龐少青,李國東,姜彬霖
(1.華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊,河北 秦皇島 066013;2.云南旅游職業(yè)學(xué)院,云南 昆明 650221)
鉆探施工中,經(jīng)常會發(fā)生孔內(nèi)鉆桿、鉆具折斷事故,這將直接影響施工進度,如處理不當(dāng)還會造成鉆探進尺報廢及管材的損失,由此造成大量人力物力的浪費,使生產(chǎn)成本增高,而不能夠順利按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)。由此,分析鉆桿折斷的原因及預(yù)防處理鉆桿折斷事故就顯得尤為重要。
在華勘四隊近幾年鉆探施工中,因鉆桿折斷造成管材損失,鉆孔報廢現(xiàn)象每年都有發(fā)生,同時也造成了較大的經(jīng)濟損失。近年鉆桿折斷事故統(tǒng)計情況見表1。
表1 2008~2011年鉆桿折斷情況統(tǒng)計
因此,如何延長鉆桿使用壽命,減少或避免鉆桿折斷事故,制定有效的預(yù)防措施,把事故消滅在萌芽狀態(tài)是我們鉆探工作者必須解決的問題。
造成鉆桿折斷的原因無外乎二大因素。一是鉆進的客觀主體即地層因素造成的,即鉆進松散、超徑地層,以及裂隙巖溶地層容易發(fā)生斷鉆事故。二是鉆桿在加工、儲藏、運輸、使用及保管等過程中,給鉆桿本身造成了性能傷害,而導(dǎo)致鉆桿使用性能及壽命的降低,造成鉆桿折斷。但就某一具體斷鉆事故,可能是一種或多種因素造成的。因此,造成事故的原因往往是各種因素的疊加、相互關(guān)聯(lián)的作用。下面就我們近年來各工地發(fā)生的斷鉆事故舉例說明并加以分析。
2.1.1 施工概況
ZK21-2鉆孔設(shè)計孔深550 m,設(shè)計傾角85°,于2008年9月1日開始施工,2008年9月26日鉆至井深450 m時,在206 m處發(fā)生斷鉆事故,處理無效,鉆孔報廢。
地層情況:0~25 m為第四系砂性粘土夾少量砂礫石;25~350 m為泥質(zhì)白云巖及角閃巖,350 m以深為花崗巖斑巖及角閃巖。
設(shè)備及鉆具配置:XY-4型鉆機,冶金部五一五隊鉆具廠生產(chǎn)的71 mm×5 mm普通繩索取心鉆桿,75.5 mm金剛石鉆頭,S75繩索取心鉆具。
鉆進參數(shù):鉆壓2~3 kN,轉(zhuǎn)速574和819 r/min,泵量75 L/min(二速)。
沖洗液類型:無固相沖洗液。
2.1.2 事故發(fā)生過程
鉆進至井深453 m時,班長操作發(fā)現(xiàn)無進尺,泵壓無明顯變化(正常工作時泵壓為3.5 MPa),工作電流由50 A降為30 A,隨后停鉆下打撈器打撈內(nèi)管,提拉內(nèi)管時在井深205 m處有憋卡現(xiàn)象,最后決定上鉆,上鉆后發(fā)現(xiàn)在206 m處鉆桿接手折斷,孔內(nèi)殘留247 m鉆桿。
2.1.3 事故處理過程
(2)開泵循環(huán)沖洗液,人工扭轉(zhuǎn)鉆桿,輕微串動至井深206 m處接觸到鉆桿事故上頭;
(3)人工扭轉(zhuǎn)鉆桿上扣,吃扣20 mm左右,提拉鉆桿;
(4)提拉力達到50 kN時,鉆桿脫開彈起,隨后上鉆;
(5)上鉆后絲錐與事故鉆桿脫開,分析為絲錐扣老化,決定換新的絲錐下井繼續(xù)處理;
(6)鉆桿接上新絲錐下入井內(nèi),人工上扣;
(7)提拉鉆桿,上提壓力達到50 kN時仍無反應(yīng),隨后加大提升拉力,液壓表壓力達到80 kN時,鉆桿彈起,隨后上鉆;
(8)上鉆后發(fā)現(xiàn)鉆桿在150 m處鉆桿接手脫扣,更換新的接手后繼續(xù)下入井內(nèi)處理;
(9)對上扣后,提拉鉆桿,鉆桿分別在89、160、178 m等3處出現(xiàn)鉆桿接手脫扣現(xiàn)象;
(10)因現(xiàn)場無反絲鉆桿,事故處理宣告失敗,孔內(nèi)鉆桿最終殘留306 m鉆桿,報廢450 m鉆探工作量。
2.1.4 認識和分析
(1)因本礦區(qū)施工多為400~500 m鉆孔,在選用鉆桿時我們采用的是舊鉆桿。這批鉆桿已累計施工了8000 m以上,多數(shù)鉆桿出現(xiàn)偏磨、彎曲等現(xiàn)象,且在庫房放置時間2年以上,大部分鉆桿露天存放,銹蝕現(xiàn)象較多,雖然部分配置了新的鉆桿接手,但多數(shù)鉆桿仍存在偏磨及絲扣老化現(xiàn)象。因此,施工中一旦井內(nèi)出現(xiàn)異常,斷鉆事故是不可避免的,同時大大增加了事故處理的難度。
(2)針對不同的礦區(qū)鉆孔施工,應(yīng)有針對性的選擇使用好鉆桿,決不能盲目使用。使用鉆桿前應(yīng)對鉆桿的規(guī)格、材質(zhì)及現(xiàn)狀進行檢測,對舊鉆桿應(yīng)進行分類保管,對偏磨及絲扣老化的鉆桿進行重新加工處理或報廢處理。
(3)造成本鉆孔鉆桿損失及鉆孔報廢的主要原因就是選用鉆桿不合格。因此,選用合格的鉆桿、鉆具及加強鉆桿的用后管理是非常必要的。
2.2.1 施工概況
DK51-3鉆孔設(shè)計深度450 m,終孔口徑≮75 mm。該孔于2009年11月5日開鉆施工,至2009年11月18日因斷鉆事故終止鉆進,報廢71 mm鉆桿194 m,報廢鉆探工作量283 m。
地層情況:0~13 m為雜填土;13~75 m為粉砂、中粒砂性土;75~148 m為灰?guī)r、泥質(zhì)白云巖;148~283 m為白云巖、角閃巖。
沖洗液:低固相泥漿及無固相沖洗液,保證了良好的護壁效果,無坍塌、擴徑現(xiàn)象。2.2.2 事故發(fā)生過程
鉆進孔深至185~250 m孔段過程中,先后發(fā)生斷鉆事故4次,斷鉆部位在100~130 m處,下入75 mm事故絲錐都順利將殘留井內(nèi)鉆具取出。2009年11月15日,鉆進至孔深283 m時,操作人員發(fā)現(xiàn)不進尺,且動力機負載變小,判定為鉆桿折斷,隨即上鉆,經(jīng)丈量鉆具驗證,鉆桿折斷部位為148 m處。
2.2.3 事故處理經(jīng)過
(2)提鉆,將下部連接絲錐的鉆桿人工彎曲(憑經(jīng)驗彎曲1°~2°),繼續(xù)下鉆處理,人工扭轉(zhuǎn)鉆桿尋找對接鉆桿事故頭,處理一天均無效;
(4)開泵循環(huán)沖洗液沖孔,回轉(zhuǎn)鉆具,仍不能下至事故上頭;
(7)事故處理至11月20日,該孔事故已處理5天,仍無效,最終請示地質(zhì)人員報廢重新開孔。
2.2.4 認識與分析
(1)本鉆孔多次發(fā)生斷鉆事故,應(yīng)引起機臺人員高度重視,分析原因采取措施,以避免事故的重復(fù)發(fā)生,但現(xiàn)場人員未采取任何有效措施,這是造成鉆孔報廢的主要人為因素。
(2)從事故處理過程分析來看,一方面是由于孔內(nèi)坍塌擴徑,造成孔內(nèi)鉆桿偏斜至孔內(nèi)一側(cè),致使下入的事故絲錐無法與鉆桿斷頭對接;另一方面是由于處理時間過長,孔內(nèi)事故孔段出現(xiàn)掉塊、沉淀等現(xiàn)象,沉淀物將事故上頭掩埋,增大了處理難度,這也是造成鉆孔損失的直接原因。
(3)井身結(jié)構(gòu)不合理,是造成斷鉆事故的根本原因。本孔78.6~153 m孔段為91 mm裸孔,未下入89 mm套管封隔,造成鉆桿與孔壁環(huán)狀間隙較大,正常鉆進過程中,鉆桿橫向擺幅較大,使鉆桿承受較大的交變應(yīng)力,造成鉆桿在接手處疲勞斷裂;另一方面由于鉆桿橫向振動,不斷敲打孔壁,致使孔壁擴大,橫向振幅增大,由此形成惡性循環(huán),造成頻繁的斷鉆事故。
(4)設(shè)計選擇合理井身結(jié)構(gòu),配置合理的鉆進參數(shù),將會大大降低斷鉆事故的發(fā)生。
2.3.1 施工概況
2011年9月,我們承接了青龍縣狼杖子鐵礦鉆探工程的勘探任務(wù),該礦區(qū)設(shè)計3個鉆孔,單孔設(shè)計深度均在1000 m以深,甲方要求年底完工,為此,我們投入了2臺XY-5型鉆機、一臺XY-6B型鉆機進行鉆探施工。至2011年底,本礦區(qū)只完成一個鉆孔1283 m,其余2臺鉆機均因斷鉆事故而未完成鉆探任務(wù),造成鉆桿損失823余米,鉆探進尺報廢458 m,給單位造成了重大的經(jīng)濟損失。
地層情況:本礦區(qū)構(gòu)造發(fā)育,0~300 m為灰?guī)r、泥質(zhì)白云巖夾角閃巖;300 m以深為硅質(zhì)白云巖、泥頁巖及角閃巖、閃長巖。鉆進過程中出現(xiàn)漏失、掉塊等現(xiàn)象,巖石呈硬、脆、碎特性。
2.3.2 斷鉆發(fā)生情況及處理結(jié)果(表2)
表2 斷鉆發(fā)生情況及處理結(jié)果
2.3.3 認識與分析
(1)本礦區(qū)施工斷鉆發(fā)生次數(shù)之多是我隊在以往鉆探施工中從未有過的,斷鉆部位多數(shù)發(fā)生在兩種不同規(guī)格鉆桿的連接手處。因此,造成多次斷鉆事故的發(fā)生與兩種不同規(guī)格鉆桿的混合使用是有直接關(guān)系的。
(2)不同材質(zhì)、不同規(guī)格的鉆桿其機械性能、抗疲勞強度等肯定有差異。我們在該礦區(qū)使用的鉆桿又是兩個廠家加工生產(chǎn)的,鉆桿絲扣的加工精度、公母扣的配合公差也存在較大的差異。即使是同一廠家而不同批次的鉆桿,也有性能及配合的差異。當(dāng)兩種鉆桿與孔內(nèi)承受載荷時,整個鉆桿柱就呈現(xiàn)出受力不均勻,具體體現(xiàn)在兩種鉆桿的連接處,長時間的工作會造成連接接手絲扣的折斷。
(3)加強鉆桿的分類保管及使用是十分必要的,嚴(yán)禁將不同類型、不同規(guī)格的鉆桿混合使用。
綜上實例分析來看,鉆探施工中鉆桿折斷原因是多方面的,有地層因素也有人為因素,如搬運及使用過程中的人為損害,操作者的規(guī)程參數(shù)、復(fù)雜地層的坍塌擴徑等。要想最大限度的減少鉆桿折斷的發(fā)生次數(shù),必須加強對所使用管材的系統(tǒng)管理。只有通過制定相應(yīng)的技術(shù)措施并認真執(zhí)行,才能有效地減少或杜絕鉆桿折斷事故的發(fā)生概率。
為了不發(fā)生或少發(fā)生折斷事故,必須做好對鉆桿的日常維護保養(yǎng)及管理工作,同時制定并實施有效的鉆進工藝方案及技術(shù)措施。
(1)建議將鉆桿貯存在架臺上,架臺木制或鐵制均可,離地面高度應(yīng)大于0.3 m,以防止水、潮氣、泥土等對鉆桿的銹蝕。
(2)鉆桿存放以少于或3層為宜,且層與層之間均勻墊以厚度均等的木板3根,以防止鉆桿存放過久產(chǎn)生自然彎曲。
(3)應(yīng)將鉆桿按不同規(guī)格,鋼質(zhì),絲扣標(biāo)準(zhǔn),用途等分別存放,并記錄編號,按具體工程需要分別使用。
(4)對倉庫內(nèi)長期存放的鉆桿,應(yīng)進行涂抹防銹漆或采用其它方法進行防腐處理工作。
(5)鉆桿入庫后,絲扣及臺肩部分要清洗干凈,涂上防銹油并戴好鉆桿護絲。
(1)在上下鉆加鉆桿或卸鉆桿過程中,應(yīng)注意嚴(yán)禁碰撞鉆桿接頭,應(yīng)由專人把持。
(2)鉆桿在連接前,應(yīng)嚴(yán)格檢查鉆桿絲扣,確認沒有問題后,涂好絲扣油方可下入孔內(nèi)。
(3)在擰卸小口徑繩索取心鉆桿時,必須使用與鉆桿規(guī)格相同的自由鉗子,嚴(yán)禁使用管鉗子擰卸繩索取心鉆桿。
(4)當(dāng)施工較深鉆孔時(>500 m),最好使用長體鉆桿卡瓦,盡量避免使用短體卡瓦,以免擠傷鉆桿。
(5)在使用液壓夾持器夾持鉆桿時,操作手應(yīng)以中小油壓操作夾持器液壓手柄,嚴(yán)禁將手柄反復(fù)加壓而造成夾扁鉆桿情況的發(fā)生。
(6)擰卸鉆桿絲扣時,如有搖擺及遇阻現(xiàn)象,應(yīng)停下來仔細檢查,發(fā)現(xiàn)咬扣或滑絲現(xiàn)象應(yīng)重新更換接頭,嚴(yán)禁用大型鉗子硬上。
(7)上扣時必須將公母接頭臺肩靠緊,不能留有間隙。
(8)杜絕用立軸回轉(zhuǎn)來擰卸鉆桿。
(9)嚴(yán)禁使用彎鉆桿下井鉆進施工。
(10)應(yīng)根據(jù)所使用鉆桿的屈服強度來提拉或扭轉(zhuǎn),嚴(yán)禁超負荷操作。
(11)使用較高礦化度的沖洗液時,應(yīng)考慮加入少量防腐劑,如(NH4)2HPO4或K2HPO4,可抑制或延緩鉆井液對鉆桿的腐蝕,這點在煤及油氣勘探施工中效果較好。
(12)控制沖洗液pH值在9~10.5,可減少鉆井沖洗液對鉆具的腐蝕。
(13)用細鉆桿施工較大口徑鉆孔或斜孔施工時,可在鉆桿中間加放膠皮扶正箍。
鉆桿的成本費用在鉆探工程施工中占有相當(dāng)大的比重,因此合理使用鉆桿及延長鉆桿使用壽命,需制定一套鉆桿及鉆具的管理制度,才能使施工成本下降,經(jīng)濟效益提高。
(1)鉆桿鉆具實行分類統(tǒng)計管理,依鉆桿的規(guī)格、新舊及所需施工的具體工程要求,進行分別出庫配置管理,并制定相應(yīng)合理的經(jīng)濟管理制度。
(2)制定并建立管材采購入庫的自檢制度,檢查其規(guī)格、材質(zhì)、扣型等是否滿足我們的施工要求,不合格者不予入庫使用。
(3)統(tǒng)一鉆桿鉆具的絲扣標(biāo)準(zhǔn),制定統(tǒng)一的地勘管材標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
(4)建議實行上下鉆桿倒換制度,上邊倒下邊,下邊倒上邊,改變鉆桿的受力狀態(tài),使全套鉆具受力均衡。
(5)實行錯扣檢查制度,即在提拉立根時,這趟鉆卸第二根鉆桿,下趟鉆可卸第三根鉆桿,這樣,可及時發(fā)現(xiàn)每個單根鉆桿的連接情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,減少鉆桿折斷的幾率。
(6)對長期連接的鉆桿鉆具應(yīng)制定定期擰卸檢查制度。
(7)地勘單位可根據(jù)自身的實際情況,統(tǒng)一對使用的管材進行超聲波探傷,可宏觀上掌握鉆具的使用損壞情況。
(8)制定機臺現(xiàn)場的檢查制度,定期對鉆具進行肉眼觀察,清洗及現(xiàn)場的存放。
(1)合理的鉆孔結(jié)構(gòu)及套管配置,是預(yù)防鉆桿折斷事故的主要措施。如75 mm繩索取心鉆進時,上部應(yīng)下89 mm×5 mm的套管,60 mm繩索取心鉆進時,上部配套應(yīng)為73 mm×5 mm的套管,這樣,可最大限度減小鉆桿與井壁的環(huán)狀間隙,減少鉆桿回轉(zhuǎn)時橫應(yīng)振動力。
(2)應(yīng)根據(jù)地層情況及鉆孔結(jié)構(gòu)及時調(diào)整鉆進參數(shù),切勿機械性、盲目性地加壓或升高轉(zhuǎn)速。
(3)根據(jù)所鉆巖石的性質(zhì),選擇使用與地層相適用、時效較高的鉆頭。建議選擇底唇面為階梯、鋸齒等形狀的異型鉆頭,這種鉆頭鉆進時所需的鉆壓相比普通的鉆頭要小,鉆桿所受得軸向力相對要小。
(4)配制使用潤滑性能好的沖洗液,減少鉆桿在鉆進時的回轉(zhuǎn)阻力。
鉆探施工中鉆桿折斷原因往往是多種因素造成,包括從鉆桿加工出廠直到現(xiàn)場的使用維護及管理等,但只要從源頭把關(guān),每一環(huán)節(jié)都認真負責(zé),嚴(yán)格按規(guī)程、制度去執(zhí)行工作,根據(jù)施工情況合理制定鉆進參數(shù),杜絕違章操作,就能夠減少或防止此類事故的發(fā)生,降低施工成本,提高施工經(jīng)濟效率。
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