中國一重水壓機(jī)鍛造分廠 (黑龍江 161042) 宿發(fā)彬
中國一重長期生產(chǎn)大型鍛件,尤其是近年來在加氫及核電產(chǎn)品的制造上取得了優(yōu)異的成果。近期,我廠生產(chǎn)的一批厚度較小的Q345(16Mn)管板在調(diào)質(zhì)后出現(xiàn)變形,尺寸無法滿足精加工的情況。對實際生產(chǎn)情況了解后,在后續(xù)類似鍛件的生產(chǎn)過程中,我們通過對粗加工圖樣熱處理留量調(diào)整及調(diào)質(zhì)時合理擺放墊鐵解決了這一問題。
管板鍛件尺寸如圖1所示,材質(zhì)為Q345(16Mn)。調(diào)質(zhì)時裝爐情況,如圖2所示。
圖1
圖2 管板調(diào)質(zhì)時裝爐情況
調(diào)質(zhì)后的具體變形情況如圖3所示,最高點與最低點相差53mm。管板的變形較為嚴(yán)重,即使是用水壓機(jī)校形,在尺寸上也是相當(dāng)困難。
圖3 管板調(diào)質(zhì)后具體變形情況
針對上述問題,對實際生產(chǎn)情況進(jìn)行全面了解后,發(fā)現(xiàn)變形部位主要在下面沒有墊鐵支撐的地方出現(xiàn),并且出現(xiàn)此類現(xiàn)象的管板還有一個特點就是直徑大,厚度薄。因此,推斷是因為高溫狀態(tài)下管板在自身重力的作用下發(fā)生塑性形變,導(dǎo)致最終的結(jié)果。
根據(jù)分析結(jié)果,在兩個方面進(jìn)行了調(diào)整。
(1)在做粗加工圖樣時,增加管板厚度上的熱處理留量。改進(jìn)后管板鍛件尺寸如圖4所示,增加了厚度上的留量。
圖4
(2)在淬火裝爐時采用圖5所示方式增加短墊鐵的擺放,并在回火裝爐時將管板順時針旋轉(zhuǎn)45°再按圖5方式裝爐回火。
圖5 優(yōu)化后管板調(diào)質(zhì)時的裝爐圖樣
通過上述方法生產(chǎn)的后續(xù)幾個管板,經(jīng)尺寸檢測,最高點與最低點相差最大的只有34mm,完全滿足下道工序加工。
(1)在編制類似餅類鍛件的粗加工圖樣時,一定要考慮到鍛件直徑尺寸大、厚度小、易變形的特點,適當(dāng)增加熱處理留量。
(2)在調(diào)質(zhì)裝爐時,注重墊鐵擺放,防止鍛件熱變形的發(fā)生。