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        某雷達天線縱搖故障分析與排除

        2013-06-08 08:41:42俞育新
        雷達與對抗 2013年4期
        關鍵詞:傳動裝置齒輪箱限位

        俞育新

        (海軍舟山地區(qū)裝備修理監(jiān)修室,杭州 舟山 316000)

        0 引言

        做好裝備技術保障工作是戰(zhàn)斗力生成的基礎,引進裝備的技術保障是裝備保障的難點之一。要完成引進裝備的技術保障工作,需了解裝備具體工作原理,解決對內部結構、安裝工藝、裝配精度知之甚少等實際問題。本文給出了雷達天線縱搖故障排除實例,為做好引進裝備保障工作提供了有效的實際經驗。

        1 基本結構與故障分析

        某雷達使用中,天線出現(xiàn)故障,在縱搖方向上傾倒且無法復位,裝備無法正常使用。故障發(fā)生后,研究人員對裝備故障進行了現(xiàn)場勘驗,基本確認了故障現(xiàn)象,初步分析了故障原因,確定需要將天線及穩(wěn)定轉臺系統(tǒng)離艦修理。該雷達為引進裝備,對內部結構、安裝工藝知之甚少,天線及穩(wěn)定轉臺系統(tǒng)如離艦修理,工程量大,且要在短時間內排除故障,恢復在航狀態(tài),有相當難度且存在一定技術風險。

        該雷達天線裝置由旋轉天線、穩(wěn)定平臺組成。平臺上裝有雷達第一和第二通道的天線面陣。利用兩個電機傳動裝置(橫搖傳動裝置和縱搖傳動裝置)使平臺轉動部分在水平面內保持穩(wěn)定。天線在水平面內旋轉由隨動型方位驅動裝置保證。

        和機械轉動有關的部分主要包括基座、橫搖裝置、縱搖裝置和方位旋轉裝置。其中縱搖裝置中,縱搖電動機通過圓盤摩擦安全連軸節(jié)與傳動裝置的減速器連接在一起,電動機裝有電磁制動器??v搖傳動裝置有兩部分組成。高速部分安裝在穩(wěn)定裝置內部,通過中間軸與低速部分(縱搖減速器)相連??v搖減速器在出口處有兩個圓柱形的齒輪,該齒輪與位于外殼上的縱搖兩個扇形齒輪相嚙合。扇形齒輪安裝在縱搖裝置的外殼上??v搖指示機械裝置安裝在穩(wěn)定外殼上。手動旋轉是借助于與橫搖傳動裝置中類似的把手完成的。

        縱搖傳動鏈示意如圖1,由四級傳動組成,第一級傳動(輸入級)由為一對正交軸上傘齒輪嚙合而成,第二級傳動為一對平行軸上圓柱齒輪嚙合而成,第三級傳動為第二對平行軸上圓柱齒輪嚙合而成,第四級傳動(輸出級)由齒輪輸出軸上圓柱齒輪與縱搖旋轉軸上的扇形齒輪嚙合而成。

        圖1 縱搖齒輪箱傳動原理示意

        經檢查發(fā)現(xiàn),在縱搖手動狀態(tài)下轉動手柄,無法控制天線;在縱搖方向上能比較輕松地推動天線;卸下橡膠保護套觀察縱搖齒輪箱,手動狀態(tài)下轉動手柄,齒輪箱輸入齒輪運轉正常,但輸出齒輪沒有響應;打開齒輪箱輸入級觀察窗,從電機軸至齒輪箱輸入軸之間傳動連接正常;人工在縱搖方向推動天線,縱搖軸扇齒輪能帶動齒輪箱輸出齒輪轉動,但觀察到齒輪箱輸出軸有明顯徑向擺動,屬非正常情況;由于齒輪箱相對封閉,不便觀察,打開頂部蓋子,通過內窺鏡觀察,發(fā)現(xiàn)齒輪箱第一級齒輪未能正常嚙合。

        根據(jù)以上現(xiàn)象初步判斷齒輪箱故障,造成雷達天線縱搖傾倒且無法復位。

        2 主要技術難點

        修理過程的主要技術難點在于轉臺的分解和回裝。由于不了解原始設計思路和安裝方法,拆解具有一定的風險,在分解過程中稍有不慎,極有可能造成原有結構件的破壞和無法回裝的后果。同時,由于施工過程中考慮不夠周到,可能帶來的人員及轉臺本身的安全事故,最終導致故障無法修復。主要技術難點包括:

        (1)軸承的拆卸

        開始并不了解軸承的具體型號,如果國內沒有相應的替代產品,一旦損壞,后果難以預料,即使可以加工或則采購,也將嚴重影響修理工期。同時,軸承又是極易可能在拆卸過程中損壞的部件,有時甚至直接采用破壞性的拆卸方法。為了避免軸承在拆卸過程中受損,在充分觀察裝備安裝情況的同時,制作了專用的軸承拆卸工裝,結合裝備結構特點,利用原有結構,進行軸承的拆卸。雖然在分析和討論的過程中花費了不少的時間和精力,但可謂磨刀不誤砍柴工,最終順利將兩個軸承拆除,確保了后續(xù)工作的順利開展。

        (2)方位傳動部分的分解

        對于方位傳動部分的分解,稍有疏忽,可能造成相關結構部件的損壞,帶來難以預料的后果。其實,分解這樣一個陌生而又復雜的穩(wěn)定轉臺系統(tǒng),工作過程中,每向前走一步,都可能有意料之外的風險。每一項工作的開展,都是在建立在充分討論論證的基礎之上,確認沒有風險,確保萬無一失。

        (3)確保回裝后轉臺的水平和方位精度

        確?;匮b后轉臺的水平和方位精度也是這次修理工作的關鍵點之一。首先在修理方案中對回裝后水平和方位精度的檢查進行詳細的論證,得到了有關專家的認可。同時,在實施修理的過程中,凡是有可能涉及到可能影響精度的項目,拆解前進行反復討論,一是要避免由于分解拆卸對精度帶來影響,無法避免的,也必須在找到相應校準方法以后才能實施。比如在拆卸縱搖軸承的時候需要首先拆卸方位數(shù)據(jù)傳輸裝置,一旦拆除方位數(shù)據(jù)傳輸裝置,方位數(shù)據(jù)將失去基準,內場無法校準,船上的校準通過簡單的裝備間互相比對難以說明問題,只有通過專門的標校才能實現(xiàn),將大大增加裝艦后恢復工作的時間,所以只有另想辦法。最終,在沒有拆除方位數(shù)據(jù)傳輸裝置的情況下拆除了軸承,大大縮短了工期。

        3 故障具體勘驗與檢查分析

        故障現(xiàn)象勘驗在基本完成必要分解后展開。經檢查發(fā)現(xiàn),縱搖失控系縱搖齒輪箱內圓錐銷脫落所致。同時,在分解過程中還發(fā)現(xiàn)縱搖數(shù)據(jù)傳動裝置聯(lián)軸器中一端連接銷斷裂,導致重要數(shù)據(jù)無法傳輸。艦上勘驗時,觀察到齒輪箱輸出軸有明顯徑向擺動,發(fā)現(xiàn)跳動出現(xiàn)在限位保護動作后,在對齒輪箱相關部位分解,發(fā)現(xiàn)限位保護是通過一根兩端有花鍵的連接桿,非限位端與齒輪內花鍵連接,在限位塊端懸浮在齒輪內部,花鍵與限位塊相連接,由于在限位塊無固定連接,在限位塊到限位時就會出現(xiàn)徑向跳動的現(xiàn)象。據(jù)此分析,限位過程中實質上是連接桿端面出現(xiàn)徑向跳動,屬于正?,F(xiàn)象,輸出軸本身沒有跳動。然后,又對輸出軸徑向跳動進行了測量,證實了以上分析。

        根據(jù)勘驗的情況,對故障形成的原因簡單分析如下:

        運行過程中,齒輪箱內圓錐銷脫落導致天線系統(tǒng)失控,天線縱搖方向直接沖至縱搖機械限位,由于過大慣性力導致縱搖數(shù)據(jù)傳動裝置過限位,從而將縱搖數(shù)據(jù)傳動裝置聯(lián)軸器中一端連接銷剪斷。運行過程中,縱搖數(shù)據(jù)傳動裝置聯(lián)軸器中一端連接銷剪斷,數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)斷開,系統(tǒng)失控,縱搖方向傾倒,系統(tǒng)產生劇烈的機械振動,導致齒輪箱內圓錐銷脫落。

        由于裝備存在先天不足,尤其是裝配質量存在問題,經過長期使用導致定位銷脫落,由于定位銷所處位置特殊,這樣的裝配質量在產品檢驗過程中難以發(fā)現(xiàn),只有在出現(xiàn)故障以后才可能為人所知。定位銷脫落導致天線縱搖突然傾倒,巨大的慣性導致縱搖數(shù)據(jù)傳動裝置聯(lián)軸器中一端連接銷剪斷。

        4 故障排除

        拆除天線的橡膠保護套后,由于橡膠保護套上部連接罩殼遮擋了縱搖數(shù)據(jù)傳動裝置、橫搖鉸鏈和縱搖鉸鏈,天線方位傳動裝置擋住了縱搖齒輪箱蓋板。根據(jù)勘驗情況和分析測量,對縱搖齒輪箱的進一步觀察和維修,必須首先對穩(wěn)定轉臺部分進行必要的分解,便于對內部結構的察看與標識,以及內部結構件的拆裝。

        需要分解的部分主要包括方位傳動部分、縱橫搖鉸鏈、縱搖數(shù)據(jù)傳輸裝置、縱搖軸承、縱搖軸。

        進行必要分解后,拆除縱搖齒輪箱上部的蓋板,齒輪箱內部結構如圖2所示。大圓錐齒輪在軸向上已完全不在嚙合位置上,齒輪右邊的銷孔已沒有發(fā)現(xiàn)有銷,經檢查齒輪箱內部發(fā)現(xiàn)銷掉落在齒輪箱底部,將銷從齒輪箱底部夾出。經測量該銷為圓錐銷,表面無劃痕和其他損傷。同時,為檢測齒輪箱內部結構無異常,在齒輪箱輸出端檢測齒輪傳動的跳動情況,經檢測兩端齒輪跳動量完全滿足要求。

        圖2 縱搖齒輪箱內部

        經現(xiàn)場分析與討論,認為如在齒輪箱中將原來脫落的銷再次打入,則仍然存在再次脫落的風險。為此,采用重新制作圓銷錐并在小頭端用開口銷防松的方式進行裝配以規(guī)避脫落的風險。

        在完成對損壞物件的測繪、設計與制造后,對整個轉臺系統(tǒng)進行回裝?;匮b齒輪圓錐銷時發(fā)現(xiàn)齒輪上孔與軸上孔不重合,經分析為圓銷齒輪嚙合部分重合不對。因此,拆下了齒輪箱第一級傳動齒輪。將制作好的圓錐銷按圓錐齒輪與軸的定位銷孔推入后,銷與孔之間能完成匹配,然后在圓錐銷小頭端配打孔用于安裝開口銷,開口銷配裝完成后回裝到齒輪箱內。經對齒輪軸向間隙和齒輪嚙合部分,終于將圓錐齒輪準確回裝至原來位置。齒輪回裝完成后經手搖裝置檢測,傳動平穩(wěn)無遲滯現(xiàn)象,末級齒輪輸出正常,至此齒輪箱的修復工作完成。

        在分析故障圓錐銷脫落的原因基礎上,認為圓錐銷主要用于定位,也可固定零件或傳遞動力,在受到橫向力時可以自鎖,在縱搖齒輪箱內作為齒輪定位和傳遞動力也是常用方式。但從整個系統(tǒng)來看,該銷脫落會導致整個天線與縱搖限位劇烈的剛性接觸,不如用鍵連接更加穩(wěn)妥。所以,修理過程中對此進行了改進。

        接下來需要對轉臺系統(tǒng)進行回裝,該步驟與轉臺分解過程相逆。最后對完成回裝的穩(wěn)定轉臺系統(tǒng)進行修理結果檢查。

        檢查內容包括縱搖傳動性能檢查和轉臺水平狀態(tài)檢測。經檢查,兩項內容均滿足裝備技術狀態(tài)的要求。

        5 結束語

        通過此次穩(wěn)定轉臺修理,熟悉了裝備,積累了經驗,設計了工裝,鍛煉了隊伍,所有的收獲都為后續(xù)引進裝備的技術保障,尤其是高等級修理打下了基礎。目前,該雷達隨著服役時間的增加,都將陸續(xù)面臨小修甚至中修。在以往的討論論證過程中,普遍感到,類似大型的引進裝備離艦修理,由于受到各種因素的限制,困難重重。而這次穩(wěn)定轉臺修理任務的順利完為完成后續(xù)保障任務增強了極大的信心。

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