顏全生,馬昊旻,杜江
(深圳職業(yè)技術(shù)學院 工業(yè)中心,廣東 深圳 518055)
水泥是建筑中的主要材料。水泥生產(chǎn)是建材業(yè)中生產(chǎn)的能耗大戶,降低能源消耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量是提高企業(yè)競爭力和經(jīng)濟效益的重要措施。節(jié)能降耗成為每個企業(yè)管理者所關(guān)心的重點。水泥生產(chǎn)是一個連續(xù)復(fù)雜的理化反應(yīng)生產(chǎn)過程,環(huán)節(jié)多,控制對象復(fù)雜、同時具有較大的慣性,純滯后,非線性的特點,系統(tǒng)工況復(fù)雜,且受干擾影響大。自動控制能保證生產(chǎn)穩(wěn)定,降低能耗減少污染降低生產(chǎn)強度[1]。
水泥的生產(chǎn)是將開采的石灰石與煤等進行鍛燒,溫度在1 200~1 600 ℃,鍛燒后進行強冷,就出現(xiàn)大小不一的塊狀與粉末,稱為熟料。將熟料、石膏、碎石、磚渣、粉煤灰等按一定的比例配比進行研磨成粉狀,就成為水泥。磨料的磨稱 為“開路磨”,這個磨是用厚鋼板做成的直徑約4.2 m,長度13 m 的滾筒式,兩端各有一個孔,一端進料、一端出料。內(nèi)部分成3 個區(qū)域,各區(qū)域的功能不同,每個區(qū)域放的鋼球大小不一樣,有大球區(qū)域就是在粗料倉,中球區(qū)域就是在中料倉,小球區(qū)域就是細料倉,每個區(qū)域用襯板隔開但是有一定的高度,用研磨體對物料的破碎和研磨,但中間有一定的直徑是通的。當水泥料進料口就進入“開路磨”當磨轉(zhuǎn)動起來,球與水泥料互相碰撞,當這些水泥料由大塊研磨細小達到一定的量時,就通過磨的通道就到磨的中間區(qū)的中球區(qū),中間區(qū)用中球繼續(xù)與水泥料進行碰撞,當這些水泥料由細小塊研磨成粗粉時就到了小球區(qū)域,小球區(qū)域用小球繼續(xù)與水泥料進行碰撞成為細粉,其顆粒小于20 μm,在出口有抽風機將這些粉末抽出,就完成了水泥的磨粉。就進入裝袋程序,完成了水泥的生產(chǎn)如圖1所示。
圖1 水泥生產(chǎn)線控制系統(tǒng) Fig.1 Cement production line contol system
水泥生產(chǎn)所用的熟料是石灰石,這種石頭是在石頭山所具有的,因此生產(chǎn)熟料是在能挖出石灰石的所在地。另外鍛燒熟料對環(huán)境有污染,所以將熟料與水泥都分開生產(chǎn),特別是一些中小水泥生產(chǎn)廠都是購買熟料進行生產(chǎn)水泥的,陽江勝利水泥廠就是這樣的企業(yè)。
水泥生產(chǎn)線的控制采用西門子的PCS7 系統(tǒng)對水泥生產(chǎn)線進行自動監(jiān)控。系統(tǒng)要求以“安全、可靠、實用”為原則,及時掌握了解生產(chǎn)過程中的各種參數(shù)的變化和設(shè)備運行的狀態(tài),保證生產(chǎn)過程安全和質(zhì)量穩(wěn)定,能優(yōu)化工藝流程,提高管理水平,取得最佳效益[3]。在結(jié)構(gòu)設(shè)計上考慮到“穩(wěn)定性、通用性、先進性”,設(shè)計成集中管理分布式控制[4]系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)拓撲如圖2所示。
圖2 網(wǎng)絡(luò)拓撲圖 Fig.2 Network topology
水泥生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)是對水泥的配料、粉碎、裝袋進行自動控制與監(jiān)控,系統(tǒng)采用冗余的中央操作分別對廠變配電系統(tǒng)、生產(chǎn)的監(jiān)控、報警、記錄、存儲、報表的生成及管理功能進行監(jiān)控。整個系統(tǒng)配置了4 臺操作員站分別對不同的生產(chǎn)工段進行控制,其中有一臺兼有工程師站的功能,可以對系統(tǒng)的編程、組態(tài)工作,系統(tǒng)設(shè)有報警裝置、打印機等,對系統(tǒng)可以實時、定時、隨時進行打印。操作站通過以太網(wǎng)與廠管理系統(tǒng)進行資源共享,了解專家的建議。
操作站采用Dell 工業(yè)級電腦,10/100Mbit/s 以太網(wǎng)通信卡??刂普静捎梦鏖T子S7-400H 系列PLC,雙CPU 主從結(jié)構(gòu),主CPU(414-4H)進行系統(tǒng)控制、從CPU(CP443-1)進行網(wǎng)絡(luò)通信管理,雙交換機(EDS8-R)、雙溫度模塊(PT100)、雙電源(SITOP)雙接口電路;模擬量輸入AI8 10 塊,模擬量輸出AO45塊;數(shù)字量輸入DI22 塊,數(shù)字量輸出DO11 塊,中間繼電器MY2NJ 120 個,4 臺機柜,2 臺儀表顯示盤。整個系統(tǒng)共計1 100 個控制點,用PCS7 系統(tǒng)進行軟件開發(fā),控制畫面用WICC 進行設(shè)計,系統(tǒng)的硬件由西門子的PLC﹑變頻器﹑傳感器組成,通訊采用PROFIBUS + PROFINET 結(jié)構(gòu),用PROFIBUS 接口構(gòu)成PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備,讀取PROFIBUS 總線上各I/O 站的數(shù)據(jù)。同時配有PROFINET 接口,可與上位機通訊,實現(xiàn)與上位機的高速數(shù)據(jù)監(jiān)視與控制功能。
水泥生產(chǎn)首先是配料。因為水泥的標號不同各種材料的組成就不同,如325 號水泥的所用的材料;熟料58%;石膏4.5%;填充料29%;石子8%;助磨劑等組成。它是有5 個料倉出口,按比例出料。在每個料倉的出口都是由雙螺旋絞刀控制出料,控制雙螺旋絞刀的運轉(zhuǎn)的角度和轉(zhuǎn)速,同時在出口下方有稱重的電子皮帶秤進行稱重,皮帶秤的荷重傳感器和變頻器的速度信號通過流量積分儀轉(zhuǎn)換為電信號輸入給PLC,由PLC 轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號送到上位機顯示,同時與PLC 設(shè)定值進行比較,用PID算法對螺旋絞刀進行閉環(huán)控制,保證輸出的每種原料有足夠的精度,使誤差控制在允許的范圍內(nèi)如圖3所示。
圖3 水泥配料PID 混合控制框圖 Fig.3 The frame chart of cement commix PID control
生產(chǎn)每一種標號的水泥其配方的比例都是不同的,根據(jù)市場的銷售情況進行生產(chǎn)。針對購進的水泥熟料和各種配料的情況進行配比。PCS7 系統(tǒng)在配料系統(tǒng)中建立各種材料的數(shù)據(jù)庫,將各種材料的成分含量存入數(shù)據(jù)庫。水泥配方常有5 種材料,要根據(jù)水泥的標號和熟料和各種配料的數(shù)據(jù)進行配料,配料中有3 種選擇;1)自主選擇,設(shè)置最高限額和最低限額參數(shù);2)專家建議自動控制參數(shù);3)經(jīng)驗選擇參數(shù),上次生產(chǎn)的參數(shù)和數(shù)據(jù)庫中記錄參數(shù)。同時采用在線分析儀進行分析,為了提高合格率[5]只要選擇水泥的標號和總重量及熟料與各種原料的數(shù)據(jù),其它在生產(chǎn)運行中經(jīng)過在線檢測進行配料調(diào)整[6]如圖4所示,水泥生產(chǎn)線配料系統(tǒng)。
圖4 水泥生產(chǎn)線配料系統(tǒng) Fig.4 Batching system of cement production line
在水泥加工中這是最主要的工序。配料系統(tǒng)將配好的料,通過傳送皮帶機送到滾筒式的“開路磨”磨成粉狀的水泥?!伴_路磨”在運行時總的重量是260 t,用3 500 kW 的電機進行驅(qū)動,日產(chǎn)600 t 水泥?!伴_路磨”在起動時是將滾筒兩端支撐的滾動架進行噴油,油嘴有兩個;低壓油嘴和高壓油嘴,低壓油嘴噴出的油作為潤滑的功能,高壓油嘴噴出的油作為滾筒和瓦型支架的潤滑油膜及冷卻的用途。在“開路磨”起動時油泵工作兩個油嘴同時噴油,正常運行時高壓油嘴停止。
2.2.1 “開路磨”的散熱控制
當滾筒運行時,筒內(nèi)的鋼球與水泥料進行碰撞會產(chǎn)生大量的熱量。當溫度達到80°時高壓油嘴噴出的油對傳動機構(gòu)進行散熱。同時對滾筒的外部進行澆水散熱。同時對滾筒內(nèi)外不同的部位進行溫度檢測控制。如圖5所示。水泥的各種材料要成為粉狀,必需將材料中的水分蒸發(fā)掉,在滾筒內(nèi)有加溫的裝置。當滾筒內(nèi)達到一定的溫度后成為所需的 粉狀水泥,滾筒系統(tǒng)中有8 個溫度檢測點。在大球區(qū)域設(shè)有三個測溫點,當滾筒運行一定的時間后,水泥材料就要達到規(guī)定的溫度就可進入中球區(qū),在中球區(qū)域設(shè)有兩個測溫點,當水泥材料進入小球區(qū)這是最關(guān)鍵的成品區(qū),在這個區(qū)域設(shè)有3 個測溫點,保證水泥質(zhì)量和效率,溫度低出粉率低需要更多的研磨時間,溫度高對產(chǎn)品的質(zhì)量及設(shè)備也有損壞。
圖5 開路磨溫度檢測圖 Fig.5 Temperature detection of open circuit grinding
2.2.2 滾筒式的水泥生產(chǎn)控制
在滾筒內(nèi)水泥的原料裝齊后開始啟動,將原料磨成粉狀。鋼球經(jīng)過滾筒16 r/min,運轉(zhuǎn)的碰撞將水泥磨成粉狀,用風機的管道將粉狀的水泥抽出成為產(chǎn)品。風機的風量有一定的規(guī)定,風量過大將會把顆粒狀的抽出,影響水泥的質(zhì)量;風量小會影響水泥的產(chǎn)量。在滾筒運行不同的時間段對風量有不同的要求,采用變頻器進行改造抽風系統(tǒng)。是在保留原控制系統(tǒng)上增加一套變頻調(diào)速系統(tǒng)與原控制系統(tǒng)并聯(lián),形成的雙回路控制系統(tǒng)。其特點是雙控制回路是互為備用可靠性高,控制電路檢修時不用停機,保障了生產(chǎn)的連續(xù)進行。通過改變電機的轉(zhuǎn)速來改變系統(tǒng)供風量,從而達到節(jié)能降耗的目的。
由于使用變頻器能任意調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速,因此可按所需風量準確調(diào)節(jié)風量的大小,大大降低因風機引起的噪音,減少水泥粉塵污染,抽風機采用90 kW 的變頻器經(jīng)過多次測試設(shè)定在40~30 Hz 之間,這樣抽風機的節(jié)能在40%左右。
水泥生產(chǎn)是從原料倉進行檢測,根據(jù)水泥生產(chǎn)的需要進行配料的準備,如圖6所示。
圖6 水泥生產(chǎn)線流程圖 Fig.6 Cement production line flow
成品水泥通過管道的抽風將粉狀的產(chǎn)品吸入成品倉,完成生產(chǎn)的過程后進入包裝的工序。裝袋有4 道工序,取袋、打開袋口、裝水泥、袋的縫口等。水泥包裝是在一個轉(zhuǎn)盤上完成,首先是取袋,將裝水泥的袋子用機械手取出到裝袋機上。轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動一個角度是第2 步,用兩個吸盤將袋子的口打開用。轉(zhuǎn)盤再轉(zhuǎn)動一個角度是第三步,將轉(zhuǎn)盤上方的水泥出倉口對準打開的袋子口,裝袋的水泥需要保證重量,在料倉的出口用雙螺旋絞刀控制出料,用PID 算法控制雙螺旋絞刀的運轉(zhuǎn)的角度和轉(zhuǎn)速,同時有稱重的傳感器作為反饋的依據(jù)。轉(zhuǎn)盤再轉(zhuǎn)動一個角度是第四步,將裝好水泥的袋子進行縫口。最后將水泥袋子推到傳送帶送到成品倉庫或汽車上,水泥包裝流程圖如圖7所示。
圖7 水泥包裝流程圖 Fig.7 Cement packing flowchart
通訊網(wǎng)絡(luò)主要完成中央控制室操作員和各現(xiàn)場控制站的數(shù)據(jù)通訊,采用TCP/IP 協(xié)議。水泥生產(chǎn)線有大功率的電動機的啟動運行的干擾,用穿鋼管進行屏蔽保護。西門子的PROFIBUS 現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品具有非常好的可靠性,只要連接各個控制站的網(wǎng)絡(luò)信號線路正確,網(wǎng)絡(luò)通信就能正常工作,而且網(wǎng)絡(luò)的組態(tài)也很簡單,只要配置好參數(shù)就可以進入正常的通信[7]。
數(shù)據(jù)服務(wù)器作為所有控制站信息的交匯點,擁有整個系統(tǒng)的狀態(tài)信息。根據(jù)主站所需要完成的任務(wù),采用模塊化的軟件設(shè)計,分為:初始化模塊,通訊模塊,故障診斷模塊。
在初始化模塊中,每次PLC 重新啟動時,首先運行組織塊中的指令集,因此程序初始化的功能塊的作用主要是給一些輸入映像區(qū)和存儲區(qū)賦初始值,所運行簡單指令。
在通訊模塊中,主站的主要功能是實現(xiàn)與其它站之間的信息共享,這種共享是通過網(wǎng)絡(luò)通訊實現(xiàn)的。
在故障診斷模塊中,當系統(tǒng)中的某一個從站與主戰(zhàn)不能通訊時,不管是什么原因引起的,都會在操作界面上顯示出來。在操作界面上有對應(yīng)的圖像顯示狀態(tài),當發(fā)現(xiàn)某一個從站不能通信時,對應(yīng)的設(shè)備的圖像用紅色閃爍,并同時用聲音發(fā)出。
系統(tǒng)軟件分為上位機由WICC 組態(tài)軟件設(shè)計和下位機,現(xiàn)場控制軟件設(shè)計。上位機是整個系統(tǒng)過程控制軟件包括:生產(chǎn)總貌圖,控制流程圖,過程畫面顯示和管理圖表,報警信息的圖表,生產(chǎn)記錄的報表管理和打印功能,參數(shù)列表顯示圖,過程數(shù)據(jù)輸入輸出,連續(xù)控制調(diào)節(jié),順序控制,歷史數(shù)據(jù)的存儲,人機接口控制及實時數(shù)據(jù)處理功能。這些集中操作、監(jiān)視層,通過WICC 完成。
現(xiàn)場控制軟件,主要是邏輯控制。完成設(shè)備的啟停和相關(guān)的故障處理。生產(chǎn)線上所有設(shè)備集中控制運行方式有連鎖控制、單機控制[8]。在正常生產(chǎn)過程中,設(shè)備處在集中控制的連鎖模式下。電機和各種閥門按程序進行啟停控制。連鎖運行方式是指順序啟動,因為系統(tǒng)啟動時有功率較大的設(shè)備,啟動時間長,啟動電流大,所有設(shè)備不能同時啟動。 根據(jù)水泥生產(chǎn)的工藝,編制控制流程。生產(chǎn)水泥的標號、總量、各個原料配比數(shù)量,其中水泥配料控制采用閉環(huán)數(shù)字PID 控制。對研磨機進行自動控制。到成品的包裝等。
通過對水泥生產(chǎn)線的自動控制的改造。水泥抽風機采用變頻控制節(jié)電40%左右。整套系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制后,可以有效的控制各個生產(chǎn)環(huán)節(jié),在電腦前可以對整個系統(tǒng)進行監(jiān)控,減輕了生產(chǎn)強度和減少了人員的數(shù)量。同時對水泥生產(chǎn)的配料用專家系統(tǒng)進行決策,大大地提高配料的科學性,提高了水泥的質(zhì)量。這套系統(tǒng)經(jīng)過兩年多的運行,生產(chǎn)水泥的質(zhì)量穩(wěn)定可靠,大大地提高了經(jīng)濟效益和企業(yè)的名譽。
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