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        鋼卷的自動上卷控制

        2013-07-02 06:45:54許強(qiáng)劉乃鎖陳秀琴李浩馬嵩源
        電氣傳動 2013年6期
        關(guān)鍵詞:鋼卷卷筒托輥

        許強(qiáng),劉乃鎖,陳秀琴,李浩,馬嵩源

        (天津電氣傳動設(shè)計(jì)研究所有限公司,天津300180)

        1 引言

        鋼卷的自動上卷是指通過順序控制和位置閉環(huán)控制,利用上卷小車,將鋼卷從馬鞍座運(yùn)送至卷筒。 由于自動上卷過程中使用位移傳感器定位,取代了人工上卷時的視覺定位,提高了定位精度,提升了上卷速度。 同時,自動上卷過程中不斷檢測現(xiàn)場信號(位置,壓力),判斷設(shè)備(小車、卷筒、活動支撐)當(dāng)前狀態(tài),自動允許與禁止相應(yīng)動作,保護(hù)了設(shè)備,降低了故障率。 本文所述方案及參數(shù)在某鋼廠可逆軋機(jī)得到了印證。

        2 機(jī)械布置及工藝過程

        自動上卷相關(guān)的機(jī)械設(shè)備布置及上卷過程中上卷小車的位移路徑可由圖1示意。 圖1中,(1)為鋼卷Coil,(2)為卷筒Reel,(3)為鋼卷小車Coil Car,(4)為馬鞍座Coil base,(5)為升 降 油 缸 hydrocylinder,(6)為 行 走 小 輪Wheel,(7)為托輥Supporting roll,(8)為超聲波傳感器Ultrasonic sensor。 上卷小車是鋼卷的運(yùn)送工具,上卷小車通過2 個動作功能實(shí)現(xiàn)對鋼卷的搬運(yùn),行走與升降。 行走通過小車底部的小輪完成,小輪由電機(jī)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)與軌道產(chǎn)生摩擦力后推動小車,其行走的行程范圍即取料位(馬鞍座)與上料位(卷筒)間距離a0。 升降則由位于小車上的兩液壓缸驅(qū)動,其伸縮長度h0即小車升降的行程范圍。

        圖1 上卷過程示意圖Fig.1 Coil auto-loaded schematic

        在小車行走路徑的上方安裝了超聲波傳感器,用以測算鋼卷的直徑,進(jìn)而確定小車的升降距離s,控制鋼卷中心能夠?qū)ふ业骄硗仓行摹?/p>

        由圖1得出s 的計(jì)算公式:

        式中:h1為卷筒中心至小車底部距離,小車上升高度不變時為一恒定值;h2為小車托輥中心至小車底部距離,小車上升高度不變時值固定;h(D)為鋼卷中心至小車托輥中心距離,同卷徑相關(guān),計(jì)算值;s 為鋼卷中心至卷筒中心距離,隨h(D)變化。

        圖1上所示的小車位置即為實(shí)際上卷中小車停靠并測算鋼卷直徑的位置,是小車升降最高位,每次上卷過程小車都要??看宋?,故h1,h2在公式計(jì)算中作為不變值處理。 此位置在水平方向上也是固定的,即小車行走路線的測量位,距取料位a2,距上料位a1。

        3 鋼卷直徑的計(jì)算

        前面分析到在上卷過程中,需要求出s,s是鋼卷直徑D 的函數(shù),因此需要預(yù)先求出D,同時求出h(D),計(jì)算模型如圖2所示。

        圖2 卷徑計(jì)算模型Fig.2 Model of diameter compute

        由幾何關(guān)系,列出下面方程組:

        解方程組得:

        式中:H 為超聲波傳感器至小車托輥中心距離,小車高度位置相同時為恒定值;r 為小車托輥半徑,設(shè)計(jì)固定值;L 為兩小車托輥中心間的距離,設(shè)計(jì)固定值;h 為傳感器至鋼卷頂端距離,此值取決于鋼卷直徑的大小,是傳感器檢測出的數(shù)據(jù)。

        傳感器采用倍加福UC4000-30GM-IUR2-V15,測量范圍200 mm<x<4 000 mm,輸出信號I:4~20 mA,任意直徑(610~2 000 mm)的鋼卷能被傳感器覆蓋測量,測量數(shù)據(jù)能被PLC 采樣,滿足現(xiàn)場需求。

        4 自動上卷的順序控制

        依照圖3流程步驟,使用依托于Step7 的順序控制軟件S7-Graph 對整個自動上卷過程進(jìn)行編程。 在編寫程序時,每個步驟除了編寫執(zhí)行動作外,還需要編寫轉(zhuǎn)換條件,S7-Graph根據(jù)此轉(zhuǎn)換條件判斷上一個步驟是否完成,若已完成,則執(zhí)行此步驟,若尚未完成,則繼續(xù)等待。

        圖3 順控流程圖Fig.3 Flow chart of sequence control

        對各步驟的簡要說明如下。

        1)自動上卷過程啟動后,小車從任意位置下降至最低位,小車到達(dá)最低位置后,可沿軌道任意行走,不會受到障礙物影響。

        2)小車在最低位行走回退至馬鞍座下方。

        3)小車上升h0至最高位,頂起預(yù)先放置在馬鞍座上的鋼卷,同時達(dá)到測量高度。

        4)小車向前行走a2至傳感器正下方,鋼卷進(jìn)入其量程范圍。

        5)傳感器測量到距離h,通過式(3)求出D與h(D)。

        6)判斷D 值是否合理,正常的鋼卷直徑范圍在610~2 000 mm 之間,若D 值超出范圍,說明傳感器可能存在故障,自動上卷過程不再繼續(xù)。

        7)依據(jù)式(1)計(jì)算得s,小車下降s 使卷筒與鋼卷同心對準(zhǔn),同時打開活動支撐,卷筒縮徑,為最終推卷提供無障礙通道。

        8)小車向前行走a1完成推卷使鋼卷套在卷筒上。

        9)卷筒漲徑,支撐鋼卷。

        10)小車下降h-s 至最低,活動支撐關(guān)閉,開卷機(jī)準(zhǔn)備建張,自動上卷過程結(jié)束。

        5 小車位置的閉環(huán)控制

        在整個自動上卷過程中,多次進(jìn)行了上卷小車的升降與行走操作,其實(shí)每次對小車的位移控制都使用了位置閉環(huán)。 通過位置閉環(huán),不但能使小車最終精確??浚€能控制小車速度使其快速、 一次響應(yīng)位置要求且不造成沖擊,令小車移動精確、穩(wěn)定、快速、高效。

        控制中處理器選用的是西門子CPU414-2DP,控制器選擇集成在Step7 中Libraries 的FB41 塊,此功能塊的核心功能是PID 調(diào)節(jié),該功能塊還有一些輔助功能,我們使用其死區(qū)、限幅功能,見圖4。 FB41 由循環(huán)中斷組織塊OB33 調(diào)用,將OB33 的掃描計(jì)算時間設(shè)為50 ms。 這個設(shè)置能夠滿足對位置控制實(shí)時性、快速性的要求。

        而位移傳感器選擇ELCO 公司絕對多圈編碼器,分辨率4 096/8 192,輸出信號為SSI或Profibus-DP,PLC 讀取雙字?jǐn)?shù)據(jù)作為反饋信號,使用此高分辨率、 高精度編碼器進(jìn)行小車位置的測量與反饋為高質(zhì)量的位置閉環(huán)提供了硬件保障。

        圖4 控制器結(jié)構(gòu)Fig.4 Controller structure

        在位置閉環(huán)控制中,采用的是P 調(diào)節(jié)器,即只激活FB41 的比例調(diào)節(jié),而不激活積分、微分環(huán)節(jié)。 小車移動速度與位置差的公式近似為

        式中:K 為與比例增益Kp成正比的系數(shù)。

        當(dāng)存在位置差時,小車移動,位置差消失時,小車???;位置差較大時,小車移動加快,位置差減小時,小車移動減慢;位置差為正時,小車前進(jìn)(上升),位置差為負(fù)時,小車后退(下降)。 這正是我們使用時要求的效果。

        在實(shí)際調(diào)試中發(fā)現(xiàn),小車移動過快會使操作困難,也增加了發(fā)生事故的可能性。 為了保證小車運(yùn)動中平穩(wěn)無沖擊,要求小車運(yùn)行速度v<100 mm/s,因此在P 調(diào)節(jié)器后增加了限幅器。

        同樣在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),運(yùn)動的物體難免存在一定的慣性,因此位置控制往往是滯后的,這將會造成當(dāng)實(shí)際值接近給定值時,實(shí)際值圍繞給定值來回變化,即小車的來回移動,這種超調(diào)與振蕩在工藝上是不允許的。 所以增加死區(qū)功能將P 調(diào)節(jié)器提前關(guān)閉,避免出現(xiàn)過調(diào)節(jié)。

        我們已經(jīng)分析了閉環(huán)控制的一些共性,這適用于小車的升降和行走,下面再結(jié)合其各自的特點(diǎn)分別予以討論。

        5.1 小車升降控制

        升降控制采用比例閥操控升降液壓缸,通過調(diào)節(jié)比例閥開口度,控制液壓缸的流速,從而控制升降快慢。比例閥采用Vickers 外置放大板型,比例閥型號KDG5V-7-33C170N100-EM-U-H1-10,放大板型號EEA-PAM-523-A-32,控制信號U:±10 V。 放大板將此輸入信號轉(zhuǎn)化成電流信號后作用于比例閥電磁鐵,調(diào)整其開口度。 比例閥流量與增益曲線見圖5。

        圖5 比例閥特性曲線Fig.5 Characteristics curves of proportional control valve

        設(shè)比例閥流量增益為Kv,從圖5上觀察曲線是非線性的,因此Kv是曲線上各點(diǎn)的切線斜率。 而根據(jù)前面分析工藝對系統(tǒng)的要求必須是線性的,即Kv是常數(shù)。 依據(jù)控制電流大小進(jìn)行3 段擬線性化:0~20%,20%~40%,40%~100%。對于第1 段,流量非常小,且Kv接近于零,達(dá)不到控制目的; 對于第3 段因流量太大不能滿足v<100 mm/s 的要求,因此控制中利用第2段特性。 由式(4)令v=vmin=10 mm/s,sset-sact=z=8 mm(不發(fā)生振蕩超調(diào)同時能保證精確??康膙min與z,實(shí)驗(yàn)測得)求得K,再根據(jù)K=Kp×Kv×C1求得Kp,其中C1為與流體管路相關(guān)的常數(shù)。 控制器各參數(shù)設(shè)置為Kp=200,Tn=0,z=0.005×h0,B=40%。

        5.2 小車行走控制

        由于現(xiàn)在大部分可逆軋機(jī)都安裝了CPC裝置,在開卷軋制中CPC 裝置能夠完成鋼卷寬度方向上的對中,所以此軋機(jī)上卷過程沒有寬度對中要求,故而小車的行走動作只是實(shí)現(xiàn)對幾個固定位置(鞍座、傳感器、卷筒)的追蹤。

        行走控制是由變頻裝置操控變頻電機(jī),通過改變電機(jī)輸入頻率從而調(diào)節(jié)其轉(zhuǎn)速,最終控制小車的移動速度。 變頻器采用西門子MM440系列,控制方式為V/f,通過Profibus-DP 協(xié)議從中央控制器CPU414-2DP 接收控制字、 速度給定等重要指令。 由于轉(zhuǎn)速與頻率特性曲線基本為線性,因而不需要進(jìn)行分段線性化,Kv為常值,依據(jù)式(4)按照同樣的方法求解K(v=vmin=10 mm/s,sset-sact=z=8 mm),再由K=Kp×Kv×C2求得Kp=50,C2是與小車減速箱速比、車輪輪徑相關(guān)的固定值。

        6 結(jié)論

        自動上卷技術(shù)在可逆軋機(jī)上得到了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,設(shè)計(jì)方案滿足生產(chǎn)工藝要求。 大大加快了生產(chǎn)速度,提高了產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量;1 a 多來系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,可靠性高。

        [1] 馬小亮.高性能變頻調(diào)速及其典型控制系統(tǒng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

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