陳岳松,曾 揚,黃洪輝
(湖南省酒埠江水電站,株洲 412313)
酒埠江水電站位于湖南省株洲市攸縣境內(nèi)的湘江二級支流攸水上游。工程1958年動工,1960年電站建成發(fā)電。水庫控制流域面積625km2,水庫正常水位164.0m,總庫容為2.65億m3,是一座具備年調(diào)節(jié)性能的大型水利樞紐,樞紐開發(fā)以灌溉為主,兼顧防洪、發(fā)電等綜合效益。
電站為壩后引水式電站,裝設3臺3.0MW的立軸混流式水輪發(fā)電機組。采用單隧洞鋼筋混凝土一管三支的引水方式,在每臺機組蝸殼入口前裝設DN1750mm電動蝶閥,蝸殼為半埋入式鑄鐵蝸殼。電站水輪發(fā)電機組均系上個世紀50年代國產(chǎn)設備,水輪機為仿蘇PO-263-BM,發(fā)電機為TS325/44-22,B級絕緣。機組設計水頭為31.7m,單機額定流量為11.88m3/s。由于當時生產(chǎn)工藝及制作水平有限,經(jīng)過52年運行,機組效率低,出力已不足設計值的70%。同時,機組出現(xiàn)了機械部件磨損、銹蝕,電氣設備絕緣老化等問題,機組運行安全性、穩(wěn)定性下降。
電站2011年被列為全國首批農(nóng)村水電增效擴容改造試點,2012年11月底,電站3臺水輪發(fā)電機組全部更新改造完畢,并投入運行。
1)保持現(xiàn)有水工建筑物基本不變,水輪發(fā)電機組必須與現(xiàn)有的水工建筑物及尾水流道相配合;
2)根據(jù)國家試點要求,機組增效擴容改造額定工況下水輪發(fā)電機組的綜合效率達到81%以上,電量增加10%以上。
根據(jù)上述原則,結合電站水工樞紐建筑物相關特性,增效擴容新機組必須滿足下列參數(shù)要求:
1)特征水頭不變(最大水頭38.5m,額定水頭31.7m,最小水頭24.5m);
2)水輪機轉(zhuǎn)輪直徑基本不變,即1.30m≤D1<1.34m;
3)機組調(diào)節(jié)保證值要滿足機組設備安全、穩(wěn)定運行的要求,即機組額定流量≤11.88m3/s,發(fā)電機轉(zhuǎn)動慣量≥50t·m2;
4)水輪機在額定水頭3 1.7 m 時出力≥3.48MW;發(fā)電機額定出力為3.3MW,最大出力為4.125MW;
5)發(fā)電機冷卻方式由自然通風冷卻改為密閉空氣循環(huán)冷卻方式,通風方式應滿足機墩基本不動的要求,空冷器的尺寸滿足現(xiàn)有發(fā)電機機坑尺寸的要求。
根據(jù)電站上述參數(shù)計算及增效擴容改造工作要求,改造后單機容量(P=9.81×11.88×31.7η,考慮綜合效率η取90%)可提高到3.3MW。
根據(jù)電站水頭范圍,以及電站高水位時多為灌溉期,要保證灌溉流量,而在低水位沒有灌溉任務時,必須以發(fā)電效益為主的運行特點,改造機型仍選擇立軸混流式水輪機。
經(jīng)咨詢相關水輪發(fā)電機組制造廠商,符合電站改造要求的水輪機有4種(見表1)。
經(jīng)比較,轉(zhuǎn)輪HLA551C的模型效率及額定點效率最高,HL240效率最低,且HL240單位流量偏小,設計工況偏離最優(yōu)工況較大,參數(shù)不夠理想。 HL280模型效率較HLA551C低,且額定流量較大。綜合來看,HLA551C型模型轉(zhuǎn)輪比較理想,且HLA551C轉(zhuǎn)輪是一種技術比較成熟的轉(zhuǎn)輪型號,應用也較普遍,運行效果理想。經(jīng)綜合比較,本次改造選用HLA551C模型轉(zhuǎn)輪。
表1 水輪機技術改造方案比較表
根據(jù)模型的效率曲線(見圖1)分析,HLA551C-132的額定點效率比HLA551C-134高,HLA551C-132在31.7m及以下水頭高效率區(qū)比較寬,在高水頭運行時又能增加機組的過流量,更符合電站調(diào)度運行實際。原機組的吸出高度為+1.0m,HLA551C-132的吸出高度為+5.47m,在保持現(xiàn)有的安裝高程(126.5m)不變的情況下,水輪機的空蝕特性更好。通過綜合比較,水輪機選用HLA551C-132。
考慮到電站原水輪機蝸殼、導水機構都是鑄造件加工粗糙,流道不理想,本次改造一并更換成與轉(zhuǎn)輪相匹配的鋼板壓制蝸殼,以便優(yōu)化轉(zhuǎn)輪進、出水角度。并更換540mm長尾錐管和尾水補氣部分,更好減少流道水能損失,提高尾水能量回收。
根據(jù)電站現(xiàn)有參數(shù)計算,機組改造后單機容量可提高到3300kW。同時,考慮到電站地處湘東幕阜山暴雨中心,在極端天氣情況下,水庫調(diào)蓄能力不足,調(diào)度手段有限,為增加電站發(fā)電消落能力,提高水資源利用效益,本次改造要求發(fā)電機具備10%的過負荷能力。綜合上述因素,發(fā)電機選擇了與水輪機相匹配的SF3300-16/3050,相關參數(shù)見表2。同時為合理有效利用原有基礎,發(fā)電機機座不變,以保證發(fā)電機結構尺寸與現(xiàn)有水工結構相匹配。
發(fā)電機的轉(zhuǎn)速由原來的273r/min提高至現(xiàn)在的375r/min,機組重量減輕,荷載減小。發(fā)電機絕緣由B級改為F級絕緣,提高了機組的絕緣等級。冷卻方式由開敞式風冷更改為封閉式水冷,不僅可降低定子線圈的溫度,還可提高機組的過載能力。
1)冷卻方式選擇:原有發(fā)電機是B級絕緣,原自然風冷卻冷卻方式冷卻效果很不理想,在3.0MW額定負荷運行時,定子溫度長期超過100℃,加快了線圈絕緣的老化,而且在停機過程中發(fā)電機線圈較易受潮,嚴重影響了機組運行的可靠性、穩(wěn)定性。針對上述問題,本次改造,將原開敞式自然風冷卻改成封閉式空氣冷卻器冷卻方式,外加輔助加熱器。
表2 改造后發(fā)電機主要參數(shù)
2)空冷器設計:由于原來機坑通道寬僅600mm,空間十分有限,不利于冷卻系統(tǒng)布置。為了保證通道有足夠空間,方便檢查維護,將定子外壁掛空冷器處做成直邊形,同時冷卻器改由紫銅、銅鎳合金的無縫管與合金金屬疊片組成,以增加散熱面積,提高冷卻效果??绽淦骱穸戎挥?70.0mm,通道空間最小處有430.0mm,最大限度地節(jié)約了空間。運行實際表明,在3.4MW負荷運行時,空冷器的熱風58.3℃,冷風22.52℃,定子溫度最高只有84.6℃,遠低于F級絕緣允許的最高溫度140℃,冷卻效果非常理想。同時,輔助加熱器還很好地解決了線圈受潮的問題。
表3 酒埠江電站改造前后效能指標對照表
3)定子內(nèi)部風道優(yōu)化:常規(guī)情況下,改成封閉式空冷后,為了保證定子內(nèi)部的通風道,在原有土建結構不作損壞的情況下,定子踏腳板的高度必須抬高,這樣勢必會出現(xiàn)通風道高度的一個臺階,影響發(fā)電機層外觀的整體性。由于電站廠房寬度有限,內(nèi)空僅9.0米,為滿足機組運行安全和維護操作的方便,設計時在不降低定子本身強度的前提下,將定子承重支架的線圈上、下端部改成V型鋼板支架結構,以增加風道,同時,擋風板采用玻璃鋼壓制成流線形導風圈,固定在上、下機架的支臂上。運行實際表明,通過改造,既保證了發(fā)電機風路中壓力損失低、通風順暢,又減少了漏風和通風損耗,同時其較高的剛度還有效的防止通風引起的機械振動噪音,確保了廠房安全通道的暢通和整體性。
傳統(tǒng)的水輪機主軸密封主要是采用盤根密封,易磨損,漏水,正常維護量大。本次改成巴氏合金無接觸式密封,結構簡單,維修方便。主要是以巴氏合金材料作為密封件,巴氏合金密封與主軸始終似接觸非接觸狀態(tài),而在頂蓋密封與尾水補氣箱下部用一根Φ150mm無縫管連接一起,利用頂蓋漏水旋轉(zhuǎn)離心力與尾水真空的吸力,達到將主軸密封滲水排至尾水管內(nèi)的目的。這種密封可自我調(diào)整,不但密封效果好,而且減少了機房內(nèi)的滲水量。
湖南省湘電試驗研究院有限公司對改造后新機組進行了試驗,技術報告評價如表3。
根據(jù)試驗測試的結果,水輪機出力及效率、流量等各項指標均優(yōu)于設計值,達到且超過預期效果。
在不改變水工建筑物的情況下,對老舊電站的增效擴容改造,選擇適合電站水位特征的水輪機型號是增效擴容改造的關鍵。根據(jù)電站實際對機組局部結構進行優(yōu)化,并選擇安裝維護簡便、性能優(yōu)越的軸承、冷卻器等新產(chǎn)品,不僅可以提高機組運行的可靠和穩(wěn)定性,降低機組運行、維護成本,確保增效擴容改造成效,還可有效縮短工期,較快恢復電站的正常運轉(zhuǎn)。
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