蔣忠斌 馮秋平 張子泉 韋福軍 (柳州化工股份有限公司二造氣分廠 柳州 545002)
殼牌粉煤加壓氣化是當(dāng)今國(guó)際上先進(jìn)的煤氣化技術(shù),屬于氣流床氣化的第2代煤氣化技術(shù),已成為近年來(lái)國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)和生產(chǎn)廠家首選的氣化工藝。該技術(shù)對(duì)煤種、粒度具有較大兼容性,具有煤種適應(yīng)性廣、單系列能力大、氣化溫度高、氣化用氧耗量低、運(yùn)轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)、環(huán)境效益好等技術(shù)優(yōu)勢(shì),與我國(guó)的能源資源的基本國(guó)情相適應(yīng)。殼牌煤氣化系統(tǒng)生產(chǎn)的合成氣有多種作用,可用來(lái)制造純氫,生產(chǎn)合成氨、甲醇、含氧化合物,也可以用于制取運(yùn)輸燃油、城市煤氣、合成天然氣及發(fā)電。而我們柳州化工股份有限公司是國(guó)內(nèi)第一批引進(jìn)殼牌煤氣化的公司,于2007年投產(chǎn),開車至今,積累了豐富的開車經(jīng)驗(yàn),并且做了一系列本地化改造,達(dá)到了滿負(fù)荷95%年運(yùn)行率,本文即是本公司針對(duì)殼牌煤氣化反吹系統(tǒng)所做的改進(jìn)。
殼牌煤氣化主要是將煤粉、氧氣及蒸汽在加壓條件下并流進(jìn)入氣化爐內(nèi),在極為短暫的時(shí)間內(nèi)完成升溫、揮發(fā)分脫除、裂解、燃燒及轉(zhuǎn)化等一系列物理和化學(xué)過程。在殼牌氣化過程中,煤經(jīng)過高溫、高壓反應(yīng)后,大量灰分以渣的形式直接排放至除渣工段,少量則以飛灰形式串入氣化爐環(huán)形空間或者粘附在氣化爐水冷壁上又或者隨合成氣進(jìn)入后系統(tǒng),飛灰的存在對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的正常工作有很大的危害,比如堵塞過熱段輸氣管道,從而使氣流只能通過窄小的通道對(duì)水冷壁管道造成劇烈沖刷而造成漏水,使得系統(tǒng)不得不停車檢修;甚至飛灰過多,粘附在高溫高壓過濾器的濾棒上,導(dǎo)致過濾器前后壓差過大,濾棒經(jīng)受不住而斷裂,或者壓差過高而被迫停車。因此,必須通過反吹系統(tǒng)將飛灰從合成氣中盡可能的去除。國(guó)內(nèi)外的殼牌煤氣化系統(tǒng)基本上都是用來(lái)自空分系統(tǒng)提供的高溫高壓氮?dú)鈦?lái)進(jìn)行反吹,而本公司由于空分系統(tǒng)負(fù)荷不足以提供足夠量的高溫高壓氮?dú)膺M(jìn)行反吹,所以將高溫高壓氮?dú)飧臑閺暮蠊ば騼艋幚砀蓛舻臍涞獨(dú)饧訅汉髞?lái)進(jìn)行反吹。所以本文所討論的主要是針對(duì)殼牌煤氣化反吹系統(tǒng)的高壓高溫氮?dú)饬坎蛔阌只蛘卟环€(wěn)定的情況下所做的一種高價(jià)有效的改進(jìn)。
如圖示1所示,在高溫高壓氮?dú)獬渥愕那闆r下,由空分提供的高溫高壓氮?dú)馔ㄟ^反吹氣加熱熱器,加熱至225℃,然后進(jìn)入反吹氮?dú)饩彌_罐作為反吹氣源。當(dāng)高溫高壓氮?dú)獠蛔銜r(shí),可以由濕洗單元反吹氣洗滌塔來(lái)的粗合成氣進(jìn)入氣水分離器分離水后,經(jīng)反吹氣壓縮機(jī)加壓后通過反吹氣加熱器加熱至225℃后進(jìn)入反吹氣緩沖罐,然后送往各用戶。其用戶為高溫高壓過濾器反吹、氣化爐激冷段反吹、合成氣冷卻器反吹以及氣化爐底部環(huán)型空間冷卻氣。當(dāng)合成氣冷卻器反吹時(shí),高壓氮?dú)饩彌_罐可消除對(duì)高溫高壓過濾器供氣壓力的影響。緩沖罐的大小確保在合成氣冷卻器反吹系統(tǒng)峰值消耗情況下壓力不低于5.9MPa。通過自動(dòng)調(diào)節(jié)閥來(lái)穩(wěn)定出口壓力,經(jīng)管道返回濕洗單元。
反吹系統(tǒng)必須使用反吹氣定時(shí)清潔氣化爐和除灰單元的高溫高壓過濾器,以保證設(shè)備裝置不積灰堵塞,本公司假如使用高壓氮?dú)庾鞣创禋猓瑲饣癄t系統(tǒng)因高壓氮?dú)獠蛔阒荒芫S持80%的負(fù)荷;而使用反吹壓縮機(jī)的話,由于合成氣只是經(jīng)過洗滌塔進(jìn)行水洗的粗略處理,合成氣中還是帶有很大一部分酸性氣體,在路經(jīng)反吹管線時(shí),對(duì)管線以及設(shè)備造成非常大的腐蝕,所以經(jīng)常導(dǎo)致反吹壓縮機(jī)、換熱器、反吹管線、高溫高壓過濾器環(huán)管泄漏著火等嚴(yán)重事故。表1中為殼牌裝置反吹系統(tǒng)一年之內(nèi)出現(xiàn)的問題以及所影響的后果。
為了解決反吹系統(tǒng)的問題,我們可以從后工序凈化系統(tǒng)引用處理過的凈化氫氮?dú)?,?jīng)新配管線加壓接至氣化工段反吹氣總管,并安裝工藝閥和儀表閥進(jìn)行壓力調(diào)節(jié),并增加換熱器,將凈化氫氮?dú)獾臏囟燃訜岬?80℃以上,以滿足反吹氣的要求。而在系統(tǒng)開車時(shí),可以先啟用反吹壓縮機(jī),待系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定之后再切換至凈化氫氮?dú)?。而?dāng)凈化氫氮?dú)夤?yīng)有問題時(shí),則又可切換至反吹壓縮機(jī),從而避免降負(fù)荷,維持生產(chǎn)穩(wěn)定,系統(tǒng)的應(yīng)急處理能力也能得到很大的改善。
表1
氣化爐使用反吹氣壓縮機(jī)來(lái)壓縮洗滌后的合成氣用作壓縮氣源,從圖表列出的影響產(chǎn)量計(jì)算,每月影響產(chǎn)量為400噸氨氣,消耗高壓氮?dú)?6噸,按每噸氨3000元,每噸氮?dú)?800元計(jì),一年經(jīng)濟(jì)效益為 3000×400×12+1800×12×26=1496 萬(wàn)元。而改造估價(jià)也就在200萬(wàn)元左右。
正常情況下主要使用凈化氫氮?dú)庾鳛榉创禋庠?,?dāng)凈化氫氮?dú)鈿饬坎蛔銜r(shí),可切換反吹氣壓縮機(jī)來(lái)提供反吹氣源,這樣即可保證殼牌煤氣化長(zhǎng)周期高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。
經(jīng)過改進(jìn)之后,反吹系統(tǒng)出現(xiàn)的問題得到良好改善,基本上沒有因?yàn)榉创迪到y(tǒng)出現(xiàn)停車現(xiàn)象,泄漏現(xiàn)象也基本再也沒有發(fā)生過。但是還是有點(diǎn)缺陷,由于是用氫氮?dú)庾龇创禋庠?,?dāng)反吹管線有泄漏需要帶壓堵漏時(shí),必須要切換高壓氮?dú)庾鳛榉创禋庠?,不得不降低?fù)荷,所以如果后工序有足夠多的二氧化碳,可以用來(lái)當(dāng)成反吹氣源使用,那樣即可有效的解決上述問題。
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