第一重型機(jī)械集團(tuán)公司有限公司 (黑龍江齊齊哈爾 161042) 劉時(shí)雨 蔣 波 李 強(qiáng)
礦山用大型電鏟用于露天礦開采、裝卸,工作場地復(fù)雜,裝載量大,按鏟斗裝載量主要分為28~51m3不等型號。卷筒是其關(guān)鍵部件之一,采用卷筒雙螺旋溝槽形式,實(shí)際使用時(shí),卷筒與提升鏟斗鋼絲繩反復(fù)強(qiáng)烈摩擦,故要求卷筒基體具有較高的強(qiáng)度、韌性,溝槽表面要求具有優(yōu)良的耐磨性能。
由于雙螺旋溝槽的特殊形狀,表面淬火困難極大。此類產(chǎn)品我公司于1985年在美國PH公司的協(xié)助下,采用火焰淬火進(jìn)行過熱處理。但火焰淬火的質(zhì)量存在不穩(wěn)定性,難以滿足圖樣技術(shù)要求。而電鏟卷筒外委到具有表淬設(shè)備的國內(nèi)某廠家生產(chǎn),雖已成功交付了兩套,但溝槽淬火質(zhì)量較差,尤其是槽底出現(xiàn)了大量形態(tài)不一的裂紋。
為保障產(chǎn)品進(jìn)度與質(zhì)量,只能立足內(nèi)部設(shè)備改造與技術(shù)創(chuàng)新。基于卷筒不同直徑尺寸,利用公司現(xiàn)有臥式感應(yīng)淬火機(jī)床,設(shè)計(jì)、制作了工裝附具、感應(yīng)器、噴水器、防竄動裝置及合理的工藝參數(shù),邊試生產(chǎn)邊優(yōu)化工藝參數(shù)。在不影響其他產(chǎn)品件表面淬火的前提下,順利地完成了電鏟卷筒感應(yīng)淬火。同時(shí),改造后的設(shè)備也兼顧了凹面、凸面的不同類型產(chǎn)品的表面淬火生產(chǎn)。
(1)卷筒技術(shù)要求和表面淬火情況 28m3電鏟提升卷筒采用45鋼制造,材料臨界溫度見表1。基本外形尺寸:φ1403mm×2209mm(含法蘭),單重10 477kg,溝槽為雙螺旋狀,單側(cè)周長666.75mm,節(jié)距127mm。圖1為其結(jié)構(gòu)示意。卷筒203mm寬油封處表面淬火,硬度大于285HBW,提升卷筒雙螺旋溝槽整個(gè)槽面需表面淬火,淬火硬度50~55HRC,淬硬層深大于2.3mm。
表1 45鋼材料臨界溫度 (℃)
圖1 電鏟提升卷筒尺寸
卷筒生產(chǎn)工序?yàn)椋簾掍摗懺臁旨庸ぁ{(diào)質(zhì)→法蘭焊接→半精加工→表面淬火→精加工→裝配。其中,調(diào)質(zhì)的目的是為了提高卷筒基體強(qiáng)度,調(diào)整組織,為以后表面淬火做準(zhǔn)備。表面淬火工序的目的是提高雙螺旋溝槽表面硬度,保證其耐磨性能。
(2)表面淬火設(shè)備情況 我公司采用臥式軸類淬火機(jī)床,機(jī)床最大生產(chǎn)能力為φ0.7m×5m,感應(yīng)器最大行程4m,功率和頻率分別為250kW、0.5~10kHz。對于螺旋溝槽表面淬火,設(shè)備功率足夠,但淬火機(jī)床不具備三維調(diào)節(jié)裝置,必須設(shè)計(jì)專用輔具。
(3)表面淬火工藝難度 電鏟卷筒雙螺旋溝槽的特殊性決定了其表面淬火難度大。
第一,電鏟卷筒淬火面為特殊的螺旋圓弧溝槽,在淬火過程中,既要保證螺旋圓弧面均勻淬硬(圓弧直徑僅55mm左右),還要防止兩側(cè)相鄰弧頂過熱開裂。
第二,電鏟卷筒螺旋圓弧溝槽頂與槽底外圓周長差別較大,按以往感應(yīng)加熱方式,槽底相對加熱比功率大于槽頂,造成槽底加熱溫度比槽頂高,淬火時(shí)槽底產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力、組織應(yīng)力,容易產(chǎn)生淬火裂紋。
第三,因立足公司內(nèi)生產(chǎn),從附具設(shè)計(jì)、火焰噴嘴形式、托架制作、感應(yīng)器制作及工藝試驗(yàn)等一切都需要從零做起,缺少可參考的資料和經(jīng)驗(yàn)。
(1)淬火設(shè)備組成 考慮到以后可能生產(chǎn)大型電鏟產(chǎn)品,淬火附具設(shè)計(jì)參數(shù)可以滿足外圓φ2500~φ1300mm, 長度3000~1500mm卷筒表面淬火生產(chǎn)。淬火設(shè)備初步由感應(yīng)器(新制作)、噴水器(新制作)、電源及變壓器(原有)、水冷電纜(原有)、托輥、感應(yīng)器夾持裝置(新制作)及淬火機(jī)床(原有)等組成。
(2)感應(yīng)器噴水器的制作 提升卷筒相鄰槽頂處淬火時(shí)會產(chǎn)生尖角效應(yīng),容易過熱,甚至崩邊造成廢品,為此設(shè)計(jì)了專用淬火感應(yīng)器。感應(yīng)器、噴水器采用仿弧形一體設(shè)計(jì),近槽頂處收口5mm左右;感應(yīng)器弧形內(nèi)加導(dǎo)磁體,感應(yīng)器下方一定角度鉆孔,用作噴水冷卻;感應(yīng)器上面兩側(cè)配置弧頂預(yù)冷用水冷噴嘴,并可獨(dú)立調(diào)整位置,且可調(diào)節(jié)水壓、水量,如圖2所示,實(shí)物照片見圖3。
圖2 感應(yīng)器示意
圖3 感應(yīng)器照片
(3)感應(yīng)器夾持裝置設(shè)計(jì)制作 感應(yīng)器夾持裝置上必須安裝以下設(shè)備:變壓器及連接水冷電纜(原變壓器及連接水冷電纜固定結(jié)構(gòu)件尺寸為600mm×600mm×1200mm),感應(yīng)器、噴水器夾持裝置,感應(yīng)器三維手動調(diào)節(jié)裝置。
設(shè)計(jì)參數(shù)說明:感應(yīng)器中點(diǎn)與托輥中心距離約950mm,距地面約1700mm;感應(yīng)器、噴水器三維手動調(diào)節(jié)距離為前后±300mm、上下±350mm、左右±100mm;小車承重為變壓器、感應(yīng)器、噴水器及其配套設(shè)施重量,同時(shí)考慮連接水冷電纜移動拉力。
(4)速度匹配 根據(jù)公司臥式淬火機(jī)床功率等因素,卷筒溝槽淬火時(shí)感應(yīng)器沿卷筒圓周移動線速度控制在150~180mm/min,感應(yīng)器橫向移動速度2.1~2.7mm/min,按卷筒直徑1400mm計(jì),即使加熱單側(cè)一條螺旋溝槽至少需用總淬火時(shí)間240~300min。4條溝槽感應(yīng)淬火總時(shí)間達(dá)到16h,此時(shí)間還沒算預(yù)熱、機(jī)床調(diào)整時(shí)間,因此卷筒在托輥上旋轉(zhuǎn)速度與橫向移動速度匹配很重要。為達(dá)到此目的,特設(shè)計(jì)并加工了一個(gè)新帶輪替換原有帶輪,見圖4。
圖4 速度配比用帶輪
(5)防竄動裝置 由于電鏟卷筒上螺旋溝槽在托輥上長時(shí)間轉(zhuǎn)動時(shí),必然產(chǎn)生橫向運(yùn)動,夾持感應(yīng)器小車在淬火過程中必須保證感應(yīng)器與電鏟卷筒相對位置穩(wěn)定,不受卷筒橫向運(yùn)動影響,為此設(shè)計(jì)了一套防竄動附具。防竄動附具采用兩個(gè)固定在底座上的輥輪夾持卷筒法蘭兩側(cè),見圖5、圖6。
圖5 防竄動裝置
圖6 防竄動裝置照片
(1)淬硬層試驗(yàn) 為節(jié)省成本,按28m3電鏟提升卷筒溝槽形狀及尺寸投制了4件長方形平面試驗(yàn)件,尺寸500mm×520mm。按表2方案進(jìn)行感應(yīng)淬火試驗(yàn)。
按表2條件進(jìn)行試驗(yàn)件表面淬火試驗(yàn),淬火后沒進(jìn)行回火,試驗(yàn)件表面拋光后用HL-80數(shù)顯硬度計(jì)進(jìn)行淬火硬度檢測及滲透檢查。然后切開試驗(yàn)件(見圖7),磨削截面,酸洗并測淬硬層深度。結(jié)果見表3。
表2 感應(yīng)淬火試驗(yàn)方案
表3 感應(yīng)加熱淬火試驗(yàn)結(jié)果
圖7 試驗(yàn)件
由上述試驗(yàn)結(jié)果分析,卷筒溝槽表面淬火仿弧形感應(yīng)器設(shè)計(jì)基本成功,頻率5000~8000Hz,功率36~40kW,可以滿足技術(shù)要求。表面淬火前預(yù)熱可以改善淬火質(zhì)量,減輕淬裂性傾向。
(2)試生產(chǎn)工藝參數(shù) 試生產(chǎn)還投制了感應(yīng)器夾持裝置、專用噴水器、感應(yīng)器等設(shè)備。試生產(chǎn)工藝參數(shù):卷筒先用平板感應(yīng)器淬火203mm寬油封,淬火后轉(zhuǎn)臺車爐回火,回火保溫后空冷到200℃轉(zhuǎn)中頻感應(yīng)淬火機(jī)床利用余熱進(jìn)行溝槽淬火,頻率6300Hz、功率39kW,加熱溫度870~910℃,冷卻水溫20~40℃;淬火后190℃回火。
(3)檢查結(jié)果 第一件卷筒:203mm寬油封表面硬度40HRC左右;溝槽表面硬度47~50HRC,無明顯軟帶。卷筒表面打磨、著色檢查,非法蘭端第一槽有明顯淬火裂紋,長度斷續(xù)500mm,同螺旋其他槽有微裂;法蘭側(cè)第一槽有淬火裂紋,托輥橫向抖動時(shí)淬火處有明顯橫紋。打磨檢查非法蘭端第一槽裂紋較深,至少深2mm以上,其他裂紋深度較淺。如圖8所示。
圖8 第一件卷筒滲透檢查照片
第二件卷筒:203mm寬油封表面硬度40HRC左右;溝槽表面硬度48~51HRC,非法蘭側(cè)第三、第五道溝底寬15mm、長300mm左右存在軟點(diǎn)。卷筒表面經(jīng)打磨、著色檢查,法蘭側(cè)第六、八槽,基本裂一周,淬火過程中感應(yīng)器停止處有橫裂;非法蘭側(cè)1~2槽有縱向裂紋,斷續(xù)1/4圓周,如圖9所示。
圖9 第二件卷筒滲透檢查照片
(4)原因分析 第一,卷筒表面淬火托輥非專用托輥,速度調(diào)整精確度不高,長時(shí)間旋轉(zhuǎn)抖動明顯。托輥雖有無級調(diào)速裝置,但托輥旋轉(zhuǎn)速度不穩(wěn),嚴(yán)重影響淬火質(zhì)量。另外,兩托輥獨(dú)立放置,兩托輥同心度及兩托輥中心線與機(jī)床導(dǎo)軌平行度很難控制,影響卷筒淬火質(zhì)量。
第二,卷筒利用臺車爐回火余熱淬火,由于表面淬火時(shí)間長,卷筒表面溫度降低明顯,導(dǎo)致淬火應(yīng)力過大。
第三,卷筒雙螺旋溝槽底與槽頂圓周長差別大,以直徑1400mm計(jì)算,槽頂周長4396mm,槽底周長4000.36mm,仿弧形感應(yīng)器加熱弧頂與弧底的線速度不一樣,導(dǎo)致卷筒溝槽底加熱溫度高,槽底淬火應(yīng)力大。
(5)改進(jìn)措施 定制一體專用底座、托輥間距可調(diào)、精確調(diào)速托輥。采用火焰預(yù)熱,定制兩把大功率火焰加熱器,加熱器放置在卷筒兩側(cè)內(nèi)孔中,卷筒淬火前先預(yù)熱,待螺旋溝槽表面溫度達(dá)120~180℃時(shí),進(jìn)行淬火。同時(shí)利用余熱自回火,減少溝槽淬火后停留時(shí)間。
感應(yīng)加熱速度極快,幾秒內(nèi)將工件表面溫度由室溫加熱到850℃以上,感應(yīng)器形式對加熱效果影響極大。尤其圓形溝槽表面感應(yīng)加熱,槽頂與槽底圓周長度的差距、導(dǎo)磁體布置形式等因素必須考慮。改進(jìn)后感應(yīng)器如圖10所示(W1≈W2+2~4mm)。
(1)工藝參數(shù) 油封面滾壓取代原感應(yīng)淬火工序,保證其表面硬度達(dá)到圖樣要求;火焰預(yù)熱溫度≥120℃時(shí)開始感應(yīng)淬火。淬火過程中感應(yīng)器上部預(yù)熱溫度保持在120~170℃。卷筒沿圓周旋轉(zhuǎn)線速度150mm/min,感應(yīng)器橫向移動速度5mm/min。
淬火時(shí)感應(yīng)器與卷筒成形溝槽表面間距控制在3~4mm,感應(yīng)器加熱頻率6300Hz,加熱功率根據(jù)實(shí)際溝槽預(yù)熱溫度在35~40kW內(nèi)適當(dāng)調(diào)整,感應(yīng)加熱溫度870~910℃、冷卻水溫20~40℃。表面淬火過程中成形螺旋溝槽頂端5~8mm范圍內(nèi)用淋齒冷卻管進(jìn)行充預(yù)冷,淬火過程保證完整螺旋溝槽一次完成。卷筒一側(cè)溝槽淬火后,按上述參數(shù)淬火卷筒的另一側(cè)溝槽。淬火后卷筒利用預(yù)熱熱量自回火,不再進(jìn)行整體回火處理。
圖11為卷筒感應(yīng)淬火裝置示意。圖12為卷筒火焰加熱裝置。
圖10 改進(jìn)后感應(yīng)器示意
圖11 卷筒感應(yīng)淬火裝置示意
圖12 火焰加熱裝置照片
(2)檢查結(jié)果 按上述工藝進(jìn)行了兩件卷筒表面淬火,硬度結(jié)果見表4、表5。淬火面經(jīng)表面滲透檢查(見圖13、圖14),除法蘭側(cè)有少許斷續(xù)裂紋,其余處均未發(fā)現(xiàn)裂紋。斷續(xù)裂紋經(jīng)手工打磨0.2mm左右清除干凈,其產(chǎn)生原因是非法蘭端第一槽由于處于火焰加熱死角而溫度偏低所致。
表4 第三件卷筒感應(yīng)淬火后表面硬度 (HRC)
表5 第四件卷筒感應(yīng)淬火后表面硬度 (HRC)
圖13 第三件卷筒滲透檢查照片
圖14 第四件卷筒滲透檢查照片
(1)淬火過程卷筒成形溝槽頂部預(yù)冷 卷筒成形溝槽頂部由于尖角效應(yīng),感應(yīng)加熱時(shí)溫度相對于溝槽其他加熱表面淬火應(yīng)力高,再進(jìn)行下一次相鄰溝槽淬火時(shí)產(chǎn)生二次淬火現(xiàn)象,造成崩邊。通過感應(yīng)器兩側(cè)安裝淋齒預(yù)冷裝置,感應(yīng)加熱時(shí)預(yù)冷成形溝槽頂部,可防止尖角過熱現(xiàn)象。
(2)仿形感應(yīng)器設(shè)計(jì)與制作 制作螺旋溝槽仿形感應(yīng)器及噴水器,并按溝槽頂、溝槽底的圓周差,適當(dāng)增加感應(yīng)器對應(yīng)槽底距離,并合理布置導(dǎo)磁體,使感應(yīng)產(chǎn)生的渦流在溝槽表面均勻化。
(3)卷筒感應(yīng)淬火參數(shù)的制訂 螺旋溝槽感應(yīng)加熱后產(chǎn)生的熱應(yīng)力、組織應(yīng)力分布狀態(tài)很復(fù)雜,加上加熱、冷卻不確定因素,溝槽淬火后開裂傾向很大。卷筒淬火前預(yù)熱,并通過預(yù)熱熱量控制表面淬火冷卻終冷溫度,以控制馬氏體的轉(zhuǎn)變量,進(jìn)而達(dá)到減少淬火應(yīng)力及自回火的目的。
此卷筒的生產(chǎn)工藝與成品質(zhì)量,經(jīng)外方代表認(rèn)定,與PH公司不相上下,處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。尤其實(shí)現(xiàn)卷筒表面感應(yīng)加熱生產(chǎn)自動化,使卷筒溝槽表面淬火硬度、淬硬層深度均勻化,提高了產(chǎn)品使用壽命。而卷筒的自回火方法又節(jié)省了生產(chǎn)成本,減少了占爐周期。