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        輕油裂解法生產(chǎn)氰化鈉工藝中裂解余熱利用

        2013-06-11 01:58:08付艷娥劉旭東楊迎春
        無機(jī)鹽工業(yè) 2013年4期
        關(guān)鍵詞:氰化鈉采暖期裂解爐

        付艷娥,劉旭東,楊迎春

        (贏創(chuàng)三征(營(yíng)口)精細(xì)化工有限公司,遼寧營(yíng)口115000)

        輕油裂解法氰化鈉生產(chǎn)工藝是中國(guó)氰化鈉生產(chǎn)主要方法之一,其產(chǎn)能約占國(guó)內(nèi)氰化鈉生產(chǎn)總能力的60%以上[1]。贏創(chuàng)三征(營(yíng)口)精細(xì)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“贏創(chuàng)三征”)采用輕油裂解法生產(chǎn)30%液體氰化鈉。輕油裂解溫度在1 400℃以上,裂解后的爐氣溫度在1 000℃以上,載熱爐氣需要冷卻系統(tǒng)降溫到60℃再與氫氧化鈉反應(yīng)生成氰化鈉液體。雖然在1996年通過改進(jìn)氨和輕油的預(yù)熱工藝[2],利用了一部分裂解余熱,更多的熱量通過涼水塔排放到大氣中。贏創(chuàng)三征在2009年初開始將裂解爐循環(huán)水整合在一起,與其他的設(shè)備循環(huán)水分離,采用閉路循環(huán),用板式換熱器調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度,用于氨氣緩沖罐加熱、鍋爐原水箱加熱、全公司供暖,取消用鍋爐蒸汽供暖工藝。節(jié)能效益顯著,設(shè)備運(yùn)行周期延長(zhǎng)。

        1 液體氰化鈉生產(chǎn)過程及廠區(qū)采暖描述

        1.1 液體氰化鈉生產(chǎn)過程

        液氨經(jīng)過氨蒸發(fā)器第一步汽化后,用管道輸送至氨二次蒸發(fā)器二次汽化,確保液氨汽化充分后到爐前氨預(yù)熱器進(jìn)行進(jìn)一步加熱;來自輕油罐區(qū)的輕油,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)投入量。通過輕油預(yù)熱器預(yù)熱后的油氣與氨氣進(jìn)行混合,在氨油混合預(yù)熱器里進(jìn)一步預(yù)熱,溫度達(dá)到260℃后經(jīng)裂解爐底部下氣室進(jìn)入裂解爐膛,使石油焦粒沸騰、三相電極放電,由電能轉(zhuǎn)換成熱能使溫度達(dá)到1 450℃左右,促使汽化后的混合物料在爐內(nèi)進(jìn)行裂解反應(yīng)生成氰化氫氣體。經(jīng)裂解爐反應(yīng)后夾帶著一定焦粒粉塵的氰化氫氣體,靠真空泵的微負(fù)壓帶動(dòng),經(jīng)換熱器換熱后在旋風(fēng)除塵器中對(duì)氣體中夾帶的焦灰進(jìn)行粗濾,冷卻器冷卻后經(jīng)布袋除塵器進(jìn)行精濾后進(jìn)入吸收器與氫氧化鈉反應(yīng),氰化鈉成品經(jīng)打料泵送至氰化鈉儲(chǔ)罐,含氫尾氣經(jīng)凈化處理后送往合成氨車間加工成液氨。過程已實(shí)現(xiàn)DCS控制,能夠做到無廢水廢氣排放。

        1.2 廠區(qū)采暖

        改造前廠房全部采用蒸汽取暖,冷凝水也不回收,采暖期又長(zhǎng),耗能較高;其他設(shè)施供暖采用熱水,但整個(gè)熱源是由蒸汽鍋爐供給,消耗大量煤資源。

        2 裂解余熱利用改造內(nèi)容

        2.1 裂解爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)改造

        將裂解爐循環(huán)水整合,與其他的設(shè)備循環(huán)水分離,采用閉路循環(huán),用板式換熱器調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度,將原來裂解爐回水由40℃提高到65~70℃。該循環(huán)水用途:1)供給生產(chǎn)車間需要加熱的氨氣緩沖罐;2)給鍋爐原水箱加熱,提高鍋爐采暖用水溫度,對(duì)全公司采暖系統(tǒng)進(jìn)行供暖。由于循環(huán)水系統(tǒng)是閉路循環(huán),采用的是軟化水,設(shè)備不結(jié)垢,換熱效果好,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期延長(zhǎng)一倍;氰化鈉車間停裂解爐時(shí)間減少,氰化鈉產(chǎn)量增加,單耗下降,并提高了安全系數(shù)。

        2.2 廠區(qū)供暖改造工藝

        采暖全部改為用裂解余熱供暖,同時(shí)取消了用鍋爐蒸汽供暖形式。工藝流程簡(jiǎn)述:儲(chǔ)水池的水經(jīng)水泵吸入,加壓,經(jīng)板式換熱器(可調(diào)整溫度)給裂解爐供軟化水,軟化水經(jīng)裂解爐加熱溫度升高 (一般為65~70℃),一部分回儲(chǔ)水池再循環(huán);一部分向鍋爐房采暖循環(huán)水箱供水(自控),再向需要加熱的設(shè)備供熱水,經(jīng)各設(shè)備冷卻后回到儲(chǔ)水池,然后再循環(huán)。

        3 能效測(cè)算

        3.1 裂解反應(yīng)熱量計(jì)算

        基本數(shù)據(jù):年產(chǎn)6萬t30%液體氰化鈉。輸入裂解爐的熱量(以生產(chǎn)1 t產(chǎn)品計(jì)):原料帶入103 472 kJ,電能輸入 3 060 000 kJ;輸出熱量:爐氣帶出902 452 kJ,裂解需熱 1 105 444 kJ, 焦灰?guī)С?08 489 kJ,循環(huán)冷卻水帶走熱量(包括熱損失)1 047 087 kJ。

        本項(xiàng)目采暖期氰化鈉總產(chǎn)量可達(dá)70 000 t。1 t標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生的熱量為2.927×107kJ,生產(chǎn)氰化鈉過程可放出的熱量Q為:

        3.2 氰化鈉裂解爐余熱利用后節(jié)能估算

        3.2.1 用于氨緩沖罐加熱節(jié)能量△Ea

        本項(xiàng)目氨氣緩沖罐為10臺(tái),全年使用天數(shù)200d,每臺(tái)氨氣緩沖罐加熱需要蒸汽量為0.11 t/h,經(jīng)測(cè)算,鍋爐燃燒1 t阜新煤,可產(chǎn)生3.5 t蒸汽(考慮鍋爐效率)。阜新煤低位燃燒值為16 800 kJ/kg。本項(xiàng)目氨氣緩沖罐年需要蒸汽量為:

        年耗燃煤量為:

        氨緩沖罐加熱需求量△Ea為:

        3.2.2 氰化鈉余熱用于項(xiàng)目廠區(qū)采暖節(jié)能量△Eb

        廠區(qū)年采暖周期為6個(gè)月,其中4個(gè)月處于冬季期,2個(gè)月處于春季期。廠區(qū)采暖面積為32 000.37 m2,廠區(qū)全天采暖,冬季期采暖負(fù)荷取70 W/m2,春季期采暖負(fù)荷取60 W/m2。

        廠區(qū)采暖期采暖用熱量為:

        廠區(qū)年采暖期采暖需求總熱量:

        原采暖使用熱水來自于蒸汽換熱,鍋爐房提供蒸汽在換熱站通過汽-水換熱器換熱,換得采暖熱水后,用于廠區(qū)供暖,換熱器效率為80%。廠區(qū)采暖實(shí)際需求總熱量′為:

        經(jīng)測(cè)算,氰化鈉余熱利用節(jié)能改造后,年可節(jié)約的測(cè)算節(jié)能量△E為:

        4 存在的問題及改進(jìn)意見

        余熱主要用于冬季取暖,在冬季余熱利用率為91.16%,但在非采暖期,余熱還是通過涼水塔引入環(huán)境中,沒有充分利用。企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步研究、探討回收利用途徑,取得更多的節(jié)能效益。提出3點(diǎn)建議:1)余熱引入鍋爐對(duì)鍋爐水進(jìn)行預(yù)熱;2)余熱以熱水形式引入廢水車間代替蒸汽加熱設(shè)備;3)余熱以熱水形式供給職工浴池加熱洗澡水。

        5 結(jié)語

        輕油裂解法生產(chǎn)氰化鈉裂解余熱代替蒸汽給廠區(qū)取暖及部分設(shè)備加熱,不僅年節(jié)省2 282.76 t標(biāo)煤,給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益,還能減少鍋爐煙塵的排放量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益的雙贏。

        [1]程北飛.簡(jiǎn)析輕油裂解法氰化鈉生產(chǎn)工藝的環(huán)境影響[J].化工安全與環(huán)境,2010 (33):17.

        [2]葉菊明.輕油裂解爐余熱利用[J].上海節(jié)能,1994(5):14-16.

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