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        微濾中空纖維膜污堵的原因分析與對(duì)策

        2013-08-15 00:51:02張振東
        山西焦煤科技 2013年1期
        關(guān)鍵詞:微濾產(chǎn)水次氯酸鈉

        張振東

        (山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 古交 030206)

        山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司(下稱古交電廠)鍋爐補(bǔ)給水以汾河水庫(kù)地表水為水源,經(jīng)西山煤電集團(tuán)給排水公司凝聚、澄清、過(guò)濾處理后供水。其水質(zhì)特點(diǎn)是低濁度、硅含量高、腐殖質(zhì)及膠體類大分子有機(jī)物占有較大比例。針對(duì)原水水質(zhì)特點(diǎn),古交電廠鍋爐補(bǔ)給水處理工藝中采用“多介質(zhì)過(guò)濾器+超濾”進(jìn)行預(yù)處理,以保證后續(xù)除鹽系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        1 古交電廠補(bǔ)給水處理流程

        古交電廠補(bǔ)給水系統(tǒng)由一個(gè)完整的預(yù)處理系統(tǒng)(機(jī)械過(guò)濾+ 微濾)和一個(gè)完整的脫鹽系統(tǒng)(兩級(jí)RO+EDI)以及監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)所組成。工藝流程如下:

        原水→混合式加熱器→絮凝劑加藥→雙濾料機(jī)械過(guò)濾器→微濾裝置→過(guò)濾水箱→過(guò)濾水泵→阻垢劑、還原劑加藥→保安過(guò)濾器→高壓泵→一級(jí)反滲透(RO)裝置→中間水箱→中間水泵→氫氧化鈉加藥→保安過(guò)濾器→高壓泵→二級(jí)反滲透(RO)裝置→二級(jí)反滲透水箱→EDI 升壓泵→電除鹽保安過(guò)濾器→EDI 裝置→緩沖水箱→升壓泵→除鹽水箱→除鹽水泵→熱力系統(tǒng)。

        2 古交電廠超濾系統(tǒng)

        古交電廠微濾系統(tǒng)由浙江歐美環(huán)境公司提供,膜組件為SFP-2660 中空纖維外壓膜,膜孔徑位0.1~0.2μm。預(yù)處理超濾裝置共有6套設(shè)備,每套設(shè)備裝有36支膜組件,最大產(chǎn)水量為52 m3/h,最大濃水排放量為12 m3/h,濃水側(cè)設(shè)有錯(cuò)流排放,最小流量為0,水的回收率為80%~95%。微濾設(shè)備自動(dòng)化程度高,采用運(yùn)行—反洗—運(yùn)行交替的全流過(guò)濾方式,設(shè)備每運(yùn)行1 h,正洗1 次,每運(yùn)行2 h,夾氣反洗1次,反洗時(shí)系統(tǒng)加入殺菌劑,并控制反洗排放水余氯為0.3~0.5 mg/L,反洗水取自微濾部分產(chǎn)水。

        3 微濾系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

        古交電廠微濾裝置于2005年3月投運(yùn)制水,投運(yùn)初期設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)出力為27~35 m3/h(進(jìn)水壓力為0.10~0.15 MPa,出水壓力0.08 MPa 左右,進(jìn)水溫度20℃~25℃),2006年11月1日至10日,超濾系統(tǒng)出現(xiàn)污堵現(xiàn)象,進(jìn)水壓力明顯增大,直線上升為0.38~0.42 MPa,出水壓力0.08 MPa 左右,系統(tǒng)出力為7~15 m3/h,。微濾裝置跨膜壓差增大,出力減小,嚴(yán)重影響了制水系統(tǒng)的正常運(yùn)行并危及機(jī)組的正常供水。

        4 微濾系統(tǒng)污堵的原因分析

        2006年11月10日將古交電廠微濾裝置的中空纖維取出觀察發(fā)現(xiàn),膜組件進(jìn)口處有明顯的高分子聚合物,呈棕黃色、黏稠狀,取樣分析后判斷該污染物主要是微生物及菌類造成的有機(jī)物污染。打開(kāi)微濾裝置膜組件出口發(fā)現(xiàn)有大量灰白色鹽類沉淀,手捏成松散小塊,上有小孔,積鹽厚度約為10 cm,并深入微濾出口中空纖維中。取樣置于鹽酸中有大量氣泡產(chǎn)生,且易溶于鹽酸,分析化驗(yàn)其成分?jǐn)喽ㄔ撐廴疚镏饕煞譃樘妓猁}沉積物和次氯酸鈉結(jié)晶物。

        通過(guò)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,并結(jié)合古交電廠原水水質(zhì)特點(diǎn)對(duì)微濾設(shè)備污堵的原因進(jìn)行分析,分析結(jié)果如下:

        1)殺菌劑加藥量偏低,殺菌不徹底。

        古交電廠微濾裝置采用運(yùn)行—反洗—運(yùn)行交替運(yùn)行方式,設(shè)備每運(yùn)行1 h,自動(dòng)正洗、發(fā)洗1 次,反洗時(shí)間約40 s,每運(yùn)行2 h,夾氣反洗1 次,反洗時(shí)間約45 s。設(shè)備只有在反洗時(shí)才在反洗水中加入NaClO殺菌劑,即設(shè)備每運(yùn)行2 h,加藥約1.5 min,而古交電廠原水為汾河水庫(kù)地表水,有機(jī)物含量高,菌類等微生物占有較大比例,因此,殺菌劑加藥時(shí)間短,加藥量少,造成預(yù)處理殺菌效果差,導(dǎo)致微生物及菌類對(duì)膜組件的進(jìn)水側(cè)產(chǎn)生嚴(yán)重的有機(jī)物污染。

        2)部分雜質(zhì)隨加藥進(jìn)入微濾系統(tǒng),次氯酸鈉藥液結(jié)晶。

        殺菌劑加藥箱為2 臺(tái)1 m3環(huán)氧樹(shù)脂材料罐體,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),加藥箱內(nèi)壁防腐層出現(xiàn)破損,環(huán)氧樹(shù)脂加藥箱的內(nèi)塑材料(多為碳酸鈣成分)部分溶解在次氯酸鈉溶液中。在微濾設(shè)備反洗時(shí),加藥泵將含有雜質(zhì)的殺菌劑加至微濾膜產(chǎn)水側(cè),加之,設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行后部分次氯酸鈉藥液在微濾膜產(chǎn)水側(cè)結(jié)晶。微濾設(shè)備反洗后投運(yùn)設(shè)備制水時(shí),因產(chǎn)水壓力低,不能將隨加藥進(jìn)入設(shè)備的雜質(zhì)及長(zhǎng)期運(yùn)行而形成的次氯酸鈉結(jié)晶物帶出膜組件,從而導(dǎo)致沉積物逐漸增加,進(jìn)而達(dá)到10 cm的厚度,并深入微濾出口中空纖維中,造成微濾膜組件產(chǎn)水側(cè)堵塞,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的出力。

        3)反洗用氣減壓閥故障,加速了膜組件的污堵。

        對(duì)微濾膜組件進(jìn)行夾氣反洗的目的,就是利用壓縮空氣在組件內(nèi)纖維之間爆破形成的震蕩,使附著在膜纖維表面的污染物得以剝落,并被沖洗水帶走,從而達(dá)到強(qiáng)化沖洗效果和節(jié)約反洗耗水的目的。反洗進(jìn)氣量的控制是通過(guò)對(duì)反洗進(jìn)氣壓力的控制來(lái)完成的,反洗用氣通過(guò)減壓閥使進(jìn)氣壓力控制在0.1 MPa左右。微濾裝置出現(xiàn)污堵現(xiàn)象后,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)反洗用氣減壓閥故障,出口壓力幾乎為零,不能使附著在膜纖維表面的污染物得以剝落,沒(méi)有達(dá)到夾氣反洗的目的與效果,在一定程度上加速了微濾設(shè)備膜組件的污堵。

        5 保證微濾系統(tǒng)正常運(yùn)行采取的措施

        針對(duì)上述造成微濾設(shè)備膜組件污堵的原因,提出并實(shí)施了一系列改進(jìn)措施。

        1)改變加藥方式,增大殺菌劑加藥量。

        為了防止微濾設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行后膜組件產(chǎn)水側(cè)形成次氯酸鈉結(jié)晶物而發(fā)生污堵,在超濾設(shè)備反洗時(shí)停止向系統(tǒng)加入殺菌劑,然而為了更有效地徹底殺菌,經(jīng)與歐美廠家協(xié)商后,將機(jī)械過(guò)濾器前加的絮凝劑改為殺菌劑,并嚴(yán)格控制微濾裝置產(chǎn)水的余氯為0.5~0.7 mg/L。同時(shí)為了防止細(xì)菌變異后對(duì)單一的NaClO殺菌劑產(chǎn)生抗藥性而減弱殺菌效果,每月定期向微濾系統(tǒng)加入COOT-513C 非氧化性殺菌劑,進(jìn)行在線殺菌。

        2)更換加藥箱,嚴(yán)格控制殺菌劑質(zhì)量。

        為了防止環(huán)氧樹(shù)脂加藥箱防腐層破損后產(chǎn)生的機(jī)械雜質(zhì)隨殺菌劑進(jìn)入系統(tǒng),將原2 臺(tái)1 m3的殺菌劑加藥箱更換為2 臺(tái)1 m3抗腐蝕的PE 塑料桶。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)微濾用氧化劑次氯酸鈉的化驗(yàn)監(jiān)督,以保證藥品質(zhì)量,從而保證微濾設(shè)備殺菌質(zhì)量及控制可能進(jìn)入系統(tǒng)的雜質(zhì)。

        3)定期進(jìn)行化學(xué)清洗。

        原水預(yù)處理的好壞,只能解決膜組件被污染程度的快慢問(wèn)題,而無(wú)法從根本上解決污染問(wèn)題,因此,為防止膜組件再次出現(xiàn)嚴(yán)重的污堵而影響制水,每年定期對(duì)微濾裝置進(jìn)行一次全面的化學(xué)清洗?;瘜W(xué)清洗藥品選用0.1%NaOH+0.2%NaClO 溶液清洗有機(jī)物及微生物污染;用2%的檸檬酸溶液清洗鐵污染、碳酸鹽結(jié)晶污堵以及部分膠體污染。清洗過(guò)程采用先酸洗后堿洗的方式。清洗液由清洗裝置打入系統(tǒng)進(jìn)行多次循環(huán)并靜置。進(jìn)行酸洗時(shí),控制清洗液的pH=2,浸泡時(shí)間為60 min,進(jìn)行堿洗時(shí),控制清洗液的pH=10,浸泡時(shí)間為120 min。

        4)其它方面的措施。

        a)加強(qiáng)人員的培訓(xùn)工作,提高運(yùn)行人員的專業(yè)技術(shù)水平,運(yùn)行人員應(yīng)控制好運(yùn)行指標(biāo),特別是微濾產(chǎn)水余氯的控制。b)做好各運(yùn)行表計(jì)的維護(hù)和校驗(yàn),保證各儀表指示準(zhǔn)確可靠。c)加強(qiáng)對(duì)微濾系統(tǒng)的全面巡檢,發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及時(shí)聯(lián)系檢修人員處理。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        古交電廠微濾裝置膜組件發(fā)生污堵后,經(jīng)過(guò)查找原因,研究分析后采取了一系列措施。

        通過(guò)調(diào)整補(bǔ)給水預(yù)處理的加藥方式,延長(zhǎng)了微濾設(shè)備的使用壽命;嚴(yán)格控制進(jìn)入微濾設(shè)備殺菌劑的質(zhì)量及對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行化學(xué)清洗,使微濾設(shè)備各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)恢復(fù)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)而為發(fā)電機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        [1]韓曉寶.微濾膜的污染與清洗保養(yǎng)[J].山西電力,2008(1):22-24.

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