亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        TBM主軸承密封系統(tǒng)洞內(nèi)修復(fù)

        2013-06-21 09:43:20
        隧道建設(shè)(中英文) 2013年3期
        關(guān)鍵詞:耐磨鋼唇形鋼帶

        賈 峰

        (中鐵隧道股份有限公司,河南 鄭州 450003)

        0 引言

        南疆吐庫二線鐵路中天山隧道右線使用的TB880E型掘進(jìn)機(jī)是1997年鐵道部從德國引進(jìn)的首臺全斷面敞開式硬巖隧道掘進(jìn)機(jī),先后承擔(dān)了秦嶺隧道、磨溝嶺隧道的掘進(jìn)任務(wù),其后閑置達(dá)5年之久。2007年9月中天山隧道進(jìn)場前,對TBM設(shè)備進(jìn)行了系統(tǒng)的整修,截至目前,該設(shè)備在中天山隧道掘進(jìn)達(dá)12 km,累計(jì)掘進(jìn)已超過22 km。

        掘進(jìn)機(jī)是集機(jī)、電、液于一體的隧道施工機(jī)械,主軸承為掘進(jìn)機(jī)的核心部件,其運(yùn)行狀態(tài)決定著設(shè)備的使用壽命,也影響著設(shè)備的工作效率。主軸承密封是隔斷外界與主軸承的屏障,若施工過程中主軸承密封受損,則會出現(xiàn)漏油、進(jìn)水、串脂、進(jìn)粉塵現(xiàn)象,從而嚴(yán)重影響設(shè)備的使用壽命。文獻(xiàn)[1]探討了主軸承密封出現(xiàn)故障后拆解刀盤和主軸承密封修復(fù)工藝;文獻(xiàn)[2]介紹了通過油樣檢測對主軸承密封進(jìn)行故障診斷;文獻(xiàn)[3]介紹了更換主軸承耐磨環(huán)的思路、工作程序、實(shí)施辦法和注意事項(xiàng);文獻(xiàn)[4]介紹了洞內(nèi)更換密封的過程和密封失效的原因。主軸承的地位十分重要,一旦停機(jī),洞內(nèi)處理難度增大,將嚴(yán)重延誤施工工期[5]。本文提出了主軸承密封系統(tǒng)失效后,通過優(yōu)化傳統(tǒng)修復(fù)工藝,針對問題提出創(chuàng)新修復(fù)工藝來修復(fù)主軸承密封系統(tǒng),延長主軸承的使用壽命。

        1 主軸承系統(tǒng)概況

        1.1 主軸承結(jié)構(gòu)及安裝方式

        TB880E型隧道掘進(jìn)機(jī)刀盤驅(qū)動主軸承為三列圓柱滾子組合軸承,其外徑5 200 mm,滾道直徑約4 500 mm,可承受極大的推力載荷和刀盤傾覆力矩。通過72根M56-10.9級液壓預(yù)緊高強(qiáng)度螺栓與齒輪箱聯(lián)接,內(nèi)齒圈以64根M64-10.9級液壓預(yù)緊高強(qiáng)度螺栓與刀盤聯(lián)接,外圈以80根M72-10.9級液壓預(yù)緊高強(qiáng)度螺栓與前內(nèi)機(jī)架聯(lián)接(如圖1所示)。

        圖1 主軸承結(jié)構(gòu)及安裝示意圖Fig.1 Structure and installation diagram of main bearing

        1.2 主軸承密封系統(tǒng)

        主軸承設(shè)有外密封和內(nèi)密封2套密封系統(tǒng)防止塵碴和水的侵入(見圖1),內(nèi)、外密封均包括迷宮密封和3道唇形密封。其中,2道密封朝向灰塵可能侵入側(cè)(即刀盤方向),1道密封朝向軸承潤滑油側(cè)。刀盤側(cè)2道密封形成的空腔連續(xù)不斷地泵入油脂,油脂在空腔內(nèi)蠕動,擠出后流向唇形密封前面的迷宮密封中。由于油脂不斷泵入,最終通過迷宮密封排出,并將迷宮內(nèi)的雜質(zhì)攜帶出去,保證主軸承內(nèi)的清潔。中間唇形密封和朝向潤滑油的唇形密封之間的區(qū)域連續(xù)不斷地被潤滑油沖刷,這樣可以保證密封的潤滑[6-8]。

        密封接觸表面進(jìn)行了硬化處理和磨削加工,在正常條件下,可使密封經(jīng)久耐用。如果表面出現(xiàn)磨損或需更換密封件,可將他們單獨(dú)移動到新的表面上,而不需更換耐磨環(huán)。

        1.3 主軸承的特點(diǎn)

        主軸承和驅(qū)動組件采用強(qiáng)制循環(huán)潤滑系統(tǒng)進(jìn)行潤滑。齒輪和主軸承區(qū)域被密封隔開,只允許潤滑油從主軸承進(jìn)入齒輪箱,防止齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的磨粒進(jìn)入軸承。從潤滑油循環(huán)系統(tǒng)的過濾器中取出的油樣可以用來檢查密封系統(tǒng)的狀況[9]。

        主軸承是TBM最關(guān)鍵的核心部件之一,其狀況直接影響到TBM的掘進(jìn)性能。使用過程中如果出現(xiàn)故障,由于洞內(nèi)作業(yè)空間狹小,修復(fù)工作將非常困難。

        2 主軸承油水檢測及故障診斷

        2.1 油水檢測

        2012年7—8月發(fā)現(xiàn)主軸承內(nèi)迷宮處出脂口溢出的油脂不均勻,發(fā)現(xiàn)內(nèi)圈出脂口和迷宮磨損嚴(yán)重,主軸承齒輪油進(jìn)潤滑脂較大,檢查結(jié)果顯示齒輪油的機(jī)械雜質(zhì)達(dá)到0.04%,有水分和粉塵進(jìn)入。

        2.2 故障排查

        主軸承內(nèi)圈有大量串脂和粉塵進(jìn)入,說明主軸承內(nèi)圈唇形密封有一定的損傷或耐磨環(huán)已磨成溝槽狀;對主軸承密封進(jìn)行液壓沖洗后發(fā)現(xiàn)有齒輪油溢出現(xiàn)象,說明內(nèi)圈耐磨環(huán)已被磨損;刀盤螺栓孔處有游離水、粉塵、油脂,說明主軸承密封有一定損傷[10];氣密試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)粉塵和水從呼吸器、冷卻器、齒輪油箱蓋、小齒輪軸承蓋板等處進(jìn)入主軸承和齒輪箱。綜上所述,內(nèi)圈密封已經(jīng)出現(xiàn)了損壞,因此,需要拆解主軸承,更換唇形密封。

        3 故障處理方案及實(shí)施

        3.1 制定方案

        由于主軸承位于刀盤內(nèi)部,需要將刀盤與主軸承脫離才能對故障進(jìn)行處理。先拆除48顆刀盤聯(lián)接螺栓,預(yù)留對角各8顆螺栓,對刀盤進(jìn)行固定,拆除刀盤預(yù)留的連接螺栓,主機(jī)退后1.2 m,然后對主軸承故障進(jìn)行維修處理。

        3.2 刀盤固定及脫離

        3.2.1 刀盤固定

        刀盤的固定主要采用錨桿和鋼板墊塊。利用刀盤上部的3個(gè)刮碴孔向周邊巖壁進(jìn)行鉆孔,并分別埋設(shè)5根φ 22錨桿,在下部左右兩側(cè)各施作2根φ 22錨桿,然后利用錨固好的錨桿與刀盤焊接連成一體來固定刀盤。將鋼板墊塊疊加電焊在一起作為刀盤支撐墊塊,分別安裝在刀盤下部5個(gè)支撐點(diǎn)。

        3.2.2 刀盤與主軸承脫離

        刀盤墊好后,對刀盤與主驅(qū)動預(yù)留的聯(lián)接螺栓逐一松動,消除存在的應(yīng)力,防止機(jī)體與刀盤分離時(shí)發(fā)生較大位移。刀盤固定后,用2個(gè)50 t千斤頂裝設(shè)在刀盤后端鋼板與護(hù)盾之間,使刀盤與主驅(qū)動定位銷脫離,主機(jī)內(nèi)凱后退1.2 m,以提供更換密封所需的作業(yè)空間,文獻(xiàn)[1]中已詳細(xì)地介紹了刀盤與主軸承脫離的工序。

        3.3 主軸承故障分析及維修

        3.3.1 主軸承拆解及故障分析

        主軸承內(nèi)圈迷宮密封分別有6塊迷宮組成,對內(nèi)、外迷宮依次進(jìn)行編號,防止修復(fù)后和安裝時(shí)出錯(cuò),然后拆除迷宮。拆除后發(fā)現(xiàn)內(nèi)、外迷宮磨損嚴(yán)重(見圖2),內(nèi)密封的耐磨鋼帶已經(jīng)斷裂脫落;唇形密封取出后,發(fā)現(xiàn)第1道密封已被鋼帶刺穿(見圖3),其余密封基本已變形失效;拆除內(nèi)圈其他附件后,發(fā)現(xiàn)耐磨環(huán)上完好的鋼帶已被磨損成溝槽狀(見圖4)。

        經(jīng)分析研究,總結(jié)出故障發(fā)生的原因有:1)外側(cè)的鋼帶斷裂并脫落,導(dǎo)致第1道密封刺穿,造成第1道密封完全失效。2)耐磨鋼帶的磨損導(dǎo)致密封唇口與耐磨環(huán)的配合間隙達(dá)不到設(shè)計(jì)和使用要求,密封效果不理想,無法形成連續(xù)的阻隔帶。3)主軸承內(nèi)迷宮密封和外迷宮的3道唇形密封磨損嚴(yán)重,間隙過大,無法起到密封作用,導(dǎo)致水和粉塵進(jìn)入主軸承內(nèi)部。

        3.3.2 主軸承密封系統(tǒng)維修及安裝

        3.3.2.1 迷宮密封修復(fù)

        迷宮能有效地保護(hù)內(nèi)圈密封,一方面能夠阻隔大塊石子進(jìn)入密封,另一方面,密封內(nèi)不斷涌出的油脂可以將顆粒小的石子及粉塵排出。迷宮間隙過大,粉塵、水等雜質(zhì)就會進(jìn)入主軸承,對主軸承造成毀滅性破壞,所以,修復(fù)迷宮的成敗決定了密封更換的成敗。

        現(xiàn)需要將磨損嚴(yán)重的迷宮焊接修復(fù),使其性能接近原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(見圖5)。在修復(fù)過程中,大量的焊接會導(dǎo)致迷宮弦長變大(迷宮為圓弧狀)和上翹,致使迷宮無法安裝,修復(fù)失敗;其次,外迷宮為不動體,內(nèi)迷宮為旋轉(zhuǎn)體,修復(fù)后要保證唇口的間隙,減少旋轉(zhuǎn)對內(nèi)、外迷宮的磨損。

        圖5 原設(shè)計(jì)迷宮Fig.5 Original design of labyrinth

        1)外迷宮修復(fù)。采用100 mm的鋼板做為基座,將迷宮和鋼板接觸面打磨平整,將迷宮放在鋼板上,通過段焊來固定迷宮(見圖6),在迷宮的唇道加焊鍵條,最后進(jìn)行打磨。

        圖6 修復(fù)外迷宮Fig.6 Outside labyrinth repairing

        2)內(nèi)迷宮修復(fù)。以1個(gè)修復(fù)好的外迷宮為基準(zhǔn)安裝在主軸承上,將所有內(nèi)迷宮通過螺栓固定在主軸承上加鍵條焊接修復(fù)(見圖7),在內(nèi)迷宮修復(fù)過程中,對1塊迷宮焊接一段后再與其他迷宮進(jìn)行輪換焊接,防止焊接時(shí)間過長引起迷宮變形。

        圖7 修復(fù)內(nèi)迷宮Fig.7 Repaired inside labyrinth

        在2個(gè)內(nèi)迷宮的接頭處,由于沒有螺栓固定,焊接過程中會出現(xiàn)變形(見圖8),在內(nèi)迷宮焊接完成后,將變形的迷宮再進(jìn)行修復(fù)處理(見圖9),將修復(fù)好的內(nèi)、外迷宮安裝在主驅(qū)動上,完成迷宮的修復(fù)(見圖10)。

        3.3.2.2 更換耐磨鋼帶

        1)耐磨環(huán)凹槽的加工。清除凹槽表面含粉塵的潤滑脂,找出原耐磨鋼帶的接頭部位,做好標(biāo)識。用拋光機(jī)砂輪片把損壞的原耐磨鋼帶切斷,將原耐磨鋼帶沿粘合面撕脫,清理凹槽內(nèi)的殘留物,用拋光機(jī)把凹槽受損部位打磨光滑平整,并在耐磨環(huán)凹槽兩側(cè)標(biāo)示油道位置,測量并記錄油道孔尺寸(見圖11)。

        清洗凹槽表面,用可塑鋼修補(bǔ)劑修補(bǔ)耐磨環(huán)上被唇形密封磨損的形成凹槽,可塑鋼修補(bǔ)劑生效后用刀片刮平,如圖12和圖13所示。

        2)耐磨鋼帶的切割。為了使耐磨鋼帶與耐磨環(huán)粘合達(dá)到好的效果,需用拋光輪清除鋼帶表面打磨所產(chǎn)生的灰塵,見圖14。

        將鋼帶起始端按入耐磨環(huán)最頂端的凹槽內(nèi),用專用夾具壓緊耐磨鋼帶一端(見圖15),將整條耐磨鋼帶逐步按入耐磨環(huán)凹槽,每2 m安裝一個(gè)專用夾具。當(dāng)耐磨鋼帶兩端重疊時(shí),檢查耐磨鋼帶與耐磨環(huán)凹槽的間隙,確保整條耐磨鋼帶壓緊在耐磨環(huán)凹槽上。

        在兩端的搭接處用劃針劃出耐磨鋼帶的切割位置,切割后,鋼帶兩端應(yīng)有焊接用的5 mm接縫間隙(見圖16),以便下一步的焊接。

        3)耐磨鋼帶安裝緊固。將1895粘結(jié)膠按比例混合調(diào)和后均勻地涂抹在耐磨鋼帶粗糙的粘結(jié)面上(見圖17),兩端預(yù)留30 mm(見圖18),確保下一步能干凈地進(jìn)行接縫焊接。

        用專用夾具夾住起始端,從接縫位置按順時(shí)針方向?qū)⒛湍ヤ搸нB續(xù)按入凹槽,并安置寬約32 mm的打包機(jī)彈簧鋼帶(見圖19),扳動打包機(jī),使耐磨鋼帶能拉緊。

        圖19 打包機(jī)壓緊鋼帶的安裝位置Fig.19 Position of clamping device

        4)接縫焊接。耐磨鋼帶夾緊后,用氬弧焊機(jī)對耐磨鋼帶兩端接縫進(jìn)行點(diǎn)焊(見圖20),拆掉打包機(jī)的彈簧鋼帶,將整個(gè)焊縫焊滿。

        圖20 點(diǎn)焊接口Fig.20 Spot welding of joint

        由于焊縫高于耐磨鋼帶,需對焊縫進(jìn)行仔細(xì)打磨,使耐磨鋼帶焊縫有較高的光潔度(見圖21)。

        圖21 打磨后的焊縫Fig.21 Ground welding seam

        焊縫冷卻后,將新混合的膠合劑與金屬切屑混合,通過注膠孔注入耐磨鋼帶接縫部位,注滿后用堵頭把2個(gè)口堵住。膠變硬后,除去表面保護(hù)用的粘膠帶和粘結(jié)膠殘留物。

        根據(jù)原來油道孔的標(biāo)識,用磁力鉆在鋼帶與耐磨環(huán)對應(yīng)位置打出油道孔,開啟油脂泵,使油道泵出油脂(見圖22),排出打孔產(chǎn)生的鐵屑,清潔各工作面。

        3.3.2.3 密封安裝

        此TBM的密封有3種安裝方案,見圖23。在主軸承運(yùn)行過程中,唇形密封的唇邊易把耐磨鋼帶磨損成溝槽狀,導(dǎo)致密封效果不佳,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致鋼帶斷裂,刺穿密封。在密封效果不佳且耐磨鋼帶完好的情況下,可以按方案1—方案2—方案3的順序依次對密封進(jìn)行換位,避開耐磨鋼帶的溝槽來改善密封效果。由于不需要更換鋼帶,從而節(jié)省了維修時(shí)間,提高了設(shè)備的利用率。

        由于TBM已經(jīng)嚴(yán)重老化,迷宮等保護(hù)密封的關(guān)鍵部位都已磨損,其性能已經(jīng)不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。修復(fù)主軸承采用方案2進(jìn)行,一方面,第1道密封的檔圈可以有效保護(hù)密封;另一方面,密封效果不佳時(shí),只通過密封換位就可以解決故障,不需要更換鋼帶。利用專用工具依次安裝內(nèi)圈密封部件,在安裝前2道密封時(shí),在其唇口內(nèi)涂滿油脂(見圖24)。

        圖24 安裝內(nèi)密封Fig.24 Positioning of inner seal

        3.4 刀盤復(fù)位

        耐磨鋼帶和密封更換完成后,依次安裝其他部件。拆除作業(yè)平臺,清潔結(jié)合面,把定位銷安裝到位,推進(jìn)主驅(qū)動,使刀盤與主驅(qū)動結(jié)合。利用螺栓拉拔器十字方向安裝刀盤連接螺栓,對稱預(yù)緊后最終緊固到位。拆除刀盤固定裝置,恢復(fù)掘進(jìn)狀態(tài)。

        3.5 處理效果

        經(jīng)過20 d的努力,完成了主軸承修復(fù)工作,掘進(jìn)工作恢復(fù)正常。在1個(gè)月內(nèi)掘進(jìn)150 m,通過對主軸承潤滑系統(tǒng)的油樣進(jìn)行分析,未發(fā)現(xiàn)水、機(jī)械雜質(zhì)超標(biāo),更換濾紙袋也未發(fā)現(xiàn)有粉塵進(jìn)入,主軸承內(nèi)、外圈出脂狀況良好,主軸承運(yùn)轉(zhuǎn)正常,表明此次主軸承密封修復(fù)成功。

        4 結(jié)論與建議

        通常情況下,主軸承洞內(nèi)維修需要通過迂回導(dǎo)洞開挖擴(kuò)大側(cè)室,且耗時(shí)長,損失大。本次主軸承密封修復(fù)工作沒有對洞室進(jìn)行擴(kuò)挖,只是改變修復(fù)工藝,對傳統(tǒng)的修復(fù)工藝進(jìn)行了改革創(chuàng)新,并且針對問題提出新的修復(fù)工藝,通過此次修復(fù),能夠延長主軸承的使用壽命。

        在今后TBM施工過程中,必須加強(qiáng)油水檢測力度,結(jié)合鐵譜、光譜分析技術(shù)對油質(zhì)的性能指標(biāo)和磨損磨粒、污染度等進(jìn)行檢測。詳實(shí)記錄油樣檢測數(shù)據(jù),根據(jù)油水的檢測結(jié)果對主軸承內(nèi)部情況進(jìn)行分析,并且對主軸承外圍定期進(jìn)行檢查,對主軸承出現(xiàn)的異常情況做出及時(shí)處理,防止此類故障的再次發(fā)生。

        [1] 姜橋.TB880E隧道(硬巖)掘進(jìn)機(jī)主軸承密封故障診斷與處理[J].隧道建設(shè),2010,30(12):724-729.(JIANG Qiao.Diagnosis and solutions for faults of main bearing sealing of TB880E hard rock TBM[J].Tunnel Construction,2010,30(12):724 -729.(in Chinese))

        [2] 劉軍,董天鴻.TB880E主軸承潤滑系統(tǒng)污染主液壓系統(tǒng)故障診斷與處理[J].建筑機(jī)械,2000(7):52-53,56.

        [3] 王雁軍.TB880E掘進(jìn)機(jī)主軸承耐磨環(huán)洞內(nèi)修復(fù)和更換工藝[J].國防交通工程與技術(shù),2011(3):57-58,68.(WANG Yanjun.The repair and replacing techniques for wear-resisting rings of the main bearing of type TB880E tunneling machine[J].Traffic Engineering and Technology for National Defence,2011(3):57 - 58,68.(in Chinese))

        [4] 劉洪.TBM主軸承內(nèi)密封洞內(nèi)更換及失效分析[J].鐵道建筑技術(shù),2009(11):65-67.(LIU Hong.Replacement inside the tunnel and failure analysis of sealing of TBM main bearing[J].Railway Construction Technology,2009(11):65-67.(in Chinese))

        [5] 王雁軍.TBM主軸承故障成因分析及維保技術(shù)[J].國防交通工程與技術(shù),2011(2):52-55.(WANG Yanjun.Analysis of the causes of failures of the main bearing of the TBM and maintenance techniques for it[J].Traffic Engineering and Technology for National Defence,2011(2):52-55.(in Chinese))

        [6] 劉路.TBM主軸承耐磨環(huán)及內(nèi)外密封更換與洞內(nèi)修復(fù)[J].建筑機(jī)械化,2012(2):73-75,86.(LIU Lu.The renewal and repair of wear ring and inside and outside seal for TBM main bear[J].Construction Mechanization,2012(2):73 -75,86.(in Chinese))

        [7] 齊夢學(xué).TBM主軸承唇形密封洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)[J].工程機(jī)械,2009(2):9,59 -63.(QI Mengxue.In-the-hole repair technique for main shaft lip seal on TBM [J].Construction Machinery and Equipment,2009(2):9,59 - 63.(in Chinese))

        [8] 齊夢學(xué),陳樹進(jìn).TBM主軸承內(nèi)密封故障診斷與洞內(nèi)修復(fù)[J].建筑機(jī)械,2009(1):101-103.(QI Mengxue,CHEN Shujin.Intunnel vestoration and airproof fault diagnosis in TBM main bearing[J].Construction Machinery,2009(1):101-103.(in Chinese))

        [9] 齊夢學(xué).硬巖掘進(jìn)機(jī)主軸承外密封洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)[J].建設(shè)機(jī)械技術(shù)與管理,2008(9):122-126.(QI Mengxue.Malfunction diagnosis and repair in tunnel of the inner seal in TBM main bearing[J].Construction Machinery Technology& Management,2008(9):122 -126.(in Chinese))

        [10] 沈熙智.油液檢測技術(shù)在TB880E主軸承密封系統(tǒng)故障處理中的應(yīng)用[J].建筑機(jī)械,2007(7):49-51.(SHEN Xizhi.Application of oil inspection technique in trouble diagnosis and treatment of sealing system of main bearing for TB880E tunnel machine[J].Construction Machinery,2007(7):49-51.(in Chinese))

        猜你喜歡
        耐磨鋼唇形鋼帶
        核電廠CRF循環(huán)水泵IHC唇形軸封運(yùn)行可靠性分析及優(yōu)化研究
        CVT鋼帶軸向偏斜機(jī)理及對鋼帶失效的影響
        熱軋65Mn寬鋼帶扁卷原因分析及解決方案
        山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:30
        新型TiC顆粒增強(qiáng)型耐磨鋼的耐磨性能研究
        山東冶金(2020年1期)2020-03-10 15:37:26
        漢韓復(fù)合元音對比研究
        下一代(2020年6期)2020-01-13 05:13:16
        耐磨鋼球用鋼FF生產(chǎn)過程分析
        電子測試(2018年23期)2018-12-29 11:12:20
        噴油器唇形密封圈結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析
        卡帝仕·至尊鋼帶手表
        BTW1耐磨鋼熱變形控制工藝研究
        焊接(2015年12期)2015-07-18 11:13:01
        如何解決TDO鋼帶熱膨脹
        塑料包裝(2014年2期)2014-11-29 01:19:42
        亚洲图片第二页| 久久精品国产网红主播| 精品福利视频一区二区三区 | 日日高潮夜夜爽高清视频| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 亚洲av无码精品色午夜| 久久99国产亚洲高清| 熟女不卡精品久久av| 日韩在线 | 中文| 精品人妻伦九区久久aaa片69| 久久精品性无码一区二区爱爱| 国产精品久久国产精麻豆| 免费观看全黄做爰大片| 日出水了特别黄的视频| 日本成人字幕在线不卡| 亚洲国产91精品一区二区 | 亚洲国色天香卡2卡3卡4| 欧美在线日韩| 亚洲国产线茬精品成av| www夜插内射视频网站| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 久久精品国产亚洲av网| 国产免国产免费| 欧美中文字幕在线看| 国产精品又爽又粗又猛又黄| 无码小电影在线观看网站免费| 亚洲日韩精品国产一区二区三区 | 91精品福利一区二区三区| 成年免费a级毛片免费看无码| 久久久亚洲色| 产精品无码久久_亚洲国产精| 二区视频在线免费观看| 日本久久高清一区二区三区毛片| 日韩高清无码中文字幕综合一二三区| 色婷婷一区二区三区77| 亚洲小说区图片区色综合网| 亚洲经典三级| 亚洲伊人久久综合精品| 精品国产精品久久一区免费式| 国产成年无码v片在线| 亚洲国产成a人v在线观看|