) volume change of the impact of distillation
由圖5 可知,萃取劑的加入量對塔頂濃度有影響。本實(shí)驗(yàn)可認(rèn)為添加170 mL 水較好。
在塔釜加熱溫度160 ℃,回流比3.5︰1 的條件下,以甲醇—醋酸甲酯體積比20%為進(jìn)料液,配制0.08 g/mL 醋酸鉀水溶液,分離出目標(biāo)產(chǎn)品,以期達(dá)到簡化流程,提高分離效率的目的,在回流穩(wěn)定有回流液時(shí)開始滴加醋酸鉀水溶液,在45 min 后取樣分析,并做分離效果的影響曲線[3-5](圖6)。
由圖6 可知,150 mL 時(shí)可達(dá)到較好的分離效果。
本實(shí)驗(yàn)通過甲醇—醋酸甲酯混合系統(tǒng)在填料精餾塔中分離條件的優(yōu)化,確定了一些分離參數(shù)。
(1)得出在全回流下的最佳加熱溫控制為161℃、釜液濃度20%至30%、回流比為3.5︰1。
圖6 醋酸鉀水溶液的量對精餾的影響Fig.6 The amount of aqueous solution of potassium acetate on the impact of distillation
(2)部分回流得出最佳萃取劑的加入量為170 mL 水較好、醋酸鉀水溶液在150 mL 時(shí)分離效果佳。
但所取數(shù)據(jù)是在本實(shí)驗(yàn)室的填料塔器中得出的,為工業(yè)廢液中甲醇和醋酸甲酯分離的操作提供了參考。
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