張玉華,王 磊,劉 鵬,趙文軍,宋淵娟,李 丹
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西西安 710200)
榆林南區(qū)氣層以山2為主,其次為下古氣層。榆林南區(qū)儲層物性變化大,非均質性強,依據榆林氣田氣井地質儲層特征,結合氣井生產動態(tài)特征和氣井排水采氣工藝措施,將榆林南區(qū)172口氣井分為三類、八小類。Ⅰ類氣井38 氣井,該類井多處于主砂體帶上,儲層物性好,產能高,生產中無需采取任何工藝措施;Ⅱ類氣井75口氣井,分為ⅡA、ⅡB、ⅡC三小類,其中ⅡA氣井儲層物性較好,具備提產能力,一般采取合理工作制度能穩(wěn)定生產;ⅡB、ⅡC和Ⅲ氣井受氣井能量和儲層物性的制約,氣井產能不足,配產較低,導致氣井產氣量遠遠小于臨界攜液流量,氣井存在嚴重積液現(xiàn)象,生產時油套壓差大,影響氣井正常生產。
榆林南區(qū)自2003年開始,通過近10年大規(guī)模、滾動式開發(fā),氣區(qū)產液逐年增加,水體分布明顯。通過氣田綜合地質研究以及氣井儲層物性、試氣、生產動態(tài)、水質監(jiān)測等資料綜合分析表明,分析認為榆林南區(qū)陜209 井區(qū)上古氣藏存在富水區(qū)。陜209 富水區(qū)面積88.9 km2,地質儲量87.8×108m3,估算水體的地下體積為2.416×108m3。近些年,通過建立水體觀察井、控水采氣以及分線開采的措施,各線井區(qū)氣井控水效果良好,目前未再發(fā)現(xiàn)出水現(xiàn)象。
1.2.1 水質特征分析 通過2012 全年對榆林南區(qū)水質分析(除富水區(qū)氣井外),榆林南區(qū)氣田Cl-含量在8.21~143000 mg/L,平均5059.13 mg/L,礦化度在179.52~210111.16 mg/L,平均9204.48 mg/L,水型為CaCl2型(見表1)。
從表1 中可以看出,榆林南區(qū)部分氣井礦化度偏高,最高可達210111.16 mg/L。除此之外,通過水質分析,部分氣井水樣凝析油含量較高,以及榆林南區(qū)注醇工藝影響,氣井產水中甲醇含量高。總體上,榆林南區(qū)氣田產水呈高礦化度、高凝析油及高甲醇含量“三高”特點。
1.2.2 富水區(qū)產水概況 2012 全年富水區(qū)氣井氯根監(jiān)測401 井次,礦化度監(jiān)測109 井次,水質分析結果表明,Cl-含量均在16.32~114483.12 mg/L,平均8817.44 mg/L,總礦化度在174.36~185118.04 mg/L,平均為15393.43 mg/L,均在正常范圍內。從富水區(qū)歷年水氣比變化圖(見圖1)可以看出,控水效果明顯。
榆林南區(qū)自2002年開始,開展泡沫排水采氣試驗和優(yōu)化研究。主要開展了藥劑選型、加注工藝、加注制度、加注參數(shù)工藝等研究,通過持續(xù)完善,從最初單一泡排劑發(fā)展為多種、針對不同類型氣井的多樣性泡排劑,泡排有效率逐年提升,目前能夠推廣應用(見表2)。
總結榆林南區(qū)近些年泡沫排水采氣工藝效果,UT-6、UT-11B、UT-17 型三種泡排劑主要針對高礦化度、高甲醇含量、少量凝析油含量的氣井產水。對于凝析油含量高的產水氣井,泡排效果不明顯。
本文針對榆林南區(qū)產水氣井凝析油含量大,造成井筒集液嚴重,開發(fā)出一種高抗凝析油的起泡劑,優(yōu)化工藝參數(shù),開展現(xiàn)場試驗,排除井筒積液,提產凝析氣井產能,對氣田后期開采具有重要意義。
表1 榆林氣田2012年水質全分析結果統(tǒng)計表
圖1 富水區(qū)歷年水氣比變化圖
表2 榆林南區(qū)歷年泡沫排水采氣實施情況
2.1.1 水質分析 根據SY/T5523-2000《油氣田水分析方法》、SY/T5329-94《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》標準推薦方法中規(guī)定的方法,結合榆林南區(qū)實際水質確定了一套適合該氣田水質的檢測方法,分別對不同井區(qū)等采出水做水質分析。包括離子分析、凝析油含量分析,甲醇含量采用氣相色譜分析。
2.1.2 含凝析油水相發(fā)泡 非水相泡排藥劑(十二烷基苯磺酸鈉、GC-1(復配藥劑)、十六烷基三甲基溴化銨和十六烷基三甲基氯化銨等多種表面活性劑)在油水比9:1、8:2、5:5、2:8、1:9 溶液中,采用高速攪拌發(fā)泡,轉速控制在6000~8000 r/min,進行性能評價。
(1)發(fā)泡能力測試:復配藥劑攪拌結束后,用量筒量取泡沫體積即為發(fā)泡能力(mL)。
(2)泡沫穩(wěn)定性測試:將制備好的泡沫導入自制泡沫測量儀中,用電子秒表計時,記錄泡沫儀液面上升隨時間的變化值,并換算成體積量。當排液量為50 mL 時即為半衰期t1/2。
(3)攜液能力測試:動態(tài)泡沫帶水法是用于測定起泡劑溶液在氣體攪動下,產生泡沫的能力和泡沫含水量,本試驗采用的動態(tài)帶水儀為自制。利用該裝置評價起泡劑時,將250 mL 試樣溶液加入玻璃管底,然后將空氣以5 L/min的流速從管底注入,當泡沫到達上部出口時開始計時,測量3 min 后泡沫帶出的液體體積。
2.2.1 凝析油與水不同比例的發(fā)泡性能 非水相泡排藥劑(十二烷基苯磺酸鈉、GC-1(復配藥劑)、十六烷基三甲基溴化銨和十六烷基三甲基氯化銨等多種表面活性劑)在油水比9:1、8:2、5:5、2:8、1:9 溶液中,采用高速攪拌發(fā)泡,轉速控制在8000 r/min,進行發(fā)泡量、半衰期性能評價。
表3 轉速8000 r/min下0.5%濃度非水相藥劑不同油水比下發(fā)泡情況
表4 轉速8000 r/min下1%濃度非水相藥劑不同油水比下發(fā)泡情況
表5 轉速8000 r/min 下4%濃度非水相藥劑不同油水比下發(fā)泡情況
從表3、表4、表5 中數(shù)據可以看出:(1)非水相泡排藥劑中發(fā)泡效果和穩(wěn)定效果明顯;(2)非水相泡排藥劑制得的泡沫的半衰期和發(fā)泡量隨濃度增大而增大。(3)非水相泡排藥劑的發(fā)泡量隨著油水比減小而增大,當油水比為5:5 時,非水相泡排藥劑發(fā)泡量最佳。
2.2.2 礦化度、甲醇與非水相泡排劑配伍性實驗 根據榆林南區(qū)氣田水質特征、地層溫度、甲醇含量等氣井特點,對非水相泡沫劑進行室內攜液能力測試,分析不同因素(礦化度、甲醇含量)對新型泡排劑的影響程度。通過礦化度、甲醇與非水相泡排劑配伍性實驗,從表6、表7 中數(shù)據可以看出:隨著礦化度逐漸升高,非水相泡排劑攜液量略有下降趨勢,但影響不大;高甲醇含量對非水相泡排劑攜液量有影響,但非水相泡排劑攜液量依舊能達到泡排要求。
表6 不同礦化度對泡排劑的影響
表7 不同甲醇含量對泡排劑的影響
2.2.3 非水相泡排劑在氣田水樣中試驗 結合榆林南區(qū)氣井生產特征,氣田產水特征“三高”高凝析油、高礦化度、高甲醇含量特點,通過選取氣田氣井水樣分析,模擬凝析油、礦化度、甲醇含量同時存在的情況下,非水相泡排劑進行室內攜液能力測試,測試結果(見表8)。
從表8 中可以看出:非水相泡排劑在高凝析油、高礦化度、高甲醇含量氣井水樣中有很好發(fā)泡能力和攜液能力,能夠適用于榆林南區(qū)“三高”氣井。
泡沫排水采氣技術適用于弱噴及間噴產水井的排水,對于水淹井、水氣比很高且地層壓力又較低的井不宜采用。榆林南區(qū)近10年開發(fā),目前需要采取泡排措施低產氣(小于1.5×104m3/d)井較多,約占總井數(shù)58%,屬于ⅡC和Ⅲ氣井。受氣井能量和儲層物性的制約,氣井產能不足,配產較低,導致氣井產氣量遠遠小于臨界攜液流量,氣井存在嚴重積液現(xiàn)象,生產時油套壓差大,影響氣井正常生產。
結合泡沫排水采氣技術適用條件及實際現(xiàn)場工作經驗,分別選取3口凝析油含量為30%、40%、50%的典型低產氣井進行現(xiàn)場試驗。同時采取3口氣井水樣,進行室內水質特征化驗分析(見表9)。
表8 凝析油、礦化度、甲醇同時存在對泡排劑的影響
表9 3口氣井水質特征分析結果表
3.2.1 榆43-X 井 榆43-X 井生產層位盒8+山2,無阻流量10.1173×104m3/d,配產1.5×104m3/d。水樣化驗分析凝析油含量30%。開井生產,油套壓下降較快,油套壓差逐漸增大,日產水量0.3~1.1 m3,產水較少,10月下旬油套壓差為3.6 MPa,存在積液現(xiàn)象。該井2012年10月26~11月17日進行間斷性連續(xù)泡沫排水,采用非水相泡排劑,試驗前油套壓差為3.6 MPa,泡排后油套壓差1.2 MPa,與試驗前相比,油套壓差減小了2.4 MPa,并延長氣井開井時間,生產平穩(wěn)。
表10 榆43-X 井泡排試驗數(shù)據表
3.2.2 榆30-X 井 榆30-X 井生產層位馬五13+馬五12+山2,無阻流量3.5459×104m3/d,配產1.0×104m3/d。水樣化驗分析凝析油含量40%。開井生產過程中,油套壓下降較快,油套壓差逐漸增大,日產水量0.3~1.0 m3,產水較少,5月下旬油套壓差持續(xù)較大,判斷井筒存在積液現(xiàn)象。
表11 榆30-X 井泡排試驗數(shù)據表
該井于2012年6月3~6月26日進行間斷性連續(xù)泡沫排水,采用非水相泡排劑泡排后(見表11),油套壓差較小,產液量增多,氣井生產平穩(wěn),效果明顯。
3.2.3 榆28-X 井 榆28-X 井生產層位馬五13+盒8,無阻流量11.098×104m3/d,配產0.5×104m3/d。水樣化驗分析凝析油含量50%。該井屬于典型小產量氣井,開井生產后,油套壓下降較快,油套壓差逐漸增大,日產水量0.3~0.8 m3,產水較少,10月上旬油套壓差持續(xù)較大,判斷井筒存在積液現(xiàn)象。
該井于2012年10月21~11月22日進行間斷性連續(xù)泡沫排水,采用非水相泡排劑泡排后(見表12),油套壓差較小明顯,產液量增多,氣井生產平穩(wěn),效果明顯。
表12 榆30-X 井泡排試驗數(shù)據表
(1)現(xiàn)場試驗表明非水相泡排劑在具有一定產能、攜液能力較差低產氣井上的應用,有明顯的效果,能夠有效降低氣井生產油套壓差,排除井筒積液,確保氣井生產平穩(wěn),延長氣井生產時間,適用于榆林南區(qū)低產積液氣井排水采氣的泡排劑。
(2)非水相泡排劑是一種抗高凝析油含量的泡排劑,選取的3口不同凝析油含量氣井,現(xiàn)場試驗井排水效果明顯,解決了凝析油含量高的積液氣井排水采氣工藝瓶頸問題。
(1)室內試驗評價和現(xiàn)場試驗表明:非水相泡排劑具有抗甲醇、礦化度、高凝析油能力的泡排劑,在具有一定產能、攜液能力較差低產氣井上的應用,有明顯的效果,能夠有效降低氣井生產油套壓差,排除井筒積液,確保氣井生產平穩(wěn),延長氣井生產時間,適用于榆林南區(qū)凝析油含量較高的低產積液氣井排水采氣泡排劑。
(2)對于凝析油含量在60%以上的積液氣井,泡排前建議先加注些清水稀釋,降低凝析油比例后,加注非水相泡排劑進行泡排效果更佳。
(3)冬季泡排時產液量過大會導致地面管線液堵,根據現(xiàn)場試驗情況分析,泡排應在油套壓差較小時及時進行。
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