安增琴,賈佑東,賀中愛,王 站,王衛(wèi)東,辛 霞
(山鋼萊蕪分公司能源動力廠,山東萊蕪271104)
膜法水處理工藝于2004年引入萊鋼,隨著技術的不斷成熟,膜法水處理裝置以其產(chǎn)水水質穩(wěn)定、占地面積小等優(yōu)點在工業(yè)生產(chǎn)中被廣泛應用,萊鋼膜法水處理工序總產(chǎn)水能力已達1000 t/h以上。但由于膜成本較高,設備投資較大,特別是在鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷的大背景下,如何才能使系統(tǒng)長期經(jīng)濟穩(wěn)定運行,降低生產(chǎn)成本,已成為各生產(chǎn)單位最關心的問題。
膜污染大致分為膠體污染和微生物污染。在RO膜表面常會形成一層凝膠層,粘附在膜表面上,就是膠體污染物,膠體的存在一方面增加了溶質的傳質阻力,另一方面又有可能形成硅酸鹽垢,是不利因素,應及時通過膜清洗去除。
產(chǎn)生結垢的主要原因是濃差極化現(xiàn)象造成的,當成垢鹽的濃度超過其飽和濃度時就會發(fā)生結垢,濃差極化程度越嚴重,要達到相同流量,所消耗的能量就越多,對膜的損害就越大。
RO系統(tǒng)清洗維護工作具有重要的意義,它與設備的運轉壽命、使用質量有著直接的關系,對膜組件如何選擇清洗藥劑的劑型、頻率、時間等參數(shù)對膜元件壽命有著重要影響,其清洗方案應該根據(jù)膜污染或結垢的具體情況而定。
3.1.1 超濾斷絲堵漏技術實施。
銀前化水超濾設備已安全運行三年,達到廠家承諾使用壽命,出水污染指數(shù)明顯偏高,2008年2月份達到 4.0~5.0,為延長其使用壽命,對超濾進行修復使用,根據(jù)超濾內部結構,對其進行檢測堵漏,具體步驟如下:
檢測:將氮氣壓力控制在0.1 MPa,空氣進口閥門關閉,記錄初始壓力,若產(chǎn)水口的壓力衰減低于預計壓降,此超濾單元將被關閉,如果膜泄露,通過上端出水口管可見上端主管有氣泡產(chǎn)生。
堵漏:將毛細管注滿水,排盡空氣,然后從產(chǎn)水口加入氮氣,觀超濾膜組件封膠端面,若有連續(xù)氣泡冒出,可判定此根毛細管已發(fā)生破裂,然后用同樣的方法找出此毛細管的另一端頭,待端面干燥后用牙簽和pvc膠堵住毛細管兩端,使其與系統(tǒng)隔離,這樣已經(jīng)報廢的超濾膜元件又可恢復使用。
3.1.2 纖維過濾器氮氣輔助反洗技術改進。
實施了“氮氣輔助反洗管路改造”,敷設管道將氮氣引入纖維過濾器輔助反洗,“氮氣”具有足夠的壓力,可以形成足夠的沖力。首先將過濾器內的水放掉一部分通氮氣反洗5 min,從排空口排空。然后將過濾器加反洗水二分之一,通氮氣兩分鐘,從排空口排空,再重復一次即可。經(jīng)改造,預處理水質得到改善,周期出水量大大提高。
3.2.1 膜元件分段清洗工藝改進。
膜法水處理膜元件的污染,通常污染時漸進式發(fā)展的,如不盡早控制,污染將會在較短時間內損壞膜元件,由于一段二段串連運行,導致兩段產(chǎn)生不同的污染,一段作為第一道進水主要受到金屬氧化物、膠體的污染;二段進水采用一段濃水,主要受到無機物結垢以及二氧化硅沉積物的污染。因此在化學清洗時應針對不同的污染采用不同的藥劑進行分段清洗。本套系統(tǒng)設設計之初并未考慮分段清洗,造成了膜污染加劇,清洗效果不徹底,嚴重影響膜元件使用壽命。車間實施了分段清洗改造,實現(xiàn)了分段先清洗,大大提高了清洗效果,減少了清洗頻次。
3.2.2 調整超濾化學清洗方案,提高化學清洗效果
以往的化學清洗,清洗液從進水口進,從產(chǎn)水和濃水側循環(huán)回來,這個過程與超濾產(chǎn)水的水流方向一致,對于附著在絲管內壁的污物既有向前的沖刷作用,也有清洗液由濃水到產(chǎn)水的過濾作用,在這種情況下,絲管內壁的污物就不徹底易清洗。因此,對超濾清洗步驟作如下調整:
(1)增加低流量循環(huán)和浸泡的時間,每項不少于3 h。
(2)提高清洗液的溫度在35~38℃。
(3)在高流量循環(huán)時將超濾產(chǎn)水回水閥關閉,使之在高流量循環(huán)時不再發(fā)生過濾現(xiàn)象,使附著物更容易沖刷掉。
(4)采用反洗泵水沖,經(jīng)過5-6個小時的浸泡循環(huán),附著在絲管內壁的污物已經(jīng)松軟,這時用反洗泵對超濾進行反向水流沖洗,方向是從超濾絲管的外壁向內流,從進水口和濃水口處流出,這樣就能夠對附著在絲管內壁的污物徹底沖刷干凈,從而達到了最佳的化學清洗效果。
在實際工作中,由于有一些一段生物污染嚴重的膜被替換下來,需做好保存保護措施。車間采用的將膜元件保存在密封的容器中,保存液是1%的亞硫酸氫鈉。亞硫酸氫鈉不僅能抑制微生物的產(chǎn)生,而且還能對已形成的生物污染具有清洗作用,因此系統(tǒng)中替換下來的舊膜均被放置于盛滿亞硫酸氫溶液的容器內浸泡,下次檢修時,可對系統(tǒng)中的損壞膜機型替換,可有效延長膜元件壽命。
經(jīng)過車間人員的精心維護,車間膜法水處理系統(tǒng)以安全穩(wěn)定運行5年,大大超過了廠家承諾的3年,為企業(yè)節(jié)約成本100余萬元,在延長膜元件使用壽命方面積累了寶貴經(jīng)驗。
以上措施實施后,預處理效果明顯提高,保證了膜法水處理進水水質合格,統(tǒng)計2011年5個月以來的膜法水處理進水水質見表1。(以月平均為準)
表1 膜法水處理進水水質
對2011年9月份膜法水處理的壓差情況進行統(tǒng)計,見表2所示。
表2 膜法水處理壓差數(shù)據(jù) MPa
由統(tǒng)計表可看出,經(jīng)過化學清洗,壓差最高0.26 MPa,最低 0.22 MPa,平均 0.25 MPa,取得了預期效果?;瘜W清洗效果明顯提高,壓差降低,避免暴膜現(xiàn)象的發(fā)生,有效延長了膜元件使用壽命,目前水處理膜已經(jīng)安全運行6年,超出廠家承諾壽命3年以上。