李建文,常景保
(西山煤電股份公司 鎮(zhèn)城底礦,山西 古交 030203)
西山煤電股份公司鎮(zhèn)城底礦南六盤區(qū)22620工作面為高瓦斯工作面,瓦斯平均相對涌出量為6.10 m3/t。近幾年來,隨著開采深度的不斷增加,上隅角瓦斯超限問題,嚴(yán)重制約了工作面的正常生產(chǎn),上隅角瓦斯治理問題日益突出。該礦在綜采工作面上隅角瓦斯治理方面進(jìn)行了研究,采取了一些瓦斯治理措施,收到了良好的效果。
22620工作面情況:
1)22620工作面煤層為一單斜構(gòu)造,煤層厚3.3~3.8 m,平均3.57 m,工作面走向長1 200 m,傾斜長170 m,煤塵爆炸指數(shù)24.8%,本工作面采用走向長壁后退式綜合機(jī)械化一次采全高采煤法開采,全部垮落法管理頂板。
2)本工作面采用一進(jìn)一回的U 型通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng),即軌道順槽進(jìn)風(fēng),皮帶順槽回風(fēng)的通風(fēng)方式。
新鮮風(fēng)流路線:南進(jìn)風(fēng)井→760 東軌道大巷→22620 軌道順槽→22620工作面。
污風(fēng)風(fēng)流路線:22620工作面→22620 皮帶順槽→760 東回風(fēng)大巷→南翼總回風(fēng)巷→南回風(fēng)井→地面。工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖見圖1。
圖1 工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖
3)工作面瓦斯來源:采煤過程中落煤占60%,采空區(qū)底煤占40%。采落煤塊瓦斯涌出是工作面采落煤炭解吸的瓦斯,工作面采空區(qū)底煤和煤壁大量瓦斯涌出,通過漏風(fēng)帶到工作面上隅角,造成上隅角瓦斯經(jīng)常超限,瓦斯?jié)舛仍?.6%~2.5%。如果工作面再用U 型通風(fēng),即使配風(fēng)量加大,上隅角瓦斯也降低不到正常區(qū)間,只能稀釋工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷的瓦斯?jié)舛取?/p>
針對該面回采期間瓦斯涌出量大,造成采面上隅角和回風(fēng)巷瓦斯長期超限,嚴(yán)重制約安全生產(chǎn)的問題,對上隅角瓦斯超限的情況,22620工作面通常的防治方法有:1)合理計(jì)算回采工作面風(fēng)量;2)設(shè)置上隅角臨時擋風(fēng)簾;3)三相泡沫擠上隅角瓦斯;4)采空區(qū)埋管抽放等;5)深孔松動爆破,現(xiàn)分別進(jìn)行分析。
1)合理計(jì)算回采工作面風(fēng)量。
經(jīng)過理論計(jì)算及工作面瓦斯含量較大的實(shí)際情況,為有效排除、沖淡瓦斯,按以下2 種方案計(jì)算:
a)按井下適宜的氣候條件計(jì)算。
式中:
Qcf—采煤工作面需風(fēng)量,m3/min;
vcf—采煤工作面適宜風(fēng)速,m/s;
Scf—采煤工作面平均有效斷面積,m3;
kch—采煤工作面采高調(diào)整系數(shù);
kcl—采煤工作面長度調(diào)整系數(shù);
70%—有效通風(fēng)斷面系數(shù)。
b)按瓦斯涌出量計(jì)算。
式中:
qcg—采煤工作面回風(fēng)流中瓦斯絕對涌出量,m3/min;
kcg—采煤工作面瓦斯涌出量不均衡備用風(fēng)量系數(shù);
125—采煤工作面回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛炔怀^0.8%換算系數(shù)。
所以,工作面生產(chǎn)時實(shí)際配風(fēng)量為931 m3/min。
隨著回采工作面的推進(jìn),瓦斯涌出量的增加,及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng),使工作面風(fēng)量由931 m3/min,增加到1 056 m3/min,使工作面上隅角的瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.6%以下,從而保證了工作面的正常生產(chǎn)。
安裝了風(fēng)門聯(lián)鎖裝置,對采區(qū)的風(fēng)門安設(shè)風(fēng)門連鎖,從而避免了兩道風(fēng)門同時打開造成風(fēng)流短路的情況發(fā)生。同時,加強(qiáng)了風(fēng)門等通風(fēng)設(shè)施的管理,該礦對使用單位進(jìn)行了每日考核制度,發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)施損壞,及時進(jìn)行修復(fù),從而盡量減少漏風(fēng),提高了有效風(fēng)量率。
2)設(shè)置上隅角臨時擋風(fēng)簾。風(fēng)流經(jīng)過上隅角附近時會出現(xiàn)渦流現(xiàn)象,在使用U 型通風(fēng)的情況下,該處風(fēng)速較低,上隅角瓦斯難以進(jìn)入新鮮風(fēng)流中,造成上隅角瓦斯積聚。
在采煤工作面上隅角處設(shè)置臨時擋風(fēng)簾改變風(fēng)流方向,使之將工作面風(fēng)流一分為二,一部分風(fēng)流經(jīng)過上隅角的渦流區(qū)域,帶走上隅角的瓦斯。臨時擋風(fēng)簾可用軟質(zhì)風(fēng)筒布制作,其長度一般為7~12 m。這種方法受多種條件的制約,使用效果不佳。只有當(dāng)回采工作面上隅角積聚瓦斯速度不大(2~3 m3/min)和瓦斯?jié)舛炔桓?3% 左右)的情況下應(yīng)用效果才明顯。
3)三相泡沫擠壓工作面上隅角瓦斯。采用三相泡沫技術(shù)進(jìn)行充填,用三相泡沫擠占瓦斯占據(jù)的空間,從而降低瓦斯?jié)舛?,三相即用灰、氮?dú)夂退铱刹捎命S泥、煤炭發(fā)電的爐渣等材料制作,水灰比(質(zhì)量比)為1∶4∶1。該法具有處理速度快,效果明顯的特點(diǎn)。
4)采空區(qū)埋管抽放。工作面回采前,提前在回風(fēng)順槽鋪設(shè)1 趟大直徑的管路,然后從切眼起依次每隔25~30 m 設(shè)置1 根站管并施工1 個高位鉆孔,并在鉆孔內(nèi)預(yù)埋抽放管路,然后采取相應(yīng)措施對鐵管進(jìn)行保護(hù),待工作面推過站管后打開站管抽采,即能取到良好的抽采效果。采空區(qū)埋管抽放示意圖見圖2。
5)深孔松動爆破。
a)深孔松動爆破原理。深孔松動爆破可使煤層和頂板發(fā)生較多的裂隙,加大塑性區(qū)范圍,使工作面前方集中應(yīng)力帶向煤體深部移動,消除煤體結(jié)構(gòu)的不均勻,降低能量梯度,從而達(dá)到治理瓦斯的目的。
b)深孔松動爆破工藝。治理瓦斯的另外一種手段為深孔松動爆破,早在20 世紀(jì)60年代深孔松動爆破技術(shù)就已應(yīng)用,深孔松動爆破對參數(shù)要求較高,參數(shù)爆破直接影響著爆破效果。若爆破鉆孔太短,其作用如同放炮落煤,達(dá)不到治理瓦斯的目的。因此,根據(jù)2#、3#煤層情況,其爆破鉆孔深度一般在6 m。
圖2 采空區(qū)埋管抽放示意圖
由于深孔松動爆破技術(shù)需要對工作面瓦斯進(jìn)行詳細(xì)的檢查,且需制定相應(yīng)的措施,因此,運(yùn)用周期較長,不利于高產(chǎn)高效生產(chǎn),除非在以上方法無法有效降低瓦斯的情況下才使用。
經(jīng)過分析和探索,22620 綜采工作面瓦斯得到有效治理,杜絕了瓦斯超限現(xiàn)象,確保了采面安全回采;同時工作面日推進(jìn)度提高了50%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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