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        調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)在流程工業(yè)中的應(yīng)用

        2013-06-14 06:06:40湯志彪黃曉才
        江西化工 2013年3期
        關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣熱值煤氣

        湯志彪 黃曉才

        (江西省計(jì)量測(cè)試研究院,江西南昌 330002)

        1.引 言

        在流程工業(yè)中,由于過(guò)程機(jī)理復(fù)雜,工況運(yùn)行變化較大,導(dǎo)致數(shù)學(xué)建模較為困難。同時(shí),在實(shí)際化工過(guò)程控制中,有些操作參數(shù)的調(diào)整在很大程度上仍依賴(lài)人的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行人工調(diào)整。自近十多年來(lái),人們把傳統(tǒng)PID控制與模糊邏輯、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等人工智能技術(shù)相結(jié)合,形成智能PID,并應(yīng)用于流程工業(yè)中。

        2.幾種典型的智能控制技術(shù)及智能PID

        智能控制技術(shù)的主要內(nèi)容包括模糊控制、基于知識(shí)的專(zhuān)家控制、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、遺傳算法等相應(yīng)的理論與技術(shù)。

        智能PID就是智能控制技術(shù)與常規(guī)PID相結(jié)合,它不依賴(lài)系統(tǒng)的精確數(shù)學(xué)模型特點(diǎn),對(duì)系統(tǒng)的參數(shù)具有較好的魯棒性,并具有較好的自學(xué)習(xí)性能。其原理方框圖如下:

        圖1 智能PID自學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)的原理方框圖

        這類(lèi)控制參數(shù)為自學(xué)習(xí)型,其Δu能根據(jù)上述規(guī)則,自動(dòng)修改智能PID控制器的各組PID的Kp,Ki,Kd三個(gè)參數(shù)。設(shè)計(jì)此類(lèi)控制器可通過(guò)PLC結(jié)合人工智能及經(jīng)驗(yàn)來(lái)予以實(shí)現(xiàn)。

        3.智能PID應(yīng)用于流程工業(yè)控制的可行性

        化工過(guò)程具有很大的不確定性,具有連續(xù)性強(qiáng)、規(guī)模大的特點(diǎn),直接移植現(xiàn)代控制理論往往存在許多困難。近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的新型控制策略都是在考慮過(guò)程的不確定性前提下提出的,控制策略應(yīng)具有自適應(yīng)控制、預(yù)測(cè)控制、魯棒控制強(qiáng)等性能。

        復(fù)雜化工生產(chǎn)過(guò)程的智能控制主要包括兩個(gè)方面:?jiǎn)卧?jí)和系統(tǒng)級(jí)。單元級(jí)的智能控制主要指將智能引入單一的自動(dòng)控制裝置,如專(zhuān)家控制器、模糊PID控制器、神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)控制器等。系統(tǒng)級(jí)的智能控制是指化工生產(chǎn)全過(guò)程的自動(dòng)化,包括正常的操作功能自動(dòng)化、為異常情況提供檢測(cè)、重新規(guī)劃過(guò)程操作來(lái)處理異常。

        數(shù)學(xué)模型是研究自動(dòng)控制系統(tǒng)的基本依據(jù),分析和研究一個(gè)控制系統(tǒng)的性能是否滿(mǎn)足要求,首先要建立它的數(shù)學(xué)模型。

        流程工業(yè)控制系統(tǒng)中,一般使用的模型不超過(guò)二階,且一般為非振蕩環(huán)節(jié)。其工作環(huán)境惡劣,且大多數(shù)學(xué)控制模型為非線性,即用常規(guī)PID控制器難以對(duì)其控制,應(yīng)選用智能PID對(duì)其進(jìn)行控制。以下將結(jié)合具體應(yīng)用實(shí)例,探討了智能PID在化工過(guò)程工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

        4.智能PID控制在流程工業(yè)控制中的應(yīng)用舉例

        某石化公司煤氣混合工藝如下圖所示:

        圖2 煤氣混合工藝流程圖

        總管A送來(lái)焦?fàn)t煤氣經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥V1、V3送至混合煤氣管道,總管B送來(lái)高爐煤氣經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥V2、V4送至混合煤氣管道。兩種煤氣混合后加壓并送往用戶(hù)。

        在此,主要針對(duì)調(diào)節(jié)閥V3進(jìn)行控制,其他三個(gè)閥的動(dòng)作則根據(jù)實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)工況實(shí)行邏輯控制策略,以協(xié)調(diào)V2的熱值,流量串級(jí)控制。而V2的熱值、流量串級(jí)控制是根據(jù)能量守恒原理進(jìn)行的:

        F1——焦?fàn)t煤氣流量;

        其次,要在具有公共空間的區(qū)域內(nèi),保證社區(qū)人群的支持。要充分發(fā)揮我國(guó)地方行政組織的作用,保留并支持社區(qū)的大力發(fā)展。社區(qū)的支持能夠?yàn)槲幕瘎?chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的文化活動(dòng)提供支撐。通過(guò)場(chǎng)景對(duì)社區(qū)居民文化的審美及消費(fèi)習(xí)慣的持續(xù)培養(yǎng),會(huì)帶動(dòng)整個(gè)城市對(duì)文化創(chuàng)意的普遍關(guān)注,幫助城市活力的培養(yǎng)。

        F2——高爐煤氣流量;

        Q1——焦?fàn)t煤氣熱值(統(tǒng)計(jì)值);

        Q2——高爐煤氣熱值(統(tǒng)計(jì)值);

        通過(guò)對(duì)高爐煤氣流量F2在線測(cè)量,可調(diào)節(jié)焦?fàn)t煤氣,流量F1滿(mǎn)足

        在實(shí)際運(yùn)行中,高爐、焦?fàn)t煤氣實(shí)際熱值都將偏離統(tǒng)計(jì)值Q2、Q1,調(diào)節(jié)焦?fàn)t煤氣F1時(shí),可能會(huì)影響高爐煤氣瞬時(shí)流量F2,嚴(yán)格按(2)式關(guān)系調(diào)節(jié)焦?fàn)t煤氣流量,很難滿(mǎn)足給定熱值要求,即光靠調(diào)節(jié)流量,不能解決問(wèn)題,還必須把熱值信號(hào)檢測(cè)出來(lái),形成熱值閉環(huán),進(jìn)行熱值調(diào)節(jié),亦即形成以熱值調(diào)節(jié)為外環(huán)、流量調(diào)節(jié)為內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),由于很難對(duì)控制對(duì)象建立精確數(shù)學(xué)模型,因此,串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用智能PID控制算法及PID算法。

        令e(n)表示離散化的當(dāng)前采樣時(shí)刻的誤差值,e(n-1)、e(n-2)分別表示前一個(gè)和前兩個(gè)采樣時(shí)刻的誤差,則有

        圖3 典型二階系統(tǒng)單位階躍響應(yīng)誤差曲線

        當(dāng)|e(n)|>M1時(shí),說(shuō)明誤差的絕對(duì)值已經(jīng)很大。這時(shí),不論誤差變化趨勢(shì)如何,都應(yīng)考慮控制器的輸出應(yīng)按最大(或最小)輸出,以達(dá)到迅速調(diào)整誤差,使誤差絕對(duì)值以最大的速度減小。此時(shí),它相當(dāng)于實(shí)施開(kāi)環(huán)控制。

        此時(shí),如果|e(n)|<M2,說(shuō)明盡管誤差朝絕對(duì)值增大方向變化,單誤差絕對(duì)值本身并不很大,可考慮控制器實(shí)施一般的控制作用,只要扭轉(zhuǎn)誤差的變化趨勢(shì),使其朝誤差絕對(duì)值減小方向變化,控制器輸出為:

        當(dāng) e(n)Δe(n) < 0 、Δe(n)Δe(n - 1) > 0 或者e(n)=0時(shí),說(shuō)明誤差的絕對(duì)值朝減小的方向變化,或者已經(jīng)達(dá)到平衡狀態(tài)。這時(shí),可考慮保持控制器輸出不變。

        當(dāng) e(n)Δe(n)< 0 、Δe(n)Δe(n -1)< 0 時(shí),說(shuō)明誤差處于極值狀態(tài)。如果此時(shí)誤差的絕對(duì)值較大,即|e(n)|>M2,可考慮實(shí)施較強(qiáng)的控制作用,則有:

        如果此時(shí)誤差的絕對(duì)值較小,即|e(n)|<M2,可考慮實(shí)施較弱的控制作用,即:

        式中em(n)——誤差e的第n個(gè)極值;

        u(n)——第 n次控制器的輸出;

        u(n-1)——第n-1次控制器的輸出;

        k1——增益 放大系數(shù),k1>1;

        k2——抑制系數(shù),0<k2<1;

        M1、M2——設(shè)定的誤差界限,M1>M2;

        n——控制周期的序號(hào)(自然數(shù))。

        其工作流程圖如下:

        圖4 在線工作流程圖

        在圖3中,Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ、…區(qū)域,誤差朝絕對(duì)值減小的方向變化。此時(shí),可采取保持等待措施,相當(dāng)于實(shí)施開(kāi)環(huán)控制。Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ、…區(qū)域,誤差朝絕對(duì)值增大的方向變化。此時(shí)可根據(jù)誤差的大小分別實(shí)施較強(qiáng)或者一般的控制作用,以抑制動(dòng)態(tài)誤差。

        5.結(jié)束語(yǔ)

        流程工業(yè)對(duì)過(guò)程控制的要求越來(lái)越高,各種先進(jìn)的控制策略不斷出現(xiàn),但不會(huì)淘汰基本控制規(guī)律,而是互為補(bǔ)充。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊智能控制相結(jié)合就是流程工業(yè)控制的一個(gè)典型進(jìn)展。再例如,PID控制盡管歷史悠久,但它反映了簡(jiǎn)單輸出反饋的最基本規(guī)律,事實(shí)上,在絕大多數(shù)工業(yè)過(guò)程中,PID控制回路仍占全部控制回路的85%以上。流程工業(yè)也將充分利用計(jì)算機(jī)控制技術(shù),來(lái)實(shí)施智能PID控制,更好地為化工過(guò)程工業(yè)控制服務(wù),提高生產(chǎn)效率。

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